燕逸飛,鄒文迅,楊允輝
(安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)
微型汽車傳動系扭振解析及解決方法
燕逸飛,鄒文迅,楊允輝
(安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)
隨著汽車工業的進步,人們對汽車乘坐的舒適性要求越來越高,這成為推動業內對汽車振動和噪聲的控制措施進行廣泛研究的主因。產生汽車振動和噪聲的因素較為復雜,其中動力傳動系的扭轉振動是引起汽車振動和噪聲的主要原因之一[1]。文章以公司自產某前置后驅微型貨車為例,經過對該車傳動系統采點試驗測試,明確了傳動系扭轉振動是導致該車發動機一定轉速范圍內產生車內振感和噪聲的原因,進而采取相關措施降低扭振幅值,改善整車NHV性能。
傳動系;振動;扭振;NVH
10.16638/j.cnki.1671-7988.2015.09.040
CLC NO.: U463.4 Document Code: A Article ID: 1671-7988(2015)09-122-04
隨著人們生活水平的提高,載貨汽車在日常生活中的角色不再限于貨運工具,其轎車化的駕乘體驗、高NVH性能及結構安全性成為日益凸顯的隱形需求。傳動系統的振動、噪聲成為的破壞駕駛乘員的乘坐舒適性重要因素之一。
前置后驅汽車傳動系統一般由發動機、離合器、變速器、傳動軸、后橋等部件組成,這些具有一定轉動慣量及扭轉剛度的部件共同形成了一個扭轉振動系統,具有特定的扭振模態[2]。汽車在行駛過程中,發動機扭矩波動、傳動件扭轉沖擊及行駛阻力等因素都會激發傳動系的扭轉模態,出現不同程度的共振現象。
公司自產某微型貨車反饋傳動系統存在明顯扭振:全油門加速工況飛輪端面波動較大,飛輪經離合器傳遞到變速箱輸入軸,扭矩波動不能有效減弱,引起車輛明顯的振動和噪聲現象,給駕乘感受帶來惡劣的影響。
汽車動力傳動系:指動力裝置輸出的動力,經傳動系統到達驅動車輪之間的一系列部件的總和,它使汽車實現起步、變速、減速、差速、變向等功能,為汽車提供良好的動力性與燃油經濟性能。其可簡化如下模型,其中發動機、離合器、驅動橋、車輪和車身,共7個轉動慣量,各慣量之間用具有扭轉剛度的彈簧連接,且不考慮其他分總成的耦合效果,見圖1所示。
2.1測試條件描述
項目組針對試制車實施了傳動系統扭轉振動測試,測試工況:3、4、5、6檔全油門加速和怠速;測試場地:某汽車研究院整車NVH轉轂試驗室;測試設:LMS 數采前端、磁電傳感器、光電傳感器;試驗測試點:發動機飛輪、變速箱輸入軸、傳動軸前端以及傳動軸后端,具體測試點見表1。

表1 扭振點測試說明
2.2測試結果及分析
綜合各檔位測試數據,可以得出以下結論:
1)該微型貨車動力傳動系統存在明顯扭振,各檔位扭振峰值對應轉速分別為3檔1760rpm、4檔1480rpm、5檔1400rpm,6檔1300rpm;
2)全油門加速工況發動機飛輪端轉速波動偏大(30rpm~50rpm),高于設定目標值:主階次低于 25rpm;
3)飛輪經離合器傳遞至變速箱輸入軸,扭矩波動顯著放大(110rpm~150rpm),離合器未起到減振作用,反而有放大效果;
4)該微型貨車怠速狀態飛輪波動范圍690rpm~795rpm,較對同平臺車(波動范圍為710~770rpm)差。
2.3整改方案及分析
以上分析結果,各檔位均存在不同程度的扭振峰值,且離合器并未起到吸收發動機動力扭矩波動的作用,需要從改變離合從動盤滯后扭矩或選裝雙質量飛輪等扭轉減振器方向整改:
方案一:在現有結構上,調整離合從動盤扭轉彈簧滯后扭矩,減弱或消除發動機扭矩波動;
方案二:在現有結構上,增加雙質量飛輪,可有效較弱傳動系統扭轉振動;
方案三:在變速箱輸出端增加扭轉減震器,消弱傳動系統扭轉振動;
兼顧車型開發進度需求及整改難度大小,以下重點驗證方案一。
2.3.1從動盤性能參數測試
對NVH測試從動盤進行拆解并測試,與批產抽樣件性能做對比,結果如下表2所示。

表2
結合發動機怠速工況下飛輪轉速波動時域數據,該微型貨車怠速狀態飛輪波動范圍 690rpm~795rpm,較對同平臺車(波動范圍為710~770rpm)稍差,說明從動盤1M滯后扭矩不是最主要影響因素;而3、4、5、6擋主階次扭振均存在峰值,振動幅度較大,可得從動盤2M滯后扭矩較小,不能有效吸收發動機輸出扭矩波動,才是造成加速行駛時車輛振動和噪聲的主要因素;繼而制作離合器整改樣件,調整從動盤二階滯后扭矩,并實車驗證整改效果。
2.4整改方案驗證
換裝整改離合器樣件,并按照上述測試方法對該車輛發動機飛輪、變速箱輸入軸、傳動軸前端以及傳動軸后端重新測量;測量結果如下:
2.4.1整改前、后各檔位變速箱輸出端及主減輸入端扭振
圖7:粗實線為整改前測試數據,細實線為提高離合器阻尼后測試數據,結果顯2檔全油門工況飛輪轉速波動減小,變速箱輸出及主減速輸入測點扭振消失。
圖8:粗實線為整改前測試數據,細實線為提高離合器阻尼后測試數據,結果顯示3檔全油門工況飛輪轉速波動減小,變速箱輸出位置轉速波動由114rpm降低至 27rpm,主減速輸入位置轉速波動由 100rpm 降低至 31rpm。
