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樁基事故分析及補強加固措施

2015-10-21 17:19:03李俊
建筑工程技術與設計 2015年26期

李俊

【摘要】樁基礎在工程建設當中有著廣泛的應用,而且數量伴隨著工程數量的增加還在持續的增加,在樁基礎應用日益廣泛的同時,由于地下施工不可預見因素較多,也經常出現一些樁基事故,影響工程質量和施工進度,需對其進行進加固處理。文章結合某工程實例就樁基事故出現的原因進行了分析,并提出了相應的補強加固處理措施。

【關鍵詞】樁基事故;原因分析;補強加固

一、工程概況與地質概況

某住宅樓平面形狀為凹字形,總建筑面積6000m2,長48.6m,寬30m,為7層框架填充墻結構,總高23.8m,最大柱距6m,底層柱最大軸力為2800kN,樁基為混凝土承臺—沉管灌注樁基礎。根據地質勘察報告和現場踏勘可知該工程場地原始地貌屬海灣漫灘,后為低洼水塘,是新近回填而成,地勢較為平坦,相對高差約0.30m。經鉆孔揭露,場地內的土層自上而下依次出現有:素填土、淤泥、粘土、礫砂、殘積粘性土。對擬建場地各土層進行分析,認為素填土層未完成自重固結作用,淤泥層呈流—軟塑狀,屬高壓縮性土,粘土、礫砂普通層薄,均不宜作為地基持力層;殘積粘性土標貫擊數標準值為18.3擊,力學性能好,是該建筑地基理想的持力層,故建議樁端座落于殘積粘性土上。

二、工程樁的設計

根據地質勘察報告和《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)的有關規定,結合本地區施工單位的技術和具有的機械設備,將該住宅樓基礎設計為混凝土承臺—沉管灌注樁基礎。灌注樁的樁端置于殘積粘性土上,設計樁徑為480mm,樁身混凝土強度等級C30,樁身縱向鋼筋6Φ14、螺旋箍筋Φ6@150,兩端設212加勁箍。樁中心距為1500mm,樁長28m—34m,要求樁端進入殘積粘性土不少于1000mm或最后2陣每10擊貫入度小于20mm要求單樁承載力R≥420kN。

由于該工程場地淤泥層較厚和水位較高等不良地質情況,為保證樁身混凝土質量,在樁基圖紙設計說明中和技術交底時,特別提出了沉管灌注樁施工過程中應跳打、復打、控制拔管速度、控制混凝土充盈系數等各項技術措施。

三、工程樁檢測情況

該住宅樓工程樁234根,根據規范要求隨機抽取6根樁(樁號:4號、48號、96號、143號、175號、233號)進行靜載試驗,試驗方法為慢速維持荷載法,試樁結果6根樁只有4號、233號樁達到承載力設計值,而其余4根樁均未達到設計值,且96號樁僅達到設計值的28%。為了確保樁基承載力可靠及建筑物的安全,有關單位決定再抽2根樁(樁號:89號、108號)進行靜載試驗,結果89號樁的單樁承載力達到設計值,而108號樁未達到設計值。為了進一步檢測工程樁基質量,又抽取29根樁進行樁身完整檢測,其檢測結果亦不夠不理想。無損檢測的工程樁占總樁數234根樁的12.4%,樁身完整的一類樁沒有,樁身基本完整的二類樁24根,占抽測樁數的82.8%,樁身局部破壞的三類樁5根,占抽測樁數的17.2%。

四、事故原因分析

從靜載試驗和無損檢測結果看,該工程樁出現了嚴重的質量事故,為查明原因,除了解現場施工情況和翻閱施工打樁記錄外,在離樁身周邊附近進行補鉆勘察,發現產生該住宅樓樁基工程質量事故原因主要有以下幾點:①原地質勘察報告反映的資料不夠準確,樁端持力層層頂標高相差較大,施工單位未能及時調整樁機設備,導致施工樁長沒有達到設計要求進入樁端持力層,這是單樁承載力達不到設計要求的主要原因;②施工單位沒有充分理解設計人員要求跳打的意圖,圖省事、方便而沒有進行跳打,是產生四類樁(樁身結構破壞,斷樁)的主要原因;③施工單位沒有采取嚴格控制拔管速率、混凝土充盈系數等措施,特別是在土層交界處沒有控制好拔管速率導致部分樁身縮頸;④地下水位高、豐富,礫砂層為含水層,屬空隙承壓水,導致該場地水壓高,孔隙水壓力不易消散。

五、靜壓樁技術補強加固

(一)補強加固方案的確定

從該住宅樓樁基靜載試驗和無損檢測資料、以及打樁施工記錄反映的情況和勘察補勘的資料,可判斷大部分樁的樁端并沒有進入設計要求的地基持力層,但樁身完整性問題不大。質監站的監督意見書認為該住宅樓樁基工程不合格,要么報廢,要么補強加固。根據靜載試驗,有部分工程樁單樁承載力達到設計要求,但大部分樁承載力低于設計承載值,并且承載力相差懸殊。如果對該住樓樁基工程進行加樁,必須檢測234根原工程樁的單根承載力,否則,無法確定各樁承臺下應加多少根樁,況且受樁的最小中心距和場地限制,全面補加樁是不可取的方案。應用靜壓樁技術,通過對原灌注樁樁頂進行處理,使其符合靜壓樁條件,通過靜壓,使每根樁進入殘積粘性土層,滿足單樁承載力要求,達到對原灌注樁補強加固的目的。

(二)壓樁施工要點

(1)補強加固后,單樁承載力必須達到420kN。由于原灌注樁施工已數月,樁周土體固結較牢等實際情況,經同建設、設計、監理、施工單位共同研究,并組織專家審查,對原樁施加啟動壓力值取1000kN,加壓后若樁產生松動且下沉0.2—0.3m時,則改用840kN壓力值壓樁至終止深度,并以840kN壓力重復兩次,間隙時為2—10分鐘,若樁體無下沉后則認為被施壓樁承載力達到設計值;如若以1000kN壓力施壓3次,原樁仍穩定不沉降者,則認為此樁已達到設計承載力。

(2)沉樁施工過程中,應隨時注意保持樁處于軸心受壓狀態,如有偏移應及時調正,以免發生樁頂破碎和斷樁質量事故;接樁施工中,應保持上、下節樁的軸線一致,并盡可能縮短接樁時間;測力儀器應注意保養、檢修和計量標定,以減小檢測誤差;施工中應隨著樁的下沉認真做好檢測記錄,保持壓樁機垂直壓樁。

(3)每根單樁處理完畢后,立即對樁身完整性進行復檢,驗證方案的可行性。

六、壓樁加固效果

該住宅樓沉管灌注樁應用靜壓樁技術補強加固后,原灌注樁樁端均進入設計要求的持力層,單樁承載力達到設計要求。通過靜壓樁的壓力值記錄,所取得的樁的單樁承載力數據比隨機抽檢試驗資料更全面、更直觀、更可靠。從壓樁記錄可了解到各樁施壓時有不同程度的下沉(0.2m—1.5m)。所有樁在840kN壓力作用下,最終達到穩定不沉降,原樁身完整性未受到明顯破壞,原灌注樁達到了補強加固的目的,且施工時間短,加固費用低,在樁基補強加固中具有推廣意義。

參考文獻:

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