王 鑫,瞿虹劍
(華能上海燃機發(fā)電有限責任公司,上海 200942)
上海某燃機電廠建設(shè)3×400MW西門子V94.3A型燃機聯(lián)合循環(huán)機組,燃料為天然氣(NG),取自上海市天然氣管網(wǎng),隨著西氣東輸二線、LNG項目、川氣東送管道等建成投產(chǎn),上海天然氣管網(wǎng)有4至5種的天然氣混合而成,其成分組成、熱值很難保持穩(wěn)定,再加上大氣溫濕度變化、環(huán)形燃燒室燃燒性能難控制和燃燒控制方式欠缺等因素,投產(chǎn)以來,三臺燃機的燃燒不穩(wěn)定現(xiàn)象突出,燃燒脈動的加速度(ACC)和蜂鳴(Humming)的幅值較高,多次觸發(fā)加速度保護動作,導致機組驟降負荷甚至跳閘,對電網(wǎng)造成沖擊,經(jīng)濟損失嚴重。
鑒于NG品質(zhì)、大氣溫室度和燃機的燃燒室結(jié)構(gòu)難以改變,安裝燃機A-SMC系統(tǒng),完善燃燒控制方式,將燃燒狀態(tài)監(jiān)視信號引入燃燒控制,實現(xiàn)燃燒閉環(huán)控制和實時調(diào)節(jié),提高燃機對于外界因素變化的適應(yīng)性變得非常關(guān)鍵。
V94.3A型燃機采用環(huán)形燃燒室,其燃燒主要優(yōu)點是:(1)帶混合燃燒器的環(huán)形燃燒室用于燃燒氣體燃料;(2)采用干式低NOx(DLN)燃燒技術(shù),在較高負荷范圍燃燒氣體時,混合燃燒器可實現(xiàn)干式低NOx控制;(3)裝有24個混合燃燒器,均勻分布在環(huán)形燃燒室圓周,保證了在透平葉片前的均勻熱-氣溫度場。
該類型燃機的燃燒主要缺點是:(1)對氣源壓力要求高,即不管燃氣供應(yīng)率多少,燃氣系統(tǒng)進口的燃氣壓力須相當穩(wěn)定;(2)氣體燃料不能含有任何液體氫化合物(例如殘余潤滑油),否則會嚴重損壞燃燒器;(3)燃燒室為老型,對燃料的成分變化適應(yīng)性差,容易收到燃料成分/熱值變化、大氣溫濕度變化等因素的影響,較難控制。
近幾年,多家國內(nèi)燃機電廠共發(fā)生了數(shù)十起燃燒加速度大保護跳機事件,某電廠在2009年11月中旬就發(fā)生了一起燃燒加速度大保護跳機事件,圖1為運行曲線。

