王富城
(中國石化金陵石化有限責任公司烷基苯廠,南京 210046)
金陵石化烷基苯廠分子篩脫蠟裝置采用美國UOP公司的Molex工藝,在液相下進行吸附和脫附,要求分子篩吸附劑具有高吸附、高脫附速率及良好的機械強度。裝置運行初期使用進口分子篩,價格昂貴。1997年至今,NWA-Ⅱ、NWA-ⅡB和NWA-Ⅲ型國產分子篩先后在該裝置進行了成功應用。筆者對該類型分子篩在脫蠟裝置上的應用效果進行了考察,對其性能進行了評定。
NWA-Ⅱ分子篩呈不規則球型,通常經過油氨柱成型后加工而成,生產工序長,中間產物硅小球收率低,生產過程中會產生高氨氮含油污水,環保壓力較大,生產成本高,且該產品的性能與UOP的ADS-34相比有一定差距。NWA-Ⅲ 新型5A分子篩的生產過程如下:將4A型沸石粉末、黏土、成型助劑等按比例混合均勻,采用工業規模的滾球設備聚結成型,篩取目標顆粒,再經過實驗室焙燒、堿處理、離子交換等后處理過程即可制成。新的生產工藝使產品質量大幅提高,同時徹底解決了一直困擾、限制生產的環保問題。
NWA-Ⅲ和NWA-ⅡB型5A分子篩的主要技術指標如表1所示。NWA-Ⅲ新型分子篩的正乙烷吸附量、孔容、比表面積等指標均高于NWA-ⅡB型分子篩,堆密度相當,強度略低,磨耗略優,晶粒較廣,硅鋁比較低,鈣交換率較高。理化指標決定分子篩的使用性能。

表1 5A分子篩主要技術指標
分子篩脫蠟裝置由4套吸附室(R-201A/B、R -201C/D、R -201E/F、R -201G/H)并聯,共用1套分餾系統(抽余液分餾塔、抽出液分餾塔、再蒸塔)。裝置采用模擬移動床工藝[1],原料是精制煤油,產品是液體石蠟(n-C10-13),副產品是重質液體石蠟(n-C≥14)及3#白油原料。流程示意圖見圖1。
評價分子篩性能的一個重要指標是回收率,其計算公式如下:

根據物料衡算可推導出以分析數據計算的回收率,由于僅需要分析數據,可避免由于計量誤差引起的計算偏差,所以在生產中主要通過下式計算回收率:

式中,R為回收率,%;xe為抽出液中正構烷烴質量分數,%;xf為精制煤油中正構烷烴質量分數,%;xr為抽余油中正構烷烴質量分數,%。本文中涉及的回收率的數值,未特別注明的,均采用公式(1)計算得出。

圖1 分子篩裝置工藝流程
2011年10月在新建的吸附室R-201G/H中裝填了NWA-Ⅲ新型分子篩,4套吸附室的分子篩裝填數據見表2。

表2 分子篩裝填數據
為維持分子篩的性能,延長分子篩的使用壽命,對原料煤油中的硫、氮、氧、鹵素的含量及溴指數等有較嚴格的要求,具體數據見表3。

表3 原料煤油指標要求
通常由加氫精制裝置進行精制處理,除去原料中的各類雜質。
分子篩床層壓降是考察分子篩性能的一個重要參數,若分子篩床層壓降太大,會造成同一平面流速不同,破壞活塞流,而且如果壓降過大,會破壞分子篩床層結構,造成格柵變形甚至損壞。為保證設備的安全運行,床層壓降高時必須降低裝置的加工量,因此要求單套吸附室的最大壓降為0.35 MPa。吸附室G/H的設計處理量為120 m3/h,該系統投用后,對不同處理量時的床層壓降進行了測定,結果見表4。在設計處理量下,床層壓降僅0.09 MPa;加工量為設計處理量的1.1倍時,分子篩床層壓降為0.11 MPa,遠低于最大允許壓降0.35 MPa。說明NWA-Ⅲ新型分子篩的床層壓降較低,可以滿足裝置的安全平穩運行要求。

