祁占奎,邊偉康,童 剛,蔣 云,李萬蓉
(內蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司氯堿化工分公司,內蒙 鄂爾多斯 016064)
VCM稀酸循環改造
祁占奎,邊偉康,童剛,蔣云,李萬蓉
(內蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司氯堿化工分公司,內蒙 鄂爾多斯 016064)
介紹了VCM稀酸循環系統的改造運行情況及經濟效益核算。
HCl;脫吸;技術改造
PVC生產過程中,VCM凈化工序通過工業水吸收轉化過量的HCl氣體,產生濃度31%左右的副產鹽酸,一般有鹽酸常規脫吸和深度脫吸2種處理方式。鄂爾多斯電力冶金股份有限公司氯堿化工分公司PVC公司為了減少副產鹽酸產量,經過多方技術論證,對比投資費用和運行費用,在不增加鹽酸深度脫吸裝置的條件下,對原常規脫吸進行技術改造,實現了VCM系統的稀酸全循環,不產生富余鹽酸。目前系統改造后已運行2個多月,系統運行平穩,達到了預期的改造效果。
該公司目前理想狀態滿負荷乙炔通量為21 000 m3/h,HCl通量23 500m3/h,平均日產量達到1 250 t/d VCM。HCl過量可能會有所升高,按二段轉化后HCl過量6%計算,過量HCl量為1 410m3/h,按零產酸情況計算,需要水堿洗吸收和鹽酸脫吸解析出來的HCl量為1 410m3/h,從水堿洗工序22%吸收為31%酸需要用稀酸量為x,
x(31-22)%=1 410÷22.4×36.5÷1 000=2.29(t/h)
由此計算,稀酸量x=25.44(t/h)。
由此可以計算出,HCl脫吸后按不產廢酸的理想情況計算,可以回收HCl1 410m3/h。考慮到由于使用低汞觸媒,為了控制轉化反應后乙炔含量,HCl的過量會適當增加,因此,系統的物料平衡需要重新設計,HCl回收量最大按1 800m3/h計算,盡量依靠降膜吸收器吸收HCl氣體,減少水洗塔的工作負荷。2條線降膜吸收器產酸量為32.59 t/h,單線降膜吸收器產酸量為16.3 t/h。
VCM稀酸系統物料平衡圖見圖1。

圖1 VCM稀酸系統物料平衡圖
原有解析塔、氯化氫一級冷凝器已經嚴重泄漏,需更換;原有裝置設計為30 t/h 31%鹽酸解析能力,和理論計算31%處理量32.59 t/h以及實際生產都有所差距,因此,改造后鹽酸解析裝置能力按40 t/h 31%鹽酸解析能力即干基氯化氫約5 t/h進行設計改造。
2.1設備改造方案
(1)將濃酸預熱器從120m2更換成150m2,提高濃酸預熱后溫度,以減少解析塔再沸器的負荷。
(2)鹽酸脫吸工序增加稀酸冷卻器,(利用更換下來的HCl一級冷卻器)將脫吸后的稀酸溫度進一步降低至15℃左右,以保證后續工序的吸收效果。
(3)將脫吸塔由原直徑1 250mm適當放大,以增加脫吸塔的解析能力。
(4)在水洗塔進酸冷卻器至水洗塔泡罩端增加2臺20m2小換熱器,用-35℃水換熱,用于水洗溫度控制,確保吸收效果。(計劃但暫未實施)
(5)將HCl一級冷卻器從150m2換熱面積增加到180m2。改造后設備與現有設備規格對比見表1。

表1 改造后設備與現有設備規格對比一覽表
2.2改造后公用工程消耗
(1)31%的鹽酸消耗:30~40 t/h;
(2)0.35 MPaG飽和蒸汽消耗:約 7.2 t/h(折1.8 t/t氯化氫);
(3)循環冷卻水消耗:約200 t/h(折40 t/t氯化氫,稀酸冷卻器用);
(4)7℃冷凍水消耗:約 250 t/h(折 50 t/t氯化氫);
(5)-35℃冷凍鹽水:約 50 t/h(折 10 t/t氯化氫)。
3.1稀酸全循環改造費用
該公司氯堿化工分公司PVC公司稀酸全循環改造全部費用包括石墨設備、襯里管道、其他管件、閥門采購費用、安裝費用、保溫費用等,合計為131.92萬元。改造費用明細見表2。

