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水電機組工作密封燒損的分析與解決

2015-12-06 07:26:01
水電與抽水蓄能 2015年4期

杜 永

(國網(wǎng)新源豐滿電廠,吉林省吉林市 132108)

水電機組工作密封燒損的分析與解決

杜 永

(國網(wǎng)新源豐滿電廠,吉林省吉林市 132108)

本文簡要介紹了小孤山電站2號機組空負荷啟動過程中,出現(xiàn)水輪機主軸密封燒損問題,通過對該問題進行現(xiàn)場分析,找出了故障的主要原因,并采取行之有效的措施,從根本上解決了水輪機主軸密封燒損問題,為水電機組的運行、維護積累了經(jīng)驗。

水輪機;主軸密封;燒損;分析;改進

1 概述

小孤山電站位于遼寧蒲石河蓄能有限公司(以下簡稱蒲蓄)下水庫,為蒲蓄公司廠用電的備用電源,對于合理利用水資源和保護生態(tài)環(huán)境起到重要作用。小孤山電站2號機組啟動試驗時,空負荷開機約2min水車室出現(xiàn)橡膠燒損的焦臭味,被迫緊急停機。工程技術(shù)人員對該問題進行現(xiàn)場分析,找出了故障的主要原因,通過采取行之有效的措施,從根本上解決了水輪機主軸密封燒損問題,為水電機組的運行、維護積累了經(jīng)驗。

2 橡膠焦臭味的查找與原因分析

2.1 故障現(xiàn)象

小孤山電站2號機組安裝首次啟機試驗前,檢查水壓符合設(shè)計要求,各動靜密封點無異常。水輪機工作密封活塞式橡膠密封環(huán)已頂起,密封嚴密,無漏水現(xiàn)象。啟機約2min后,產(chǎn)生非常濃烈橡膠焦臭味,被迫停機檢查分析原因。

2.2 橡膠焦臭味的查找

轉(zhuǎn)輪室內(nèi)除電氣設(shè)備、元件外,其余都是機械構(gòu)件以及為數(shù)極少的橡膠密封材料(如盤根、圍帶和密封環(huán))。在排除電氣設(shè)備、元件故障的可能后,能在發(fā)熱后冒煙并散發(fā)橡膠焦臭味的就只能是這些橡膠制品。

機組停機切斷密封環(huán)冷卻水源后,對照2號機組安裝圖紙,從上到下逐一排查機組各個動靜密封點,檢查到水輪機工作密封時發(fā)現(xiàn)活塞式橡膠密封環(huán)未下落,水壓仍保持0.2MPa,密封環(huán)與抗磨環(huán)零間隙。抗磨板表面溫度較高,橡膠焦臭味源初步判定為是由主軸密封燒損發(fā)出的。

2.3 原因分析

2.3.1 主軸密封工作原理

根據(jù)機組的結(jié)構(gòu)、水頭、軸徑、轉(zhuǎn)速、水質(zhì)及使用頻率等數(shù)據(jù)綜合考慮,小孤山電站主軸密封形式為端面接觸式主軸密封。其主體為空氣圍帶、活塞式橡膠密封環(huán)(以下統(tǒng)稱密封環(huán))、密封座和抗磨環(huán)。裝配圖如圖1所示。

主軸密封緊靠水輪機主軸下法蘭端面,在水導(dǎo)軸承下方由頂蓋支撐,作用是有效地阻擋水流從大軸與頂蓋之間的間隙上溢,控制機組旋轉(zhuǎn)部分和固定部分的漏水量,防止水導(dǎo)軸承和頂蓋被淹。由運行狀態(tài)下的工作密封和靜止?fàn)顟B(tài)下的檢修密封組成。其工作原理是:

圖1 密封裝配示意圖

圖2 燒損的橡膠密封環(huán)

(1)當(dāng)機組由停機轉(zhuǎn)運行狀態(tài)時,密封環(huán)在水壓的推力作用下,沿密封座內(nèi)導(dǎo)向桿向上滑動與抗磨環(huán)間形成一水膜(設(shè)計水膜厚度0.03~0.08mm),其作用相當(dāng)于流體靜水壓軸承將旋轉(zhuǎn)抗磨環(huán)與靜止密封環(huán)分開,使它們不發(fā)生直接摩擦從而減少磨損量,并帶走摩擦產(chǎn)生的熱量。此時,切斷檢修密封氣源,打開排氣閥排氣,空氣圍帶內(nèi)在彈力的作用下與主軸徹底分離(設(shè)計間隙為1mm),從而退出運行。

(2)當(dāng)機組由運行轉(zhuǎn)停機狀態(tài)時,檢修密封空氣圍帶在壓縮空氣的作用下,其非約束部分受壓鼓起,與主軸環(huán)緊密接觸,從而阻斷尾水竄入水輪機頂蓋的通道,而起到密封作用;工作密封環(huán)此時在密封座內(nèi)靠自重沿導(dǎo)向桿自由下落到底部,從而退出運行。

