陳亨譽
摘 要:為了降低工人的勞動強度,提高原煤進廠的計量準確性及所采煤樣的代表性,使所得原煤指標能更好的指導生產,文章自行設計了皮帶動態計量,輸送機端部采樣的原煤數質量驗收自動測量系統,在原煤采樣、計量工作中應用,取得良好效果。
關鍵詞:皮帶稱;端部采樣機;振動篩;除鐵器;多功能破碎縮分機
中圖分類號:TD948.9 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)08-0173-02
豐海礦生產的原煤經礦車運輸分別進入+50水平、-130水平、-330水平的原煤倉,然后通過1#、2#、3#皮帶機輸送直接進入我廠地面受煤倉。以前,礦井進廠原煤數量及質量驗收均由廠負責,具體是根據井下各驗煤點當班驗收人員檢尺換算、煤樣采制化驗后得出。該驗收方式存在以下問題:
①由于礦車來煤車數較多、煤種較雜,現場采樣耗時,礦車采樣樣量不足、代表性不夠,造成采樣化驗后數據波動較大,不符合文件要求。
②由于礦井生產點多面廣,煤種各異,所測容重的代表性不夠,加上驗收人員檢尺也存在人為誤差,造成實際計量數據不夠準確。
③篩選廠安排驗收人員下井驗收,將質量管理直接延伸至礦井各生產環節,一是廠礦工作職責不明確,增加篩選廠的工作難度;二是削弱了礦井源頭質量管理的職能,礦井存在質量管理的依賴性。
④礦井進煤驗收點現有3個,其中+50水平安排二班人員5人,-130水平安排三班人員11人,-330水平安排三班人員11人,因此井下驗收人員27人,同礦井人員設置存在重疊,造成人力資源浪費。。
⑤廠、礦驗收人員齊聚井下,工作質量得不到有效發揮,現場管理方面的效能監察難度加大。
1 原煤數質量驗收自動測量系統簡介
豐海篩選廠使用的自動采樣機是采用端部采樣形式,系統采用一級采樣一級篩分一級破碎二級縮分的方式,其主要技術指標為:①輸送皮帶機帶寬度B=800 mm;②輸送皮帶機運行速度為V=2 m/s;③輸送皮帶機輸煤量為Q=180 t/h;④輸送皮帶機煤層高度≤450 mm;⑤采樣機采樣頭開口為600 mm。
原煤計量使用的是賽摩新N17系列皮帶秤:由于涉及廠、礦之間公司內部的煤量結算,因此皮帶秤動態累計誤差選擇低于貿易結算精度要求檔次(即±0.25%),具體選型為:賽摩新N17系列皮帶秤。
2 原煤數質量驗收自動測量系統工藝主要技術流程
2.1 端部自動采樣裝置運動原理
用電動裝置控制溜槽采樣器周期性地往復動作,完成采樣任務。當自動采樣裝置控制系統開始啟動,推桿帶動溜槽采樣器向煤流方向翻轉,由限位開關或時間繼電器自動控制停止運行,采樣器橫截面煤的全斷面取得一定量的煤樣,然后在推桿作用下將收回溜槽采樣器,完成一個子樣的采取過程。
自動采樣裝置控制系統,用兩個接近開關,標記采樣和復位位置,位于采樣溜槽的下部,現場控制箱手動和自動可調。自動控制原理為:取相依附設備運行信號,各采樣裝置分別以各自參照點為基準開始計時,在上位機程序中設置開關位置和計時器。而自動采樣裝置計時時間間隔嚴格按照采樣精密度要求設定,并根據生產需要隨時調整;手動采樣裝置,當自動采樣裝置出現故障時,用人工根據采樣規定翻動采樣溜槽采取煤樣。
2.2 賽摩新N17系列皮帶秤計量原理
電子皮帶秤稱重橋架安裝于輸送機架上,當物料經過時,計量托輥檢測到皮帶機上的物料重量通過杠桿作用于稱重傳感器,產生一個正比于皮帶載荷的電壓信號。速度傳感器直接連在大直徑測速滾筒上,提供一系列脈沖,每個脈沖表示一個皮帶運動單元,脈沖的頻率正比于皮帶速度。稱重儀表從稱重傳感器和速度傳感器接收信號,通過積分運算得出一個瞬時流量值和累積重量值,并分別顯示出來。
