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LF爐導電橫臂拉桿系統優化

2016-02-08 02:46:12王偉峰朱智戴本俊
設備管理與維修 2016年12期

王偉峰,朱智,戴本俊

(馬鋼特鋼公司,安徽馬鞍山24300)

LF爐導電橫臂拉桿系統優化

王偉峰,朱智,戴本俊

(馬鋼特鋼公司,安徽馬鞍山24300)

馬鋼特鋼公司高速車輪用鋼生產線,120 tLF鋼包精煉爐項目的120 tLF爐電極夾持設計方案,使用結果表明,采用一體式拉桿工作正常,故障率低,滿足生產要求。

LF爐;拉桿;防松螺母;優化

0 概述

某鋼鐵公司高速車輪用鋼生產線技術改造工程新建1座120 tLF雙工位精煉爐,1座120 tLF單工位精煉爐,年處理的鋼水量為110萬噸,其中80%提供給圓坯連鑄,20%提供給模鑄及鑄件。電極升降裝置包括電極橫臂和電極立柱兩大部分,電極橫臂由3套銅鋼復合導電橫臂,3套電極夾緊放松機構及3個導電夾頭組成。LF爐電極橫臂采用銅鋼復合導電橫臂全水冷結構,3根銅鋼復合導電橫臂均為箱式結構,中間為無縫鋼管的芯管,箱形體通水進行強制水冷,以保證足夠的熱態強度及剛度。電極的夾緊裝置置于橫臂中,具有良好的工作環境,利用碟簧夾緊,液壓缸進行放松。3根橫臂的夾緊裝置結構尺寸完全一致,具有良好的互換性,減少用戶的備品備件。拉桿本體套有碟簧,頭部與電極抱圈連接在一起,尾部是液壓缸,當油缸工作活塞桿伸出時候,頂動拉桿向前移動,此時抱圈打開,可以放松電極,進而更換電極或調整電極長度,更換電極或調整電極長度動作結束后油缸泄壓,同時碟簧起作用,抱圈收緊,電極被夾緊。

1 存在的問題

(1)LF爐導電橫臂在生產中經常出現某相電極不能放松,導致不能正常更換或調整電極長度。

(2)有時在電極放松時候會出現某相拉桿頂到導電夾頭而損壞導電夾頭,導電夾頭為水冷件,水會沿著電極流向裝滿鋼水的鋼包中,非常危險。

(3)在生產過程中出現上述情況,需要等爐蓋和電極冷卻后檢修人員才能到電極橫臂上進行拆除油缸、調整拉桿調節螺母作業,造成搶修費時費力。

(4)薄螺母設計過大,調整空間較小,不易調整。

(5)拉桿系統穩定性較差,反復拆裝造成設備使用壽命降低。

2 改造方案

2.1 原因分析

每個工位有三相導電橫臂平行排列,在生產過程中,由于大電流通過,導電橫臂周圍存在磁場,根據安培定則,帶電導體在磁場中產生洛倫茲力;三相通電的導電橫臂處在彼此的磁場中,導電橫臂存在振動現象,拉桿在導電橫臂內部隨導電橫臂一起振動,拉桿系統中存在調節螺桿和薄螺母,該螺桿在拉桿后面通過螺紋與拉桿連接在一起,調節螺母與薄螺母在導電橫臂振動過程中會出現松動現象。根據拉桿系統結構(圖1),以上情況在多次實際搶修過程中拆下液壓缸后均得到驗證。

圖1 導電橫臂拉桿系統結構圖

(1)當調節螺桿因振動進入拉桿內部過長時候,會使得整個拉桿系統的總長度縮短,而液壓缸活塞的行程是固定的,這就使得拉桿的行程縮短;隨著放松電極次數增多,調節螺桿旋入的距離增加,當液壓缸活塞完全伸出,但拉桿行程不足,使得抱圈不能打開,電極不能放松,進而不能完成電極更換或者電極消耗后不能將電極向下釋放。最終不得不停止生產,將后邊液壓缸拆下,把調節螺桿向外面旋轉,使得拉桿系統的長度恢復到原來的長度,然后旋緊防松動螺母。

