江柱鳴,施英鵬,馮桂球
(中國石油化工股份有限公司茂名分公司,廣東茂名 525000)
先進控制技術(shù)在聚丙烯裝置的應(yīng)用
江柱鳴,施英鵬,馮桂球
(中國石油化工股份有限公司茂名分公司,廣東茂名 525000)
重點介紹了AspenTech公司的Apollo過程控制優(yōu)化軟件在茂名分公司聚丙烯裝置上的應(yīng)用,結(jié)合雙方的技術(shù)和經(jīng)驗,對先進控制功能技術(shù)特點和應(yīng)用結(jié)果進行闡述,并通過實際測試效果對比分析,闡明了過程控制優(yōu)化實施的先進性、穩(wěn)定性和高效性。
聚丙烯;先進控制;AspenTech-Apollo;控制器
就中國石化行業(yè)而言,加入WTO后,能源和原材料的價格持續(xù)上漲,面對石化產(chǎn)品市場的競爭日趨激烈化,挖潛增效已在石化企業(yè)中廣為推行,各企業(yè)在完善基礎(chǔ)控制系統(tǒng)的同時,越來越意識到過程控制優(yōu)化的重要性。然而,就過程控制技術(shù)而言,基本上都是采用PID(比例積分微分)常規(guī)控制技術(shù),缺乏適合本裝置生產(chǎn)特點的先進控制軟件。因此保持原有工藝和設(shè)備不變,在DCS控制基礎(chǔ)上實施先進過程控制技術(shù)(Advanced Process Control,簡稱APC),提高產(chǎn)品產(chǎn)量、降低物耗能耗,從而提高經(jīng)濟效益滿足市場要求,已成為目前國內(nèi)外石化企業(yè)行之有效的重要手段。
1.1 先進控制的含義
先進控制技術(shù)是以現(xiàn)代控制理論為基礎(chǔ)的各種優(yōu)于常規(guī)控制的高級控制技術(shù)的總稱,是通過模型計算技術(shù),建立生產(chǎn)過程的模型,計算出一些常規(guī)測量和簡單計算無法測知的質(zhì)量指標(biāo),并預(yù)報其在未來一段時間內(nèi)的變化情況,為生產(chǎn)操作提供指導(dǎo),從而提高生產(chǎn)過程的可操作性;在模型計算的基礎(chǔ)上,采用多變量控制技術(shù)或其它先進控制手段,對生產(chǎn)關(guān)心的物化參數(shù)或質(zhì)量指標(biāo)直接或間接地監(jiān)控,提高整個生產(chǎn)的操作和管理水平,得到更大效益。
1.2 先進控制的典型策略及優(yōu)點
目前先進控制的典型策略是多變量預(yù)測控制和智能控制。包括模型預(yù)測、推斷、協(xié)調(diào)、質(zhì)量卡邊等。相較于傳統(tǒng)常規(guī)控制,其主要優(yōu)點:
(1)與傳統(tǒng)PID控制不同,先進控制是基于模型的控制策略,更適于處理復(fù)雜的多變量過程控制;
(2)先進控制建立在DCS上的動態(tài)協(xié)調(diào)約束控制,適應(yīng)實際生產(chǎn)過程的動態(tài)特性及操作要求。
先進控制系統(tǒng)是在DCS控制系統(tǒng)上采用上位機方式實現(xiàn)的,它的優(yōu)化運算在上位機實現(xiàn),但操作是在DCS中完成,兩者之間通過OPC標(biāo)準接口實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。
2.2 先進控制系統(tǒng)組成
2.2.1 系統(tǒng)架構(gòu)(見圖1)

圖1 系統(tǒng)架構(gòu)
2.2.2 系統(tǒng)設(shè)計
主要采用Aspentech先進的Apollo多變量非線性控制器,進行控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計。控制方案使用模塊化設(shè)計,便于根據(jù)需要分塊投運及運維。
(1)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分三層:
DCS層:控制系統(tǒng)底層,完成常規(guī)任務(wù)。
OPC(通訊接口):DCS與上位機接口站點。
上位機:其中一臺服務(wù)器安裝Apollo軟件套裝和AspenIQ軟件套裝。另一臺服務(wù)器安裝配方管理軟件ARM和牌號切換管理軟件ATM以及實時數(shù)據(jù)庫IP21。
