龐建鋒 李開創(chuàng)
聯(lián)合循環(huán)機組低真空循環(huán)水供熱節(jié)能分析
龐建鋒 李開創(chuàng)
為研究聯(lián)合循環(huán)機組實際運行負荷工況下低真空循環(huán)水供熱系統(tǒng)節(jié)能效果,進行性能試驗。從余熱量、機組背壓、對比抽汽供熱等多個方面進行分析和計算,試驗表明低真空循環(huán)水供熱技術(shù)節(jié)能效益顯著。
一般的聯(lián)合循環(huán)電廠機組冷凝熱通過涼水塔或空冷島直接排入大氣,這部分能量占一次能源總輸入熱量的30%以上,造成低品位余熱浪費嚴(yán)重。低真空循環(huán)水供熱技術(shù)作為一項節(jié)能技術(shù)近年來得到廣泛的普及,對于燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組來說,機組本身為調(diào)峰機組,供暖季負荷達不到額定負荷(一般50%至60%),使得低真空循環(huán)水供熱潛力不能發(fā)揮至最大。
本文針對某型200MW聯(lián)合循環(huán)供熱機組為例進行試驗研究,對運行實際工況時低真空循環(huán)水供熱技術(shù)節(jié)能效果分析,并提出運行的指導(dǎo)意見。
機組概況
燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組等級為200MW,其中燃氣輪機為PG917E型機組,額定功率135MW;汽輪機為雙壓、沖動、單排汽、單軸、可調(diào)整抽汽凝汽式汽輪機,額定功率為65MW,額定抽汽量為120t/h;凝汽器排汽溫度不超過80℃,水側(cè)設(shè)計壓力為0.8MPa。低真空循環(huán)水供熱系統(tǒng)投運時,機組排汽溫度升高,背壓相應(yīng)增大,根據(jù)汽機廠家要求,運行時機組背壓最高為25kPa,即最高排汽溫度為65℃,因此對應(yīng)低真空循環(huán)水供熱工況凝汽器最高出口水溫為63℃,此時熱網(wǎng)循環(huán)水回水溫度不宜超過56℃。
低真空性能試驗簡介
為了對實際工況下低真空循環(huán)水供熱系統(tǒng)進行試驗分析,本次試驗?zāi)康挠幸韵聨c:1)考核工況下(背壓15.9kpa)低真空循環(huán)水供熱系統(tǒng)回收的余熱量,2)低真空循環(huán)水供熱系統(tǒng)投運時背壓的變化對機組發(fā)電的影響,3)比較低真空循環(huán)水供熱系統(tǒng)與常規(guī)抽汽供熱系統(tǒng)的優(yōu)劣。
本次試驗期間燃機的負荷在維持在50%(66MW)負荷,熱網(wǎng)水的流量維持在采暖季平均水平3740.5t/h ,試驗過程中控制乏汽的排氣溫度不高于63℃,所對應(yīng)的真空度為22.7KPa。試驗工況分8個工況進行,每個工況保持時間2h,其中低真空循環(huán)水供熱不同機組背壓的4個工況,退低真空投抽汽供熱3個工況,退低真空和抽汽的純凝1個工況,另外工況TO1、TO2下的供熱量分別與工況TO5、TO6下的供熱量相同,詳見表1。

表1 低真空熱力試驗內(nèi)容
考核工況主要是對機組背壓為15.9kPa的T02工況和純凝工況T08的試驗數(shù)據(jù)進行分析,主要計算結(jié)果見表2。

表2 低真空供熱機組試驗主要計算結(jié)果(考核工況)
由表2可知在T02工況下,機組背壓15.9KPa下的在低真空循環(huán)水供熱回收的乏汽余熱量為53.07MW,熱網(wǎng)水流量在3740.5t/h下的溫升為12.2℃。對比純凝工況T08,低真空循環(huán)水供熱系統(tǒng)導(dǎo)致機組背壓升高約4kPa,影響機組發(fā)電量約1.1MW,但是由于吸收了乏汽余熱量53.07MW,總體來說,低真空獲得較大的收益,并使機組熱效率從29.7%增加至63.7%。

