

摘要:燃?xì)庵茪滠囬g第一制氫站1#、2#煤壓機(jī)由于設(shè)備老化嚴(yán)重,可開動(dòng)率大大降低。文章介紹了L5.5-20/18型煤壓機(jī)在本鋼燃?xì)鈴S的運(yùn)行狀況,分析了影響其可開動(dòng)率的因素,提出了改進(jìn)方案并加以實(shí)施,有效地降低了其檢修率。
關(guān)鍵詞:煤壓機(jī);檢修率;燃?xì)庵茪滠囬g;開動(dòng)率;停機(jī)檢修 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TD444 文章編號(hào):1009-2374(2015)33-0151-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.33.081
1 概述
燃?xì)庵茪滠囬g第一制氫站1#、2#煤壓機(jī)于1996年4月由北京一通公司生產(chǎn)制造,其型號(hào)為L5.5-20/18,近幾年來由于設(shè)備老化嚴(yán)重,可開動(dòng)率大大降低,月修率達(dá)50%。通過分析,首先是由于設(shè)備關(guān)鍵備件經(jīng)常發(fā)生故障導(dǎo)致停機(jī)檢修;其次是來源介質(zhì)雜質(zhì)較多,間接引發(fā)設(shè)備故障;最后就是潤滑方面的影響。本文針對(duì)此三大方面問題進(jìn)行了分析,并加以改進(jìn)說明,有效地降低其檢修率。
2 設(shè)備結(jié)構(gòu)及參數(shù)
2.1 結(jié)構(gòu)
L5.5-20/18煤氣壓縮機(jī),其排氣量為20m3/min,額定排氣壓力為1.8MPa,壓縮機(jī)為L型三級(jí)三缸水冷式,一級(jí)為立列,二級(jí)和三級(jí)為串聯(lián)的臥列,立列的向軸端為工作腔,內(nèi)裝吸排氣閥各三個(gè),臥列的向軸端為二級(jí)工作腔,內(nèi)裝吸排氣閥各兩個(gè),臥列的向蓋端為三級(jí)工作腔,外裝吸排氣閥各兩個(gè)。
在臥列的二級(jí)活塞及三級(jí)活塞之間的容腔,為平衡腔與立列缸蓋側(cè)聯(lián)通并通進(jìn)氣。
壓縮機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向,從電機(jī)側(cè)看壓縮機(jī)時(shí),曲軸應(yīng)順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。壓縮機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向,從電機(jī)側(cè)看壓縮機(jī)時(shí),曲軸應(yīng)順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。壓縮機(jī)啟動(dòng)前打開旁通管路截止閥,使壓縮機(jī)入工作狀態(tài)。
壓縮機(jī)工作時(shí),煤氣經(jīng)緩沖罐吸入一級(jí)氣缸,被壓縮到0.2~0.24MPa,壓力排至集氣罐引出經(jīng)冷卻器分離后吸入日統(tǒng)計(jì)氣缸,被壓縮到0.72~0.76MPa,壓力排至二級(jí)冷卻器分離進(jìn)行冷卻之后,吸入三級(jí)氣缸壓縮額定工作壓力1.8MPa排出,經(jīng)管道中的止回閥進(jìn)入后冷卻器。
壓縮機(jī)旁通管路即在壓縮機(jī)吸氣口和三級(jí)排氣口之間設(shè)置一連通管路,管路中間設(shè)置一截止閥,其作用是保證壓縮機(jī)輕啟輕停,旁通管路裝置由用戶自備。
2.2 參數(shù)
型號(hào):L5.5-28/18
排氣量:28m3/min 吸氣壓力:7~15kPa
吸氣溫度:≤40℃ 油壓:0.15~0.30MPa
水壓:0.15~0.30 MPa 油溫:≤70℃
排氣壓力:一級(jí)0.20~0.28MPa 排氣溫度:一級(jí)≤160℃
二級(jí)0.65~0.80MPa 二級(jí)≤140℃
三級(jí)1.80MPa 三級(jí)≤140℃
各級(jí)回水溫度:≤40℃
各級(jí)排氣溫度:≤40℃
功率:250W
轉(zhuǎn)數(shù):490r/min
級(jí)數(shù):三級(jí)
額定電壓:380V
額定電流:400A
3 L5.5-20/18煤壓機(jī)工作原理