表4 分子篩床層壓降
為進一步考察NWA-Ⅲ新型分子篩的性能,對吸附室G/H進行了提量試驗,考察不同處理量時的產品收率,數據見表5。加工量為設計處理量的1.17倍時,產品收率仍大于98%。

表5 不同處理量下產品的收率
通過產品的芳烴保留量、產品的純度與回收率以及對重質煤油的吸附-脫附性能來考察分子篩的性能。2011年10月以前R-201A/B、R-201C/D和R-201E/F并聯操作,采用NWA-ⅡB型分子篩。2011年12月以后R-201A/B、R-201C/D、R-201E/F和R-201G/H并聯操作,采用NWA-ⅡB和NWA-Ⅲ型分子篩。
液體石蠟中的芳烴含量是考察產品質量的一個重要指標,其質量分數應低于0.4%。若產品中芳烴含量超標,需加大脫附劑的循環量,裝置能耗增加。不同運行時期產品中芳烴保留情況見圖2。3套吸附室并聯運行時,液體石蠟產品的芳烴保留量約為0.3%,4套吸附室并聯運行時的芳烴保留量約為 0.2%。NWA-Ⅲ型分子篩和NWA-ⅡB型分子篩均能滿足芳烴保留量低于0.4%的要求,但NWA-Ⅲ型分子篩的除芳烴效果更好,裝置的調整余量較大,更有利于降低裝置的能耗。

圖2 產品中芳烴保留量
產品的純度反映分子篩的吸附性能,回收率反映分子篩的脫附性能,不同運行時期的產品純度和回收率見圖3和圖4。3套吸附室并聯運行時,液體石蠟的純度平均值為98.73%;4套吸附室并聯運行時,液體石蠟的純度平均值為98.93%。說明NWA-Ⅲ型分子篩比NWA-ⅡB型分子篩的選擇吸附性能好。3套吸附室并聯運行時,液體石蠟回收率的平均值為98.73%;4套吸附室并聯運行時,液體石蠟回收率的平均值是98.93%。說明NWA-Ⅲ型分子篩比NWA-ⅡB型分子篩脫附性能好。

圖3 液體石蠟純度

圖4 液體石蠟回收率
2011年2月和3月的部分運行參數見表6,2013年2月至4月進料煤油干點較高時相應的運行參數見表7。

表6 3套吸附室并聯運行時相關數據

表7 4套吸附室并聯運行時相關數據
3套吸附室并聯運行時,煤油干點平均值為250.4℃,此階段采用 NWA-ⅡB型分子篩,產品純度平均值為 98.8%,回收率平均值為95.8%。4套吸附室并聯運行時,煤油干點平均值為256.3℃,此階段 NWA-Ⅲ和NWA-ⅡB型分子篩混合運行,產品純度平均值為99.1%,回收率平均值為98.3%。說明NWA-Ⅲ型分子篩對重質煤油具有較好的選擇吸附和脫附性能。
1)采用NWA-Ⅲ型分子篩后裝置運行平穩,吸附室床層壓降為0.1 MPa,產品純度大于99%,平均收率大于98%,能滿足生產要求。
2)當處理量為設計量的1.17倍時,NWA-Ⅲ型分子篩床層運行平穩,分子篩適應性強。
3)與NWA-ⅡB型分子篩相比,NWA-Ⅲ型分子篩的產品芳烴保留量低,選擇吸附性好,脫附性能好,對重質煤油的選擇吸附及脫附性能好。
[1]奚瀚,陳樂,陳群,等.分離液體石蠟的5A分子篩吸附劑的制備[J].石油化工,2012,41(12):1368 -1372.
[2]蔡吉鄉.國產5A分子篩使用后期運行狀況的研究和優化[J].精細石油化工進展,2005,6(4):18 -21.
[3]顧文忠,陳喜,徐宏祥.國產5A分子篩在Molex裝置上運行初期分析[J].精細石油化工進展,2000,1(3):38 -42.