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揚州瘦西湖盾構隧道施工關鍵技術與實測分析

2015-09-18 08:43:28
建筑施工 2015年3期
關鍵詞:施工

中鐵十四局集團有限公司 濟南 250014

1 工程概況

揚州瘦西湖隧道工程全長5 352.55 m,其中主線隧道全長約3.6 km,盾構段全長1 275 m,單管雙層設計,設計時速為60 km,采用1 臺φ14.93 m的泥水盾構掘進施工(圖1)。

圖1 瘦西湖隧道工程位置示意

盾構穿越全斷面膨脹性老黏土地層,該地層標貫值達29~35擊,含水率僅為21%左右,塑性指數達17.7%~22.4%,地層強度高,黏性強,黏粉粒含量高達90%以上,自造漿能力極強,施工時會排出大量的泥漿,盾構施工過程中將產生約65萬 m3泥漿。

根據區域資料,揚州瘦西湖盾構隧道主要處于第四系全新統沖洪積砂土、黏性土。沿線第四系上更新統土層為本隧道工程主要穿越地層。本隧道下伏地層主要為白堊系浦口組泥質砂巖,埋深55 m左右(圖2)。

圖2 揚州瘦西湖隧道底層剖面(單位:m)

2 盾構施工關鍵技術

2.1 盾構機改造技術

為適應膨脹性黏土的特性,全面適應泥水盾構在全斷面膨脹性黏土施工,我們對盾構機切削刀具、刀盤沖刷系統進行了適應性改造,并增設泥水艙出漿吸口沖刷系統。

首先,對盾構機進行適應性改造。原刀盤配置有可更換刮刀71 把、固定刮刀118 把、先行齒刀16 把、螺栓式鏟刀12 把、焊接式鏟刀6 把、仿形刀2 把,共225 把刀具。其中8 把刀具設有磨損檢測裝置,原刀盤刀具配置不能完全適應本工程的全斷面硬質黏土地層。針對該地層特性,需對部分刀具進行適應性改造(圖3)。實施方案如下:一是將71 把可更換的鈍角刮刀改為尖齒型銳角刮刀;二是將中心圓柱形刮刀改為魚尾形刮刀;三是將16 把先行齒刀取消,改為刀盤沖刷孔,增加刀盤的沖刷能力,減小主臂范圍內黏土黏結刀盤的概率;四是保留原有118 把固定刮刀形式。

圖3 刀盤刀具改造示意

圖4 盾構機泥水艙沖刷系統改進示意

其次,從盾構機主機處進漿管引入專用管道,采用90 kW P01加壓泵加壓后,通過盾構機中心錐的中心回轉接頭分6 個支管,分別引入6 個主臂,每個支管采用電磁閥可獨立切換控制,每個主臂設置4 個沖刷孔,沖刷孔外設置保護塊,防止刀盤切削泥塊堵塞孔口,孔口沖刷方向與刀盤面平行,以便更好地沖刷刀體及盤面,使刀盤不易被黏土黏結。刀盤中心由于線速度小,屬于易黏結泥餅,為了更好地實現沖刷效果,專門從中心回轉接頭處連接一個獨立的中心沖刷管路,中心沖刷共設置6 個沖刷口,分別布置在泥水及渣土匯流集中處(沖刷口布置見圖4),以上所有沖刷口均可通過控制室獨立遠程控制,實現獨立加壓沖刷、交替互換沖刷和全面沖刷功能。通過刀盤沖刷系統的改造和應用,有效地解決了刀盤面黏土黏結和刀盤易結泥餅的現象,確保了正常切削開挖。