圖1 機組ACC>GW3跳閘曲線
由圖1可以看出,在前期毫無征兆的情況下,燃燒加速度(ACC)突然陡增,超過了GW3限值(8g),機組跳閘,根據(jù)燃料的控制方式,可以列舉出影響燃燒穩(wěn)定性的8個因素,采用排除法來排查導致這次燃氣輪機跳閘的原因,在機組跳閘前期9min內(nèi),機組轉(zhuǎn)速和負荷、大氣溫度和濕度、IGV開度、OTC、壓氣機出口壓力、燃料溫度、燃料壓力等7個因素均沒有發(fā)生過變化,最大的疑點就落在燃料的成分變化這個因素上,即燃料的組成成分變化,使單位質(zhì)量的燃料燃燒熱值變化,使燃燒偏離燃燒穩(wěn)定區(qū),直至加速度超過跳閘限值。本次機組跳閘不僅增加了130多個EOH,還需要停機24小時,待燃燒室冷卻后,開出人孔門進入燃燒室,進行陶瓷瓦檢查,對破損超限的瓦片,進行更換。每次跳機造成的設(shè)備和運營損失都很巨大。
目前V94.3A型燃機的燃燒控制采取開環(huán)控制策略,控制邏輯框圖如圖2。
從圖2可以看出,燃料和空氣進入燃燒室進行燃燒,通過ARGUS和蜂鳴及加速度測量系統(tǒng)實時監(jiān)測燃燒的狀態(tài),蜂鳴和加速度是反映燃燒是否穩(wěn)定的主要指標,其中蜂鳴只作顯示,加速度帶保護,都不參與燃燒控制,導致燃燒的控制方式為開環(huán)結(jié)構(gòu),容易造成控制發(fā)散,最終導致燃燒ACC>MAX3跳機事件的發(fā)生。在某些特定工況下,諸如:大氣溫濕度驟然變化、天然氣成份偏離設(shè)計值較大時,燃氣輪機會出現(xiàn)燃燒不穩(wěn)定現(xiàn)象,蜂鳴和ACC的幅值驟然增高,引起加速度保護跳機。
NG的成分變化是外界因素,對電廠來說往往是不可抗力的外部因素。上海的天然氣管網(wǎng)由有4~5種氣源混合而成,分別是西氣東輸一線、西氣東輸二線、川氣東送、東海天然氣和LNG,其成分組成不斷發(fā)生變化,更不能要求其和該型燃氣輪機的燃燒匹配。
同時,近年以來天然氣品質(zhì)呈逐年變化趨勢,其對于燃機燃燒有決定作用的成分(甲烷)的含量不斷下降,從客觀上造成該燃機電廠三臺機組的燃機燃燒穩(wěn)定性相對于投產(chǎn)初期有很大程度的影響。近年來屢屢發(fā)生機組燃燒保護動作的不安全事件。從表1所附的2006年9月與2012年9月的天然氣氣質(zhì)分析報告中(該報告由管網(wǎng)公司提供),很容易發(fā)現(xiàn)這個問題。
從表1可看出,目前使用的天然氣除了甲烷的含量下降,其高位烴類及氮氣等對燃機燃燒工況有危害的成分在上升。尤其是氮氣的含量變化已經(jīng)超出了該燃機電廠第二捆招標的三臺西門子9F級機組第一批產(chǎn)品所能承受的穩(wěn)定燃燒范圍,運行機組燃燒室異常脈動的不安全現(xiàn)象時有發(fā)生,給該燃機電廠機組的安全運行和對電網(wǎng)安全供電均帶來了隱患。該燃機電廠也針對上述情況對每次發(fā)生的不安全情況進行分析,若在燃燒穩(wěn)定性已經(jīng)相當薄弱的情況下,再進行大范圍快速的負荷變動,將會引起燃燒不穩(wěn)導致燃燒室脈動過大,引發(fā)燃燒保護動作,導致燃機驟減負荷甚至跳閘。

表1 天然氣氣質(zhì)分析報告
綜上所述,電廠投產(chǎn)以來,由于受到燃燒室構(gòu)造特點、NG品質(zhì)變化和燃燒控制方式欠缺等因素的影響,燃燒加速度保護動作,引起機組驟降負荷甚至跳閘事件頻發(fā),造成嚴重經(jīng)濟損失和惡劣影響。由此,在燃燒室結(jié)構(gòu)、NG品質(zhì)和大氣溫濕度等因素難以改變的情況下,優(yōu)化燃燒控制策略,實現(xiàn)燃燒閉環(huán)控制和實時調(diào)節(jié),變得至關(guān)重要。
采用燃燒穩(wěn)定裕度控制系統(tǒng)(A-SMC)能夠建立燃燒閉環(huán)控制,當燃燒發(fā)生不穩(wěn)定時,立即調(diào)節(jié)值班氣供應(yīng)量、降低OTC或降低負荷,對燃燒強度進行實時在線調(diào)整,以降低燃燒帶來的風險。
燃燒檢測裝置ARGUS是通過對Humming和Acc信號進行快速傅里葉(Fourier)變換實現(xiàn)對燃燒可視化監(jiān)測的軟件,它是燃燒優(yōu)化調(diào)整的重要監(jiān)視工具。以往的燃燒調(diào)整是根據(jù)ARGUS系統(tǒng)反映的燃燒頻譜圖人為設(shè)置燃燒參數(shù),由于當時ARGUS系統(tǒng)不參與控制,造成燃燒控制只是一種開環(huán)的控制思路。
A-SMC系統(tǒng)根據(jù)預設(shè)的調(diào)整曲線,在燃燒不穩(wěn)定時自動對透平出口溫度(OTC)設(shè)定值和值班氣體(Pilot Gas)流量設(shè)定值進行自動調(diào)整。當燃燒穩(wěn)定后,ARGUS系統(tǒng)將參數(shù)反饋給ASMC系統(tǒng),A-SMC系統(tǒng)通過燃機的控制系統(tǒng)將重新把參數(shù)調(diào)回最佳狀態(tài),確保機組效率,調(diào)整前后的控制方式如圖3所示。

