張克賢,武長安,邱全國,魏秀珍
(1.天津現代職業技術學院 天津 300350;2.深圳市美中現代科技發展有限公司 廣東深圳 518057;3.成都連接流體科技有限公司 四川成都 611731;4.天津市慧珍科技有限公司 天津 300384)
原料結構問題是制約我國制漿造紙工業可持續發展的重要因素。我國造紙工業由于受具體國情的限制,在制漿過程中非木材纖維原料占有很大比重。以麥草為原料的清潔制漿新工藝(專利申請號 200910245061.3)已得到應用。以竹子為原料的清潔制漿新工藝是以麥草為原料清潔制漿新工藝的優化,并已成功應用。由于制漿中不產生黑液,減少了中段水的負荷,并且采用了膜設備和絮凝沉降常規處理方法,生產中每一工段的水均被回收、凈化,返回各工段循環使用,無廢棄物(水、固、氣)排放,徹底解決了環境污染問題,真正達到了零排放。由于竹子的生長期短,一次栽種的竹子能夠連續幾年使用,符合林紙漿一體化循環發展模式,因而該工藝對造紙行業的可持續發展具有重要意義。
本試驗生產工藝流程如圖1所示。
1.1.1 備料
竹子預先由鼓式切片機進行切割,切至 5~10,mm 后,進入振動篩,將灰土、石子等除去。除雜后的竹片用水洗去殘余的灰土,送至池中加入水(與竹材比例為 3∶1)、軟化劑0.25%、NaOH 3%(均為絕干竹材)攪拌均勻后,加熱至 70,℃,4,h后經搓絲機搓絲,然后進入疏解反應器。
1.1.2 疏解反應
在螺旋式疏解反應器中,同時加入堿液和 H2O2、滲透劑、穩定劑復配而成的疏解劑并升溫至 80,℃,與竹漿快速反應使木素降解,同時進行氧漂白,經1,h左右即可制成粗白漿(濃度約 30%)。
1.1.3 高濃磨漿
用高濃磨漿機對粗漿進行磨漿,同時加入 H2O24%、NaOH 3%(均為絕干竹材)。
1.1.4 粗漿的洗滌、精選和水處理
反應得到的粗漿經逆流洗漿機洗滌,用雙螺旋擠漿機擠干,擠出的水經過膜處理和蒸發器濃縮回收木質素,經處理系統處理后的水重新用于疏解反應和洗漿。

圖1 竹漿纖維清潔生產工藝流程Fig.1 Technological process of clean production with bamboo pulp fibers
將疏解后的漿料稀釋至 1%~1.5%濃度,用泵送至除砂器進行處理,尾渣在重力作用下進入排渣池,用于制造復合板。從除砂器出來的良漿進入壓力篩,不能通過篩縫的粗大纖維由排渣口排出,返回疏解反應器進行二次處理。
1.1.5 成品漿濃縮
壓力篩流來的稀漿經圓濃縮機濃縮,再經雙網擠漿機擠干,得到含水量 60%的漂白漿。擠漿機擠出來的水經絮凝沉淀后,分離出清液,一部分回用于制漿工序(或經膜處理后再回用),另一部分用于清洗竹片。其沉淀與篩選出的雜質混合壓制成板材用于建筑材料或與煤混合直接燃燒。
該工藝是一種化學和物理相結合的制漿生產工藝,生產過程中主要采用氧化劑,最大限度地與原料中的木質素充分接觸、快速滲透進行氧化反應,把木質素氧化成無色的羧酸,發生解聚作用從胞層間內溶出,使原料快速成漿。采用氧化劑的目的是將原料中木質素和有色物質氧化降解為無色物質,制漿水經處理后回用。沉淀物經濃縮和干燥處理后得到白色固態有機物,可直接做復合板材使用。整個制漿過程不產生惡臭氣味,紙漿白度高達68%以上。
本工藝采用 H2O2作為氧化劑。它是溶解氧的簡便來源,氧化反應后具有環境保護相容性的副產品——水和氧。因此,可真正做到制漿造紙清潔生產。
在制漿過程中,主要是破壞木質素結構中的發色團,將木質素、半纖維素、色素以及灰分等分離出來,而獲得纖維素。用表面活性劑作蒸煮助劑,可以促進蒸煮液對纖維原料的滲透,增進蒸煮液對原料中木質素和膠質的脫除。
在堿性情況下,H2O2對木質素有雙重作用(見圖2)。

