吳光明 蘇 瑾 楊 軍
(陜西中醫學院,陜西 咸陽 712046)
制藥廢水通常具有成分復雜、COD(化學需氧量)和BOD5(生化需氧量)濃度高且波動大、BOD5/COD(B/C)差異較大、色度深、毒性大等特點,且排放量大,一直是污水處理中的一大難題。而且制藥廠通常是采用間歇生產,產品的種類變化較大,造成了廢水的水質、水量及污染物的種類變化較大。陜西某制藥企業,隨著生產規模的擴大,原有廢水處理能力100 m3/d不能滿足需求,鑒于此情況,筆者對該企業原處理系統進行了改進設計。
充分利用原污水處理構筑物、蓄水池,做到投資省、運行費用低、環境效益、社會效益和經濟效益兼顧。
根據污染源的實際情況選擇技術先進、處理效果好、投資省,運行穩定、可靠、操作管理方便的新型處理工藝技術。
《室外排水設計規范》(GB50014-2006)、《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)、《渭河 (陜西段) 污水綜合排放標準》(DB61-224-2006)。
根據企業提供的數據,處理水量為Q=200m3/d,按污水處理設備每天運行24小時計,確定設計處理規模應為:Q=8.33m3/h。廢水流量如表1所示。

表1 廢水流量情況
根據企業提供的數據及相關制藥行業水質參數,以及《渭河(陜西段)污水綜合排放標準》(DB61-224-2006)一級和《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級出水標準,處理前后水質情況如表2所示。

表2 進出水質情況
主要采用A(缺氧)/O(好氧)工藝處理。
對原有廢水處理系統改造具體內容為:
(1)將原已建成的污水處理構筑物改造成為污水處理的調節池,實現水質水量的均化。
(2)利用企業原有的蓄水池改造成為污水處理的生化處理單元,包括缺氧池、好氧池、二沉池、清水池和污泥濃縮池。
(3)將原有的污水處理設施與新改造設施用泵站進行聯通,調節后的污水用泵打至生化單元,生化處理后的污水再用泵打至原管網外排。
工藝流程如圖1所示。
構筑物設計參數見表。

表3 構筑物設計參數
廢水處理系統主要直接費用為電費、藥劑費、人員工資。
1)電費 污水站小時用電量為15.51kW·h,按0.5元/kW·h計,合計5.8元/h,折合0.70元/t污水。
2)藥劑耗量 鹽酸廢用為0.03元/t污水。
3)人工費用 污水站工作人員2人,每人每月工資及福利待遇按800元計,則日人工工資為:53元/d,折合0.25元/t污水。
以上三項總費用為0.70+0.03+0.25=0.98元/噸。由于制藥生產工藝和廢水流量不同,選用廢水處理工藝、設備等都有較大的差異,運行成本一般在0.5~5元/t之間。可見,采用此工藝運行費用較低。
從運行結果看,制藥廢水采用A(缺氧)/O(好氧)工藝是成功的,運行費用低,每噸廢水處理費用為0.98元。處理效果穩定,COD去除率為 98.8 ,BOD 去除率為 99.4 ,SS 去除率為 94.5% ,pH 調節到 6~9。出水符合《污水綜合排放標準》GB8978-1996中的一級排放標準。
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