黃莉
(青海大唐國際直崗拉卡水電開發(fā)有限公司,青海 尖扎 811999)
直崗拉卡水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造設(shè)計與實施
黃莉
(青海大唐國際直崗拉卡水電開發(fā)有限公司,青海 尖扎 811999)
摘要:直崗拉卡水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造采用南京南瑞集團公司水利水電技術(shù)分公司自主研制的,技術(shù)較為成熟的,基于Linux操作系統(tǒng)跨平臺的全分布開放式NC2000計算機監(jiān)控系統(tǒng),系統(tǒng)由電站主控層及現(xiàn)地控制層組成,采用雙星形網(wǎng)絡(luò)冗余結(jié)構(gòu),實現(xiàn)電站“無人值班(少人值守)”的自動控制方式。本文介紹了系統(tǒng)改造的必要性、系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)的主要功能以及改造實施方案。
關(guān)鍵詞:NC2000;直崗拉卡水電站;計算機監(jiān)控;冗余網(wǎng)絡(luò);實施方案
直崗拉卡水電站位于黃河干流上游的青海省尖扎縣與化隆縣交界處,距上游李家峽水電站壩址7.5km,距青海省西寧市公路里程109km。電站安裝5臺單機容量為38MW的燈泡貫流式水輪發(fā)電機組,總裝機容量190MW。電站以發(fā)電為主,主要建筑物由廠房、泄水閘、開關(guān)站及左岸土石壩組成。電站分兩期工程建設(shè),第一期建設(shè)4臺機組,于2002 年8月正式開工,2005年5月~2006年6月1~4號機組已相繼發(fā)電。第二期于2013年9月開始5號機組擴容建設(shè),2014年5月30日投產(chǎn)發(fā)電。
電站發(fā)電機出口電壓為10.5kV,發(fā)電機主變壓器組合方式為2個兩機一變擴大單元接線和1個一機一變單元接線方式,發(fā)電機出口設(shè)有發(fā)電機斷路器。電站以六回110kV線路接入電力系統(tǒng),110kV側(cè)采用雙母線接線。中控室控制全廠5臺機組及其所有附屬設(shè)備。
該站改造前監(jiān)控系統(tǒng)廠站級控制層(以下簡稱上位機)采用的是ALSTOM研發(fā)的P320監(jiān)控軟件,LCU采用GE9030系列PLC;上位機與LCU間通過工業(yè)交換機連接構(gòu)成環(huán)型以太網(wǎng)結(jié)構(gòu);LCU包括1F~4F機組、開關(guān)站及公用6個LCU;各LCU均采用1套CPU工作模式,每個LCU具有簡單的機組狀態(tài)轉(zhuǎn)換現(xiàn)地操作功能。
該系統(tǒng)自投運以來,運行一直較為穩(wěn)定。但隨著設(shè)備運行時間的延長,出現(xiàn)了部分缺陷和隱患,對生產(chǎn)造成了一定的影響。
(1)人機操作不友好,操作界面多采用的圖標,無法漢化,無法在線修改程序,維護困難;
(2)上位機計算機設(shè)備老化嚴重;
(3)備品備件采購周期長;
(4)PLC沒有冗余配置;
(5)隨著電站自動化水平的提高,對監(jiān)控系統(tǒng)在調(diào)度通信、調(diào)度自動化、安全生產(chǎn)與經(jīng)濟運行等方面提出了新的要求;
(6)歷年來電調(diào)、勵磁等相關(guān)自動設(shè)備的新增和改造,使得監(jiān)控信號大量增加,I/O點數(shù)量已不敷使用,系統(tǒng)硬件瓶頸已凸顯,實際上已不能完全滿足目前電力生產(chǎn)的需要;
(7)因5號機組的擴建,LCU與現(xiàn)有的監(jiān)控系統(tǒng)無法完成數(shù)據(jù)通信;
(8)容量為5kVA的UPS不能滿足現(xiàn)場設(shè)備需要。
為徹底解決監(jiān)控系統(tǒng)存在的問題、提高設(shè)備可靠性和自動化水平,滿足電站安全生產(chǎn)和經(jīng)濟運行的需要,直崗拉卡水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造勢在必行。
