姚慧卿
【摘要】針對白水煤礦21515工作面煤自然發火實際情況及火源位置明確、火區范圍小的特點,采用高分子膠體滅火技術對21515工作面進行治理,治理措施得當,21515工作面順利啟封并成功回采撤架。
【關鍵詞】自然發火,高分子膠體,鉆孔,注膠,火區治理
1、概況
白水煤礦位于陜西省渭北石炭二疊紀煤田蒲白礦區中部,行政區劃屬陜西省白水縣管轄。礦井設計年生產能力105萬噸,服務年限34年,核定能力110萬噸/年,實際生產能力75萬噸/年。2014-2015礦井瓦斯等級鑒定結果為瓦斯礦井,煤層為Ⅲ不易自燃煤層。
2、火區狀況分析
白水煤礦21515工作面開切眼與老梁二井存在漏風現象,二一集中進風巷通過聯絡巷與21515工作面聯通,開切眼附近存在大量碎煤,二一集中進風巷通過聯絡巷與老梁二井采空區聯通,開切眼附近具備供氧、蓄熱條件,可以斷定此火災屬于井下煤自燃發火。
1)火區1#閉處于回風側、2#閉處于進風側,此兩道閉內均未查出CO,表明高溫火區產生的CO未擴散和泄漏至該區域,高溫火點在21515采空區深部。
2)火區3#閉處氣流方向不穩定,主要由于高溫火區形成的熱力風壓及火區呼吸現象, 1#、2#和3#閉間通過采空區形成的角聯漏風不穩定所引起的。
3)火區3#閉處的CO濃度仍較高,且有逐步上升的趨勢,同時,可測出C2H4、C2H6等高溫煤體的指標性氣體,表明封閉區內煤體的溫度仍較高,高溫火區仍未得到完全控制,隨時面臨復燃的危險,且高溫火點隨時有可能從該閉墻處發展至21集中進風巷,給礦井的安全生產造成極大威脅。
鑒于當時火區仍未得到完全控制,高溫火點隨時有可能從聯絡巷閉墻發展至21集中進風巷,需盡快對該火區進行有效和徹底的治理。
由于白水礦21515工作面火區的位置較為明確,為確保礦井的安全生產,應采用以降溫為主的火區治理技術,徹底熄滅火區,防止高溫區域自燃或向其它生產區域蔓延。考慮到礦井的實際情況和火區治理的緊迫性,決定采用降溫效果好、現場操作簡單、速度快的高分子膠體滅火技術對火區進行快速有效地治理。
3、高分子膠體滅火技術
3.1 高分子膠體滅火技術的特點
膠體防滅火技術在煤層自燃火災防治的應用實踐證明,具有如下特點:
①火速度快:由于膠體獨特的滅火性能,其滅火速度很快,通常巷道小范圍的火僅需幾天即可撲滅,工作面后方大范圍的火也只需半月左右即可撲滅。
②安全性好:膠體在松散煤體內膠凝固化堵塞漏風通道,故有害氣體消失快;在高溫下,膠體不會產生大量水蒸汽,不存在水煤氣爆炸和水蒸汽傷人危險。
③火區啟封時間短:注膠滅火工程實施完,無需等待即可啟封火區。
④火區復燃性低:高溫區內只要有膠體滲透到的地點都不會復燃。
3.2 高分子膠體滅火裝置的組成
3.2.1注膠滅火鉆孔快速施工機具
向松散煤體內施工鉆孔和下套管一直是煤層火災治理的難點,快速滅火系統建立的關鍵是要向火區內壓注各類滅火材料,因此,向火區內施工鉆孔是火區快速控制技術的核心,施工滅火鉆孔存在的問題和難點體現在:
1)施工鉆孔過程中常常出現煤渣“卡鉆”現象,且原有鉆頭和鉆桿不宜于用來灌漿注膠,廢孔率高。
2)向采空區施工鉆孔后,抽出鉆桿下套管的過程中往往會造成“塌孔”現象,向鉆孔里下套管的成功率很小。
3)施工鉆孔和下套管的時間長,工序復雜,影響了滅火的進度,常用的鉆機體積大,受巷道體積和其它因素影響,不利于運輸和安放。
