楊清忠,譚孟榮
(重慶三陽化工有限公司,重慶 萬州 404001)
淡鹽水中氯酸鈉的控制
楊清忠,譚孟榮
(重慶三陽化工有限公司,重慶 萬州404001)
介紹了在氯酸鹽分解系統(tǒng)不進(jìn)行大的改動(dòng)下,如何控制淡鹽水中氯酸鹽的分解及提高分解率的方法。
離子膜電解槽;淡鹽水;氯酸鈉;分解;時(shí)間;溫度
重慶三陽化工有限公司(以下簡稱三陽化工)是一家以氯堿生產(chǎn)為主的化工企業(yè),現(xiàn)有北化機(jī)(ZMBCH-2.7型)和伍迪(BM2.7型)2套離子膜電解槽(分別簡稱1號電槽和2號電槽),年產(chǎn)燒堿3萬t。2套電解槽的離子膜都已運(yùn)行到后期,時(shí)間短的2年多,長的4年多。系統(tǒng)出槽淡鹽水中氯酸鹽含量較高(鹽水中的氯酸鈉指標(biāo)25 g/L左右波動(dòng)),對電解槽和離子膜造成了不良影響。
1.1氯酸鹽分解的工藝流程
將電解槽電解后的部分淡鹽水在酸混合槽經(jīng)過加入一定量的鹽酸混合后,進(jìn)入氯酸鹽分解槽,通過蒸汽加熱到85~95℃而發(fā)生氯酸鹽分解,分解后的高酸鹽水進(jìn)入電槽系統(tǒng)的酸化罐代替鹽酸對出槽淡鹽水酸化,然后進(jìn)入脫氯塔脫氯,從而降低系統(tǒng)氯酸鹽的含量,工藝流程示意圖見圖1。

圖1 氯酸鹽分解工藝流程示意圖
1.2氯酸鹽分解機(jī)理
NaClO3+6HCl→3Cl2↑+NaCl+3H2O(1)
2NaClO3+4HCl→Cl2↑+2NaCl+2H2O+2ClO2↑(2)
由于二氧化氯產(chǎn)生帶來的危險(xiǎn),為了避免反應(yīng)(2)的發(fā)生,必須要在氯酸鹽分解器里加入足夠的鹽酸量。
到2014年初,三陽化工結(jié)合《離子膜電解工藝技術(shù)》中的要求和北化機(jī)提供的加酸情況,陽極液加酸量的極限值≤0.15 mol/L。運(yùn)行時(shí)加酸量已達(dá)到最大值(1號電槽加酸量為400 L/h,2號電槽加酸量為450 L/h,分析結(jié)果顯示2號的加酸量值是0.14 mol/L左右,如果稀酸濃度波動(dòng),有時(shí)加酸量值可達(dá)0.15mol/L左右),在調(diào)整增大電槽加酸量的情況下,出槽淡鹽水中氯酸鹽含量在25 g/L左右波動(dòng)。在氯酸鈉產(chǎn)生的源頭上降低的效果已不明顯。
三陽化工2套電槽氯酸鹽分解系統(tǒng)是使用原伍迪 (BM2.7型)2萬t/a離子膜電解槽氯酸鹽分解裝置。原一套系統(tǒng)進(jìn)入氯酸鹽分解槽鹽水流量規(guī)定為2.5 m3/h,而2005年北化機(jī)電槽開車后,進(jìn)入氯酸鹽分解槽的鹽水流量適當(dāng)調(diào)高到3.5 m3/h左右,造成鹽水在氯酸鹽分解槽內(nèi)反應(yīng)停留時(shí)間不夠而導(dǎo)致分解能力低。
2010年7月,根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行了“添加2號氯酸鹽分解槽”的技改。該槽在工藝路線的布置為:2號氯酸鹽分解槽出槽的鹽水進(jìn)入1號陽極循環(huán)槽。由于2號氯酸鹽分解槽出槽鹽水的壓力、酸度等幾方面的原因造成1號陽極循環(huán)槽液位波動(dòng)很大,經(jīng)常使1號陽極泵泵不上料 (陽極泵氣縛所致),從而威脅到1號電槽的正常運(yùn)行(1號電槽陽極出口液堵),且由于陽極泵要排氣而造成環(huán)境污染,從2號氯酸鹽分解槽的運(yùn)行情況看,其分解效果亦不理想,故未再繼續(xù)使用2號氯酸鹽分解槽。
根據(jù)氯酸鹽分解原理和現(xiàn)狀,從反應(yīng)時(shí)間、反應(yīng)溫度、酸度等3方面來制定措施以解決氯酸鹽高的問題。
(1)延長氯酸鹽分解停留時(shí)間。將現(xiàn)在運(yùn)行的氯酸鹽分解槽的容積增大到10 m3,并改立式分解槽為臥式,這樣可以延長氯酸鹽分解停留時(shí)間,提高氯酸鹽的分解率。
(2)提高反應(yīng)溫度。原氯酸鹽分解槽的加熱蒸汽來自蒸汽總管降壓后的蒸汽,壓力僅有0.3 MPa,熱量達(dá)不到要求,分解的鹽水溫度最高為90℃,氯酸鹽分解效果不理想。因此,必須提高氯酸鹽分解的溫度,以提高氯酸鹽的分解率,但溫度又不能太高。
(3)控制加酸量,穩(wěn)定系統(tǒng)酸度。從氯酸鹽分解的工藝流程圖可以看出,氯酸鹽分解后的高酸鹽水進(jìn)入電槽系統(tǒng)的酸化罐代替鹽酸對出槽淡鹽水酸化,然后進(jìn)入脫氯塔脫氯,鹽酸不足部分再在酸化罐補(bǔ)加,確保出槽鹽水充分酸化后去真空脫氯塔充分脫氯。從氯酸鹽分解的原理來看,在溫度、反應(yīng)時(shí)間等不變的情況下,足量的鹽酸加入是氯酸鹽的分解效率的保證,但是鹽酸加得過多造成電槽系統(tǒng)陽極循環(huán)槽液位波動(dòng)很大,且經(jīng)常使電槽陽極泵泵不上料(陽極泵氣縛所致),且由于陽極泵要排氣而造成環(huán)境污染。
由于三陽化工為老公司,通過現(xiàn)場測量無法改裝,且由于改裝后房屋樓層無法達(dá)到承重要求,所以只好放棄“延長氯酸鹽分解停留時(shí)間”的措施。因此,只有通過控制反應(yīng)溫度和酸度來提高氯酸鹽的分解率。
2014年2月,三陽化工通過分析討論后,決定從蒸汽總管上直接引出蒸汽,降壓到0.65 MPa后進(jìn)入氯酸鹽分解槽,工藝流程示意圖見圖2。