直崗拉卡水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造采用南京南瑞集團公司水利水電技術(shù)分公司(以下簡稱南瑞)自主研制的,技術(shù)較為成熟的,基于Linux操作系統(tǒng)跨平臺的全分布開放式NC2000計算機監(jiān)控系統(tǒng),由上位機及LCU監(jiān)視和控制全廠5臺發(fā)電機組、開關(guān)站、廠用電系統(tǒng)、公用輔助設(shè)備及泄洪閘系統(tǒng)。
3.1設(shè)計原則
按“無人值班(少人值班)”原則進行設(shè)計和配置,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)采用全開放、分布式模塊化冗余結(jié)構(gòu),整個系統(tǒng)以“分層管理、集中控制”為原則組成廠站級和現(xiàn)地控制單元級兩部分,系統(tǒng)配置和設(shè)備選型符合計算機技術(shù)迅速發(fā)展的特點,充分利用計算機領(lǐng)域的先進技術(shù)。
監(jiān)控系統(tǒng)的軟、硬件均采用模塊化結(jié)構(gòu),使之有良好的擴充性,便于實現(xiàn)系統(tǒng)功能、軟件及硬件設(shè)備的擴充,更好地完成運行管理智能化。同時,系統(tǒng)還具有高度的安全性和可靠性、實時性和實用性,符合控制系統(tǒng)危險分擔原則。
計算機監(jiān)控系統(tǒng)的通信必須滿足國家經(jīng)貿(mào)委最新頒布的《電網(wǎng)和電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)及調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全防護規(guī)定》及電力系統(tǒng)有關(guān)“發(fā)電廠二次系統(tǒng)安全防護指南”和“電力二次系統(tǒng)安全防護總體方案”的最新文件和規(guī)定的要求進行軟、硬件隔離。
3.2系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
計算機監(jiān)控系統(tǒng)采用全分布開放式的全廠集中監(jiān)控方案,符合技術(shù)發(fā)展的趨勢,系統(tǒng)功能分布配置,主要設(shè)備采用冗余配置。設(shè)有負責完成全廠集中監(jiān)控任務(wù)的廠站級集中控制系統(tǒng)及負責完成機組、開關(guān)站、公用設(shè)備監(jiān)控任務(wù)的現(xiàn)地控制系統(tǒng)。電廠控制系統(tǒng)的設(shè)備布置在有空調(diào)的中央控制室?,F(xiàn)地控制系統(tǒng)以可編程邏輯控制器(PLC)為基礎(chǔ)構(gòu)成。計算機監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1。

圖1直崗拉卡水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
上位機與現(xiàn)地控制系統(tǒng)之間的通信聯(lián)系采用冗余星形交換式100Mb/s光纖以太網(wǎng)的方式。設(shè)置2臺工業(yè)型千兆以太網(wǎng)主交換機,分別通過屏蔽雙絞線介質(zhì)連接與上位機工作站連接,以及通過多膜光纜連接至現(xiàn)地控制LCU中的2套現(xiàn)地控制交換機。
上位機系統(tǒng)采用南瑞的NC2000監(jiān)控系統(tǒng)軟件,包括2臺主機、2臺操作員站、1臺語音機、1臺工程師站、1臺廠內(nèi)通信機、2臺調(diào)度通信機、1套報表打印服務(wù)器、2臺打印機、1套GPS時鐘同步系統(tǒng)及UPS電源等設(shè)備,負責全廠的信號采集和控制、自動發(fā)電控制和自動電壓控制、與上級調(diào)度中心調(diào)度自動化計算機系統(tǒng)通訊等。主機、工程師站、廠內(nèi)及調(diào)度通信機布置在計算機室,其余設(shè)備均布置在中控室。
現(xiàn)地控制單元(LCU)包括5臺機組LCU、開關(guān)站LCU、公用LCU共7套,現(xiàn)地控制單元PLC均采用南瑞的MB80系列PLC。
3.3系統(tǒng)功能
(1)數(shù)據(jù)采集和處理