(2)先進控制分為幾大模塊:產(chǎn)品質(zhì)量控制器、濃度控制器、軟儀表、自動牌號切換及配方管理TM。包括兩個Apollo控制器和IQ軟儀表協(xié)同工作。
控制器采用雙層結(jié)構(gòu)。
上層為質(zhì)量控制器,任務(wù)是利用進料比完成對于熔融指數(shù)和密度的控制。
下層為產(chǎn)率控制器,任務(wù)是利用對進料等調(diào)節(jié)手段實現(xiàn)對變量的控制。產(chǎn)率控制器的目標(biāo)是穩(wěn)定生產(chǎn),提高抗干擾能力,減少波動,在一定的約束條件下,實現(xiàn)產(chǎn)量的最大化。
軟儀表,根據(jù)已有測量的一些相關(guān)變量以及工藝設(shè)備技術(shù)參數(shù),通過構(gòu)成某種數(shù)學(xué)關(guān)系來推斷和估計難于或暫時不能用硬儀表測量的重要變量,以軟件來代替儀表功能。
自動牌號切換及配方管理,在進行牌號自動切換時根據(jù)事先制定的策略及步驟把這些控制點的設(shè)定值連同質(zhì)量工藝參數(shù)一起輸出到相關(guān)的控制器或DCS設(shè)定點。除此之外,還存儲由自動切換牌號時多變量非線性控制器的整定參數(shù),以便在實施自動切換時指導(dǎo)控制器做出適當(dāng)(如超調(diào)、操作上下限等)的控制作用。
2.3 控制器應(yīng)用情況分析
2.3.1 催化劑流率計算與控制
經(jīng)過項目實施,開發(fā)投用催化劑流率的計算模型和先進控制后,消除了因催化劑流率波動而造成的生產(chǎn)負荷波動。
催化劑進料率實現(xiàn)了閉環(huán)控制,結(jié)束了以往手動操作催化劑計量泵沖程的歷史。該控制點的運算控制周期為1分鐘,操作頻度遠遠高于操作工手動操作,真正做到了催化劑進料的實時控制。
2.3.2 反應(yīng)器漿料密度控制
選取了環(huán)管產(chǎn)率作為唯一的擾動變量(DV),雖然符合工藝特點和控制要求,但實際上環(huán)管反應(yīng)器的運行方式(可變停留時間)決定了環(huán)管產(chǎn)率并非真正的獨立變量,它是受到環(huán)管單體進料率影響的。因為當(dāng)進料率發(fā)生變化時,由于反應(yīng)器物料的停留時間發(fā)生變化,會造成該反應(yīng)器產(chǎn)率的變化,因此該APC控制器內(nèi)的操控變量(MV)與擾動變量(DV)產(chǎn)生卷繞效應(yīng)(Convolution)。為了消除這種卷繞效應(yīng),實際建模采用了與機理計算相結(jié)合的方法,即利用工藝原理在新建的數(shù)據(jù)表格里根據(jù)MV、DV來計算CV的理論值,根據(jù)操作經(jīng)驗篩選保留合理的數(shù)值,在IQ powertools中導(dǎo)入建立模型,從而消除了MV與DV歷史數(shù)據(jù)的卷繞效應(yīng)。
2.3.3 進料氫濃度控制
氫氣濃度控制投運后,控制器行為顯示出較大的不穩(wěn)定性,MV常常超調(diào)較多,即使增加MV的抑制因子(Move Suppression)或增加CV的懲罰因子(EqualConcern Error)也很難取得較好的效果,然而模型的穩(wěn)態(tài)增益符合工藝機理,表明模型是正確的。我們對H 2流率DCS回路投自動控制觀察發(fā)現(xiàn):該回路本身的控制品質(zhì)較差,最大偏差超過6%。為此,我們在控制器中,對CV的當(dāng)前值進行了處理,即使用基于H2控制回路SP值作為輸入變量的IQ預(yù)測值作為CV的當(dāng)前值,效果良好。
2.3.4 牌號自動切換控制
AspenTech提供配方管理和切換管理軟件來完成配方和牌號切換,能夠?qū)嵤┡浞綌?shù)據(jù)庫中配置的各種數(shù)據(jù)。配方數(shù)據(jù)將會和切換邏輯組合在一起進行實施。切換過程將是一個包括自動閉環(huán)執(zhí)行和需要操作員進行干預(yù)的邏輯的組合過程。