該類型煤壓機(jī)為角式三級(jí)壓縮,便于檢修,其中一級(jí)壓縮氣體壓力達(dá)到0.20~0.24MPa、二級(jí)壓縮氣體壓力達(dá)到0.72~0.76MPa、三級(jí)壓縮氣體壓力達(dá)到1.8MPa,當(dāng)活塞向右移動(dòng)時(shí),氣缸中活塞左端的壓力略低于低壓燃?xì)夤艿纼?nèi)的壓力下時(shí),吸氣閥門被打開,燃?xì)庠赑1的作用下進(jìn)入氣缸內(nèi),這個(gè)過程稱為吸氣過程;當(dāng)活塞返行時(shí),吸入的燃?xì)庠跉飧變?nèi)被活塞壓縮,這個(gè)過程稱為壓縮過程;當(dāng)氣缸內(nèi)燃?xì)鈮毫Ρ粔嚎s到略高于高壓燃?xì)夤艿纼?nèi)壓力P2后,排氣閥即被打開,被壓縮的燃?xì)馀湃敫邏喝細(xì)夤艿纼?nèi),這個(gè)過程稱為排氣過程。至此,壓縮機(jī)完成了一個(gè)工作循環(huán)。其中當(dāng)氣缸一段吸氣時(shí),二段開始?jí)嚎s至排氣,當(dāng)氣缸一段壓縮時(shí),二段開始吸氣,當(dāng)氣缸一段排氣時(shí),二段吸氣止開始
壓縮。
圖1
4 常見故障及改進(jìn)措施
第一,三級(jí)吸、排氣閥由于長時(shí)間閥片振動(dòng)密封不嚴(yán)泄漏,造成氣體串缸,導(dǎo)致二級(jí)超壓放空,機(jī)組停機(jī)。經(jīng)過分析,由于該吸排氣閥材質(zhì)為鑄鐵件,極易發(fā)生碎裂,造成密封不嚴(yán),為改善密封性能,采用鑄鋼鍛造,確保了材質(zhì)的硬度及耐磨度,極大地提高了密封性能。
第二,一、二、三級(jí)冷卻器冷卻面積小,導(dǎo)致各級(jí)排氣溫度較高,同時(shí)由于溫度高,易造成焦?fàn)t煤氣內(nèi)銨鹽析出,堵塞煤氣管道,使機(jī)組停機(jī)。為改善該冷卻器問題,針對(duì)介質(zhì)高溫、含銨鹽等特點(diǎn),采用新型冷卻器,體積小,換熱面積大,內(nèi)置銅制列管,既提高了冷卻效果,又節(jié)省了設(shè)備占用空間,同時(shí)也便于檢修。如表1自2014年8月更換新型冷卻器后冷卻效果明顯,數(shù)據(jù)是與7月進(jìn)行的對(duì)比分析??梢娦滦屠鋮s器每級(jí)平均溫度均降低7℃左右,效果明顯。
第三,通過改善來源用戶脫硫系統(tǒng)狀況,降低來源焦?fàn)t煤氣H2S含量,提高介質(zhì)純潔度,減小設(shè)備備件腐蝕度,提高設(shè)備耐久度。來源用戶采用4個(gè)脫硫罐進(jìn)行對(duì)焦?fàn)t煤氣脫硫,脫硫劑使用時(shí)間較長,對(duì)其進(jìn)行了更換。經(jīng)過采樣比對(duì)分析,發(fā)現(xiàn)脫硫效果明顯提高。
第四,潤滑系統(tǒng)對(duì)設(shè)備的影響。潤滑油有以下四個(gè)方面作用:(1)減輕滑動(dòng)部位的磨損,延長零件壽命;(2)減少摩擦功耗;(3)冷卻作用,可導(dǎo)走摩擦熱,使零件的工作溫度不過高,從而保證滑動(dòng)部分必要的運(yùn)轉(zhuǎn)間隙,防止接觸面被燒傷;(4)密封汽缸的工作容積以提高活塞和填料箱的密封性。根據(jù)潤滑油的這些作用,結(jié)合實(shí)際管理中的經(jīng)驗(yàn),我們發(fā)現(xiàn)潤滑油的這些作用都直接或間接地與壓縮機(jī)的效率有關(guān),同時(shí)了解到它的質(zhì)量對(duì)潤滑作用起主要作用,也就是間接影響煤氣壓縮機(jī)的效率,運(yùn)行中溫度影響油質(zhì)比較嚴(yán)重,眾所周知,高溫是煤氣壓縮機(jī)的一大特點(diǎn)。在高溫下潤滑油的黏度將會(huì)急劇下降,而且氧化速度顯著加快,同時(shí)產(chǎn)生溶解于油的液態(tài)氧化物和不溶于油的氧化物溶渣。為此我們進(jìn)行定期對(duì)油品化驗(yàn),如發(fā)現(xiàn)油品指標(biāo)出現(xiàn)波動(dòng),立即進(jìn)行油品更換,從而保證了設(shè)備的良好潤滑性,極大地降低了對(duì)設(shè)備零件的損耗。
5 結(jié)語
通過對(duì)一氫站L5.5-20/18型煤壓機(jī)來源介質(zhì)純度改善、三級(jí)吸、排氣閥材質(zhì)加強(qiáng)、冷卻器升級(jí),設(shè)備故障停機(jī)率明顯降低,由原來的8次/月的檢修率降低到了平均4次/月的檢修率,按照每次檢修費(fèi)用為0.5萬元,則每月節(jié)約成本2萬元,全年節(jié)約檢修成本24萬元。
作者簡介:王兆南,男(滿族),遼寧本溪人,本鋼能源總廠工程師,研究方向:燃?xì)狻?/p>
(責(zé)任編輯:蔣建華)endprint