系統(tǒng)對電站主、輔設(shè)備的運行狀態(tài)和運行參數(shù)自動采集各現(xiàn)地控制單元的各類實時數(shù)據(jù);自動采集來自電網(wǎng)調(diào)度中心、集控中心的數(shù)據(jù);自動采集外接系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息;接收由運行人員向計算機監(jiān)控系統(tǒng)手動登錄的數(shù)據(jù)信息;并對采集的數(shù)據(jù)進行有效性、合理性判斷、輸入線路誤差補償、越復(fù)限報警及記錄,設(shè)備故障、事故及狀態(tài)異位報警及記錄等。
(2)控制與調(diào)節(jié)
通過監(jiān)控系統(tǒng)人機接口設(shè)備,運行人員對電站設(shè)備進行控制、調(diào)節(jié)、工況轉(zhuǎn)換及參數(shù)設(shè)置等操作。操作包括機組開機/停機順序控制、有功/無功功率調(diào)節(jié)、斷路器以及刀閘的分/合閘操作、閘門的提/降操作、泵以及閥門的啟/停及開/關(guān)控制等。系統(tǒng)提供了完善的防誤操作功能,可以確保由計算機系統(tǒng)發(fā)出的命令安全可靠。
(3)設(shè)備運行管理及指導(dǎo)
歷史數(shù)據(jù)庫存儲;統(tǒng)計機組工況轉(zhuǎn)換次數(shù)及運行、停機、線路運行、停運時間累計;被控設(shè)備動作次數(shù)累計及事故動作次數(shù)累計;發(fā)電量累計及峰谷負荷時的發(fā)電量分時累計;事故處理指導(dǎo);異常操作閉鎖;操作指導(dǎo)等。
(4)自動發(fā)電控制(AGC)
第二階段:當陰極側(cè)含水量上升至飽和狀態(tài)時,繼續(xù)產(chǎn)生的水就會在陰極側(cè)結(jié)冰堆積。同時,化學反應(yīng)放出的熱提高電池溫度。如果電池溫度在陰極側(cè)催化劑層全部被冰覆蓋之前仍低于0℃,燃料電池就會停止運行,此時冷啟動失敗。反之,冰會在融化過程中吸收熱量,保證電池溫度在0℃左右[14]。
自動發(fā)電控制(AGC)分廠內(nèi)AGC和遠方調(diào)度AGC兩種。廠內(nèi)AGC按電站運行值班員設(shè)置的參數(shù)或監(jiān)測的參數(shù)運行。遠方調(diào)度AGC則由調(diào)度系統(tǒng)自動設(shè)置的參數(shù)運行。AGC自動跟蹤系統(tǒng)頻率、全廠總功率給定值或全廠負荷曲線等,由AGC進行站內(nèi)機組間有功優(yōu)化分配,計算出全廠功率調(diào)整值或應(yīng)發(fā)總功率,自動發(fā)出開停機命令及有功調(diào)節(jié)命令。
(5)自動電壓控制(AVC)
按照遠方調(diào)度系統(tǒng)的要求,維護母線電壓實時定值。AVC周期監(jiān)視母線電壓,一旦母線電壓超出允許范圍,即根據(jù)設(shè)置的母線電壓無功調(diào)差系數(shù)計算需增減的全廠無功值,在發(fā)電運行的機組間進行優(yōu)化分配。開環(huán)運行時只提出指導(dǎo)性的數(shù)據(jù)顯示于人機界面上,供運行值班員參考,閉環(huán)運行時,調(diào)節(jié)信號直接作用于機組勵磁調(diào)節(jié)器。
(6)人機接口
系統(tǒng)采用基于Linux全圖形人機界面,漢字界面,操作簡便靈活,具有多窗口無級縮放,人機界面非常友好。操作過程中有可靠性校核與閉鎖功能,人機聯(lián)系窗口有系統(tǒng)管理窗口、監(jiān)控窗口、時鐘窗口、報警窗口等。
(7)系統(tǒng)時鐘管理
系統(tǒng)設(shè)有統(tǒng)一的衛(wèi)星時鐘系統(tǒng),通過數(shù)據(jù)通訊和脈沖的方式定時校對系統(tǒng)內(nèi)各計算機的實時時鐘,包括廠站級計算機、現(xiàn)地各LCU系統(tǒng)時鐘,保證監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)部時鐘的同步一致。時鐘系統(tǒng)同時提供保護裝置、故障錄波裝置、失步解列裝置等時鐘同步信號,保證全廠各系統(tǒng)設(shè)備的時鐘同步。