再次,為了使刀盤切削下的黏土及時被艙內泥水帶走,防止在泥水艙內堆積堵塞出漿管吸口,造成壓力波動、循環系統排漿不暢等,將出口處原有格柵拆除,使泥水攜帶渣土流暢,增加了一高壓沖刷系統(圖4)。一方面協助渣土輸送,另一方面通過高壓沖刷與切削作用,使大的黏土塊變小,利于泥漿攜帶。高壓沖刷系統采用φ250 mm專用高壓管道從地面清水池開始敷設,采用2 臺功率55 kW,流量144 m3/h,用壓力10 Pa的加壓泵在地面加壓,到達盾構機后分進4 根φ100 mm支管,每個支管分別連接1 臺功率37 kW、流量70 m3/h、壓力14~18 Pa的增壓泵,再用φ60 mm高壓管從增壓泵引入艙內前閘門下方,全部均布固定在前閘門后方殼體內壁上,分別采用4 個φ20 mm高壓噴頭正對出漿管吸口進行高壓沖刷,使刀盤切削下的渣土及時通過排漿吸口帶走,解決了泥水艙底部渣土堆積、管道堵塞、攜渣不暢等難題,加快了掘進進度,保證了工程的順利進行。

2.2 大曲率小半徑曲線上精準接收技術

為滿足現場施工要求,盾構機由直線運行至圓曲線段時,必須經過緩和曲線逐步過渡到圓曲線段;通過提高控制點與接收洞門圈的測量精度,減小貫通誤差,在盾構機進入曲線接收段時盡量控制盾構機低速度、小推力、合理的泥水壓力、及時飽滿的回填注漿,進而嚴格控制盾構姿態,使其偏差始終保持在一個較小的范圍內[2-4]。

技術要點:

1)接收施工順序:在瘦西湖隧道湖西明挖段完成主體結構施工后,進行接收井端頭土體加固和接收基座的施工;在盾構機接收段施工的同時開展貫通前控制測量、洞門圈測定及盾構運行軌跡的擬合;盾構機步入加固土體,與其同步開展洞門破除施工,并向工作井內接收基座上部堆填黏土。在確保接收措施全部到位后,向接收井內灌水,在維持內外泥水平衡的前提下,盾構逐步步入接收基座。

2)三軸攪拌加固:盾構接收段土層為硬塑黏土和粉砂,設計洞門前方土體采用φ1 000 mm三軸攪拌樁進行加固。接收段全斷面加固區縱向全長共17 m,加固深度為盾構底部以下2.5 m,深度在25.5~26 m,加固寬度23 m。

3)貫通前控制測量:在盾構掘進至接收段施工范圍時,對盾構機的位置和盾構隧道的測量控制點進行測量,明確實際隧道中心軸線與隧道設計中心軸線的關系,應對盾構接收井的洞門進行復核測量,確定盾構機的貫通姿態及掘進糾偏計劃。

4)接收段盾構參數選擇:泥水壓力計算地下水位取5 m,以實測地下水位進行調整。泥水壓力按掘進參數進行控制,偏差幅度在±0.1 Pa之間。根據地質情況,本區段為黏土層,為防止盾尾漏漿、隧道上浮及地層失穩,須加強壁后注漿控制,保證同步漿液質量。漿液質量密度為1.96 g/cm3,漿液的坍落度在該地段控制在18~22 cm。注漿量一般控制在25~30 m3,同時控制注漿壓力,防止擊穿淺覆土層。

5)洞門破除:為盡量減少洞門破除對洞門圈范圍內的土體影響,確保盾構機安全接收,洞門連續墻須分3 次進行鑿除。第1次破除外側混凝土10 cm,剝除地下連續墻內層鋼筋;第2次破除混凝土80 cm,破除完成后將混凝土渣清理干凈;第3次分兩階段破除一階段剩余混凝土厚度20 cm,破除混凝土渣并清理、吊運出基坑。

6)控制測量及擬合盾構掘進軌跡:洞門圈三維坐標測量應盡量減少換站,換站時須進行坐標參數轉換,提高測量的質量控制;利用夜間進行控制測量,增加觀測測回數,提高觀測精度,計算時同時進行大氣及距離改正;掘進軸線DTA的復核采用換人、換方法的多重復核,結合CAD模擬掘進軌跡,指導盾構實際掘進。

7)洞門加固及密封質量控制:攪拌加固體的強度及厚度滿足盾構進出洞時的安全性,確保與連續墻膠結,防止涌沙、涌水。洞門鋼環的制作、加工、安裝,應保證施工精度滿足要求;加強盾構接收時的姿態控制,避免盾構姿態不好造成洞門密封的局部失效;盾構接收時,對洞門密封情況進行觀察,發現問題及時處理。