表3 不同背壓下的低真空循環(huán)水供熱熱力性能試驗數(shù)據(jù)
在投運低真空循環(huán)水供熱系統(tǒng)時,分析不同背壓(工況T01、T02、T03、T04)情況下對機組的影響,具體數(shù)據(jù)見表3。
由表3可知在保持#4燃機負荷不變(66MW)的情況下,隨著#4汽機背壓的升高,背壓由13.4kPa升至22.7kPa,升高9.3 kPa;#4汽機發(fā)電量由T01的46.614MW降至T04的41.752MW,發(fā)電量下降4.862MW;供熱量由T01的38.873 MW升高至 T04的92.95 MW,供熱量增加54.22MW;機組背壓升高1kPa, 降低#4汽機發(fā)電量約0.523 MW,增加供熱量約5.83MW,按上網(wǎng)電價0.65元/kwh折算影響發(fā)電收益為340元/h,按熱價50元/GJ折算增加供熱收益為1049元/h;綜合來說,雖然背壓升高影響了部分的發(fā)電量和發(fā)電收益,但是增加供熱量和收益較為明顯。
圖1至4分析了不同背壓下低真空循環(huán)水供熱溫升和吸熱量、汽機的試驗熱效率、汽機的試驗熱耗、汽機的負荷等方面的趨勢分析。圖1中可以看出,在燃機負荷66MW,熱網(wǎng)水流量3740.5t/h的情況下,汽機背壓越高,熱網(wǎng)水的溫升和吸熱量也越大,在機組背壓22.7KPa時回收的余熱量達到92.95MW;隨著汽機背壓的升高,實現(xiàn)提取循環(huán)水的余熱進行供熱的目的,這時汽機的熱效率隨著背壓的升高而顯著提高,相應(yīng)的熱耗下降也特別明顯,由圖2和圖3中可知,在背壓由13.4KPa提升至22.7KPa過程中,汽機試驗熱效率由55.3%提高至88.3%,試驗熱耗由8926.54 KJ/ KWh顯著下降至5127.327 KJ/KWh;在獲得好處的同時,相應(yīng)背壓的提高對汽機的發(fā)電會產(chǎn)生影響,圖4反映了不同背壓下汽機發(fā)電負荷的變化,圖中可知背壓由13.4KPa提升至22.7KPa時,汽機負荷46.614MW下降至41.752MW。

圖1 不同背壓下低真空循環(huán)水供熱的熱網(wǎng)水溫升和吸熱量(燃機負荷66MW,熱網(wǎng)水流量3740t/h)

圖2 不同背壓下低真空循環(huán)水供熱對汽機試驗熱效率的影響(燃機負荷66MW,熱網(wǎng)水流量3740t/h)
為了比較低真空循環(huán)水供熱技術(shù)與常規(guī)抽汽供熱技術(shù)的優(yōu)劣,試驗中增加在供熱量相同時,低真空循環(huán)水供熱工況TO1、TO2對比對應(yīng)的抽汽供熱工況TO5、TO6,具體結(jié)果見表4。
分析表4,可知在機組背壓13.4kPa低真空供熱時,可吸收余熱38.3MW用于供熱;當(dāng)采用抽汽供熱相同的供熱量38.3MW時,需要59.96t/h抽汽量,因此低真空相比抽汽供熱,由于節(jié)省抽汽而使得機組多發(fā)電6.308MW;同樣在機組背壓15.9kPa低真空供熱時,比抽汽供熱節(jié)約抽汽84.4t/h,可節(jié)約抽汽使機組多發(fā)電7.785MW。

表4 低真空供熱與抽汽供熱試驗數(shù)據(jù)對比
通過對200MW燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組進行低真空循環(huán)水供熱系統(tǒng)性能試驗,從余熱量、背壓、抽汽供熱比較等多個方面進行分析,可以得出以下結(jié)論。
1)低真空循環(huán)水供熱系統(tǒng)投運時,背壓變化會影響發(fā)電量,在燃機負荷50%,熱網(wǎng)水流量3740.5t/h時,機組背壓升高1kPa, 降低#4汽機發(fā)電量約0.523 MW,同時增加供熱量約5.83MW,考慮價格因素增加供熱收益約為1049元/h,供熱收益顯著。
2)在供熱量相同時,低真空供熱系統(tǒng)相比抽汽供熱,可節(jié)約抽汽使得機組多發(fā)電,在考核工況即機組背壓15.9kPa下,可節(jié)約抽汽使機組多發(fā)電7.785MW。
通過以上實驗分析,低真空循環(huán)水供熱相對于常規(guī)供熱方式具有較大的優(yōu)勢,在能保證汽輪機安全運行的前提下,盡可能提高機組背壓,使得收益最大化。

圖3 不同背壓下低真空循環(huán)水供熱對汽輪機熱耗的影響(燃機負荷66MW,熱網(wǎng)水流量3740t/h)

圖4 不同背壓下低真空循環(huán)水供熱對#4汽機負荷的影響(燃機負荷66MW,熱網(wǎng)水流量3740t/h)
龐建鋒 李開創(chuàng)
華電電力學(xué)院研究院
龐建鋒,男,碩士,工程師,華電電力科學(xué)研究院,主要從事電廠供熱系統(tǒng)研究。
10.3969/j.issn.1001-8972.2015.18.002