2.3.2 原因判定

將0.50mm塞尺強行插入密封環(huán)與抗磨環(huán)接觸面后,先后有熱水蒸氣、熱水溢出,水壓開始下降,水壓下降為0MPa時抽出塞尺,發(fā)現(xiàn)塞尺上粘有一層橡膠。

根據(jù)以上情況可以判定,小孤山電站2號機組在首次空負荷開機時,由于壓力水開啟后密封環(huán)首先被水壓頂緊,通流孔被抗磨環(huán)封堵,使得密封環(huán)摩擦面在開機的空負荷階段不能產(chǎn)生流動水膜,開機時轉(zhuǎn)動環(huán)與密封環(huán)之間出現(xiàn)干摩擦或臨界干摩擦,造成密封環(huán)嚴重發(fā)熱冒煙,并散發(fā)出橡膠焦臭味。

圖3 抗磨環(huán)上粘連的橡膠

2.3.3 密封燒損情況

分解工作密封,拆下抗磨環(huán),發(fā)現(xiàn)密封環(huán)與抗磨環(huán)的接觸部分融化。融化的橡膠粘在抗磨環(huán)表面,密封環(huán)上平面有嚴重焦化現(xiàn)象,主軸和密封座間存在大量橡膠燒損形成的膠顆粒,燒損情況如圖2、圖3所示。

密封環(huán)沿導(dǎo)向桿上下移動阻力較大,導(dǎo)向桿無彎曲、無變形。塞尺檢查檢修密封空氣圍帶與主軸間間隙符合設(shè)計要求的1mm,密封空氣圍帶無磨損。

2.3.4 原因分析

這些作為水輪機密封用的橡膠密封制品全都安裝在水上。機組開機前,空氣圍帶排氣退出,密封環(huán)潤滑冷卻水投入,密封環(huán)頂起,此時空氣圍帶和密封環(huán)都浸泡在水中。可想而知,浸泡在水中的空氣圍帶即使與金屬物體發(fā)生運動摩擦,也不可能發(fā)熱冒煙。換句話說,這些橡膠密封如果發(fā)熱冒煙,一定存在干性或臨界干性的相對運動摩擦。

針對小孤山電站水輪機主軸密封的具體結(jié)構(gòu),在水輪機各種密封裝置中,存在相對摩擦運動可能的只有檢修密封和工作密封兩種。

前者有一種情況可能發(fā)生運動摩擦:開機時空氣圍帶尚未排氣卸壓,機組就開機;對于檢修密封來說,其摩擦面始終浸泡在水中,其結(jié)果雖然會損壞空氣圍帶,卻不可能因此產(chǎn)生濃煙。對于后者,它雖然被固定在密封座里,只能作上下運動,不能作圓周運動和徑向運動,但是,抗磨環(huán)卻是隨主軸一起轉(zhuǎn)動的。顯然,密封環(huán)存在運動摩擦。但密封環(huán)是靠清潔水流作為其摩擦面的潤滑介質(zhì)的,因此必須對密封環(huán)的工況作進一步剖析。

活塞式橡膠密封環(huán)安裝在密封座里,密封座中均布2根活φ16mm的定位銷亦稱導(dǎo)向桿(如圖4所示),限制密封環(huán)只能作上下運動,不能作環(huán)向運動和徑向運動。

圖4 導(dǎo)向桿

在密封環(huán)上下端面之間有4個均布的φ5mm通流孔(如圖5所示)。發(fā)開機令后,密封環(huán)上腔接通0.2MPa 的清潔水流,使密封環(huán)與轉(zhuǎn)動環(huán)密封面緊密接觸,當(dāng)密封環(huán)與轉(zhuǎn)動環(huán)接觸后,接觸面之間就產(chǎn)生了流動的水膜。這時如果機組開始運轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)動環(huán)與密封環(huán)的摩擦實質(zhì)上就是與流動水膜的摩擦。流動水膜不僅保護了密封環(huán),還將摩擦引起的熱量帶走。

圖5 活塞式橡膠密封環(huán)

圖6 密封座

但在密封環(huán)的工作過程中,由于機組首次空負荷開始時頂蓋排水壓力為負,即頂蓋水是向下吸,如果壓力水開啟后密封環(huán)首先被水壓頂緊,通流孔被抗磨環(huán)封堵,在摩擦面間就不能產(chǎn)生流動水膜。此時如果機組轉(zhuǎn)動,那么在啟動初期將出現(xiàn)短時的干性摩擦或臨界干性摩擦的情況。橡膠密封環(huán)就會發(fā)生短暫燒損,機組就會出現(xiàn)焦臭味。

