郭慧,孫九朋,王永斌,張亞斌,張輝,宋瑜,楊海峰
(運城市海鑫海天混凝土有限公司,山西 運城 044000)
一次引氣劑使用不當造成的混凝土質量事故
郭慧,孫九朋,王永斌,張亞斌,張輝,宋瑜,楊海峰
(運城市海鑫海天混凝土有限公司,山西運城044000)
本文通過對一起因超摻引氣劑導致混凝土強度達不到設計要求,并且造成 5 根梁全部報廢的案例分析,提出了混凝土強度不足產生的原因、處理辦法和預防措施。
引氣劑超摻;強度不足;梁體報廢
目前,外加劑作為混凝土中必不可少的第 5 組分,已經得到了廣大混凝土行業的認可,但是混凝土外加劑有時候和水泥不相容,這就在一定程度上影響了外加劑的使用效果,影響了混凝土的性能,這已經成為外加劑復配必須攻關的難題。而引氣劑作為外加劑的一個重要復配組分,既能改善混凝土拌合物的和易性,又能在提高混凝土的耐久性和抗凍性方面起到不可替代的作用,但是如果使用不當,后果是非常嚴重的。
某橋梁全長為 580m,分左右兩幅,每跨有5片梁,梁的強度等級為 C50,其中 17 跨為 30m 的預制梁,2 跨為 35m 的預制梁,其中梁體底板寬為 1m,頂板寬為 2.4m。在預制梁體到第 6 天時,發現混凝土強度達不到設計強度的 70%,隨后對該批施工的混凝土進行抗壓試驗,發現混凝土強度達不到設計要求,報廢了 5 片梁,損失的總價值為 50 余萬元。
當時采用某水泥廠生產的 P?O 52.5 水泥、天然水洗砂、5~10mm 與 10~20mm 雙級配碎石、復配的外加劑、深井水。當時在實驗室做了三十多組試配,在整個拌制過程中一個小時無任何損失,可機械攪拌的損失太大,這個問題爭執了好幾天,最后在施工的前一天才通過調整緩凝組分滿足了基本坍損,最初一個小時損失控制不好,考慮到靜態損失和動態損失是不一樣的,但是發現料有泌水現象,考慮到工地坍落度需要 180~220mm,若有泌水怕外觀不好看,當時想到添加引氣劑能減少泌水,因為引氣劑屬于表面活性劑的一類,它加入外加劑中能形成微小的氣泡,可以封閉混凝土結構內許多毛細孔,提高密實度。試驗所采用的引氣劑是某家生產的,但是在此外加劑中添加的是另外一家生產的,也未做之后這家引氣劑的最佳摻量,根據平常使用量直接加進,當時配貨量為 5 噸,復配外加劑的師傅也沒有進行稱量,把大約 10kg 的引氣劑直接加到減水劑中,這可能是最致命的一點,既沒有試驗又沒有進行稱量。
當天施工時,工地試驗室人員還是挺有責任心的,在生產前進行試拌,初始坍落度可以,據當時相關人員說,半小時無損失,沒問題才進行生產,外加劑摻量當時為 1.4%,在站內檢測坍落度為 210mm,然后試驗室人員隨車去工地,大約也就是 40min 的車程,到工地測坍落度為 120mm,損失90mm,嚴重不符合預拌混凝土 GB/T 14902-2012 中第 6.2 條混凝土坍落度的經時損失不宜大于30mm/h的規定,當天生產了一根預制梁,留置試件 3 組,但是這些試驗室人員犯了致命的第二點錯誤,即對于高強度等級的混凝土,在當時混凝土出現異常的情況下,第二天沒有及時進行試件快養預測強度。
緊接著澆筑一天一片梁,但是隨后兩天,氣溫也較高,并且發車快,每車都需添加外加劑,試驗室主任根據在工地的添加量,第二天的最后一車,把外加劑摻量調整到 1.8%,直到第 6 天考慮到工地要壓 7 天強度進行張拉,才發現強度為 38.2MPa,達到設計強度的 76%,這就是致命的第三點:對于聚羧酸高濃度低摻量的外加劑,隨著氣溫的高低,隨意調整 0.1% 對水泥都是非常敏感的,更何況隨意上調外加劑摻量 0.4%,沒有去找原因,而是盲目添加外加劑。
根據當時描述的事情的經過,筆者也無法確定是什么因素導致的,為了查找事故的原因經研究決定,協同他們試驗室做了如下試驗:(1)對于應用于生產的混凝土留下的試件進行快速養護;(2)采用事故混凝土配合比及原材料進行試驗及施工現場應用驗證。生產預留下的混凝土進行快養,強度只有 32.8MPa。
3.1模擬試驗
(1)試驗用原材料及混凝土配合比均與現場使用的相同。
水泥:散裝 R3=27.5MPa,R28=60.9MPa,袋裝R3=34.2MPa,R28=69.5MPa,水泥的使用量為 461kg。砂子:水洗的中砂,細度模數為 2.8,含泥量為 0.8%,0.15~0.6mm之間為 32%,總使用量為 781kg。石子: 5~10mm 的碎石296kg,10~20mm 的碎石 691kg。外加劑:一種為當時生產預制梁時所采用的外加劑 6.5kg,一種為自制的小樣,無加引氣劑。水:全部采用地下井水,用量為 165kg。
進行對比試驗,結果見表 1。
從表 1 結果可以看出,導致此次事故的原因是由于添加引氣劑引起的,從容重來看,摻加引氣劑導致混凝土的體積增大,容重偏低。