監(jiān)控系統(tǒng)提供完備的硬件及軟件自診斷功能,包括在線周期性診斷、請求診斷和離線診斷。診斷內(nèi)容包括:計算機內(nèi)存自檢;硬件及其接口自檢(包括外圍設(shè)備、通信接口、各種功能模件等)。當診斷出故障時,應(yīng)自動發(fā)出信號;對于冗余設(shè)備,應(yīng)自動切換到備用設(shè)備;自恢復(fù)功能(包括軟件及硬件的監(jiān)控定時器功能);掉電保護;雙機系統(tǒng)故障檢測及自動切換。當以主/熱備用方式運行的雙機中的主用機故障退出運行時,備用機應(yīng)能不中斷任務(wù)且無擾動地成為主用機運行。
(9)系統(tǒng)的權(quán)限管理
系統(tǒng)配置用戶授權(quán)管理系統(tǒng)軟件,對不同用戶建立帳號及密碼。根據(jù)用戶工作性質(zhì)對其進行授權(quán)。
(10)系統(tǒng)通信
與調(diào)度自動化系統(tǒng)的通信,采用IEC104通訊規(guī)約,將數(shù)據(jù)實時上送至青海電力調(diào)度,數(shù)據(jù)傳輸通道按主、備方式配置,接入青海電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)。
監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)部由以太網(wǎng)連接的各設(shè)備之間通訊,將各LCU采集的數(shù)據(jù)實時上送廠站級各主機,同時,操作控制命令通過點對點方式下送各相應(yīng)LCU設(shè)備。
(11)現(xiàn)地控制單元LCU功能
每套LCU單元均是一套完整的監(jiān)控系統(tǒng)。與系統(tǒng)廠站級聯(lián)網(wǎng)時,作為監(jiān)控系統(tǒng)的一部分,實現(xiàn)系統(tǒng)指定的功能。而當與系統(tǒng)廠站級脫離時,則能獨立運行,實現(xiàn)LCU的現(xiàn)地監(jiān)控功能,確保被控設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。
(1)整個系統(tǒng)采用開放的、分層、分布的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),主要設(shè)備的冗余設(shè)計,主機、操作員站、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、CPU等采用雙機熱備工作方式,系統(tǒng)可靠性高。
(2)本電站采用全計算機監(jiān)控方式,中控室不設(shè)常規(guī)集中控制設(shè)備,以計算機監(jiān)控系統(tǒng)作為唯一的監(jiān)控設(shè)備和手段;各現(xiàn)地控制單元層除保留簡單獨立繼電器接線外不設(shè)常規(guī)監(jiān)控回路。
(3)采用分布式設(shè)計,能保證當現(xiàn)地控制單元與主站級系統(tǒng)脫離后仍然能在當?shù)貙崿F(xiàn)對有關(guān)設(shè)備的監(jiān)視和控制功能,當與主站級恢復(fù)聯(lián)系后又能自動地服從主站級系統(tǒng)的控制和管理。
(4)在機組LCU中配置用于水力機械事故的簡化的獨立繼電器接線,當電站發(fā)生重要水力機械事故(包括過速、軸承瓦溫過高、事故低油壓、按下緊急停機按鈕等)而電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)因故退出運行時,由獨立繼電器接線實現(xiàn)事故停機。
(5)本計算機監(jiān)控系統(tǒng)采用全分布式結(jié)構(gòu)體系,即系統(tǒng)功能分布和數(shù)據(jù)庫分布。全廠數(shù)據(jù)庫和歷史數(shù)據(jù)庫分布在電站層各節(jié)點計算機中,各現(xiàn)地單元數(shù)據(jù)庫分布在各個LCU中,系統(tǒng)各項功能分布在系統(tǒng)的各個節(jié)點上,每個節(jié)點計算機嚴格執(zhí)行所指定的任務(wù)并通過系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與其他節(jié)點計算機進行通訊。
(6)現(xiàn)場智能總線技術(shù)的應(yīng)用,LCU與智能儀表和輔機設(shè)備控制單元采用了工業(yè)現(xiàn)場總線,節(jié)約了大量的信號電纜。
(7)LCU采用兩回路電源供電,由一路直流和一路交流互相切換接入LCU電源,保證LCU設(shè)備供電的可靠。