在盾構運行軌跡的擬合中采用通過加入長40 m、42.5 m、45 m、47.5 m、50 m、55 m的緩和曲線,與半徑1 500 m、1 400 m、1 350 m、1 300 m、1 250 m、1 200 m圓曲線進行優化組合模擬掘進線路,與設計軸線進行比較,根據盾構機運行最小半徑及設計軸線,考慮洞門圈接收處擬合中線偏移量及施工誤差加權選取優化線路(曲線參數Ls=45 m,R=1 350 m),確保盾構機在滿足規范要求的前提下安全接收(圖5)。

圖5 曲線盾構隧道平面示意

3 現場監控量測

3.1 測點布設

揚州瘦西湖隧道盾構段由東向西進行掘進。為實現本工程的信息化施工,施工過程對隧道周邊環境與管片的變形進行了監測。監測項目包括地表沉降、隧道拱頂沉降、凈空收斂、管片內力、管片變形等。其中管片內力、變形監測選取第75環處的管片進行研究。

3.2 地表沉降

隨著盾構掘進,隧道上方地表發生沉降位移,地表沉降變形曲線如圖6所示。

由圖可以看出,隧道上方中線點DB3-0測點沉降量最大,達到-14.25 mm,而兩側的測點沉降量則要小很多。但幾乎所有測點都在一定程度上表現出了一種變化規律:在4月10日之前,沉降量都比較小,約1 mm,屬于第1階段。在4月11日之前沉降量增大,但速率較小,屬于第2階段。在4月13日~4月16日,沉降量突然增大,而且沉降速率也很大,屬于第3階段。在4月19日產生小量上隆,這是二次補漿的作用,屬于第4階段,在此之后基本上呈現平緩的變化,地表沉降量趨于穩定,屬于第5階段。各階段的劃分沒有清晰的界限,但各階段的變化特征卻是不同的,這與引起地表沉降的主要影響因素有關系。由此可見,盾構隧道施工進度的不同,其控制作用的影響因素也不同,表現在地表沉降的量值和變化速率上也出現了不同的特征。

圖6 地表沉降歷程曲線

選取2 個橫斷面地表沉降穩定后的數據進行處理,繪出地表沉降槽曲線圖,如圖7所示。從圖中可以看出,盾構施工引起的地表沉降影響范圍約為40 m,隧道中線位置附近沉降最大,最大沉降量約為-14.25 mm。

圖7 不同橫斷面地表沉降槽對比

3.3 拱頂沉降

針對隧道拱頂沉降,通過對布設測點定期采集獲得數據整理,并挑選出2 個變形量最大的測點進行分析。其中累計最大正值測點為GP15-3,累計變化量截止到最后一次測量為4.3 mm;最大負值測點為GP29-1,累計變化量截止到最后一次測量為-2.57 mm。由數據可以看出管片沉降在管片拼裝完成后的前期變化比較明顯,但在可控范圍內,后期變化較小(圖8)。

3.4 凈空收斂

通過對布設測點定期采集獲得數據整理可知,凈空收斂數值均在設計與規范要求的變形范圍之內,其中平均累計變化量為-1.32 mm,在可控制范圍內,因此,滿足規范設計要求。

圖8 拱頂沉降曲線

4 結語

從揚州瘦西湖盾構隧道的工程特點出發,結合現場工程地質情況,系統總結了隧道盾構施工關鍵技術,并通過現場實測,分析了盾構施工引起的周邊土體與管片受力和變形的基本規律,為以后類似工程提供參考。

1)為適應膨脹土地區土層特性,對盾構機刀盤進行改造,同時增設泥水艙沖刷系統。采用緩和曲線擬合的方式研究了大曲率小半徑曲線上精準接收技術,使盾構機順利穿越膨脹土層,為膨脹土層中的盾構隧道施工積累了經驗。

2)通過現場實測,獲得盾構施工引起的地表沉降主要有微小沉降、小速率沉降、大速率沉降、小量上隆和平緩變化的2 個階段,最大沉降量小于規范要求和工程設計值[5,6]。

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