表1 對比實驗用配合比 kg/m3
(2)對于以上的情況,我們緊接著用同樣的配合比檢測混凝土的含氣量,原料同于表 1 的原料,外加劑采用三種復配方式,檢測結果見表 2。

表2 混凝土含氣量試驗
綜上所述,含氣量隨著摻量的增加而增加,所有的引氣劑都存在引氣作用,而每種引氣劑由于混凝土所使用的原材料不同,會有一個最佳摻量,在第二種引氣劑摻量為0.6% kg/t 時,能讀出混凝土的含氣量為 8.0%,所以可以判斷因為引氣劑超摻是導致此次事故發生的原因。因為引氣劑的摻量是極少量的,一般只有膠凝材料總量的十萬分之幾到萬分之一或二。所以主要還是根據摻引氣劑的混凝土性質來判定該引氣劑的優劣,不同產地的引氣劑有一個不同的最佳摻量,并且 K12 宜與穩泡劑復合使用。
(3)從試驗可以看出攪拌時間的長短對混凝土的影響也較大,從在試驗室的試配試件和生產實際試件可以看出,試驗室的試配攪拌時間是采用 180s 而實際生產的攪拌時間為70s,隨著攪拌時間的延長,混凝土的含氣量急劇增加,引氣劑的作用發揮就越大,并且配料程序也影響引氣劑的作用,引氣劑在攪拌混凝土時最后加入可以最小摻量得到最大的含氣量,試驗室采用此種添加方式,記為 A 試驗室;而與膠凝材料同時加則含氣量最小,生產采用此種添加方式,記為B生產。最后這幾種方式導致最后結果見表 3。
(4)從表 3 中可以看出,從 3月10日至 3月15日試件28d 強度呈增長趨勢,這是因為從 3月16日發現問題以后,查找各種資料,結果是添加引氣劑的混凝土只要加強養護,強度是可以上漲,但是條件是比較苛刻的,必須在保水狀態下才能完成,以上的試驗數據是在試驗室的結果,但是工地不具備此養護條件,導致 1 根預制梁被拉裂,為了安全起見,直接報廢了 5 根梁,損失為 50 萬元。

表3 引氣劑添加方式對混凝土性能的影響
試驗結果與以上完全相符。
(5)我們采用了 290kg 的水泥配制了貧混凝土,在加與不加引氣劑做的比對試驗中,發現結果見表 4。從結果來看,引氣劑的摻量是有極限的,超過這個極限,哪怕是貧混凝土,強度也會削弱。

表4 引氣劑對比試驗 kg/m3
(1)可采用摻引氣劑的混凝土性能來判定該引氣劑的優劣,不同產地的引氣劑有一個不同的最佳摻量,并且引氣劑宜與穩泡劑復合使用。(2)引氣劑隨著攪拌時間的延長,含氣量越大,發揮的作用就越大。(3)添加引氣劑的混凝土只要加強養護,強度是可以上漲的,但是條件比較苛刻,必須在保水狀態下才能完成。(4)引氣劑的摻量是有極限的,超過這個極限,哪怕是貧混凝土,強度也是受損失的。
(1)加強工地試驗室內部的管理,做到對于使用的每種原材料要心中有數,不能確定的因素一定要消滅在萌芽狀態。(2)對于復配廠家要充分了解每一種輔料,對每一種輔料要確定一個最佳摻量。(3)對于高強度等級混凝土,要充分試拌,做到多方交流,確保萬無一失,重要部位要做到預測一天強度。(4)對于已經發生的問題,工地有條件的一定要進行早期養護,加強養護后強度可有一定程度地提高。
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郭慧(1978-),女,大學本科,工程師,運城市海鑫海天混凝土有限公司質檢處處長。