圖9:粗實線為整改前測試數據,細實線為提高離合器阻尼后測試數據,結果顯示4檔全油門工況飛輪轉速波動減小,變速箱輸出位置轉速波動由 98rpm降低至 50rpm,主減速輸入位置轉速波動由 92rpm 降低至 50rpm。
圖10:粗實線為整改前測試數據,細實線為提高離合器阻尼后測試數據,結果顯示5檔全油門工況飛輪轉速波動減小,變速箱輸出位置轉速波動由125rpm降低至 70rpm,主減速輸入位置轉速波動由 111rpm 降低至 70rpm。
圖11:提高離合器阻尼后,怠速飛輪波動范圍由 690 rpm~795rpm 略微降低到691rpm~785rpm。
2.4.2整改前、后車內噪聲及變速箱噪聲
圖11:提高離合器阻尼后,對車內噪聲進行了驗證測試,以3檔為例,扭振對應轉速 1875rpm 位置,更換前車內噪聲存在“rattle”現象,更換后該現象消失,上圖為整改前測試數據,下圖為更換離合器后測試數據。
圖12、13:提高離合器阻尼后,對變速箱近場噪聲及變速箱中間軸端振動水平進行了驗證測試,以3檔為例,扭振對應轉速 1875rpm 位置,變速箱振動噪聲明顯降低,“rattle”現象顯著改善。
1)提高離合器阻尼后,2 檔扭振消失,3、4、5 檔扭振顯著減小,各檔扭振對應轉速基本保持不變;
2)全油門加速工況發動機飛輪端轉速波動由 25rpm~40rpm 減小到 25rpm~35rpm;
3)車內噪聲及變速箱振動噪聲在扭振對應轉速均有明顯降低,變速箱“rattle”現象顯著改善。
汽車傳動系扭轉振動會引起汽車整車振動和噪聲,在整車NVH轉轂試驗室經通過采點測試,可以計算出發動機輸出扭矩波動隨發動機轉速曲線圖,初步分析傳動系扭振是引起整車振動和噪聲的原因。根據分析及試驗結果,離合從動盤滯后扭矩的調整可有效吸收發動機輸出扭矩的波動,使傳動系扭振現象顯著減弱,實現整車噪聲和振動的有效降低,并為此類問題提供一種解決方法。
[1] 吳旭靜.王軍梅等某輕型客車動力傳動系扭振控制研究 [J].輕型汽車技術,2013.
[2] 徐紅亮,龔憲生等.新型汽車扭振減震器扭振特性試驗研究[J].振動與沖擊,2013(06).
[3] 李紅庚,何森東等.微車FR型動力傳動系扭振特性及其控制方法評述[J].大眾科技,20140(11).
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[6] 康強,吳昱東等.前置后驅汽車傳動系統的扭振模態分析[J].噪聲與振動控制,2015(01).
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[7] 吳旭靜,王軍梅等.某輕型客車動力傳動系扭振控制研究[J].輕型汽車技術,2013.
Analysis of torsional of micro motor drive system and its solution
Yan Yifei, Zou Wenxun, Yang Yunhui
(Anhui Jianghuai automobile Co., Ltd., Anhui Hefei 230601)
With the development of automobile industry, people’s requirement for vehicle ride comfort is more and more high, witch promotes the industry of automobile vibration and noise control measures of a wide range of research. Factors can produce automobile vibration and noise, the torsional vibration of power transmission system is one of the main cause of automobile vibration and noise .In this paper, the company produced affer the front drive mini truck as an example. After picking point test of the vehicle transmission system, torsional vibration is clear about the transmission system result in the vehicle engine speed range causes of vibration and noise inside the car, and then take relevant measures to reduce the torsional vibration amplitude, improve vehicle harshness (NVH) performance.
power transmission system; vibration; torsional vibration; NVH
U463.4
A
1671-7988(2015)09-122-04
燕逸飛,就職于安徽江淮汽車股份有限公司。