圖2 木質素與堿性過H2O2的氧化反應Fig.2 Oxidizing reaction between lignin and alkaline hydrogen peroxide
如圖2所示,H2O2生成的HOO·消除木質素結構中的共軛羰基;依靠與 HO·和 O2·反應,通過降解和溶解除去大量木質素。游離基與木質素芳香環反應,發生氧化分解,因而增加木質素分子的親水性和溶解性。
木質素結構單元苯環是無色的,但在蒸煮過程中形成各種醌式結構后,即變成有色體。H2O2與木質素結構單元苯環的反應,實際上就是破壞醌式結構的反應,使其變為無色的其他結構,導致苯環氧化開裂最后形成一系列二元的羧酸和芳香酸。所以在常規條件下,主要是 H2O2分解產生的 HOO·與木質素的反應,HOO·主要是攻擊木質素中的親電發色基團(如羰基、共軛雙鍵和醌式結構等),通過破壞這些發色基團的結構來提高紙漿的白度。
該工藝將竹片洗滌水、浸潤軟化水、疏解反應水和中段水通過管道集中處理,混合后通過絮凝沉降法和膜分離法相結合的方法處理后回用。絮凝沉降法是目前國內外普遍用來提高水質處理效率的一種既經濟又簡便的水處理技術,其關鍵問題之一是絮凝劑的選擇。該工藝采用自主研制的混凝劑,具有良好的凝聚效果、脫色能力,操作簡便,應用在水處理過程中效果良好。本試驗中篩選的無機混凝劑和有機混凝劑,對工藝中廢水進行絮凝沉降處理,獲得了較為滿意的結果。絮凝沉降法處理過的水在經膜分離法處理后基本實現 回用。
1.3.1 絮凝沉降法
混合廢水絮凝沉降法處理工藝是將各工段廢水混合后進行絮凝處理,先加入一定量的無機混凝劑,經靜態混合器混合后達到均勻狀態,再加入優選的有機混凝劑,調整 pH值后通過自然沉降進行固液分離。其工藝流程如圖3所示。

圖3 混合廢水絮凝沉降處理工藝流程圖Fig.3 Process flow diagram of flocculation sedimentation treatment for composite wastewater
絮凝沉降處理脫色原理為通過混凝劑材料的表面吸附、離子交換以及助凝作用,利用混凝劑的電荷中和及壓縮雙電層的能力、范德華力與氫鍵作用、有機分子鏈的架橋作用以及絮體的卷掃作用,能夠高效經濟地去除洗草水的發色基團,從而大幅降低廢水的色度,達到脫色和沉降目的。
1.3.2 膜分離法
膜分離技術原理(見圖 4)是在滲透實驗裝置的膜兩側施加一個壓力差,并使其超過滲透平衡時的壓差,引起溶劑倒流,使濃度較高的溶液進一步濃縮。膜分離技術一般分為微濾、超濾、納濾、反滲透。它們的主要區別在于膜孔徑的大小。

圖4 膜分離技術原理示意圖Fig.4 Schematic diagram of the principle of membrane separation technology
絮凝沉降處理后的制漿廢水中含有的大分子有機物已相對較少,主要污染物質為懸浮物和分子量較小的有機及無機物質,由于微濾處理只截留懸浮物,對廢水中有機物質沒有截留作用,而且廢水回用于紙機系統并不需要達到納濾和反滲透的標準,所以該研究采用超濾膜對絮凝沉降處理后的制漿廢水進行后續處理。通過實驗選擇了最佳截留分子量的超濾膜,考察了超濾膜對廢水的通量、CODcr去除率、TS去除率等因素的影響,優化出了膜處理廢水的最佳操作條件,達到膜處理后的廢水能夠回水使用。
膜實驗設備由成都連接流體分離科技有限公司設計并施工。陶瓷膜實驗設備的孔徑50,nm,有效膜面積為0.24,m2,膜耐高溫、耐污染、耐酸堿。超濾濃縮設備的膜截留分子量為150~300,Da,有效膜面積為 2.3,m2,膜耐高溫、耐污染、耐酸堿。超濾料液溫度≤40,℃,超濾操作壓力≤0.25,MPa。
根據試生產的結果以及生產驗證,確定工藝條件如下:竹片與水之比為 1∶3,NaOH 用量 6%,滲透劑用量 0.2%,軟化劑用量0.25%,制漿助劑0.5%,反應液pH值為10~11.5,H2O2用量4%,反應溫度為70~90,℃,反應時間為2~4,h。
竹片結構比稻草緊密,藥液不易滲透,所以需要加軟化劑和滲透劑預先浸泡軟化。首先在池中加入水(與竹片比例為3∶1),然后加入軟化劑 0.25%,滲透劑 0.2,H2O24%,NaOH 3%(均為對竹片)攪拌均勻后,將竹片加入,加熱至 70,℃,3,h后經搓絲機搓絲,然后加入疏解反應罐,再加 H2O24%,反應2,h后,即得到白漿。其指標如表1所示。
根據前述確定的工藝條件,共進行了多批次試生產。
從表 1中可以看出,該工藝完全適用于竹材一次成白漿的生產。
一般情況下,連續生產初始投料溫度會逐漸升高,其原因為連續生產反應液循環使用時散熱損失小。這也說明,連續生產可以節省能源。

