何妮妮



摘要:制絲車間1140kg干冰膨脹線冷卻回潮工序中的RC-80滾筒膨脹絲粘附量嚴重,平均滾筒粘絲量達14kg/批次,浪費程度在全生產線處于較高水平,根據公司推行精益生產管理要求降低物料消耗、降低生產成本、提高膨脹絲品質和降低勞動強度的需要,有必要進行改造。文章研究了產生問題的根源,采取了相應的對策和措施來解決該難題。
關鍵詞:RC-80滾筒;膨脹絲粘附量;1140kg干冰膨脹線;制絲車間;冷卻回潮工序 文獻標識碼:A
中圖分類號:TS44 文章編號:1009-2374(2015)30-0038-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.30.019
1 RC-80設備的工作原理
冷卻回潮的工藝任務主要是使膨脹絲溫度降低、濕度提高。工作時膨脹絲水分上升至11%~12%,流量達到1140kg/h,膨脹絲從冷卻皮帶出來進入RC-80回潮筒,電機通過滾筒中的噴水裝置(噴霧架)為膨脹絲施加霧化水,使其水分符合工藝要求。十二個噴嘴劃分為三個區,水在壓縮空氣的作用下被霧化充滿整個滾筒。滾筒沿物料流向有2°的下傾角及其旋轉作用,膨脹絲進入滾筒后在導流板的作用下翻滾向前運動,這一過程使膨脹絲充分與水霧接觸得到回潮?;爻焙蟮呐蛎浗z水分經設定后,經過裝在出料振槽上的水分儀采集,傳輸到PLC根據水分的波動自動調節第三區的供水隔膜閥門開度,使回潮水分穩定。
2 改造前的狀況
根據RC-80工作原理,我們知道,設備在生產過程中,不可避免會出現某些物料粘附在滾筒設備內部,而長時間停留在滾筒內部的物料在過度吸收水分后會形成過濕絲團。過濕絲團由于水分太大,形成無法利用的水漬絲團,只能以廢物的形式丟棄,造成葉物料的
消耗。
葉片加料工序消耗的存在對生產的影響表現為三個方面:其一,消耗量較大,導致生產浪費嚴重。據工藝測試統計數據顯示,生產單批煙清理出來的過濕膨脹絲約14kg,以車間每天兩班生產,每班停機清理二次滾筒計算,每天丟棄的膨脹絲高達56kg;其二,過多過濕的膨脹絲團的產生存在質量隱患。過濕膨脹絲粘附在滾筒內壁,在生產過程中仍會有部分隨著滾筒不停旋轉而掉下,形成水漬膨脹絲團,當與其他牌號煙絲摻配后,會直接影響正常煙絲的水分含量,進而影響質量;其三,每次換牌前操作人員都要進入滾筒進行清掃,這些大量粘葉當作廢料被丟棄,清掃困難,勞動強度大,而且職工進入滾筒容易摔倒,也增加了操作危險。
3 原因分析及改進方案
在認真研究了RC-80生產的全過程后,通過因果分析樹圖,分別從“人、機、料、法、環”5個方面共找出8個導致滾筒膨脹絲粘附的原因:噴嘴霧化方式不合理;噴嘴壓力過低;噴嘴管路堵塞;膨脹絲翻滾角度導致加水不均;加水角度導致霧化水直射筒壁;加水點分布導致重復加水;來料流量過小導致部分霧化水散逸;膨脹絲品種區別;人員操作不到位。
根據所列出的原因,通過翻查歷史記錄、現場考察調研和現場試驗等方式,逐一對每一個原因進行詳細驗證分析,最后確定引起“RC-80滾筒筒壁粘膨脹絲”的主要因素共有以下三條:
主要因素一:噴嘴霧化方式不合理。
改造前使用的噴嘴都是采取低壓外霧化方式,這種噴嘴形式適合有雜質的液體(可以避免噴嘴堵塞),而一般純水或者低雜質都采取高壓內霧化方式的噴嘴,從而使霧化程度更均勻。
因此,我們的改造方案是:選用替換成高壓內霧化噴嘴,再進行對照實驗,實驗結果如表1。數據證明,采取高壓內霧化噴嘴之后,滾筒粘絲量低于原用的低壓外霧化噴嘴,但減少量不多,在1~2kg范圍內,效果不明顯。
改造前,滾筒內加水點的分布是噴霧架上的十二個噴嘴劃分為前、中、后三個區,每個區四個噴嘴。
我們的改造方案是:拆除噴霧架,換成前后兩個噴嘴直接噴霧。新供水系統經過組裝、安裝、調試運行穩定后,先用清水試車,完全杜絕滴漏現象,防止純凈水未完全霧化前進入滾筒。同時,對物料生產情況進行現場測試,對滾筒的粘絲量進行測量,將十次結果一一記錄下來(如表2),對比發現,滾筒平均粘絲量與平均在10.5kg/批,效果一般。
影響噴嘴霧化效果的因素有噴嘴流量、噴嘴霧化壓力、介質溫度、覆蓋范圍、沖擊力等,其中噴嘴流量、介質溫度是工藝參數,技術中心有文件明確規定,不能更改,可作為不可改變量;而覆蓋范圍、沖擊力因素又跟噴嘴霧化壓力有關,因此,決定噴嘴霧化效果的決定性因素就是噴嘴霧化壓力。我們知道噴嘴壓力越大,對應的霧化程度越高。
根據車間類似設備潤葉加料機器減少粘葉的經驗,確定噴嘴霧化壓力試驗范圍為0.1~0.4MPa。噴嘴經過安裝、調試運行穩定后,小組成員對各個霧化壓力下的滾筒的粘絲量進行測量。根據試驗結果數據分析,噴嘴霧化壓力為0.3MPa參數組合情況下滾筒粘絲量最低,達到3.6kg/批,平均粘絲量與實施前對比下降了68.86%,大大減少了滾筒粘絲量,效果良好。
通過記錄對比發現,當噴嘴壓力大于0.30MPa時,滾筒粘絲量出現明顯上升。經觀察,上升原因在于滾筒粘絲面積在滾筒一區出現增加情況,從而導致粘絲量加大。分析推斷這一現象的出現應該是霧化程度過高,導致水分逸散在加水區前端進而形成筒壁冷凝水,最終形成粘絲。
故最終選取的改造方案是:選取0.30MPa為標準值,對應滾筒粘絲量為3.6kg/批。
項目完成后,我們在2014年10月連續對RC-80滾筒粘絲量進行效果檢查并統計,發現滾筒粘絲量均在4kg/批以下,效果理想。
4 效益分析
(1)本次攻關后,料漬煙葉量有了明顯的減少,降低了生產成本。以每柜生產減少粘絲10.48kg進行計算,月均生產44批為計,由此可得:全年可節約準成品膨脹絲:10.48×44×12=5533.44kg;(2)膨脹絲的質量得到了一定的提高。由于冷卻回潮工序在1140線中位于倒數第二,即其中的膨脹絲為準成品,該工段改造活動完成后,大大降低了滾筒粘絲量,減少了由于水漬絲團造成的質量隱患解,從側面提高了煙絲的品質;(3)降低操作工的勞動強度?,F僅有在滾筒耙釘的根部有少量煙葉,換牌時可以不要進入滾筒清掃,稍加清理即可生產。
5 結語
通過此項目活動,增進了同事間的團隊協作精神,也增強了我們解決現場問題的信心,為今后的推廣應用打下了堅實的基礎,為進一步實踐節能降耗精益生產添磚加瓦。
(責任編輯:陳 倩)endprint