陳文軍1 張晟2 申平安1
1. 中石化石油工程機械有限公司 湖北潛江 433114
2. 漢陽專用汽車研究所 湖北武漢 430056
油田注水井在長期注水過程中,水中所含的少量機械雜質及油類會在井筒周圍的地層中聚集,使地層吸水能力下降,從而污染注水井,使得注水壓力逐年提高,甚至堵塞地層,導致地層注水量不足,影響周邊受益油井原油產量。
為確保正常注水,實現原油高產穩產,必須定期對注水井進行清洗。國內油田注水井洗井方式主要有泵車與罐車配合洗井、連續油管作業機洗井、注水管網洗井、洗井車洗井等四種。洗井車洗井由于具有設備投資少、洗井過程密閉循環無污水排放、操作人員勞動強度低、注水井洗井不需鋪設專門洗井管線等優點,應用越來越廣泛。
洗井時,從注水井返回污水處理的過程中,大量的油和懸浮物被攔截在洗井車上,必須定期對濾料反洗、再生,才能保證經洗井車處理后的水質達到循環洗井要求。因此,洗井車在使用過程中需要建立專門反洗站進行反洗,每次反洗各個過濾器時,需重新接排污管線。但是,在實際使用過程中,由于受條件限制,有時無法建立專門反洗站,洗井車濾料反洗不干凈,導致洗井車處理后水質難以達到洗井的要求。 因此,開發了一款反洗井機構和反洗流程優化設計后的洗井車,依靠洗井車柱塞泵將反洗清水加壓,攪拌機構采用液壓取代電機驅動,無需外接電源,反洗過程中接一次管線,無需建專門反洗站,即可完成濾料清洗。
a. 動力系統功率儲備大,以底盤發動機作為整車工作動力源。帶壓洗井作業要求洗井工作時高壓、大排量,該車最大排量為40 m3/h,最高壓力為30 MPa。
傳動路線1:底盤發動機→底盤變速器→傳動軸1→分動箱→傳動軸2→三缸泵
傳動路線2:底盤發動機→底盤變速器→取力器→傳動軸3→液壓泵
b. 洗井車濾料反洗系統適應性強。洗井車纖維球和核桃殼過濾器頂部安裝反洗攪拌裝置,保證濾料反洗干凈。攪拌機構采用液壓馬達驅動,提高了工作效率,不需要外接380 V電源,適應于油田野外洗井作業環境,可徹底解決洗井車反洗難的問題,反洗過程中只需接一次管線。
c. 設備防腐。斜管除油器、纖維球過濾器、核桃殼過濾器罐體內表面采用多層涂料防腐措施,此外再增設一道陽極保護措施,大大延長了過濾器使用壽命,尤其適合應用于高含鹽介質。
d. 安全。采用安全閥、三缸泵超壓自動切斷剪切銷和控制系統超壓發動機熄火的三重保護,保障洗井作業安全。
3.1.1 洗井車結構
洗井車采用二類汽車底盤為裝載底盤,采用底盤發動機為柱塞泵工作動力源。洗井車主要由底盤、控制系統、傳動系統、柱塞泵、水處理裝置、反洗攪拌機構、降壓系統等組成。洗井車結構如圖1所示。
3.1.2 主要技術參數
發動機功率為 242 kW,最大洗井流量為40 m3/h,最大洗井壓力為30 MPa;水處理設計處理量為40 m3/h,適用介質溫度為0℃~60℃,處理后水中含油量≤15 mg/L,水中懸浮物含量≤15 mg/L。
3.1.3 傳動系統優化設計
3.1.3.1 優化設計
由于洗井車在油田野外道路行駛條件較差,因此整車外形尺寸應盡量小,整車質量應盡量輕,洗井車的動力源來自底盤發動機。洗井作業時,利用車輛變速器檔位和發動機油門共同作用變換洗井排量,傳動系統示意如圖2所示。
3.1.3.2 動力匹配計算
洗井車主要適用于30 MPa以下注水井洗井,一般注水井洗井排量為塞泵所需功率計算如下:
經計算,求得動力匹配如表1所示。

表1 動力匹配表
洗井時,洗幷車出水管線與井口套管連接、進口管線與油管連接,清水經柱塞泵加壓,注入套管;井底污水從油管返出,首先進入高壓管道過濾器去除大顆粒雜質,再進入手動降壓系統將液體壓力降至0.6 MPa以下,隨后污水進入兩級旋流除砂器,將砂、油、水分離,此步驟可去除砂90%以上,再進入斜管除油器,此時可去除85%的原油,隨后進入核桃殼過濾器,去除油及懸浮物(出水含油彡30mg/L,含懸浮物彡30mg/L),最后進入纖維球過濾器,去除其中更小的油及懸浮物(出水油<15mg/L 含懸浮物<15mg/L),處理干凈后的水進入清水箱,再由柱塞錄注入套管,形成循環洗井作業。洗井工藝流程如圖3所示。
在洗井車的纖維球過濾器和核桃殼過濾器上,安裝了攪拌反洗裝置,可以有效地延長過濾器濾芯的使用壽命。該攪拌裝置由液壓馬達、漿葉、攪拌軸、密封元件等組成,液壓馬達直接與攬拌軸連接,便于安裝。軸密封方式采用機械密封,以保證液體密封可靠。
攪拌裝置轉速通過比例換向閥控制,由于纖維球過濾器和核桃殼過濾器反洗不能同時進行,因此,采用單塊比例換向閥的A 口和B 口分別與纖維球過濾器和核桃殼過濾器的驅動液壓馬達連法⑴
洗井車反洗時,先利用車上自帶三缸柱塞泵對清水進行加壓,清水分別通過反洗井管線進入斜管除油器、核桃殼過濾器和纖維球過濾器進行清洗,清洗后的污水經過各過濾器排口及管線匯集到車上排污口,最后進入污水罐車。其中纖維球過濾器與核桃殼過濾器分別反洗時,同時打開比例換向閥驅動頂部液壓馬達帶動攪拌機旋轉,攪拌槳葉帶動過濾器中濾料翻轉,將油、機雜、懸浮物與濾料分離,達到將濾料清洗干凈的目的。攪拌機構結構如圖4所示。
該洗井車在國內某油田使用近一年,共洗井1 200井次,洗井過程中運行穩定。現場試驗數據如表2所示,洗井現場如圖5所示。

表2 現場試驗數據
經實際生產使用證明,該洗井車動力充足,傳動可靠性好30 MPa注水壓力以下的注水井不需要提前卸壓洗井,手動降壓統可將從注水井返回的高壓污水壓力降低到1 MPa以下。帶壓洗可保證洗井過程中,注水井注水狀態保持不變,周邊受益油井量不受影響。洗井車過濾器安裝的液壓攪拌機構解決了洗井車洗難、反洗不徹底,需建專門反洗站等問題。
未來將繼續關注該洗井車在國內各油田的應用情況,對洗車布局和洗幷車水處理流程和裝置進行更加優化的設計,使洗車能夠更好地服務于油田注水幷洗井作業。
[1]杜波,高詠梅.洗井車反洗系統改進設計[J].江漢石油職工大學學報,2015(3): 7 71+83.