圖3 A-SMC改造后的控制控制方式(閉環(huán)控制)
A-SMC主要包括三項功能,分別是SMC-O控制器、SMC-P控制器、通過MAX1與MAX4通道觸發(fā)降負荷,旨在及時消除燃燒不穩(wěn)定工況,保證機組的安全運行,同時提高燃機效率,使機組處于經(jīng)濟運行最佳狀態(tài)。圖4是SMC-O的控制示意圖,圖5是SMC-P的控制示意圖。

圖4 SMC-O控制示

圖5 SMC-P控制示意圖
由圖4、圖5可看出,A-SMC利用“Argus”的Humming和ACC測量系統(tǒng)來實時監(jiān)控燃燒穩(wěn)定情況,并計算出A-SMC變量,來實時反映燃燒的不穩(wěn)定情況,以在燃燒惡化時實時作出反應(yīng),調(diào)整OTC設(shè)定值和值班氣流量,必要時通過MAX1與MAX4通道觸發(fā)降負荷,使燃燒快速脫離危險區(qū),以避免跳機事件的發(fā)生。
加裝A-SMC系統(tǒng)的安裝工作如下:
(1)在原有五個Humming信號的基礎(chǔ)上,新增二個Humming信號測點,分別安裝在12號、17號燃燒器上,并敷設(shè)電纜和完成接線工作。
(2)將原ARGUS系統(tǒng)由目前1.0版本升級為2.0版本,并重新優(yōu)化Humming、ACC信號,以適應(yīng)A-SMC系統(tǒng)的需要,并對新型ARGUS盤柜的底座制作、就位安裝和接線。
(3)建立燃機DCS、燃機SIMADYN系統(tǒng)與ARGUS系統(tǒng)之間的通訊聯(lián)系和邏輯組態(tài)。
調(diào)試準備為:將MAX3的設(shè)定值由8g改到5g。安裝“降負荷按鈕”用于手動出發(fā)MAX4。
調(diào)試工作主要包括二部分:一是系統(tǒng)投用前,進行信號通道測試、通訊建立等冷態(tài)調(diào)試內(nèi)容;二是燃機啟動至基本負荷進行燃燒調(diào)整、摸清邊界、修改參數(shù)設(shè)置等熱態(tài)調(diào)試內(nèi)容。
熱態(tài)調(diào)試工作共計5個階段,主要內(nèi)容包括:(1)基本負荷值班氣及OTC優(yōu)化/激活SMC-P(穩(wěn)定裕量控制器-值班氣);(2)驗證部分負荷設(shè)定值/激活SMC-O(穩(wěn)定裕量控制器-OTC);(3)基本負荷優(yōu)化值班氣及OTC;(4)驗證基本負荷設(shè)定值/激活SMC-O及SMC-P;(5)驗證部分負荷及基本負荷設(shè)定值。
SMC-P控制器的功能是實時調(diào)整值班氣流量,起到穩(wěn)燃的作用,如90Hz頻段的燃燒強度過分強烈時,SMC-P會增加值班氣流量設(shè)定值,直至90Hz頻段的燃燒強度降低到合理值為止,實施效果圖如圖6~圖8所示。
圖6、圖7分別是燃機在SMC-P動作時的燃燒頻譜圖和運行曲線,從中可以看出,在ACC的幅度增大、燃燒出現(xiàn)不穩(wěn)定時,SMC-P能夠及時響應(yīng),實時調(diào)整值班氣流量,有效降低ACC的幅度,直至燃燒恢復穩(wěn)定為止,而且SMC-P的指令幅度始終跟隨ACC的幅度變化,能夠?qū)崿F(xiàn)有效實時有效調(diào)整。

圖6 SMC-P實施效果圖(燃燒頻譜)

圖7 SMC-P實施效果圖(運行曲線)

