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承鋼120噸轉爐干法除塵高效煤氣回收研究

2015-11-04 00:06:57李艷東程建民河北鋼鐵股份有限公司承德分公司河北承德067000
山東工業技術 2015年21期
關鍵詞:優化

李艷東,程建民(河北鋼鐵股份有限公司承德分公司,河北 承德 067000)

承鋼120噸轉爐干法除塵高效煤氣回收研究

李艷東,程建民
(河北鋼鐵股份有限公司承德分公司,河北 承德 067000)

本文闡述轉爐煤氣干法除塵凈化回收的高效實現。

干法除塵;煤氣凈化與回收;爐口微差壓;節能減排

1 概述

轉爐煤氣回收是降低煉鋼工序工序能耗的關鍵一環,噸鋼煤氣回收量直接影響工序成本。承鋼120噸系統在投產初期,煤氣回收量偏低,噸鋼只有100立左右,經過對實際運行的大量數據及現場回收情況的跟蹤和改進,使煤氣回收量有較大的提高。

2 對煤氣回收系統的高效研究

2.1 加料方式

(1)裝入量嚴格按照工藝要求進行,禁止超裝和兌鐵不夠;

(2)造渣料加入根據鐵水條件變化進行,鐵水條件穩定的情況下,按照2批次加料控制,第一批料加入總加入量2/3,其余在終吹前4分鐘之前加完;

(3)吹煉過程中,無特殊情況嚴禁多批次加料;

(4)在煤氣回收杯閥切換期間禁止加料。

2.2 供氧制度

(1)供氧嚴格按照供氧曲線執行,穩定正常供氧流量在28000~30000m3/h,進行恒流量吹煉;

(2)根據入爐鐵水或半鋼條件,選擇合適的吹煉模式。吹煉正常時,嚴格按照二級下發槍位進行控制;過程中未能及時化渣或出現異常時,進行手動調整,杜絕大幅度的升降槍操作,每次調整控制在200mm以內;

(3)優化副槍TSC測量時機,最佳碳含量控制在0.20-0.40%時,進行副槍測量,降低副槍測量時CO含量的波動;

(4)下副槍時,氧氣流量由65%改為70%,杜絕了因下副槍時氧氣流量降低而引起的回收中斷;

(5)優化生產組織,杜絕吹煉過程提槍等待。

2.3 優化化渣時間

(1)加強復合化渣球、螢石等化渣劑的質量檢驗,提高化渣劑的化渣效果。;

(2)規范留渣操作,利用渣料循環提高化渣效率;

(3)當鐵水條件或半鋼條件異常情況下,必要時可適當提高煙罩高度,根據火焰狀態進行調整,縮短化渣時間,將化渣時間控制在4min以內,穩定渣狀,防止噴濺和返干;

(4)化渣劑加入分兩批加入,開吹加入60-70%,在吹煉返干期,加入余下30-40%,優化化渣過程,穩定渣狀。

2.4 拉碳管理

(1)合理控制提釩冷料結構,優化提釩工藝,控制半鋼溫度在1360℃以上,半鋼C含量控制在3.60%以上,為轉爐煉鋼提供優質的入爐原料條件。當鐵水條件異常(碳含量低于3.8%),提釩班組必須提前通知煉鋼班組,根據煉鋼班組需求進行補熱;

(2)轉爐班組加強對副槍設備的使用,提高副槍使用率,提高吹煉過程的TSC碳含量命中和TSO雙命中,減少吹煉過程過早中斷吹煉;

(3)煉鋼班組提前聯系、了解半鋼條件,調整廢鋼冷料加入量,穩定吹煉終點,提高拉碳率。

2.5 降罩管理

(1)氧槍開吹時,吹氧量達到28000立/小時,降活動煙罩至下限位,吹煉結束升罩至上限;

(2)吹煉過程中,活動煙罩一律不準升值上限;(活動煙罩上限和除塵風機參數有連鎖),特殊情況:爐口有粘渣,活動煙罩無法降至下限位時,要求活動煙罩距爐口積渣距離小于100mm。

2.6 切換站管理

(1)切換站差壓設定值改為8,死區改為7,增大了切換站杯閥的動作控制范圍,保證在符合回收條件時,煤氣回收杯閥迅速動作。ESP出口差壓與煤氣放散聯鎖條件改為ESP出口差壓≤1.4,同時再增加一個條件:在風機轉速小于900轉同時實際煙氣流量小于45000時,煤氣自動放散。(風機轉速度在下副槍后將為1300,降速幅度過大、降速時間過快時,引起ESP出口差壓突然降低,因聯鎖關系有可能造成煤氣放散。為解決這一問題,做兩方面的工作:第一,降低ESP出口差壓聯鎖保護值;第二,修正風機將速控制過程:下副槍后,風機速度設定為1400,延時2S后,風機速度設定為1350,延時4S后,風機速度設定為1300,力求風機平穩降速,從而保證ESP出口差壓平穩。)修訂原來的放散條件:將原有的吹煉結束后(氧氣閥關閉)立即放散改為吹煉結束(氧氣閥關閉)延時30S后放散。(除塵管道較長,吹煉結束后煙氣在走50S左右才能到達風機入口的煤氣分析儀安裝處)。

(2)對煤氣回收“安全鎖”程序進行簡化,將安全鎖PLC內的聯鎖條件直接接入干法除塵本體的PLC控制,減少故障點。

2.7 煤氣回收設施管理

(1)加強設備管理,控制系統不泄露;

(2)根據專家的建議,對相關參數進行優化;

(3)對煤氣回收設備加強點檢,對點檢出的問題立即整改;

(4)進一步完善崗位操作,做到及時準確高效;

(5)對保證良好除塵效果的研究,為保證爐前除塵效果,同時又兼顧放散塔排放合格,關鍵是風機的速度控制。120噸系統對風機速度控制采用PID自動調節,爐口微差壓、吹氧量、配水量都作為控制參數,除塵效果良好,放散塔排放合格。 在加料時,因煙氣量沒有增加,因此單純靠PID控制無法實現風機提速,因此,風機控制又增加了一條:在加料時,風機速度在原有PID計算的基礎上提高50轉;

(6)對節能減排的研究, 對刮灰機運行進行優化,在吹煉時,刮灰機運行;出鋼延時5分鐘后,刮灰機停止運行。對電除塵器電場極板振打周期進行優化。對電除塵器內刮灰機加油周期進行優化將煤冷器水泵改為變頻控制,在不回收煤氣時,水泵低頻運行。將輸灰鏈改為變頻控制,在吹煉時輸灰鏈運行,停吹時,輸灰鏈停止,降低鏈條磨損,延長使用壽命。對電除塵器電場控制進行優化,在吹煉時采用全壓模式,在非吹煉期,采用降壓模式。 將卸灰氣缸和電磁閥以及噴槍備件國產化,縮短采購周期同時降低備件采購費用。

3 結論

通過以上措施的實施,煤氣回收實現了噸鋼120立;爐前除塵消耗良好,放散塔除塵排放合格,節能、備件費用降低明顯。

10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.21.048

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