表2 設備投資明細表
3.2改造前后進鹽酸脫吸
改造前一、二線31%鹽酸送鹽酸脫吸的量之和為18m3/h左右,改造后一、二線31%鹽酸送鹽酸脫吸量之和提高到24m3/h,離設計的32.59m3/h還有距離,主要是5月VCM轉化進行了擴容改造,增加了20臺轉化器,新觸媒使用后,轉化率提高,二段總管反應后乙炔含量控制在1%以下,二段總管反應后HCl含量控制在3%~5%,比設想的工況要好。
3.3改造前后VCM乙炔、HCl通量對比
改造前后燒堿HCl合成工序在滿負荷時均有1 000m3/h用于產生,改造前后滿負荷VCM工序乙炔、HCl通量情況見表3。

表3 改造前后乙炔、HCl通量情況 (m3·h-1)
從改造前后VCM和HCl通量可以看出,通過稀酸全循環改造,增大了HCl的回收量,從而也加大了VCM的系統負荷,提高了單體產量。
3.4改造前后HCl單耗對比及經濟效益測算
PVC公司自2015年5月檢修改造后,6月8日VCM實現了稀酸全循環,沒有富余鹽酸產生,改造前(2015年1月1日至6月7日)HCl單耗0.611 t/t,改造后 (2015年6月8日至7月23日)HCl單耗0.592 t/t。按HCl成本900元/t,根據公司內部測算鹽酸脫吸運行費用為600元/tHCl干基測算,改造后PVC全年可節約生產成本 (0.611-0.592)×(900-600)×400 000=228(萬元)。
由此可以看出,稀酸全循環改造后經濟效益明顯,1年內即可回收投資。
通過對現有鹽酸脫吸裝置的改造,實現了稀酸全循環,除少量含汞廢酸送含汞污水處理裝置和含汞廢堿中和反應之外,沒有任何廢酸產生,不僅大大降低了PVC生產的HCl單耗,降低生產成本,同時,也解決了含汞廢酸處理的環保問題,在行業內具有推廣價值。
新疆天業集團下屬的天業塑料制品總廠,開發生產的可回收建筑用PVC木塑建筑模板,今年已批量投放墾區建筑市場,目前已供貨近兩萬平方米。
PVC木塑建筑模板是天業塑料制品總廠開發生產的綠色環保建筑材料,是以PVC、植物纖維為主要原料,添加一些塑料加工助劑制成的新型建材,具有廣闊的市場前景。
PVC木塑建筑模板主要用于建筑施工中混凝土澆注及裝飾裝潢,可回收循環利用,無污染。其兼容了塑料和木材的雙重性能,阻燃性好,不霉變、耐腐蝕;不吸水、耐磨易清洗,周轉次數可達30次;脫模后,建筑外型平整光潔,接縫少,可省去抹灰的工費及材料費,減少施工時間。
該廠自主研發的這種模板產品,首先在新疆天業集團公司內部建筑單位進行了試驗使用,通過三年的不斷試驗和改進,產品已經成型。為使產品走向市場,該廠組織力量到石河子各個建筑單位、施工工地進行推介,使客戶從產品性能到節省資金等方面都有所了解。
目前,該廠與新疆天筑建設(集團)有限責任公司簽訂了5 000 m2的PVC木塑建筑模板租賃合同,與新疆石河子北泉建筑安裝工程有限公司簽訂了5 000m2供貨合同,與泰安公司簽訂雅園工程項目5 000m2供貨合同。
VCM diluteacid circular transformation
QIZhan-kui,BIANWei-kang,TONGGang,JIANGYun,LIWan-rong
(InnerMongoliaOrdosElectric powermetallurgy Co.,Ltd.Chloralkalibranch,Ordos016064,China)
The transformation and economic accountingof VCM diluteacid circular system were introduced.
HCl;desorption;technological transformation
TQ111.3
B
1009-1785(2015)09-0015-03
2015-07-12