在控制器調(diào)整工藝的過程中,軟儀表起到了重要的指導(dǎo)作用。通過連續(xù)計算當(dāng)前的熔融指數(shù),并把結(jié)果傳給控制器,使得控制器得知當(dāng)前工藝處于什么狀態(tài),從而及時的做出調(diào)整。
在牌號切換過程中仍然需要實驗室取樣分析,目的是校正軟儀表的計算值。
可見,牌號切換的核心是控制器,所有的主要動作都是由控制器來實現(xiàn)的。而配方管理和切換管理軟件的作用是告訴控制器朝哪個方向走。
在切換過程中雖然有很多步驟是由控制器自動實施的,但是中間仍然需要操作員進行干預(yù)和確認,如現(xiàn)場流程準備的確認,開始和結(jié)束的判斷等。如果切換過程中發(fā)生意外的情況,操作員隨時可以中斷切換,關(guān)閉控制器,實現(xiàn)手動操作。
運行表明,該系統(tǒng)增強了裝置的抗干擾能力,提高了裝置生產(chǎn)的平穩(wěn)性,減輕了操作人員工作負荷。另外,結(jié)合產(chǎn)品配方管理和牌號自動切換,縮短了過渡時間,減少了過渡產(chǎn)品。同時,由于控制水平的提高,實現(xiàn)了主要生產(chǎn)指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)的精細平穩(wěn)控制,增加了裝置效益,減少了能耗。主要體現(xiàn)在如下幾個方面:
3.1 降低了操作工的勞動強度
過程控制優(yōu)化系統(tǒng)投用后,提高生產(chǎn)的穩(wěn)定性,在正常平穩(wěn)生產(chǎn)中,控制器可以較好的完成自動調(diào)節(jié),降低了操作工的勞動強度。
3.2 提高了裝置運行平穩(wěn)率和安全性
過程控制優(yōu)化投用后,各主要CV的波動明顯減小,裝置的操作不需人工干預(yù),幾個主要控制參數(shù)明顯平穩(wěn)。各參數(shù)投運前后效果比較:
(1)氫氣濃度AIC201/202
各牌號加權(quán)平均后,AIC201標(biāo)準偏差降低42.81%,AIC202標(biāo)準偏差降低32.56%。
(2)環(huán)管密度DIC241/251
各牌號加權(quán)平均后,DIC241標(biāo)準偏差降低54.10%,DIC251標(biāo)準偏差降低64.42%。
(3)R202粉料熔融指數(shù)
各牌號加權(quán)平均后,R202粉料熔融指數(shù)標(biāo)準偏差降低39.76%。
(4)產(chǎn)率控制
投運前平均產(chǎn)率為40997.59 kg/h(2011.8.15~2011.12.25平均值)。
投運后平均產(chǎn)率達42109.95 kg/h(2012.12.25~2012.12.29平均值)。
平均提高幅度為:(42109.95-40997.59)/40997.59× 100%=2.713%
(5)自動牌號切換
Z30S切換至PPH-T03由人工切換的5小時縮短到4小時,節(jié)省時間20%;
F300M切換至PPH-F03D由人工切換的13.5小時縮短到9小時,節(jié)省時間30%。
投運后牌號切換跟之前人工切換同比大大節(jié)省了切換時間。
4.1 新技術(shù)的使用
本裝置先進控制系統(tǒng)采用了國際上最先進的非線性建模技術(shù),主要表現(xiàn)在環(huán)管密度和產(chǎn)品熔融指數(shù)的建模和控制方面。
4.1.1 環(huán)管密度的控制
在實施先進控制之前,2個環(huán)管密度是采取串級控制,單純依靠調(diào)節(jié)丙烯進料,波動幅度比較大。在實施先進控制時,需要將串級打開,綜合考慮環(huán)管產(chǎn)率和丙烯進料的關(guān)系,將環(huán)管產(chǎn)率作為干擾變量。但是實際上環(huán)管反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)決定了產(chǎn)率并非真正的獨立變量,它是受到環(huán)管單體進料率影響的。
另外,反應(yīng)溫度的變化也必須要考慮,因為它不但會影響產(chǎn)率,同時也影響純液相丙烯的密度,從而也影響到環(huán)管密度。
