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汽輪機低壓缸軸封故障原因及對策

2015-10-21 17:19:03王輝
建筑工程技術與設計 2015年26期
關鍵詞:故障

【摘要】通過對某發電廠#1機低壓缸軸封故障原因分析和檢修處理,為同類設備檢修提供參考依據。

Abstract:Through to the Yuncheng power plant 1 # turbine low pressure cylinder shaft seal failure cause analysis and repairing, provide reference for similar equipment maintenance

【關鍵詞】軸封 麼察 溫度 壓力 故障

引言:某發電廠#1機經過5年運行,低壓缸軸封故障頻繁。出現溫度頻繁超標,最高達210℃;汽封齒倒伏,麼損;漏氣嚴重影響機組真空等諸多缺陷,嚴重制約機組安全正常運行,為此,運電汽機、熱控人員作了大量工作,于2011利用機組C檢機會,徹底解決了#1機低壓缸軸封各種故障問題。

1.軸封介紹:

某發電廠#1機系哈汽、東芝聯合制造,為亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、直接空冷凝汽式機組,高中壓缸采用合缸型式。軸封系統采用輔汽、冷再、四段抽汽高、低壓供汽方式,滿足機組啟停、正常運行軸封供汽參數,高中壓缸的各汽封約在25%負荷時變成自密封,低壓缸的各汽封約在60%負荷時變成自密封,多余的蒸汽,會通過溢流閥流往排汽裝置;低壓缸端部軸封原設計為四道梳齒型汽封齒,滿足防止空氣漏入或從汽缸漏出蒸汽功能,在2009年B檢中將低壓缸端部軸封第一、第三道汽封圈改造為蜂窩式并加一道接觸式碳精環。改造后汽封形式如下圖:

2.軸封系統存在問題

2.1.#1機低壓缸A、B后軸封溫度頻繁超標,有時達到210℃,且漏空氣嚴重。

2.2. #1機低壓缸A、B前、后軸封漏汽,潤滑油水分超標,真空濾油機、油凈化投運頻繁。

2.3. #1機#4瓦振動大,經電科院作頻譜分析,認為低頻引起汽封齒輕微摩擦所致。

3.原因分析

汽輪機軸封溫度高,危害甚多。首先容易引起機組差脹升高,動靜間隙變小,轉子熱應力加劇,引起軸彎曲,使低壓缸轉子使用壽命降低,低壓轉子溫度設計一般在常溫狀態下,要求軸封供汽溫度控制在120℃-180℃,有14℃的過熱度;其次容易使軸封汽封塊彈簧膨脹變形,剛度降低,失去彈性,不能保證汽封齒理想最佳間隙,過大的熱沖擊,使原本緊力并不大的軸封套圈松弛,情況嚴重時產生間隙,容易引起偏麼察,導致軸封套圈麼察損壞事故,誘發軸承振動;再次軸封溫度高,容易將熱量傳遞至附近軸承,使軸承油溫升高,有可能破壞油膜,加劇軸承振動。

汽輪機軸封溫度低.首先容易引起高溫轉子急速冷卻,機組差脹增大,串軸向負值發展,易引起動靜部分碰麼。

軸封供汽壓力波動。壓力過高,低壓缸軸封向外冒汽,易造成潤滑油進水,惡化油質;壓力過低,軸封漏氣嚴重,真空下降,特別是在甩負荷時,冷空氣大量進入,對大軸起到快速冷卻作用,易引起大軸彎曲。

汽輪機軸封系統的正確調整和精心維護,顯得尤為重要。鑒于軸封故障存在以上諸多危害,因此對運電#1機低壓缸軸封故障原因的剖析,很有必要,原因分析如下:

1) 軸封溫度、壓力波動超標,首先應考慮運行操作因素。該電廠#1機頻繁啟停,運行人員更換新人較多,啟停機時,軸封送汽程序有可能失誤操作?;蛭赐兜蛪狠S封減溫器于“自動”狀態,規程要求軸封供汽減溫器噴水點處溫度設定在150℃,限制軸封供汽溫度不超過180℃,決不可到達軸封套圈紅套溫度220℃;或誤開、誤關壓力調節站供汽調節閥,溢流調節閥及旁路閥。或未及時切換供汽汽源,25%至60%負荷,應及時投運冷再供汽汽源,切斷輔汽汽源。

2) 軸封系統設備健康因素。第一,低壓軸封減溫器減溫水投運不上或減溫水霧化效果欠佳,噴水旋流子脫落或噴嘴堵塞,凝結水減溫水流量小,不能有效起到降溫作用;第二,軸封調節站、溢流站調門卡塞或故障,無法控制軸封供汽壓力和流量;軸封均壓聯箱疏水不暢,引起供汽帶水;第三,軸加注水滿水,軸抽風機故障,機組負荷調整不及時,容易引起軸封回汽管倒灌。第四,減溫器噴水調門內漏,使軸封供汽蒸汽帶水,致軸封溫度低。第五,軸封調節站供汽調門內漏,致使軸封供汽蒸汽溫度無法控制,規程要求供汽溫度與大軸表面溫差不大于111℃。

3) 軸封麼損,軸封供汽濾網破損致外來異物影響。該電廠#1機頻繁啟停,統計2010年和2011年共計啟停9次,致使軸封供汽管道容易產生氧化鐵,當氧化皮脫落,濾網破損時,沖破濾網阻隔的氧化皮碎屑(片狀物侵入危害最大)被軸封供汽裹攜進入軸封內部,而又不能排除時,即產生麼察,損壞軸封,進而誘發軸承振動。利用此次C檢更換了進汽濾網,要求濾網為1.5mm板材,在其上功鉆¢1.0mm左右小孔。

4) 軸封麼損,運行操作不當影響。疏于監控軸封溫度、壓力,未及時調整,或過早投運軸封供汽而未及時沖轉,致使軸封溫度過高,引起軸封套圈膨脹松弛,引起動靜麼察。

4. 軸封系統故障對策

1) 精檢設備,使系統設備處于良好健康狀態。2011年對#1機C檢,普查軸封系統各設備。首先保證減溫水正常工作,徹查凝結水濾水器濾網,減溫器噴嘴,減溫水供水調門等存在的缺陷;其次清潔供汽管道,清掃、檢查凝結水濾水器,各軸封供汽濾網,更換修復破損濾網;再次檢查低壓缸軸封汽封環,清理、修復、更換汽封齒或汽封塊,并調整間隙符合要求;最后檢查、整定各疏水門,供汽、溢流站調節門。

2) 加強運行人員培訓,嚴格操作規程,密切監盤,精心調整。避免軸封系統過早送汽而未及時沖轉現象發生;避免軸封供汽溫度過高或與大軸溫差超標現象發生。

5. 結論

軸封系統故障,主要是供汽溫度、壓力控制、調整不當,導致軸封漏氣或冒汽,影響真空或惡化油質,嚴重時軸封麼察致汽封損壞,并誘發軸承振動。其次是設備故障,供汽調節站、溢流站調整門內漏或卡塞,都可造成軸封供汽溫度過高或軸封壓力降低;軸抽風機出力下降致系統不能保持微負壓,回汽不暢而冒汽。最后就是機組頻繁開開停停,致管道內產生氧化鐵,異物進入軸封,誘發軸封麼察損壞。

軸封系統運行,看似簡單、容易掌握,實則深奧,操作稍有不慎,危害無窮;設備檢修責任重大,軸封間隙調整要精益求精,系統功能必須恢復,為運行創造良好的調整基礎。

作者簡介:王輝 男 從事電廠鍋爐、汽機檢修及管理工作

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