圖8 SMC-P實施效果圖
由圖8可以看出,在燃機負荷不斷變化的過程中,SMC-P的指令能夠始終跟隨ACC的幅度進行實時調(diào)整控制,效果顯著。
SMC-O控制器通過調(diào)整燃機的排氣溫度(OTC)設(shè)定值,改變IGV的開度和燃機的排氣溫度,來達到穩(wěn)燃的作用(主要在高負荷段發(fā)揮使用),如90Hz頻段的燃燒強度太弱,150Hz頻段的燃燒強度過強時,SMC-O會激活,降低燃機排氣OTC,直至燃燒穩(wěn)定為止。實施效果如圖9、圖10所示。
圖9、圖10為SMC-O動作時,燃機的燃燒頻譜圖和運行曲線,從圖中可以看出,當90Hz頻段太弱,150Hz頻段太強,燃燒不穩(wěn)定時,SMC-O會立即激活,降低燃機OTC的設(shè)定值,從而起到削弱150Hz頻段、增強90Hz頻段燃燒強度的目的,將穩(wěn)定指標Ln23的數(shù)值由0.507提高到1.101,提高了117%,達到了穩(wěn)定燃燒的目標,效果明顯。

圖9 SMC-O的實施效果圖(燃燒頻譜)

圖10 SMC-O實施效果圖(運行曲線)
2012年12月3號燃機安裝了A-SMC,2號燃機未安裝A-SMC,只配備了F7函數(shù)(A-SMC的前身),當燃燒 ACC(3s)大于1.2g,90Hz頻譜增強時,F(xiàn)7函數(shù)激活,增加值班氣流量,降低MAX動作的風險,但是相比A-SMC系統(tǒng),F(xiàn)7函數(shù)功能單一、響應(yīng)速度慢、反應(yīng)滯后。
2012年12月11日,13:00至14:00之間,兩臺燃機的負荷相當,且均在AGC投入狀態(tài),大氣溫濕度、天然氣品質(zhì)等外界條件相同。運行曲線對見圖11、圖12。

圖112 號燃機運行曲線

圖123 號燃機運行曲線圖
對比兩張曲線圖可看出,在幾乎相同的外界和變負荷條件下,2號燃機的燃燒ACC變化的幅度和密度較大,燃燒狀況比較惡劣,在負荷穩(wěn)定時,ACC的幅度不斷增加,觸發(fā)F7函數(shù)動作,且無法穩(wěn)定,造成ACC的持續(xù)震蕩,燃燒處于持續(xù)不穩(wěn)定狀態(tài),而3號燃機在ACC數(shù)值剛有增加時,A-SMC及時發(fā)揮作用,進行實時調(diào)節(jié),不僅降低了ACC的數(shù)值幅度和密度,而且在負荷穩(wěn)定后,及時將燃燒狀態(tài)調(diào)整到穩(wěn)定狀態(tài),綜合比較,可以看出3號燃機在安裝了A-SMC之后,燃燒性能明顯提升,具有更好的適應(yīng)性和穩(wěn)定性。
A-SMC的應(yīng)用,主要是根據(jù)燃燒安全性的需要,進行值班氣流量或OTC的調(diào)節(jié),而對環(huán)保排放、運行經(jīng)濟性和調(diào)峰性能甚少關(guān)注,即在燃燒惡化時,適度犧牲機組的運行經(jīng)濟性、調(diào)峰性能或環(huán)保排放,以換取運行安全性。例如,當90Hz頻段相對于150Hz頻段的燃燒強度很弱時,A-SMC激活以降低OTC,同時切除AGC調(diào)節(jié),以消除機組負荷指令變化的擾動,并降低燃空比,削弱燃燒強度,燃機負荷降低。
同時A-SMC要求升級原有ARGUS系統(tǒng),增加Humming等監(jiān)測設(shè)備,原來Humming信號只作監(jiān)視,不作控制和保護,而A-SMC投用后,Humming信號參與控制,若出現(xiàn)故障,會影響燃機控制的可靠性。
實際應(yīng)用表明,A-SMC能夠明顯提升燃機的燃燒性能,使燃燒具有更好的適應(yīng)性和穩(wěn)定性,提高機組AGC調(diào)節(jié)和調(diào)峰性能。同時,由于ASMC進行了燃燒頻譜的全頻段計算和分析,采取了實時有效的調(diào)整手段,實現(xiàn)了燃燒的閉環(huán)控制,所以可以大幅降低燃燒ACC>MAX導致的緊急降負荷或跳閘事件的發(fā)生概率,有效提高燃機運行的安全可靠性。