3 處理過程

3.1 零部件清掃檢查

清除抗磨環(huán)上的橡膠,檢查抗磨環(huán)下端面無溝痕、表面光滑。密封環(huán)密封面融化已破損,無法使用。導(dǎo)向桿表面光滑、平整,無毛刺。密封座環(huán)形槽內(nèi)橡膠顆粒清掃干凈,環(huán)形槽內(nèi)表面光滑、平整,無毛刺。

3.2 零部件尺寸復(fù)核

仔細對照密封零件圖紙,對備用密封環(huán)、導(dǎo)向桿、密封座進行尺寸復(fù)核。復(fù)核結(jié)果如下:密封環(huán)、導(dǎo)向桿、密封座尺寸符合設(shè)計,但發(fā)現(xiàn)密封環(huán)導(dǎo)向孔直徑為φ5mm,導(dǎo)向桿直徑為φ16mm,二者之間配合屬于緊配合關(guān)系,不利于密封環(huán)的自由下落,也無法通過水壓來調(diào)節(jié)密封環(huán)的起落高度。

3.3 主軸密封改進

由于密封環(huán)不能實現(xiàn)起落調(diào)節(jié),無法滿足機組安全運行要求,故需要進行密封改造。

結(jié)合起落試驗,改造后要實現(xiàn)密封環(huán)可以靠自重沿導(dǎo)向桿自由下落。

為了確保水輪機主軸密封長期安全穩(wěn)定運行,根據(jù)水輪機主軸密封的實際結(jié)構(gòu),對原主軸密封進行如下改進:

(1)增大密封環(huán)導(dǎo)向孔直徑,由原來φ13mm增加到φ16mm,使密封環(huán)和導(dǎo)向桿由原來的緊配合改為松配合,避免密封環(huán)發(fā)卡,實現(xiàn)密封環(huán)的自由下落。

(2)封堵密封環(huán)導(dǎo)向孔上端口,減少清潔壓力水從定位銷、定位孔間流失,保證清潔水壓緊密封環(huán)。

(3)增大密封環(huán)通流孔直徑,由原來φ5mm增加到φ7mm解決潤滑水初期投入(小壓力)時密封環(huán)不頂升,使?jié)櫥?jīng)密封環(huán)通流孔與抗磨環(huán)間隙流出,即增大壓力時,密封環(huán)逐漸被頂升至距抗磨環(huán)0.03~0.08mm,有微量水沿密封面滲出,在摩擦面間形成流動水膜,最終實現(xiàn)通過調(diào)節(jié)閥門開度調(diào)節(jié)密封環(huán)起落高度和水膜厚度。

3.4 效果

經(jīng)過以上技術(shù)改進后,主軸密封通水試驗有微量水沿密封面滲出,在摩擦面間形成流動水膜,密封環(huán)起落順暢,起落高度可調(diào)。當(dāng)機組重新啟動運轉(zhuǎn)后,不會再出現(xiàn)干摩擦,從根本上解決了主軸密封燒損問題,確保了機組長期安全穩(wěn)定運行。

4 結(jié)束語

工作密封在使用過程中,首先應(yīng)保證密封環(huán)能在密封供水作用下靈活移動,這樣才能保證密封環(huán)磨損時能夠提供補償。其次,密封供水的壓力應(yīng)當(dāng)可調(diào)節(jié)并保持與漏水壓力相適應(yīng):壓力太低時將導(dǎo)致密封環(huán)與抗磨環(huán)脫離,漏水量過大;壓力太高將導(dǎo)致密封環(huán)與抗磨環(huán)貼合過緊,出現(xiàn)長時間的干摩擦而損壞密封環(huán)。另外,抗磨環(huán)表面的損傷將造成密封環(huán)的磨損或損壞,勢必縮短密封結(jié)構(gòu)的使用壽命或起不到密封作用。

[1] 江濤.水輪機主軸密封故障原因分析與處理.江西電力,1006-348X(2004)04-32-03.

[2] 張誠,陳國慶.水輪發(fā)電機組檢修.北京:中國電力出版社,2011.10.

杜 永(1982—),男,本科,工程師,從事水輪發(fā)電機組安裝、調(diào)試、維護及檢修,主要研究方向:水輪發(fā)電機組新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用。E-mail:1005015966@qq.com

Hydroelectric Generating Work Sealed Burning Analysis and Solution

DU Yong
(State Grid Xinyuan Fengman Power Plant,Jilin 132108,China)

This article briefly describes Xiaogushan Power Station Unit 2 load starting process,there turbine shaft seal burning issue,site analysis through the problems and identify the main reason for the failure,after a row by taking effective measures,from a fundamental solution to the burning issue of turbine shaft seal,to run hydropower units,maintenance accumulated experience.

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