王加一,黃純金,譚旭,李發(fā)旺,吳冬旭
(中國石油長慶油田分公司第十采油廠,甘肅慶陽745600)
慶二聯采出水處理系統(tǒng)工藝優(yōu)化
王加一,黃純金,譚旭,李發(fā)旺,吳冬旭
(中國石油長慶油田分公司第十采油廠,甘肅慶陽745600)
本區(qū)采出水處理系統(tǒng)于2010年10月15日投入運行以來,制定了一套適合華慶油田的采出水處理流程工藝及加藥制度,但系統(tǒng)本身的局限,處理效果不理想,通過工藝、流程改造,選擇配套水處理工藝,改善采出水處理水質,主要指標:懸浮物、含油量達到10 mg/L以下,硫酸鹽及腐生菌含量控制在指標范圍內,減緩采出水系統(tǒng)結垢腐蝕,使處理后水質達到華慶油田采出水回注水質要求。
采出水處理;工藝流程;水質達標
采出水絮凝實驗按SY/T5890-1993標準進行;處理后水的細菌含量測定按SY/T5329-1994標準進行;腐蝕速率測定按照HG/T2159-1991標準進行。
1.1采出水性質分析
1.1.1含油量標準曲線根據含油量的測定原理與方法,在波長235 nm處測其吸光度,得慶二聯油田采出水含油量與吸光度關系(見表1),以此實驗結果作標準曲線并進行線性擬合,結果(見圖1)。

表1 油含量與吸光度關系

圖1 含油量標準曲線
根據分析結果,含油量計算公式為:

式中:Y-含油量,mg/L;X-吸光度。
注意事項:若計算結果大于標準曲線上查出的含油量值,應與水樣稀釋進行換算。
1.1.2鐵含量標準曲線根據含鐵量的測定原理與標準方法,選用光波長為510 nm,測得慶二聯油田采出水含鐵量與吸光度關系(見表2),以此實驗結果作標準曲線并進行線性擬合,結果(見圖2)。

圖2 鐵含量標準曲線

表2 含鐵量與吸光度關系
根據分析結果,標準曲線線性公式為:

式中:Y-鐵含量,mg/L;X-吸光度。
注意事項:若計算結果大于標準曲線上查出的含鐵量值,應與水樣稀釋進行換算。
1.1.3硫化物(S2-)含量的測定主要儀器:酸式滴定管;錐形瓶;移液管;量筒等。
主要試劑:乙酸鋅,22 g/100水;碘液,0.02 mol/L;(1+1)HCl溶液;淀粉溶液;硫代硫酸鈉溶液,0.02 mol/L。
測定步驟為:(1)用量筒量取5 mL水樣置燒杯中,加過量乙酸鋅出現沉淀;(2)濾紙過濾此溶液,將濾紙放入250 mL錐形瓶中;(3)加2 mL碘液,用玻棒搗碎。然后加5 mL(1+1)HCl溶液,用蒸餾水稀釋,蓋上瓶蓋,放暗處靜置5 min;(4)加4滴淀粉溶液,用硫代硫酸鈉滴定至溶液為無色;(5)空白實驗:水樣換成蒸餾水,步驟同上。
1.1.4計算

式中:V空白-蒸餾水消耗的硫代硫酸鈉溶液的體積,mL;V1-水樣消耗的硫代硫酸鈉溶液的體積,mL;C-硫代硫酸鈉標準溶液的濃度,mol/L;V-水樣體積,mL。
2009年8月,對華慶油田部分單井水與慶二聯罐底水樣進行了取樣分析,分析結果(見表3、表4)。
由以上實驗結果可知,聯合站罐底水腐蝕速率:0.168 mm/a;細菌含量:SRB:>106個/毫升;TGB:106個/毫升;懸浮物含量:>50 mg/L;含油量:180 mg/L~250 mg/L;pH:6.8~6.5;水質發(fā)黑、發(fā)臭,屬于高礦化度、高SRB含量、較高腐蝕性采出水。

表3 華慶油田區(qū)塊采出水常規(guī)性質分析結果

表4 華慶油田區(qū)塊采出水離子分析結果

表5 pH值對采出水絮凝處理的影響
1.2采出水的絮凝處理
由表5可知:pH=7.5時效果最好,上清液透光率為97.5%,考慮隨著pH值的增加,絮體生成較多,pH值繼續(xù)增加,污泥量也逐漸增大。另外由于pH值對腐蝕速率有影響,優(yōu)選pH值為7.5,pH值調節(jié)劑為4% NaOH溶液,用量為2.5 mL/L。
2.1試驗內容
在理論研究及室內研究工作的基礎上,對慶二聯現場混合采出水的綜合處理參數進行優(yōu)化,為慶二聯水處理系統(tǒng)的開工試運行進行現場調試工作,并對水質進行監(jiān)測,得到實際運行水處理配方。
2.2現場水處理流程
改造前,慶二聯采出水處理流程如下:沉降罐+三相分離器→1 000 m3自然沉降罐→反應器→500 m3混凝沉降罐→流砂過濾器→凈化水罐→輸水泵(見圖3)。
其中,1 000 m3自然沉降除油罐、500 m3絮凝沉降罐連接有排污泥線,同時建設的輔助裝置有:加藥系統(tǒng)、污泥干化處理系統(tǒng)。
流程說明:三相分離器采出水→1 000 m3罐自然沉降除油→提升泵→加藥、反應器→500 m3絮凝沉降罐→流砂過濾器→凈化水罐→回注。
2.3現場運行結果
根據現場流程,經過現場模擬后,確定水處理過程中按如下加藥量進行處理:復合堿、絮凝劑、助凝劑、除硫劑的使用濃度分別為40 mg/L~60 mg/L和80 mg/L~100 mg/L、2.0 mg/L~3.0 mg/L、40 mg/L~60 mg/L,并使系統(tǒng)的pH值控制在7.1~7.3。
試運行期間的水質關鍵指標分析結果(見表6)。水處理前后的水質分析結果(見表7)。

