馬愛香 張 娜
(陜西大唐新能電力設計有限公司,陜西 西安 710032)
針對鍋爐煙風系統振動問題的設計優化
馬愛香1張 娜2
(陜西大唐新能電力設計有限公司,陜西 西安 710032)
本文針對鍋爐煙風系統振動的問題,提出了工藝設計優化方案,通過對風機選型參數和運行工況點的合理選取,對風機進出口管道的合理布局,對葉輪的改造,對風機進行變速調節,在風機出口裝設再循環風門等改造后,可以改善或避免由于設計不合理而引起的振動。
鍋爐煙風系統 風機 振動 優化設計
電廠在運行初期經常出現煙風系統振動大,噪音大的問題,尤其是一次冷風系統,一次風機本體及進風箱振動嚴重,風道被撕裂,造成鍋爐不能滿負荷運行。另一方面,電廠受到當地熱負荷發展的制約,在某一階段鍋爐無法滿負荷運行,一次風機入口風門開度很小,使風機不能在安全區內運行,這又加劇了一次風道的噪音和振動。且由于煙風系統一般壓力過高,振動經常導致煙風道出現焊口開裂現象,從而導致大量漏風和鍋爐出力不足。這些不僅使電廠不能經濟運行,還對電廠工作人員造成了嚴重的噪音危害。
鍋爐煙風系統振動的原因分析:⑴風機選型參數確定不準確,運行工況參數選取不當;⑵風機選型不當,預留壓力與風量裕量過大;⑶燃用煤質變化差異太大,風機出力不足或過大;⑷機組負荷率過低;⑸由于場地受限,煙風管道布置不暢,風機進出口管道設計不合理。
前四項可歸結為風機容量相對過大,運行工況點選取過高,屬于風機性能因素。風機選型過大,風機不能在高效區或安全區內運行,會導致離心風機及其進出口管道的劇烈振動和軸流風機失速(喘振)等不安全現象。第五項屬于管網系統因素。風機進出口管道布置不合理,會破壞出入口氣流均勻性,使得風機出力和效率降低。不僅增加電耗,還嚴重影響風機性能。
根據流體力學原理,風機特性與其工作的管網特性相匹配,風機才能高效安全運行。因此,確定好風機運行工況參數,與管道系統特性相匹配,是避免煙風系統振動的關鍵。從工藝設計的角度,可通過以下幾方面進行優化設計。
2.1合理進行風機選型
選擇與鍋爐煙風系統相匹配的風機型式與容量。合理選取風量裕量和壓力裕量。另外,風機選型時應考慮低負荷參數時的運行工況點。軸流式風機應避免運行工況點落入失速區,離心式風機應避免使調節風門開度長期在30%以下運行。
2.2 對風機進行變速控制
變速調節是通過調節風機轉速來改變風機的特性曲線,主要包括變頻控制和調速型液力耦合器。目前,電廠CFB鍋爐應用較為廣泛,其一、二次風機多采用離心式,此類型風機裕量較大,適合通過變頻控制調節。調速型液力耦合器相對具有價格低廉,操作簡單,使用壽命長的優點。
多數熱電廠運行以熱定電,而熱負荷的發展是一個長期而漸進的過程,在熱負荷未達到設計熱負荷之前或者熱負荷季節性的降低,鍋爐必須低負荷運行。此時通過變速調節,風機能重新調整在高效區內運行,避免落入不安全區而出現振動,滿足鍋爐在低負荷工況下的穩定運行。此外,當風機電機轉速降低時,風機效率基本不受影響,而風機電動機消耗的功率將顯著降低,節能效果明顯。
2.3改造風機葉輪改造來改變風機性能參數
通過調整葉片角度、改變葉片形式以及葉輪直徑大小,可改變風機風量和風壓,從而達到對風機性能參數的改變。此改造方法對風量和壓力的調節范圍有限。
2.4 在風機出口裝設再循環風門
當風機出力過小時,通過設置運行再循環風門,可以保證風機工作在安全區內。此方法適合機組短期內的低負荷運行情況,系統簡單,投資省。
2.5 對風機進出口管道形式進行優化設計
風機進口管道以平直管段為最佳,一般要求進口直管段為進口管道當量直徑的2.5倍上;風機出口管道以平直段為最佳,一般要求出口直管段長度為3~5 倍出口管道當量直徑;若不滿足,可在進出口管道或者不合理彎道處上加裝導流板,以降低煙風道系統阻力,改善風機運行條件。對風機入口風箱處氣流的不合理,可通過加寬風機進口風箱的入口寬度,達到降低入口風速的目的。也可通過改造煙風道內支撐桿型式和材料,來降低煙風道阻力。這些都是通過改變管網特性來改善振動的方法。
我公司曾對某電廠 2×50MW+2×260t/hCFB機組風道系統進行改造。本項目在運行初期,一次冷風系統振動非常嚴重,鍋爐不能滿負荷運行,在負荷為40%~50%時尚能維持,隨著負荷的進一步提高,振動變得十分嚴重,甚至引起運轉層平臺的振動,且隨后發生風道撕裂漏風現象。
調查知,原項目設計煤質為優質煤與煤矸石混燒,而實際燃燒的僅為優質煤,且原設計選型中預留的一次風機風量與壓力裕量量也偏大很多。第一次改造,對風機進行變頻調節控制,發現鍋爐負荷能夠提高,風機振動問題有所改善,但仍有振動問題,且鍋爐不能滿負荷運行。分析是由于風機進出口管道布置不暢,局部阻力過大所致。
第二次改造,首先對入口風箱進行加寬處理,如圖1所示,加寬后進口風箱的流通截面將增大,從而降低了風機進口風箱處氣流的入口流速,減少了風機入口壓力損失,對應電機功率也相應減少。

圖1 風機進口風箱改造示意圖;
其次對出口管段進行改造。此一次風機為離心式,出口形式為逆90°,由于空氣預熱器一次風入口較低,這就導致風機出口擴散管段過短,再加上90°急彎,使空氣流動在此處過急,形成局部渦流(圖 2左)。對此,在利用原有風機機殼和風機基礎的前提下,對風機主體進行轉向,改為逆135°(圖2右),進而延長了風機出風口擴散段型線,并在此基礎上加裝風機出口導流板,改善風機出口段流線,來降低風道局部阻力。

圖2 改變風機主體轉向的示意圖
二次改造后,機組基本能滿負荷運行,一次風系統振動明顯改善,目前電廠運行平穩。
電廠鍋爐煙風系統振動原因諸多,工藝設計中主要是由于風機參數選取過大,風道因布置不暢而局部阻力過高,風機特性與管網特性不匹配引起的。應在風機選型、工藝設計中進行優化,通過對進出口風道改造,通過變速調節,葉輪改造,合理選取風機運行工況點,合理選取風機壓力余量,均能避免或改善風機振動的問題,并且達到節能降噪的目的。
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[2]張曄.電站鍋爐風機振動故障原因分析及措施.西北電力技術[J].2006(1)50∶52.
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1007-6344(2015)03-0342-01
馬愛香(1982—),女,陜西渭南人,碩士研究生,畢業于西安交通大學,工程師,研究方向:電廠熱能與動力工程。