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600 MW亞臨界汽輪機抽汽溫度偏高的治理方案

2015-12-30 02:32:54劉勇海趙志勇
電力安全技術(shù) 2015年3期
關(guān)鍵詞:汽輪機變形設(shè)計

劉勇海,趙志勇

(河北國華定洲發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 定州 073000)

600 MW亞臨界汽輪機抽汽溫度偏高的治理方案

劉勇海,趙志勇

(河北國華定洲發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 定州 073000)

針對某電廠機組汽輪機低壓缸抽汽超溫現(xiàn)象,指出低壓內(nèi)缸水平中分面變形產(chǎn)生內(nèi)張口引起低壓缸漏汽,最終導(dǎo)致抽汽溫度偏高,并結(jié)合同類型機組的治理經(jīng)驗制定了低壓缸的治理方案,給出了實施后可取得的預(yù)期效果。

汽輪機;低壓缸;抽汽;超溫

1 抽汽超溫概況

某電廠1、2號機組汽輪機是由上海汽輪機有限公司引進美國西屋公司技術(shù)制造的600 MW亞臨界、一次中間再熱、四缸四排汽、單軸、凝汽式汽輪機,機組型號為N600-16.7/537/537。汽輪機具有8段非調(diào)整回?zé)岢槠渲校焊摺⒅袎焊赘?段抽汽,2個低壓缸共4段(5~8段)抽汽。低壓缸全部由板件焊接而成,為減小溫度梯度,設(shè)計成3層缸,即雙層內(nèi)缸和單層外缸。

由于2臺機組均為上世紀(jì)90年代設(shè)計制造,受當(dāng)時技術(shù)、制造、安裝等多方面因素的限制,投產(chǎn)運行后機組的經(jīng)濟性偏低,機組熱耗、汽缸效率等主要指標(biāo)與設(shè)計值存在一定偏差。較為突出的問題是:低壓5、6段抽汽溫度比設(shè)計值偏高,即額定工況下5、6段抽汽溫度設(shè)計值分別為219.2 ℃、132.8 ℃,但實際上2號機組5段抽汽溫度最高達263 ℃,6段抽汽最高達196 ℃。抽汽超溫不僅使該級段的效率及功率下降,嚴重時還可能導(dǎo)致機組安全事故。

2 原因分析

該電廠1、2號機組汽輪機低壓缸為3層缸,最內(nèi)層為1號內(nèi)缸,中間為2號內(nèi)缸。低壓內(nèi)缸漏汽是導(dǎo)致抽汽溫度偏高的重要原因,而造成低壓內(nèi)缸漏汽的原因很多,如:低壓汽缸剛性不足、人孔內(nèi)空間狹小、螺栓預(yù)緊力無法達到設(shè)計要求、局部區(qū)域發(fā)生塑性變形產(chǎn)生漏汽通道、動靜之間不均勻差脹等。低壓缸漏汽主要為以下3種情況:(1)中、低壓缸聯(lián)通管進入低壓缸依次穿過外缸和2號內(nèi)缸,穿孔處全部用法蘭連接,可能因法蘭結(jié)合面不嚴密而產(chǎn)生漏汽;(2)進入低壓1號內(nèi)缸的蒸汽通過1號內(nèi)缸肋板中分面、靜葉環(huán)中分面及隔板套的外緣定位面,漏入5、6段抽汽口;(3)5、6段抽汽室中的蒸汽通過低壓1號內(nèi)缸的端壁中分面,漏入7段抽汽室。

2013年,在2號機組檢修中,發(fā)現(xiàn)低壓內(nèi)缸水平中分面處有明顯的汽流沖刷痕跡,如圖1所示。

圖1 1號低壓內(nèi)缸中分面汽流沖刷痕跡

結(jié)合1號內(nèi)缸空缸嚴密性測量數(shù)據(jù),分析認為造成低壓缸5、6段抽汽超溫的主要原因是:由于1號內(nèi)缸水平中分面變形產(chǎn)生內(nèi)張口,導(dǎo)致低壓缸進汽直接漏入5、6段抽汽口。引起低壓缸水平中分面變形、張口的主要原因有以下3個方面:

(1) 低壓缸是一個較大的焊接部件,焊點較多且復(fù)雜,在熱處理過程中易產(chǎn)生焊接應(yīng)力,導(dǎo)致中分面張口變形,引起漏汽;

(2) 在機組運行中,凝汽器抽真空使低壓缸承受較大合力,導(dǎo)致低壓1號內(nèi)缸中分面變形漏汽;

(3) 低壓外缸中段通過螺栓與其前后兩側(cè)外缸連接,低壓外缸中段由于支撐肋板較少,剛性較差,在機組啟動時凝汽器抽真空,由于內(nèi)外壓差較大,使汽缸承受較大外力,引起水平中分面發(fā)生變形而引起漏汽。

在以上原因中,焊接應(yīng)力處理不當(dāng)和低壓缸剛性較差是導(dǎo)致低壓缸中分面變形漏汽的主要原因,也是導(dǎo)致5、6段抽汽超溫的直接因素。因此,防止低壓缸的進汽泄漏到5、6段抽汽口,是解決運行機組抽汽溫度偏離設(shè)計值的有效途徑。