針對上述三個問題,采用一次性成孔快速滅火打鉆機具施工注膠滅火鉆孔。該機具在煤體和松散煤體內的最大鉆進距離不小于50m,主要由巖石電鉆、加水器、連接變頭、鉆桿、鉆頭、導軌、支承座等部分組成(圖1)。鉆桿和套管采用一體化設計,鉆桿本身就是套管,鉆頭有效斷面大于內徑32mm的套管,鉆孔施工完成后,可直接進行連管注漿滅火,無需抽出鉆桿后,再下套管,減少了施工工序,且避免了塌孔。
1-巖石電鉆;2-加水器;3-連接變頭;4-鉆桿;5-導軌;6-支承座;7-鉆頭
圖1 KHY-50/38鉆具結構及組成圖
3.2.2 高分子膠體的性能特點
高分子膠體主要由水和MCJ12滅火劑構成,MCJ12高分子膠體滅火劑能使水發生膠凝,形成彈性膠體,脫水率<5%。滅火劑用量<0.8%,成本約260元/m3。
主要用途和性能特點:
①實現水的液固轉化,使水在指定地點停留;
②克服注水流失量大、水的利用率和效率低等問題;
③解決凝膠成膠原料運輸量大、種類多、現場配比難、受壓易開裂等問題;
3.2.3 高分子膠體滅火設備的結構及工作原理
高分子膠體壓注機是一種專門將粉狀基料按比例分散開撒入水中,并攪拌使之均勻,最終配制成膠體的設備。ZHJ-5/1.8G礦用移動式防滅火注漿裝置主要由防爆電機、減速機、螺桿泵、促凝劑及滅火劑定量送料總成、無級調速機、齒輪泵、傳動裝置、流量計、壓力表及管路等組成
3.2.4 注膠工藝流程
注膠工藝流,利用“ZHJ-5/1.8G煤礦用注漿機”,將滅火劑按0.8%以上的比例與水混合后,注入防滅火區域。根據現場情況,滅火劑添加量可由設備自身調節,必要時最大可添加至4%。
4、鉆孔施工
自12月31日至1月9日,完成鉆孔13個,其中12個鉆孔打到設計位置,一個鉆孔報廢,完成鉆孔長度300m。鉆孔開孔位置跨度32.8m,終孔位置跨度42.3m。
2010年3月7日,為保證啟封工作順利,從二一集中進風巷向21515工作面進風側(終孔位置在支架后方20米左右)施工鉆孔兩個,分別為10.8m和13.2m。
5、21515工作面火區治理效果分析
自2009年1月1日至31日,共灌注高分子滅火劑12噸,成膠量約1000m3。通過采取膠體防滅火技術灌注高分子膠體滅火劑封堵漏風通道、包裹高溫煤體對火區進行了快速治理。治理工作完成后,對火區進行了連續觀測,采空區指標氣體濃度一直比較穩定,2010年1月1日至1月31日火區觀察孔CO氣體濃度變化曲線見下圖,截至2010年4月15日,采空區內指標氣體濃度為:O2:4.5%;CO:0;T:23℃。從任何與采空區相連的閉墻均未發現異常情況。
2010年4月15日對工作面啟封進行了論證,確定啟封條件已經成熟,同時確定了啟封時間。在所有啟封準備工作完成后于2010年4月24日21515工作面成功啟封,之后順利恢復生產。2010年10月下旬,21515工作面回采順利結束,工作面撤架工作順利完成。
6.結論
1)針對密閉區域小范圍、火源確定的低瓦斯煤井火災,高分子膠體滅火技術是快速有效的。
2)高分子膠體滅火劑1~2%的添加比例和其他滅火材料比較,大大節省了運力,適合礦井實際情況。
3)一次成孔鉆具便于運輸及操作,大大縮短了打鉆時間,提高了火區治理工作效率。
參考文獻:
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