(8)采用并聯(lián)冗余方式的UPS電源,2臺15kVA 的UPS平均分配負荷,切換無擾動,電壓輸出波型連續(xù)。每套UPS采用1路交流220V和1路直流220V電源輸入,輸出交流220V穩(wěn)定電源。同時,UPS將所有的狀態(tài)、故障信息送給監(jiān)控系統(tǒng)。
改造過渡期間,新、舊監(jiān)控系統(tǒng)上位機并列獨立運行,操作員站的顯示器并列放置在中控室操作臺。LCU改造前,其所監(jiān)控設(shè)備在舊監(jiān)控系統(tǒng)操作員站進行監(jiān)視和操作控制;改造完成后,則在新監(jiān)控系統(tǒng)操作員站進行監(jiān)視和操作控制,隨著LCU改造,逐步完成LCU接入新監(jiān)控系統(tǒng)。
按照施工計劃,監(jiān)控系統(tǒng)改造分4個階段,由電站相關(guān)技術(shù)人員制定各階段設(shè)備的具體施工方案,并據(jù)此進行改造施工:第1階段,在全廠停電期間,進行開關(guān)站LCU改造、新監(jiān)控系統(tǒng)臨時操作員站的搭建;第2階段,進行新監(jiān)控系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)柜、服務(wù)器柜及上位機系統(tǒng)的搭建、臨時操作員站與上位機的合并、UPS及5號機組LCU安裝;第3階段,根據(jù)電站檢修任務(wù)安排,逐步對各LCU進行改造,并在最后1臺LCU改造同時完成公用LCU改造;第4階段,AGC/AVC功能調(diào)試和系統(tǒng)全面消缺、完善。
電站對本次改造施工進行了精心組織和周密安排,成立了監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)改造領(lǐng)導(dǎo)小組,從技術(shù)要求、施工組織、質(zhì)量監(jiān)督等方面進行分層把關(guān)。該小組在設(shè)備現(xiàn)場安裝調(diào)試期解決了大量實際施工問題,如用于線路斷路器同期的母線側(cè)電壓調(diào)整二次接線,以及根據(jù)原有電纜排布情況改進設(shè)計、優(yōu)化端子布置以最大程度合理利用原有電纜等。
為保證電站正常生產(chǎn)活動和經(jīng)濟效益,盡量縮短機組停運時間,本次改造施工進行了嚴格的工期控制。其中,開關(guān)站LCU改造安排在全廠停電期間進行,工期為7d;機組LCU改造隨各機組年度大小修進行,工期為7d。為保證工期和質(zhì)量,施工班組實行了“分屏負責制”,即改造設(shè)備1個現(xiàn)場技術(shù)總負責人和1個工作負責人,根據(jù)LCU屏柜數(shù)量、工作量分設(shè)1~2個工作小組,每個小組由1名小組負責人和1名小組成員組成。改造前期拆屏、信號對線等工作量大時,各小組并行開展工作,保證工期進度;后期試驗階段,則由現(xiàn)場技術(shù)總負責人、工作負責人和小組負責人共同配合完成。這種施工組織方法任務(wù)清晰、責任明確,各小組之間配合性好,工作效率高,可資參考借鑒。
截至2014年9月,直崗拉卡水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造已進行至機組LCU改造安裝階段,整個監(jiān)控系統(tǒng)改造工作預(yù)計于2015年4月完成。改造從根本上解決了該站監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備老化問題,改造后監(jiān)控系統(tǒng)缺陷明顯減少,影響安全生產(chǎn)的相關(guān)隱患基本消除,為電站安全穩(wěn)定運行奠定了堅實的基礎(chǔ)。
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中圖分類號:TV736
文獻標識碼:B
文章編號:1672-5387(2015)12-0023-04
DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.12.009
收稿日期:2014-07-31
作者簡介:黃莉(1980-),女,助理工程師,從事水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備管理工作。