圖2 改造后氯酸鹽分解工藝流程示意圖
改進(jìn)后氯酸鹽分解槽的溫度可以提高到95℃,考慮到氯酸鹽分解槽設(shè)備的設(shè)計(jì)溫度為≤95℃,改進(jìn)后的分解溫度控制在94~95℃,達(dá)到氯酸鹽分解效率的最佳效果,鹽水流量3.5 m3/h,20%鹽酸300 L/h時(shí),具體數(shù)據(jù)見表1。

表1 不同溫度下的氯酸鹽分解情況
如何在氯酸鹽分解槽加入足量的鹽酸來代替在酸化罐補(bǔ)加的鹽酸,同時(shí)又能保證電解系統(tǒng)陽極液貯槽的液位不波動(dòng)。通過反復(fù)試驗(yàn)和探討,摸索出最佳的鹽酸加入量,系統(tǒng)中氯酸鹽程下降趨勢,氯酸鹽分解的效果明顯。鹽水流量3.5 m3/h,20%鹽酸400 L/h時(shí),具體數(shù)據(jù)見表2。

表2 94.5℃溫度下的氯酸鹽分解情況
通過以上數(shù)據(jù)可以看出,老企業(yè)在受環(huán)境和場地的制約下,在不增加改造投入的情況下,通過優(yōu)化工藝設(shè)計(jì),也可以達(dá)到工藝要求,保證生產(chǎn)需要。
Sodium perchlorate control in dilute brine
YANG Qing-zhong,TAN Meng-rong
(Chongqing Sanyang Chemical Co.,Ltd.,Wanzhou 404001,China)
The method how to control the decomposition of perchlorate in dilute brine and improving the decomposition rate were introduced.
ion membrane electrolysis cell;dilute brine;sodium perchlorate;decomposition;time;temperature
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B文章編號:1009-1785(2015)10-0010-02
2015-04-10