李秀忠
(華電國(guó)際電力股份有限公司萊城發(fā)電廠,山東 萊蕪 271100)
濕式球磨機(jī)是火力發(fā)電廠脫硫系統(tǒng)的重要6 kV設(shè)備。某電廠采用濟(jì)南重工業(yè)公司生產(chǎn)制造的濕式溢流型球磨機(jī),主要由水平的筒體、進(jìn)出料空心軸及油系統(tǒng)等部分組成。當(dāng)球磨機(jī)筒體轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),從濕式球磨機(jī)入口進(jìn)料端空心軸進(jìn)入筒體內(nèi)的石灰石及工藝水,在慣性、離心力及摩擦力的作用下,連同鋼球在筒體襯板上被筒體帶起。當(dāng)其被帶到一定高度時(shí),由于自身重力作用而被拋落。下落的物料連同鋼球沿拋物線摔出,石灰石被擊碎、磨碎,形成石灰石漿液通過(guò)空心軸頸排至磨機(jī)漿液箱。該漿液經(jīng)磨機(jī)漿液循環(huán)泵送至水力旋流分離器,通過(guò)旋流作用將漿液中的石灰石粗細(xì)顆粒分離。大顆粒被分離到旋流分離器的底部,形成底流濃漿,回到球磨機(jī)中被再次碾磨;漿液中的小顆粒則從頂部溢出形成稀漿,進(jìn)入石灰石給料儲(chǔ)箱備用。
該電廠共設(shè)置了3臺(tái)濕式球磨機(jī),其制漿系統(tǒng)參數(shù)如表1所示。

表1 制漿系統(tǒng)參數(shù)
每臺(tái)濕式球磨機(jī)設(shè)100 %容量的石灰石水力旋分離器,每臺(tái)濕式球磨機(jī)的出力按4臺(tái)鍋爐BMCR(鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量)工況下燃用設(shè)計(jì)煤種FGD裝置所需石灰石總量的50 %考慮,并滿足校核煤種的需要。當(dāng)4套脫硫裝置投運(yùn)時(shí),設(shè)計(jì)煤種下2臺(tái)磨機(jī)運(yùn)行、1臺(tái)磨機(jī)備用,校核煤種下3臺(tái)運(yùn)行。3,4號(hào)脫硫系統(tǒng)設(shè)1個(gè)435 m3石灰石漿液箱,1,2號(hào)脫硫系統(tǒng)設(shè)1個(gè)435 m3石灰石漿液箱。
鋼球裝載量對(duì)制漿系統(tǒng)的影響非常大,若鋼球裝載量不足,濕式球磨機(jī)出力低于設(shè)計(jì)工況,則漿液密度、石灰石細(xì)度、電耗、物料平衡都很難達(dá)到最佳狀態(tài)。濕式球磨機(jī)運(yùn)行時(shí),石灰石顆粒通過(guò)鋼球撞擊、擠壓和碾磨成粉末,若鋼球裝載量不足,石灰石細(xì)度將很難達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
在濕式球磨機(jī)運(yùn)行中,可通過(guò)監(jiān)視球磨機(jī)主電機(jī)電流來(lái)監(jiān)視鋼球裝載量。若發(fā)現(xiàn)電流明顯下降,則需及時(shí)補(bǔ)充鋼球裝載量。經(jīng)驗(yàn)表明,一般只需補(bǔ)充直徑最大的鋼球。可在運(yùn)行一段時(shí)間后,根據(jù)濕式球磨機(jī)的運(yùn)行電流降低趨勢(shì)進(jìn)行補(bǔ)充,間隔時(shí)間一般約為1個(gè)月,且應(yīng)盡量少加、勤加,以保持運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定,盡量接近額定運(yùn)行工況。
在運(yùn)行過(guò)程中,濕式球磨機(jī)入口石灰石量與工藝水量之比約為3∶1,磨機(jī)漿液箱補(bǔ)充水與石灰石用量之比約為2∶1。同時(shí)要調(diào)節(jié)石灰石漿液密度在1 250 kg/m3,并定期校對(duì)水料比是否在規(guī)定范圍內(nèi)。料少水多,則流動(dòng)快,碾磨時(shí)間相對(duì)較短,漿液粒徑相對(duì)較大,會(huì)導(dǎo)致石灰石漿液在吸收塔內(nèi)的反應(yīng)面積減少,石灰石原料浪費(fèi)較多;料多水少,則造成漿液密度增加,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成堵管等不良現(xiàn)象。因此,保持最佳的水料配比是濕式球磨機(jī)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)。
調(diào)節(jié)石灰石漿液的固體顆粒細(xì)度,其原則是促使磨制單位質(zhì)量合格漿液的電耗最小。石灰石漿液中的固體顆粒越細(xì),等量石灰石漿液在吸收塔中參與化學(xué)反應(yīng)的固體顆粒的接觸面積就越大,反應(yīng)就越充分,脫硫效率、石膏漿液品質(zhì)、脫水效果就會(huì)越好。但是,石灰石漿液中的固體顆粒過(guò)細(xì),將造成石灰石漿液在制漿系統(tǒng)內(nèi)的循環(huán)次數(shù)增加,使制漿系統(tǒng)的電耗增加。濕式球磨制漿系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)整的目的是確保石灰石漿液中的固體顆粒細(xì)度、密度滿足脫硫工藝要求,并達(dá)到設(shè)計(jì)值,保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,電耗最低。
