王宗強
(新疆水利廳喀什噶爾河流域管理處,新疆 喀什 844000)
開普太希水利樞紐位于新疆烏恰縣庫孜洪河出山口上游2.5km的中低山區,屬于攔河式水利樞紐工程,南距烏恰縣城11km。樞紐主要由瀝青混凝土心墻砂礫石壩、導流泄洪沖砂引水隧洞和開敞式溢洪道組成。最大壩高48.4m,工程規模為Ⅳ等小(1)型工程,大壩為3級建筑物,大壩設防烈度為Ⅸ度,動峰值加速度為0.4288g。
大壩基巖進行帷幕灌漿,帷幕灌漿為單排孔,孔距2m,設計帷幕灌漿深度22-28.85m,共設帷幕灌漿孔141個。
工程設計帷幕灌漿為單排孔,按照排內分序加密的原則進行灌漿,灌漿孔除先導孔和檢查孔外,均按孔口封閉自上而下分段卡塞,孔內循環式灌漿工藝施工,射漿管距孔底不大于50cm。
灌漿孔造孔采用ZQS-1000型潛孔鉆機和XY-Ⅱ型地質巖芯鉆機造孔并配合取芯,灌漿孔方向均垂直于混凝土鋪蓋,孔徑91mm,孔深按設計圖紙施工。
所有灌漿段在灌漿前均進行鉆孔沖洗和裂隙沖洗。鉆孔完成后,直接用灌漿管通入大流量水流,從孔底向孔外對灌漿段進行鉆孔沖洗,沖洗至回水清澈干凈后10min結束,孔內殘存的沉積物厚度不超過20cm;鉆孔沖洗完成后,對灌漿段卡塞并用壓力水進行裂隙沖洗,沖洗壓力采用該段80%的灌漿壓力,裂隙沖洗至回水清澈干凈后10min結束。
灌漿前先導孔采用分段卡塞進行簡易壓水試驗,灌漿后檢查孔采用單點法分段卡塞進行壓水試驗,壓水試驗壓力為該段灌漿壓力的80%。簡易壓水試驗每5min讀一次壓入流量,讀四次以最后一個流量值作為計算流量,計算透水率;單點法壓水每5min讀一次壓入流量,取最后的穩定流量值作為計算流量,計算透水率。在穩定壓力下,每5min讀一次壓入流量,連續四次讀數中最大值與最小值之差小于最終值的10%,或最大值與最小值之差小于1L/min時,本段壓水試驗結束,取最終值作為計算值。
2.4.1 灌漿壓力
灌漿壓力及各試驗段長見表1。

表1 灌漿壓力及各段試驗段長
2.4.2 灌漿過程
灌漿漿液選擇水灰比為 3∶1、2∶1、1∶1、0.8∶1、0.6∶1 和 0.5∶1 六個比級,開灌漿液水灰比為3∶1,漿液濃度由稀到濃,逐級變換。
壓力表安裝在孔口回漿管上,壓力讀數以壓力表指針擺動的中間值為準。為避免漿液流串過遠,并減少發生抬動破壞的可能性,與鋪蓋接觸段和注漿量大的孔段采取分級升壓,當灌漿壓力保持不變,注入率持續減少時,或在注入率保持不變而灌漿壓力持續升高時,不改變漿液水灰比。當某一比級注漿量已達300L以上或灌漿時間已達1h,而灌漿壓力和注入率均無顯著變化時,換濃一級漿液繼續灌注,當注漿率大于30L/min時,根據具體情況越級變濃。在選擇的灌漿壓力下,當注漿率小于1/min,繼續灌注60min,該段灌漿結束。
灌漿孔全孔灌漿結束后進行封孔,采用分段灌漿封孔法封孔,封孔灌漿壓力與該段灌漿壓力相同,灌注0.5∶1的純水泥漿進行封孔,當注入率不大于1L/min,延續30min停止。封孔灌漿結束沉淀凝固后,孔口沉淀部分用水泥砂漿人工分層封填搗實,與混凝土鋪蓋表面平。
從設計勘察提供的基巖資料,強風化帶厚度10~12m,透水率為 32.5~65.7Lu,屬中等透水層;弱風化帶厚度15m,透水率為5.3-12.5Lu,屬弱—中等透水層;基巖埋深30.0~34.5m以下,透水率小于5Lu。
灌漿前先導孔的壓水試驗結果,設計灌漿深度以下22-28.85m 段,0+080.3 透水率為 19.3Lu,0+088.3 透水率為 19.7Lu,0+128.3 透水率為23.1Lu,0+136.3 透水率為22.2Lu。
