沈生寶 秦羽棟 楊艷宏(中國石油青海油田公司格爾木煉油廠,青海 格爾木 816000)
某廠加氫改質(zhì)裝置循環(huán)氫壓縮機干氣密封形式采用串級密封,主要包括動環(huán)、靜環(huán)、密封圈、防轉(zhuǎn)擋圈、彈簧以及彈簧座。該系統(tǒng)主要由以下幾部分組成:①一級密封氣的供給與控制,密封氣源為壓縮機出口工藝氣及開停工期間所用的氮氣;②二級密封氣的供給與控制,氣源為氮氣;③干氣密封本體工作部分;④一級密封的泄漏監(jiān)控與排放;⑤二級密封的放空;⑥隔離氣的供給與控制,氣源為氮氣。
自加氫改質(zhì)裝置09年底運行以來,循環(huán)氫壓縮機組干氣密封系統(tǒng)一級密封一直存在著帶液的重大安全隱患,最終在15年5月底造成一級密封動環(huán)碎裂,干氣密封系統(tǒng)失效,引起循環(huán)氫壓縮機聯(lián)鎖停車。
結(jié)合前期干氣密封系統(tǒng)監(jiān)控的相關(guān)參數(shù),聯(lián)合干氣密封廠家對該干氣密封系統(tǒng)進行了解體分析。干氣密封失效的主要原因為一級密封氣帶液,加之工藝調(diào)整,氣體組分改變,運行溫度又偏低,最終造成較多重組分析出,影響密封運行。隨后,我們對所帶液相進行采樣分析,得出結(jié)論與初步結(jié)論基本一致。
經(jīng)過對干氣密封存在的問題以及密封失效的原因進行分析,其根源在于一級密封氣源本身在工藝要求下組分較重引起帶液嚴重,且溫度達不到設(shè)計要求,造成一級密封動、靜環(huán)溫度瞬間增高,動環(huán)碎裂。綜合考慮裝置工藝、設(shè)備要求,提出更換一級密封氣源的改造措施:將兩臺新氫壓縮機出口總管線的新氫引入干氣密封系統(tǒng),以替代壓縮機出口工藝氣作為一級密封氣源。以下就改造措施進行分析,以驗證其合理性。
首先,新氫壓縮機出口氫氣來自PSA提氫裝置,其氫氣純度在99.9%以上,甚至高達99.99%,雜質(zhì)較少,不含液態(tài)組分,只有微量的固體顆粒,經(jīng)過濾器過濾后其潔凈度特別高,是一級密封的最理想氣源。
再次,因工藝流程中循環(huán)氫壓縮機出口工藝氣與新氫壓縮機出口氫氣匯合后,再與原料油一起進入反應系統(tǒng),所以兩者壓力相差不多,新氫壓縮機出口壓力甚至稍高一點。因此,改造后壓力干氣密封系統(tǒng)要求。
最后,考慮新氫壓縮機故障的影響。因循環(huán)氫壓縮機出口與新氫壓縮機出口相通,若新氫壓縮機聯(lián)鎖停車或其它原因引起的總出口新氫量中斷或減少,這時循環(huán)氫壓縮機出口工藝氣會作為備用氣反倒進入干氣密封系統(tǒng)提供一級密封氣,可保證干氣密封系統(tǒng)繼續(xù)運轉(zhuǎn),待新氫壓縮機完好運行并入系統(tǒng)后恢復正常。
對于設(shè)備要求方面考慮,本文主要分析氣源對干氣密封材質(zhì)的腐蝕情況和氣源溫度對干氣密封材質(zhì)的影響情況。
3.2.1 氣源對干氣密封材質(zhì)的腐蝕情況
氫氣在常溫下對普通碳鋼沒有腐蝕,但是在高溫、高壓下則會產(chǎn)生腐蝕,使材料的機械強度和塑性降低。根據(jù)Nelson曲線可看出,一般情況下,碳素鋼在200℃以上的高壓氫環(huán)境中才能發(fā)生氫腐蝕,而新氫壓縮機出口的最高溫度(即聯(lián)鎖停機溫度)為145℃,正常工作溫度為100℃左右,因此,改造后干氣密封系統(tǒng)新氣源對其管線設(shè)備不會造成腐蝕。相比之下,現(xiàn)密封氣源中含有硫化氫、氨鹽等腐蝕性較強氣體,在這方面改造對干氣密封系統(tǒng)更有利。
3.2.2 氣源溫度對干氣密封材質(zhì)的影響情況
該改造措施更換干氣密封一級密封氣源,因此,氣源溫度對材質(zhì)的影響主要針對一級密封工作部分。因其主要輔助部件的材質(zhì)為1Cr13和0Cr18Ni9不銹鋼,耐溫好,所以氣源溫度的影響主要體現(xiàn)在對一級密封動、靜環(huán)的影響。
循環(huán)氫壓縮機的一級密封動環(huán)材質(zhì)采用無壓燒結(jié)碳化硅,該材質(zhì)是一種具有高強度、高硬度、耐高溫、耐腐蝕、耐磨損、抗熱震的高性能特種陶瓷材料,是以高純、超細碳化硅粉為原料,加入少量的燒結(jié)助劑,如硼、碳等,在大氣壓的惰性氣體或真空環(huán)境中,1950-2100℃高溫下燒結(jié)而成,成品幾乎完全致密。因為無壓燒結(jié)碳化硅的燒結(jié)溫度高達1950-2100℃,所以新氫壓縮機出口的最高溫度145℃適用于該動環(huán),影響很小。
其靜環(huán)材質(zhì)為P-10356型浸銻石墨,它是由碳石墨材料浸漬熔融銻金屬制成的一種新型耐磨密封材料,具有很好的耐腐蝕性。它密度小,線膨脹系數(shù)低,在高速高壓下的耐磨性好,使用溫度高約500℃,在-60℃低溫下的尺寸和重量不會發(fā)生變化。通過P-10356型浸銻石墨性能可看出:新氫壓縮機出口的最高溫度不會對該靜環(huán)產(chǎn)生較大影響。
由此可見,無論是從工藝角度的要求還是從設(shè)備角度的要求考慮,該帶液問題的改造措施具有很好的可行性。
本文通過對循環(huán)氫壓縮機干氣密封系統(tǒng)的工作原理進行分析,將當前其運轉(zhuǎn)過程中存在的問題進行了闡述,并提出了相應的改造措施。通過更換一級密封氣源,利用純度高達99%的氫氣替換壓縮機出口工藝氣,徹底解決了干氣密封的帶液問題,同時也防止了循環(huán)氫氣中硫化氫、氨鹽等氣體對干氣密封系統(tǒng)的腐蝕,提高了干氣密封系統(tǒng)的穩(wěn)定性,從而保證了循環(huán)氫壓縮機的正常運轉(zhuǎn),進而保障了加氫改質(zhì)裝置的平穩(wěn)運行。
[1]金德浩,劉建暉,申濤.加氫裂化裝置技術(shù)問答[M].北京:中國石化出版社,2008.
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