根據(jù)運(yùn)行調(diào)節(jié)經(jīng)驗(yàn),定期對(duì)石灰石細(xì)度、密度進(jìn)行檢測(cè)化驗(yàn)。石灰石漿液密度應(yīng)控制在1 200~1 300 kg/m3;同時(shí)通過(guò)化驗(yàn)等手段進(jìn)行比對(duì),確保石灰石漿液中的固體顆粒細(xì)度、密度的準(zhǔn)確性。當(dāng)石灰石漿液密度異常增大時(shí),管道內(nèi)可能發(fā)生漿液沉積現(xiàn)象,此時(shí)應(yīng)關(guān)閉石灰石供漿總門,開(kāi)啟沖洗門對(duì)管道進(jìn)行沖洗。如沖洗效果不明顯,應(yīng)就地控制管路上的手動(dòng)門,直至石灰石漿液密度正常。一般而言,通過(guò)多次調(diào)節(jié)運(yùn)行參數(shù),可總結(jié)出最佳的運(yùn)行數(shù)值。
石灰石顆粒大小與節(jié)能有較大關(guān)系。當(dāng)進(jìn)濕式球磨機(jī)的石灰石顆粒(粒徑≤20 mm)較大時(shí),將造成石灰石顆粒在濕式球磨機(jī)內(nèi)存留時(shí)間長(zhǎng),磨制相同質(zhì)量的漿液耗電量增大。該電廠制漿系統(tǒng)的工藝過(guò)程是:用汽車將石灰石運(yùn)至電廠,卸入石灰石卸料斗內(nèi),經(jīng)機(jī)械式振動(dòng)給料機(jī)、斗式提升機(jī)送至鋼制石灰石貯倉(cāng)內(nèi),再由稱重給料機(jī)送至濕式球磨機(jī)內(nèi),加水碾磨后制成石灰石漿液,通過(guò)泵將其輸送至水力旋流器分離:大顆粒底流物料再循環(huán)至球磨機(jī)入口;而濃度約30 %、固體粒徑為44 μm(325目,90 %通過(guò))的石灰石漿液溢流至成品漿液箱,再經(jīng)石灰石漿液泵送至吸收塔內(nèi)。
該電廠采用物資公司、設(shè)備檢修、設(shè)備運(yùn)行各部門共同驗(yàn)收,并在驗(yàn)收單上簽字的方法,確保石灰石顆粒大小、水分正常,所含雜質(zhì)(泥土、石灰石粉末等)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),確保制漿系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
為保持制漿系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,避免各種異常現(xiàn)象的發(fā)生,在調(diào)整運(yùn)行參數(shù)的同時(shí),還需做好運(yùn)行過(guò)程的檢查與維護(hù)。
(1)按照轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械運(yùn)行維護(hù)通則,對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械進(jìn)行維護(hù)。
(2)A,B,C制漿系統(tǒng)輪換使用。
(3)磨機(jī)空轉(zhuǎn)時(shí)間不得超過(guò)10 min。
(4)制漿系統(tǒng)旋流器壓力維持在0.42~0.45 kPa。
(5)發(fā)現(xiàn)旋流器堵塞,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系檢修處理。
(6)檢查稱重給料機(jī)皮帶無(wú)跑偏現(xiàn)象,皮帶下無(wú)積料。
(7)磨機(jī)停止運(yùn)行超過(guò)3天,且無(wú)檢修任務(wù)時(shí),高壓油泵要每隔24 h開(kāi)啟2 min。
(8)潤(rùn)滑油箱油位不低于1/2,必要時(shí)進(jìn)行油箱補(bǔ)油。
(9)聯(lián)系檢修,每月清理1次低壓油泵出口過(guò)濾器。
(10)低壓油泵輪換運(yùn)行。
(11)磨機(jī)漿液循環(huán)泵輪換使用。
(12)A,B濕磨正常電流維持在90~95 A,C磨電流正常維持在86~92 A,A,B濕式球磨機(jī)電流低于90 A(C磨低于88 A),及時(shí)聯(lián)系檢修補(bǔ)充鋼球。
(13)磨機(jī)入口水料比保持在最佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài),并經(jīng)常化驗(yàn)校對(duì)。
(14)應(yīng)及時(shí)清理磨制間地溝的積漿,防止石灰石漿液外溢。
(15)制漿系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間備用時(shí),每周二白班試轉(zhuǎn)慢速盤車15 min。
通過(guò)制漿系統(tǒng)電量的報(bào)表統(tǒng)計(jì),對(duì)比調(diào)節(jié)手段的前后異同,從6 kV濕式球磨機(jī)開(kāi)關(guān)電量的統(tǒng)計(jì)可以看出:用電量降低17 %~21 %,節(jié)能效果明顯。另外,通過(guò)縮短制漿系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間,減少了濕式球磨機(jī)襯板磨損量;通過(guò)合理調(diào)節(jié)石灰石細(xì)度、密度,減少了石灰石和水量的損耗,提升了潛在的經(jīng)濟(jì)效益。[M].北京:中國(guó)電力出版社,2009.
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3 曾庭華,楊 華.濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的調(diào)試、試驗(yàn)及運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,2012.