于增杰,陳忠新
(1.遼河油田曙光采油廠采油七區,遼寧盤錦 124109;
2.遼河油田曙光采油廠采油三區,遼寧盤錦 124109)
曙光油田曙1-31-152井精細化管理方法分析
于增杰1,陳忠新2
(1.遼河油田曙光采油廠采油七區,遼寧盤錦 124109;
2.遼河油田曙光采油廠采油三區,遼寧盤錦 124109)
以曙1-31-152井為例,對油井生產過程中的精細化管理方法進行了詳細分析。通過應用該方法,可確保油井長周期正常生產,為同類油井的日常生產管理提供了借鑒的方法。
曙光油田;精細化;管理;分析
曙1-31-152井是館陶的一口試采井,生產井段604~657.8m,厚度42.6m,原油黏度229 100MPa·s,是一口超稠油井,2009年試采成功,為館陶油藏的全面開發奠定了基礎。
該井自投產以來,到2016年11月,累積注汽20 573t,累積采油27 892t,累積油汽比達到1.36。
曙1-31-152井經過7a的開發,隨著吞吐周期的增加,產能的下降,油井的各項措施投入越來越多,并且投入并不一定能得到好的效果,由于周期的延長,油井的產量并不高。由于超稠油井井間距較小,井間汽竄套壞、出砂就會時有發生,如何加強日常管理,減少投入多產出就擺在了我們的面前。
3.1 更改摻油方式
該井一段時期,產液量下降到17.1t/d,產油量3.6t/d,含水79%降到59%,溫度降到71℃,動液面下降到156.4m,功圖顯示充滿不好。
針對上述情況,首先對該井改地下摻稀油4m3/d生產,日產油6.8t/d,但是井口回壓達到了0.6MPa,回油溫度只有68℃,還要不定期的用摻油對回油管線進行清掃,并且當時還處于冬季生產時期,于是又將該井的摻油量增加到了5m3/d,日產油8t/d,回壓降到了0.5MPa,回油溫度68℃,日產油量上升,但回壓下降較少,而且也需要清掃回油管線,并且隨著生產時間的延長,溫度、含水還會下降,為了讓油井再次的回壓下降、同時含水下降前讓稀油與稠油混合的更好,于是又將摻油量增加到了6m3/d,日產油量7.7t/d,回壓降為0.3MPa,基本維持油井正常生產。
3.2 變頻器動態調整沖次
一段時期的月產量只有150t,較月份平均產量減少62t,這是因為油井含水由43%又升到了57%,于是又將日摻油量由6m3減到了5m3,并進行了控套管氣,壓力定在0.05MPa,保持沉沒度在145m左右,初期產油量基本在6.5t/d,到了中期由于含水由50%降至42%,產量未有變化,回壓也在0.3MPa左右,也就并未增加摻油量,但到了末期,由于受杜84-62-146井氣竄影響,含水上升到80%,井口回油溫度升到90℃,產油量下降,至使該月產量較少。但為了在氣竄時期較少的影響產量,以及能少停井,于是我們對該井采取了變頻器控制抽油機沖次的辦法,降低該井的沖次為2次/min,及時觀察油井溫度、壓力、含水等的變化,爭取減緩氣竄的影響,并且也得到了驗證,在杜84-62-146井注汽過程中該井未停井一天,而且也只是每天影響產量3t左右。該方法在其它井上也有應用,部分井見到了效果。
3.3 地面地下雙摻生產
油井生產到一定時期,產油量下降到了3.6t/d,含水在59%,地下摻油方式生產,測試沉沒度為76.3m,功圖充滿不好,根據這種情況我們對該井進行了摻油洗井3m3,洗井后產量恢復到了7t/d,并且生產較穩定。但是由于進入了春季生產,井口的回油溫度只有50℃,回壓還是0.3MPa,含水在44%,為了能更好的延長油井的時率,于是我們采取了在該井又接了一條摻水管線,使該井可以地下4m3摻油的同時地面也配有4 m3摻水的雙摻方式進行生產,使用該方法后,又進一步降低回壓到0.25MPa,把控套管氣壓力降到了0.01MPa,沉沒度又升到了146m左右,產油量6.6t/d,再次保持油井生產。
3.4 加降粘劑降粘
有一段時期,油井產量4t/d,含水61%,回油溫度53℃,回壓0.2MPa,功圖顯示充滿不好。沉沒度146m左右,井口取油樣看不到明水,于是對油井進行了加降粘劑配以地下摻油來降低稠油的粘度,并使用不同的加藥量進行了對比見表1。

表1 加藥情況統計
每天50kg的加藥量比40kg的加藥量多0.3t的產量,但要多投入10kg的藥量,于是采用了每天40kg的加藥量,油井最大載荷由加藥初期的40kN降到了30kN,保持了油井的正常生產。
3.5 利用摻油洗井
首先當油井產量降產后,觀察油井回壓力比正常時是否上升,井口出油能否見到明水,以及出的油是否連續,還是出一段油,一股氣的,進行蹩泵,看泵是否漏失,以及回油溫度是否比正常時低,功圖反映油井充滿不好,泵有漏失但還有液面時等各種情況對該井進行了摻油洗井。
該井在一段時間,產量由9.6t/d降到7.3t/d,含水38%,井口回壓0.2MPa,回油溫度44℃,沉沒度142m,井口出油斷斷續續,功圖充滿不好。對該井采取摻油洗井4m3后,產量由3t/d升到了9.6t/d,并逐漸穩定在8t/d左右。
該井自投產以來,通過精細管理,最長連續12月沒有作業過一次,有產量波動時,通過上述工作,及時使該井恢復正常,為同類油井的高周期生產管理提供了可借鑒的方法。
[1] 李艾芳.油井管理水平量化評價方法初探[J].內蒙古石油化工,2008,(24).
[2] 張秀民.優化油井管理措施 提高開井時率[J].內江科技,2008,(02).
Analysis on Fine Management of Shafts 1-31-152 in Shuguang Oilfield
Yu Zeng-jie,Chen Zhong-xin
The detailed management method of oil well production is analyzed in detail by taking Shuguang 1-31-152 well as an example.Through the application of this method,it can ensure normal production of oil well in long period and provide reference for daily production management of similar oil well.
shuguang oilfield;refinement;management;analysis
F426.22
A
1003–6490(2016)10–0010–02
2016–09–15
于增杰(1972—),男,天津人,高級技師,主要從事采油工作。