李小泉
(承德石油高等專科學校汽車工程系,河北承德067000)
發動機齒輪室蓋板有限元模態分析
李小泉
(承德石油高等專科學校汽車工程系,河北承德067000)
針對發動機齒輪室結構,采用有限元分析方法,分析齒輪室的各諧次模態,給出齒輪室各諧次固有模態頻率結果。在此基礎上對齒輪室結構進行優化分析,進而改善固有頻率,降低整機噪聲。
齒輪室;有限元;模態分析;優化
根據發動機NVH優化方案,需要對該齒輪室蓋板進行結構優化,以改善其固有頻率,為整機降噪提供貢獻。計算分析齒輪室的各諧次模態,給出齒輪室蓋板各諧次固有模態頻率結果的基礎上對其進行優化分析[1-3]。
1.1計算模型
本計算針對發動機齒輪室蓋板進行優化分析,在Hypermesh里面抽取中面劃分網格、設定材料屬性、施加邊界條件,然后利用其優化模塊進行優化計算。其網格模型圖及約束情況見圖1,計算模型單元數和節點數見表1,分析中各零件的材料特性見表2。


表1 計算模型單元數和節點數
1.2邊界條件
由于模態計算不考慮受力情況,所以只考慮齒輪室蓋板的約束即可。

表2 分析中各零件的材料特性
根據實際情況,對齒輪室蓋板約束其與機體相連端面的螺孔所有自由度,見圖1。
圖2~圖4為一階級到五階級原模型與優化模型的比較云圖。



圖5為原齒輪室蓋板試驗數據分析圖,由圖5可見,前端測點2的噪聲最高頻率為1 600 Hz頻帶(1 400~1 800 Hz),1 m聲壓級達到了95.7 dB,其次在1 000 Hz頻帶(900~1 120 Hz)1 m聲壓級為93.1 dB。

由于齒輪室蓋板兩側面的空間非常有限,外面要安裝張緊輪、皮帶,里面是齒輪部件,其本身設計空間只有4 mm左右,故通過提高筋的厚度來提高固有頻率在模型中不可取,只能采取加寬筋的措施來提高固有頻率。但如果加寬太多,則使得齒輪室蓋板制造材料增加,增加了成本,不利于降成本,所以只好在其一階次頻率振型最大的部位加寬筋,如圖6所示。

齒輪室蓋板優化前后各階頻率,如圖2、圖3、圖4所示,其中2階和4階由于篇幅有限省略,由表3可見,優化后齒輪室蓋板的一階次頻率由835.5 Hz變為到851.98 Hz。其余階次均有提高。最好的方式是對筋進行加厚,但是由于安裝空間的限制,無法實現,所以只好采取加寬筋的方式,但加寬筋效果不太好,且使得模型制造的材料增加很多,很不利于降成本。

表3 原模型、優化模型各階次頻率比較(單位:Hz)
如果非要提高其固有頻率,可以在圖6所示的部位將該筋加寬到與孔相連的部位。
現將原模型約束改為對整個結合面進行約束,此時不再約束螺孔里面的節點自由度,以進行對比計算,約束如圖7所示。約束改變后原模型的前5階次模態計算結果如圖8~圖12所示。







表4 原模型、改變約束原模型各階次頻率比較(單位:Hz)
根據圖8~圖12計算結果,由表4可見,通過對比計算發現,對于該齒輪室蓋板,約束上緊螺孔位移與約束結合面結果相差不大,如一階次模態分別為835.5 Hz和838.5 Hz,都在計算誤差范圍內。
本研究在分析了齒輪室蓋板的各諧次模態,給出齒輪室蓋板各諧次固有模態頻率結果的基礎上對其進行優化分析。分析可知:
1)原模型兩側的安裝空間不允許對筋加厚,只能對筋進行加快寬來實現固有頻率的提高,如圖6(b)所示。
2)在原一階次最大振型處加寬筋厚,其固有頻率的提高效果并不明顯,只提高了10 Hz,但是卻使得制造材料增加,表明優化空間非常有限。
3)對于齒輪室蓋板,約束上緊螺孔位移與約束結合面的一階次頻率結果很接近。
[1]傅志方,華宏星[著].模態分析理論與應用[M].上海:上海交通大學出版社,2000.
[2]胡志勝,李波.基于模態分析的發動機齒輪室蓋優化設計[J].汽車工程師,2011(7):59-61.
[3]李冰冰.“摩天環車”游藝機大臂的有限元分析[J].承德石油高等專科學校學報,2014,16(2):17-19.
Modal Analysis of Engine Gear Chamber with FEM
LI Xiao-quan
(Department of Automotive Engineering,Chengde Petroleum College,Chengde 067000,Hebei,China)
According to the structure of engine gear chamber,finite element method(FEM)was used to analyze various harmonic modes of the gear chamber and get the harmonic inherent frequencies.On the basis of this,the structure of engine gear chamber was optimized and analyzed to improve the inherent frequency and lower the noise.
gear chamber;FEM;modal analysis;optimization
TK422
B
1008-9446(2015)02-0050-05
2014-12-09
李小泉(1979-),男,河北遵化人,承德石油高等專科學校汽車工程系,講師,碩士,主要研究方向為內燃機制造工藝。