(2)當調節螺桿因振動而旋出時候,拉桿總長度增加,這樣在放松電極進而更換電極或調整電極長度時候,拉桿與觸板的距離會縮短,隨著放松電極次數增多,調節螺桿旋出的距離增加,當距離增加到一定程度如果更換電極,抱圈完全打開,拉桿頭部會頂到導電夾頭(圖2),由于導電夾頭為水冷件,當受外力作用而變形時候,水管接頭會出現漏水現象,流出來的水會沿著電極直接流到鋼包中,非常危險。最后結果和情況(1)相同,需要停產檢修;

圖2 導電夾頭結構

(3)通過3次導電橫臂拉桿與觸板實際測量,數據對比后可以說明上述缺陷的存在,數據詳細見表1和表2。其中定義最大間距為油缸活塞桿完全收回,抱圈完成夾緊動作后拉桿與導電夾頭的間距;最小間距為油缸活塞桿完全伸出,抱圈完全打開后拉桿與導電夾頭的間距。當前后距離數據相比有所增大,變化量Δx為正值,反之為負值。從每個表格中最小值變化可以看出處雙工位A相電極外,最小間距均又增大的趨勢,說明該調節螺母并不能相對螺桿靜止,同時經過計算,根據調節螺桿螺距值數據與最大變化量數據得出:平均15 d每一相導電橫臂調節螺桿要向內或向外旋轉一圈,如果長時間不去檢查拉桿與導電夾頭的距離會對保產造成不利影響。

表1 拉桿與導電夾頭之間距離mm

表2 拉桿與導電夾頭之間距離mm

2.2 具體要求

(1)抱圈能按照操作要求正常的打開和關閉,使得電極被放松,進而順利進行更換電極或調整電極長度操作。

(2)當放松電極時候,不可以再出現頂壞水冷件導電夾頭的情況。

(3)增加拉桿系統穩定性,延長設備使用壽命。

2.3 改造方案

(1)將薄螺母尺寸減小,使其旋轉更為容易。

(2)在線將調節螺桿裝入拉桿中并安裝油缸,將油缸工作方式轉為手動,慢慢使油缸活塞桿開啟關閉,這樣可以保證拉桿不會頂壞導電夾頭;如果在手動過程中看到拉桿有可能頂壞導電夾頭則立即停止,然后油缸泄壓,將油缸拆下,調節螺桿向拉桿內旋轉相應尺寸,重復上步操作,直到調整到合適的最大距離、最小距離。

(3)調完調節螺桿的長度后,將拉桿整體拆下,用氬弧焊將防松螺母與調節螺桿、拉桿先通過點焊的方式焊接在一起,再焊接一周并且要求焊縫滿焊(圖3)。

圖3 改進后的拉桿結構圖

(4)將尺寸固定的一體化拉桿裝入導電橫臂中,試驗正常后正常使用,后續跟蹤時間為3個月,如果沒有問題則達到優化效果。

3 結束語

在充分考慮某鋼鐵公司120 tLF爐電極旋轉鋼包精煉爐電極橫臂拉桿系統的特點并展開技術論證后,認為某鋼鐵公司120 tLF爐電極旋轉鋼包精煉爐電極橫臂拉桿系統如果選擇一體化拉桿設計,將能較好解決生產過程中拉桿長度不固定,拉桿系統穩定性較差,反復拆裝造成設備使用壽命降低等問題,提高拉桿系統可靠性,對保證公司120 tLF爐電極旋轉鋼包精煉爐電極橫臂拉桿系統安全穩定運起到積極作用。

[1]高澤平.爐外精煉教程[M].北京:冶金工業出版社,2011.

[2]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工業出版社,2000.

〔編輯凌瑞〕

TF806.2

B

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.12.25

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