表1 不同條件下竹片制漿效果Tab.1 Effects of bamboo pulping under different conditions
根據該生產數據顯示,工藝可行,產品質量穩定,特別是在低溫、短時間內,一次得到白漿,省去了漂白工序,減少了污染。
我國絕大部分造紙廠采用堿法制漿而產生黑液,黑液中所含的污染物占造紙工業污染排放總量的90%以上,且具有高濃度和難降解的特性,它的治理一直是一大難題。而本文的研究工藝不產生黑液,反應水處理后可回用。
該工藝在疏解反應過程中,反應體系中因氧化的木質素和半纖維素的酸性基團增多而導致pH值降低。并且溶出的有機組分會被進一步氧化,生成一系列低分子量的有機酸和CO2,進一步降低了整個反應體系pH值。COD主要來源于制漿黑液中的木質素衍生物和酚類化合物。在制漿過程中一部分溶出的木質素進一步氧化成 CO2和 H2O,從而有效降低黑液中的 COD。同時由于一部分木質素在氧化時已由苯環化合物轉化成脂肪鏈狀化合物和 CO2,同樣會降低黑液的 COD。BOD的主要來源是溶解于黑液中的碳水化合物。在反應過程中,溶解在黑液中的部分碳水化合物也被氧化成低分子的有機酸、CO2和H2O,并且制漿反應體系的pH值降低,溶解于黑液中的碳水化合物會在纖維上沉積,進一步降低了碳水化合物的含量。因此,該工藝中制漿反應液的 BOD含量也會下降。
疏解反應液經沉淀、絮凝處理后循環利用。在反應體系中,竹材原料制漿反應液的循環利用過程中幾乎看不到因循環次數以及反應液回用率的增加而降低紙漿性能的現象。漿的白度等指標變化不大。疏解反應液循環使用對制漿結果的影響,如表2所示。

表2 疏解反應液循環使用對制漿結果的影響Tab.2 Influence of recycled use of defibering reaction liquid on pulping results
反應液回用對制漿效果帶來的不利影響,從理論上來講,主要原因在于隨反應液回用次數的增加,反應液有機物的不斷積累。雖然有機物積累對制漿有不利影響,但經過處理后循環使用,影響不大。而且漿的收率還略有提高,可能是溶解在反應液中的物質達到一定濃度時會沉淀出來,同時有一部分被H2O2分解掉以及半纖維素在漿料中沉積的結果。
通過有機和無機混凝劑調整pH值,沉降處理后的混合廢水,其 COD、BOD、pH 值、色度、懸浮物等指標的變化如表 3所示。
從處理結果看,絮凝沉降處理能夠高效經濟地去除混合廢水的發色基團,從而大幅降低廢水的色度。COD、BOD、pH值、懸浮物等指標大幅下降。

表3 混合廢水的水樣經水質分析的廢水水質指標Tab.3 List of quality indexes of composite wastewater
超濾系統根據每天中段水處理量,共設計了 120支膜,每天透過水為 2,400,m3。袋式過濾器 2套,型號 LJ6T-DS01-2#。超濾裝置1臺,型號為LJ6T-UF050。
原水泵1臺,功率為15,kW。增壓泵1臺,功率為30,kW。清洗泵 1臺,功率為 45,kW。清洗罐 1臺,體積為 5,m3。加藥系統中,加藥泵、加藥箱各 1臺。控制系統 1套,為 PLC編程自動控制。
為了更加切合生產實際運行模式,該實驗周期為 30,d,每天運行 22,h,清洗維護時間 2,h。將絮凝沉降處理后的制漿廢水經超濾膜設備處理,結果如表 4所示,COD 為 110、SS為40、色度為45,符合回用標準。

表4 超濾設備處理前和后的出水對照指標表Tab.4 Contrast of effluent indexes pre and post ultrafiltration treatment
根據《城市污水廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)中三級標準的指標限定值,將每天處理后的水取樣,進行連續3,d的指標測定,結果如表5所示。

表5 連續3,d對超濾設備處理后的水取樣測定結果Tab.5 Sampling test results of ultrafiltration treated water for consecutive 3,days
結果表明,在最佳操作條件下處理廢水,懸浮物 SS從150,mg/L降低到 40,mg/L,CODcr從 1,360,mg/L降低到110,mg/L,五日生化需氧量從 110,mg/L降低到 50,mg/L,色度由120倍降低到45倍,可滿足工藝水回用的要求。
以竹子為原料清潔制漿新工藝采用分步氧化法,短時間內得到白漿,不產生黑液,同時將制漿工藝中產生的廢水經過絮凝沉降法和膜分離法二者相結合的方法處理后回用,無廢水排放。
疏解反應在低溫、常壓下進行,而傳統的堿煮工藝在高溫(170,℃)、壓力 0.6~0.8,MPa的情況下運行,僅升溫熱量就節省 50%。疏解反應液放出溫度為 90,℃左右,經沉淀后回用溫度為 70,℃,只需加熱至 75~80,℃,就可投料反應,后期靠自身反應熱可升溫至 100,℃左右,計算下來,每噸風干漿僅需180,kg燃煤,遠低于HJ/T 339-2007中規定的一級標準。
利用膜分離技術可從制漿廢水中回收水資源,整體系統回收率達到70%以上,每處理 1,t廢水的處理成本為 1.8 元。對減輕或杜絕廢水對環境的污染,減少污水總排放量,削減排放到水體中的污染物,改善環境質量具有重要意義。■
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