3 改造方案

對于已經(jīng)投運的機組,改善低壓缸抽汽溫度偏高有如下方式:

(1) 打磨中分面;

(2) 在水平中分面開槽加裝密封鍵;

(3) 在持環(huán)和汽缸之間添加汽封等設(shè)施。

但要從根本上解決此問題,還需要對低壓內(nèi)缸進行重新設(shè)計改造。因此,該電廠計劃在2015年3月和10月,分別對1、2號機組汽輪機進行通流改造,在提高機組運行效率的同時,有效解決低壓缸抽汽超溫問題,低壓缸部分具體改造方案如下。

(1) 保持現(xiàn)有低壓外缸殼體和汽輪機基礎(chǔ)、內(nèi)缸原支撐方式、汽輪機各軸承座及轉(zhuǎn)子跨度、高壓閥組、中壓進汽閥門等不變。

(2) 低壓內(nèi)缸采用新型結(jié)構(gòu),采用對稱結(jié)構(gòu)設(shè)計,并由原來的2個持環(huán)合并成1個持環(huán),如圖2所示。

(3) 全部采用T型葉根,減小漏汽損失,如圖3所示。

(4) 每一級葉片采用變反動度的設(shè)計原則,提高整個缸的通流效率。

(5) 整體圍帶、葉片采用全切削加工,提高葉片強度和抗高溫蠕變性能。

(6) 對前4級動、靜葉進行優(yōu)化,采用AIBT技術(shù)設(shè)計全新彎扭葉片。

(7) 低壓內(nèi)缸采用新型結(jié)構(gòu),更換內(nèi)缸解決5、6號抽汽超溫問題。

(8) 新型低壓缸采用漸縮的進汽流道一種特殊的抽汽腔室,可對變截面的抽汽口進行優(yōu)化。

(9) 通流部分隔板和圍帶汽封采用鑲片式汽封,齒數(shù)更多,密封性能更好。

圖2 改造后低壓缸裝配

圖3 T型葉根動、靜葉片

4 運行控制措施

對低壓缸通流部分進行改造,能夠有效解決抽汽超溫問題。在機組正常運行和啟停時,也應(yīng)該采取一系列控制措施,盡量減少低壓內(nèi)缸中分面變形導(dǎo)致的漏汽量擴大,避免因超溫帶來的設(shè)備不安全事故發(fā)生。

4.1 機組正常運行中的控制措施

(1) 嚴密監(jiān)視各抽汽管道壁溫,發(fā)現(xiàn)溫度超過最高允許值時,應(yīng)及時采取降負荷措施。

(2) 控制好加熱器水位,控制其端差在設(shè)計值以內(nèi),防止水位過低造成抽汽流量偏大。

(3) 高加解列時,適當(dāng)降低負荷運行,防止凝結(jié)水流量過大造成低加過負荷。

4.2 機組啟停過程中的控制措施

(1) 嚴密監(jiān)視上、下缸溫差,確保各疏水管道暢通,防止內(nèi)缸中分面漏汽擴大。

(2) 控制好汽溫變化率及缸溫變化率,防止內(nèi)缸中分面發(fā)生變形,造成漏汽量擴大。

(3) 合理使用快冷裝置,嚴格控制缸溫變化率,防止內(nèi)缸中分面及隔板套結(jié)合面漏汽擴大。

(4) 機組停運后,做好汽水系統(tǒng)隔離措施,嚴防冷水、冷氣(汽)進入汽輪機。

(5) 極熱態(tài)啟動時,選擇好沖轉(zhuǎn)參數(shù),嚴防負溫差啟動造成熱沖擊。

5 預(yù)期效果

改造前,低壓缸5段抽汽超溫約40 ℃,6段抽汽超溫高達60 ℃。對低壓缸通流部分實施改造后,在閥門全開工況下,低壓缸效率預(yù)計可達90 %,不僅提高了低壓缸效率,還能有效解決5、6段抽汽超溫問題,減少運行調(diào)整環(huán)節(jié),改善加熱器工作環(huán)境,徹底消除設(shè)備的不安全狀態(tài),使機組能夠更加安全穩(wěn)定地運行。

1 沈士一,康 松,龐立云,等.汽輪機原理[M].北京:中國電力出版社,1992.

2 楊凱利,張延峰,邢百俊,等.亞臨界600 MW汽輪機組五、六段抽汽超溫處理[J].熱力發(fā)電,2009(11).

3 蔣浦寧,閆 森.600 MW亞臨界汽輪機通流改造技術(shù)方案[J].上海電力,2014(2).

2014-10-30。

劉勇海(1979-),男,助理工程師,主要從事汽輪機本體及調(diào)速系統(tǒng)檢修工作及研究,email:2008049@qq.com

趙志勇(1982-),男,工程師,主要從事汽輪機本體及調(diào)速系統(tǒng)檢修工作及研究。

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