周行 李力



摘要:文章對220kV澄浪變副母電壓突變進行了調查,從電壓曲線圖、設備聯系圖、裝置告警等實際情況分析突變產生的環節,同時對測控裝置SV接收模式進行分析,并通過計算交換機接收的數據流量最終確定突變產生的原因,最后制定合適的缺陷消除方案,并最終將缺陷消除。
關鍵詞:變電壓;突變;點對點;組網方式;數據流量;電壓曲線圖 文獻標識碼:A
中圖分類號:TM721 文章編號:1009-2374(2015)33-0117-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.33.063
1 系統和設備概況說明
220kV澄浪變綜自系統采用南瑞繼保的PCS-9700系統,220kV副母測控采用南瑞繼保的PCS-9705測控裝置,220kV副母合并單元為長園深瑞的PRS-7393合并單元。
2 缺陷發生情況說明
220kV澄浪變自投產以來,220kV副母電壓一直存在突變現象。根據2015年3月9日調控系統220kV副母電壓24小時曲線可以看出,全天出現4次電壓突變現象,突變后急速回復到突變前的電壓值,其中凌晨5時左右電壓從229kV跌落至226kV,跌落幅度為1.3%,為全天最大。由于相關設備都處于運行狀態,缺陷一直沒有消除。如圖1所示:
圖1 220kV副母電壓3月9日曲線圖
3 缺陷處理過程以及缺陷原因分析
3.1 缺陷排查過程
2015年3月11日,相關技術人員到220kV澄浪變現場進行調查。在現場后臺機上調取各個電壓曲線,情況與調控系統的電壓曲線一致,另外發現#1主變高壓側電壓也存在上述突變情況。
經過圖紙查看和現場核對,得到電壓相關設備聯系圖,如圖2所示:
圖2 電壓相關設備聯系圖
從圖2可以看出,220kV電壓合并單元A及110kV電壓合并單元A分別經220kV過程層交換機A和110kV過程層交換機A至220kV母設測控和110kV母設測控,然后經MMS交換機至后臺機和遠動機。過程層的電壓量同時還送220kV線路故障錄波器和110kV線路故障錄波器,但并未在相關設備上發現電壓異常波動啟動錄波等信息,因此初步判斷引起電壓突變的范圍應該在圖2中的方框范圍內。通過查看220kV正母測控裝置、220kV副母測控裝置發現220kV正母測控裝置的SV_1通道延時為0,而220kV副母測控裝置SV_1通道延時為1000。
進一步查看測控裝置定值發現220kV副母測控裝置“SV采樣定值”中SV9-2接收模式為1,220kV正母測控裝置與110kV正母測控裝置SV9-2接收模式為0。
翻閱PSC-9705裝置說明書,發現有對SV9-2接收模式的定義:
具體對應意義是:
SV9-2接收模式:
0:接收模式為組網;1:接收模式為點對點;2:接收模式為組網+點對點。
在工程應用中按照實際組網方式組網:經過交換機了,選擇0;未經過交換機,選擇1。
由圖2我們可知,合并單元與各保護裝置之間采用點對點方式傳輸,而合并單元與測控裝置之間采用組網方式傳輸(中間經過交換機),因此220kV副母測控裝置SV9-2接收模式應設置為0。
3.2 缺陷原因分析
合并單元與測控裝置之間的通信方式分為點對點方式和組網方式:在組網方式下,由于交換機數據傳輸延時具有不確定性,合并單元與測控裝置間由全局統一的同步系統嚴格同步,因此不會出現SV報文遲滯現象。在點對點方式下,合并單元與測控裝置之間不需要同步,測控裝置能根據輸入延遲進行補償而實現各輸入間的采樣值同步。按照現有的組網方式,合并單元采用IEC-61850-9-2 SV報文穩定地按250?s的周期向交換機傳輸(每秒4000幀,電力系統頻率為50Hz,因此每個周波相當于有80個采樣點),測控裝置也以250?s的周期從交換機上收取SV報文,IEC61850-9-2工程中實際最大報文長度單間隔SV理論計算流量按照每幀1點計算,一個合并單元每秒種的數據流量:
S=159字節×8bit/字節×50周波/s×80點/周波=5.088Mbps
220kV過程層A網交換機采用Kyland sicom3024P,最大傳輸速率為100Mbps。工程中一般要求交換機數據傳輸負載率低于40%,也就是說最多接7~8個合并單元,但按照實際端口接線情況交換機的負載率將超出40%,造成交換機傳輸數據的不穩定,因此我們看到了220kV副母測控裝置所顯示SV_1通道延時1000?s。
由于之前220kV副母測控裝置SV9-2接收模式為點對點方式,而通信方式卻是組網方式,測控裝置無法對交換機傳輸產生的延時進行補償,因此在采樣過程中會產生丟包現象。例如,上面說到測控裝置以250?s的周期收取SV報文,220kV副母測控裝置所顯示SV_1通道延時1000?s,因此我們可以推斷至少有4幀SV報文存在著采樣丟包現象。由于測控裝置以采樣數據的有效值來作為最終的采樣結果,因此丟失的數據并不會使得采樣結果跳零,而是使有效值在數值上變小,也就是我們在圖1中看到的突變現象。
4 缺陷處理措施
針對以上缺陷,我們認為可以通過兩種方法進行處理消缺:(1)更換過程層中心交換機,換成最大傳輸速率1000Mbps的交換機;(2)更改測控裝置采樣定值,將測控裝置SV9-2接收模式設置為0,即組網方式。
方案1由于各種原因實施困難暫時不考慮,因此我們考慮采用方案2進行消缺。
由于220kV澄浪變4月份有澄通1801線、澄達1806線擴建工作,結合這個契機,我們要求南瑞繼保廠家排查全站相關測控裝置SV9-2接收模式定值,并將所有SV9-2接收模式都設置為0。
經過排查,發現220kV副母測控裝置、110kV正母測控裝置、110kV副母測控裝置、#1主變220kV測控裝置SV9-2接收模式均為1,即點對點方式,4月4日南瑞繼保廠家將以上裝置SV9-2接收模式改為0。
圖3 220kV副母電壓5月8日曲線圖
在消缺完成觀察近一個月后,我們查看了5月8日220kV澄浪變220kV副母電壓曲線,沒有發現跳變現象,因此我們認為該缺陷已消除。
5 結語
220kV澄浪變220kV副母電壓跳變是由多方面因素造成的:首先,220kV過程層中心交換機的性能不能滿足要求;其次,廠家未考慮到在不同組網方式下測控裝置定值對于采樣的影響,在投產前對測控裝置相關定值進行仔細檢查,使得有些測控裝置定值設置不正確。
對此,我們有以下兩點建議:(1)在設計階段,應充分考慮過程層中心交換的最大傳輸速率與網絡負荷,建議采用更高配置的交換機,必要時在投產前對網絡負荷進行檢測;(2)重點關注測控裝置SV9-2接收模式定值,雖然目前國網標準為合并單元與保護裝置采用點對點通信方式,合并單元與測控裝置采用組網通信方式,但還是應該根據現場情況設置正確合理的定值。
參考文獻
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[2] 徐敏,鮑有理,李寶偉,等.智能變電站中點對點傳輸采樣值延遲及延遲校驗方案[J].電力系統保護與控制,2012,40(17).
作者簡介:周行(1983-),男,國網浙江省電力公司寧波供電公司技師,工程師,研究方向:電力系統自動化;李力(1967-),男,國網浙江省電力公司寧波供電公司技師,工程師,研究方向:電力系統變電站自動化。
(責任編輯:黃銀芳)