實踐證明,采用新技術(shù)建立的模型魯棒性和控制精度都非常好,不但使兩個環(huán)管密度的控制水平得到很大提高,標(biāo)準偏差分別降低了54%和64%,而且也有利于產(chǎn)率的穩(wěn)定控制,大幅度地提高了裝置的平穩(wěn)運行水平。
4.1.2 熔融指數(shù)的控制
聚丙烯裝置的熔融指數(shù)模型采用了最新的非線性BDN有界微分網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。該技術(shù)是Aspentech的專利技術(shù)。通過應(yīng)用有界微分網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)了:
(1)只用一個模型就覆蓋了所有牌號;
(2)實現(xiàn)了牌號切換過程中熔融指數(shù)預(yù)測的無縫連接;
(3)實現(xiàn)了對于模型增益的準確把握,確保了控制動作的方向性和準確性;
(4)通過軟儀表的校正機制,有效地減少了分析誤差所造成的影響。
此技術(shù)有效地提高了產(chǎn)品質(zhì)量的預(yù)測和控制品質(zhì),熔融指數(shù)標(biāo)準偏差平均降低40%。
4.2 制定與本裝置相匹配的控制器策略和架構(gòu)
先進控制技術(shù)是在裝置已有控制系統(tǒng)之上,采用多變量預(yù)估技術(shù)進行更精細更穩(wěn)定的控制,而現(xiàn)場的每個裝置都有自己的特點,即使同類型的裝置,在具體的控制細節(jié)方面也有差別。
在項目開始階段,設(shè)計參考了其他的成功案例。但是隨著項目的不斷深入,對于聚丙烯裝置的了解不斷加深,原來的方案不能完全體現(xiàn)聚丙烯裝置的特點。通過和技術(shù)人員和操作人員進行了充分的交流和溝通,設(shè)計出與本地裝置相匹配的控制器策略和架構(gòu),因此,不論是從控制器的結(jié)構(gòu)還是從所采用的建模技術(shù),都具有了完全不同的設(shè)計,同時也獲得了比最初設(shè)計更好的控制效果。最為突出的創(chuàng)新改進如下:
(1)產(chǎn)率的控制采用了一個非常特殊的邏輯。這個特殊的邏輯使得產(chǎn)率控制的精確度相對于人工控制成倍提高,能夠幾乎以切線的方式逼近目標(biāo)值。即使在大幅度的負荷調(diào)整的情況下,仍然能夠完成平穩(wěn)控制,沒有出現(xiàn)負荷超調(diào)現(xiàn)象。
(2)牌號切換期間實現(xiàn)了產(chǎn)率的平穩(wěn)過渡。通常情況下,人工牌號切換期間,產(chǎn)率波動比較大。而利用自動化切換則把產(chǎn)率的波動降到了最低程度。這里面的技術(shù)關(guān)鍵在于氫氣和催化劑在時間上的配合和銜接。
(3)首次采用利用氫氣丙烯質(zhì)量比來控制氫氣濃度。以往的控制方案在控制氫氣濃度的時候,往往是采用直接控制氫氣流量的方式。為此,特地在DCS上新建了控制回路。實踐證明,此項創(chuàng)新大大提高了系統(tǒng)的魯棒性,控制效果非常理想,環(huán)管氫濃度標(biāo)準偏差分別降低43%和33%。
自整個系統(tǒng)投用以來,一直保持良好持續(xù)的運行。但是涉及多學(xué)科多專業(yè)的特點,要保障其長期投用需要一支完全掌握過程控制優(yōu)化技術(shù)又緊貼生產(chǎn)裝置的先進控制維護專業(yè)隊伍,以保持過程控制優(yōu)化時時處在最優(yōu)的運行狀態(tài)下運行,其使用質(zhì)量及投用率的高低均取決于操作工的積極性。因此,要使過程控制優(yōu)化技術(shù)產(chǎn)生較大的效益,必須保證所有控制器的投用以及相應(yīng)的被控變量CV和操作變量MV都設(shè)定的比較合理,這就需要建立相應(yīng)的獎勵機制和考核機制,從而保障先進控制系統(tǒng)的高投用率。
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10.3969/j.issn.1673-0194.2015.19.040
F272.7;TQ208
A
1673-0194(2015)19-0072-03
2015-07-30