表6 試運行期間水質分析結果

表7 水處理前后水質對比

圖3 改造前慶二聯采出水處理流程圖
2.4水處理前后的水質配伍性
處理前后的水以不同比例混合后于45℃下靜置72 h,分析其中的Ca2+、Mg2+含量變化,以失鈣率為控制指標,判斷水質配伍性。分析結果(見表8)。

表8 處理前水與處理后水的配伍性
從表8數據可以看出,整體失鈣率在5%以下,表明兩種水具有良好的配伍性。
3.1改造前水處理系統(tǒng)現存問題
(1)除油沉降罐前加入了復合堿。由于混合不均,會影響沉降除油效果。
(2)混凝劑在自然除油罐出口、泵入口管線中加入,容易在泵前管線中結垢,堵塞加壓泵甚至損壞加壓泵。
(3)助凝劑是在旋流反應器前加入,會影響混凝劑、助凝劑的混合反應效果。
(4)慶二聯采出水排污到排污槽再到沉降罐又進入采出水處理系統(tǒng),如此反復的循環(huán)致使循環(huán)中采出水的雜質無法排出,影響了采出水處理系統(tǒng)的處理效果。3.2改進方案
針對慶二聯水處理系統(tǒng)現存問題,擬提出如下改進意見:
(1)將除油沉降罐前的復合堿改到自然沉降除油罐后,泵出口流量控制閥后。
(2)將混凝劑加入口改到反應罐下部,助凝劑位置沿切線方向加入。
(3)根據混凝劑、助凝劑自反應所需的間隔時間,將助凝劑加藥位置改到了反應罐中上位置。
(4)改造的工藝流程示意圖(見圖4)。
(5)根據慶二聯和慶二注大罐液位明確了集中輸水時間,在保證慶二注注水需求的前提下,延長采出水在大罐中靜態(tài)沉降的時間。
(6)目前慶二聯日脫采出水580 m3,超出采出水處理系統(tǒng)處理能力,備用采出水處理系統(tǒng)未進行加藥流程改造,為保持采出水處理效果,延長備用處理系統(tǒng)沉降時間,沉降時間保持在10 h以上。

圖4 改造后慶二聯采出水處理系統(tǒng)流程改造示意圖
4.1采出水水質
慶二聯含油采出水含油量、懸浮物較高(分別在130 mg/L~180 mg/L和110 mg/L~255 mg/L),硫化物含量較高(為13 mg/L~45 mg/L左右);腐蝕速率偏高(達到0.17 mm/a),礦化度較高(1.6×104mg/L),Ca2+、Mg2+、HCO3-含量高(Ca2+含量在20 mg/L~400 mg/L、Mg2+含量在9 mg/L~80 mg/L,HCO3-為300 mg/L~4 800mg/L);pH值較低(6.5~7)
4.2采出水處理配套加藥工藝
慶二聯采出水處理加藥配套工藝合理流程為:采出水→調整pH在7.1~7.3→絮凝劑(80 mg/L~100 mg/L)→助凝劑(2.0 mg/L~3.0 mg/L)→反應時間(大于30 s~40 s)→沉降→出水。
4.3處理后水質
(1)慶二聯采出水處理效果效果良好,工藝運行平穩(wěn),處理后水的pH=7.1、含油量7 mg/L~10 mg/L、懸浮物7 mg/L~8 mg/L、硫含量≤2 mg/L,總鐵含量<0.25 mg/L。
(2)采出水經過處理后可以進一步減緩注水系統(tǒng)的腐蝕,使處理后水的腐蝕速率控制在0.031 mm/a,低于0.076 mm/a的石油行業(yè)標準,較好地解決了注入水的腐蝕問題。
4.4認識及建議
(1)通過加藥絮凝、沉降能有效的改善采出水水質,通過流程改造充分發(fā)揮了藥品效果,達到了采出水處理標準。
(2)由于儲水罐排污污水無法外排,勢必造成采出水處理水質變差,建議對自然除油罐、絮凝沉降罐、凈化水罐進行清罐排污,進一步改善采出水水質。
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TE992.2
A
1673-5285(2015)03-0116-05
2015-02-04