2.3 原煤數質量驗收自動測量工作流程
原煤進入指定驗收自動測量范圍區域,豐海礦1#皮帶機自動稱重量(皮帶稱)→數量傳送廠調度室→原煤進入采樣皮帶機頭→自動采樣→入50 mm振動篩→進入破碎縮分機→化驗煤樣一份、(廠、公司)存查煤樣一分、全水分→確認煤種→輸入智能系統→送制樣間交接。
3 實際使用效果
為能在同等條件下替代人工采樣,煤驗收計量,最大限度減少誤差和勞動力,及時準確地提供檢驗數據,豐海篩選廠對自動采樣機在采樣效果和皮帶稱計量效果進行檢測。
3.1 采樣時間間隔
子樣的分布采用等時間間隔方式,其間隔由下式確定:
T≤60×Q/GN
式中:
T為時間間隔,min;Q為采樣單,t;G為煤流量,t/h;N為子樣個數。
子樣數目:每天通過豐海礦1#皮帶機的原煤量在1 200 t左右,最多1 700 t,作為一批,按1 700 t計算,根據國標規定應采取子樣數目78個,即:
N=n■=60■=78
子樣質量:由于豐海礦1#皮帶機的原煤經采取的煤樣通過一級直線篩篩分后到<50 mm的,所以最應采取的子樣質量為5 kg。
T≤60×Q/GN=(60×1 700)(180×78)=7.2 mim
將自動采樣機采樣時間間隔設定為7 mim,每拉1 700 t的原煤在約566 min,煤流量平均180 t/h,可以保證在此時間內至少采樣78個。
3.2 采樣系統精密度核對
測試在該機穩定運行的條件進行,通過系統測試檢驗該機采樣與制樣的代表性,依據國標GB 474-2008煤樣的制備方法和GB 475-2008商品煤樣人工采取方法標準,評判該機采制樣品的精密度所能達到在水平,對采煤樣機的性能檢驗,包括采樣代表性檢驗、子樣量,粒度分布及水分損失檢驗,采樣精密度計算、制樣系統性能的檢驗等內容。經檢驗,結果如下:
①采樣系統的采樣精密度達到1.46%,優于國家標準規定的2.0%的要求,所采集的樣品不存在系統誤差。
②制樣系統所獲得的最終樣品與二級于煤灰Ad的差值的20組平均值分別為0.71%和0.73%,優于國家標準規定的0.70%~1.75%的要求,所制備的樣品不存在系統誤差。
3.3 電子皮帶稱計量系統精密度核對
為了使電子皮帶稱滿足計量中的技術要求,如靜態線性度、零點穩定性、分辨限、偏載、最大誤差、動態累計誤差、重復性、空稱最大累計等,因此測試在該機穩定運行的條件進行,通過系統測試檢驗該機計量代表性,通過電子皮帶稱實物檢驗與汽車電子衡進行比對,在檢驗精度連續3次穩定在規定范圍內0.25%方合格。
4 取得的經濟和社會效益
通過以上綜合分析得出,將“人工礦車點面檢尺驗收,采樣”的落后工藝模式轉變為“皮帶稱動態計量,輸送機端部采樣”的新工藝模式。從經濟上分析:不僅降底采樣勞動強度、節約人工成本(驗收崗位人員減員23人×5萬元/人=115萬元),同時大大提礦車采樣樣量不足、代表性不夠,造成采樣化驗后數據波動較大而影響生產篩選;從企業效益分析:廠、礦驗收人員齊聚井下,工作質量得不到有效發揮,改造后現場管理方面的效能監察工作得到了強化。
5 結 語
通過采用在豐海礦1#皮帶機中部靠近機頭15 m位置安裝原煤皮帶秤電子計量系統,頭部安裝自動采樣機,運行證明改變了傳統的進廠原煤的驗收繁瑣方式,同時有效減少驗收崗位人員,提高進廠原煤數(質)量驗收的準確性和公正性,各項性能指標達到規程及設計要求。
參考文獻:
[1] 田克娜.集中控制系統在慈林山煤礦選煤廠的應用[J].煤,2014,(8).