建設、設計、監理、施工單位抽檢試驗結果,除 0+129.3 孔 3.5 ~8.6m 段采用超標準的壓力0.8Mpa致使灌漿孔串水,透水率為10.8Lu以外,樁號0+085.3,深度在 28.57 ~33.87m 段透水率為 7.2Lu;樁號 0+129.3,深度在 22 ~28.85m 段透水 率 為 12.7Lu,28.57 ~ 33.87 段 透 水 率 為6.0Lu;樁號 0+063.3,深度在 22 ~28.85m 段透水率為 3.6Lu。
從設計勘察、先導孔、抽檢試驗的結果看,灌漿設計深度處的基巖透水率均大于5Lu,與原設計的要求δ≤5Lu是不符的,從設計勘察資料看,帷幕灌漿設計底線應該在10Lu范圍內,設計單位對此給予了確認。
帷幕灌漿前先導孔的壓水試驗透水率數據較大,經設計、監理、施工單位分析認為數據有偏差是可以理解的,其一帷幕灌漿時,漿液滲至下部巖石,對灌漿下段的透水率有一定的影響;其二不同位置的試驗數據肯定有一定的差異。
帷幕灌漿時,發現樁號0+88.3孔深在23~28m段灌漿過程中,鉆孔樁號0+96.3、0+100.3、0+104.3三孔同時冒水,三孔有相互串孔連通現象。樁號0+128.3鉆孔深度在28~33m時,鉆孔涌水,水中帶有硫磺氣味。
從鉆孔取芯觀察,在樁號0+080~0+100段和樁號0+120~0+135段,基巖裂隙較發育,同時存在縱向裂隙,造成壓水試驗時孔內卡塞止水困難,透水率較大,并在深度23~28m處有承壓水從孔口溢出。
根據上述地質現象,經設計、監理、施工單位的技術人員分析,認為樁號0+080~0+135段基巖相對較破碎,并具有一定的連通性,存在承壓水。考慮到部分地段的地質原因,設計單位對帷幕灌漿的深度進行調整。
樁號0+080~0+100段,帷幕灌漿深度加大到35m;樁號0+100~0+120段,帷幕灌漿深度加大到30m;樁號0+120~0+135段,帷幕灌漿深度加大到35m。
考慮到深層地基含有硫化物的因素,對加深段灌漿采用42.5R中抗硫水泥。
經統計壩基帷幕灌漿水泥注入量Ⅰ序孔為300.7kg/m、Ⅱ 序 孔 為 241.5kg/m、Ⅲ 序 孔 為221.2kg/m,平均水泥注入量 254.5kg/m;左壩肩帷幕灌漿水泥注入量Ⅰ序孔為194.24kg/m、Ⅱ序孔為181.71kg/m、Ⅲ序孔為 168.03kg/m,平均水泥注入量181.32kg/m。右壩肩帷幕灌漿水泥注入量Ⅰ序孔為262.65kg/m、Ⅱ序孔為 198.89kg/m、Ⅲ序孔為105.37kg/m,平均水泥注入量 188.97kg/m。基本反映出隨著帷幕灌漿次序加密,水泥注入量遞減的規律。
帷幕灌漿質量檢查共布設了13個檢查孔(總灌漿孔數為141個,占總孔數的9%),檢查孔進行單點法壓水試驗,測定基巖灌漿后的透水率情況,見表2。對壓水試驗資料進行統計,透水率小于1Lu的段數為31段,占總段數的44.3%;透水率值在1~3Lu之間的段數為32段,占總段數的45.7%;透水率值在3~5Lu之間的段數為7段,占總段數的10%。

表2 帷幕灌漿質量檢查孔透水率情況測定
開普太希水利樞紐壩基帷幕灌漿施工于2009年12月22日開始,至2010年5月10日灌漿結束,2011年12月下閘蓄水,工程運行至今,經受了數次3級以上地震的考驗,壩后無滲水。通過對帷幕灌漿壓水試驗資料統計分析,該工程帷幕底線設計高程的修正滿足規范要求,壩基帷幕灌漿的質量是完全有保證的。