楊曉勤, 盧 鋼, 胡 智, 吳世華, 蔣遠華
(湖北宜化集團有限責任公司, 湖北 宜昌 443000)
歐技第四代高壓法三聚氰胺成品濁度研究
楊曉勤, 盧 鋼, 胡 智, 吳世華, 蔣遠華
(湖北宜化集團有限責任公司, 湖北 宜昌 443000)
介紹了歐技第四代三聚氰胺技術原理及特點,特別對后置反應器的加氨量對濁度的影響機理進行研究,分析了影響三聚氰胺成品濁度的因素,著重對后置反應器的加氨量對 OAT和縮聚物的影響機理進行研究,從而指導三聚氰胺成品濁度達到優等品的值。
三聚氰胺;質量;濁度;加氨
湖北宜化集團有限責任公司旗下新疆嘉成化工有限公司,2012年引進歐技最新的第四代高壓法三聚氰胺生產技術,經過3年建設,于2016年3月29日開車,5月7日投料,5月21日生產出濁度為6的優等品。因為是全世界第一套投運的第四代高壓法裝置,在打通工藝和質量達標的過程中,進行了大量的技術攻關。
現就質量攻關的濁度影響因素和解決辦法進行分析探討,特別對后置反應器的加氨量對濁度的影響機理進行研究,給出合適的運行條件。
三聚氰胺,生產自尿素,因其在浸漬紙、三胺膠水、蜜胺粉、氨基樹脂等方面的應用,而成為一種重要的化工產品,全球每年需求量近200萬t,中國每年生產量達80多萬t。
意大利歐技公司開發的第四代高壓法三聚氰胺生產技術[1],區別于以前的高壓法[2]、低壓法技術,在反應和廢水的處理上采用了全新的設計,大幅提高了轉化率,并降低能耗,產品質量優異,具有很強的競爭能力。
其核心做法,是在原來反應器的基礎上,串聯了一個后置反應器,通過更長的反應時間和更高的氨分壓,減少OAT(三聚氰酸一酰胺和三聚氰酸二酰胺的混合物)和縮聚物的量,獲得更高的三聚氰胺轉化率,相比以前的高壓法技術,從約86%提高到約96%,增長了約10%。由于反應控制好了OAT的量,在后續的廢水處理中,就取消了OAT的結晶過濾等工序,單純用8 MPa(G)280 ℃的廢水分解,就消除了OAT,處理工藝大大簡化,也避免了副產物的消化過程。
歐技第四代技術與以前高壓法技術的對比流程,見圖1和圖2。

圖1 歐技第三代三聚氰胺生產技術工藝流程簡圖Fig.1 The flow diagram of ETCE G3 high-pressure process

圖2 歐技第四代三聚氰胺生產技術工藝流程簡圖Fig.2 The flow diagram of ETCE G4 high-pressure process
三聚氰胺的總體反應,是以下化學方程式:

尿素 三聚氰胺 + 氨+ 二氧化碳
在高壓法工藝中,反應在液相中發生,不需要催化劑,反應機理為以下步驟:
(1)尿素分解為異氰酸和氨:

(2)異氰酸三聚為三聚氰酸:

(3)三聚氰酸分步與氨反應,先生成三聚氰酸一酰胺,再生成三聚氰酸二酰胺,最后生成三聚氰胺,同時產出水:

三聚氰酸 + 氨 三聚氰胺一酰胺 + 水

三聚氰酸一酰胺 + 氨 三聚氰酸二酰胺 + 水三聚氰酸二酰胺 + 氨 三聚氰胺 + 水

(4)產出的水使尿素分解為氨和二氧化碳:

第(1)到(4)步的反應復合,就形成了前面的總反應式。
三聚氰酸一酰胺和三聚氰酸二酰胺統稱為OAT(oxyaminotriazines,氧氨基三嗪)。另外,三聚氰胺還能進一步發生縮聚反應,生成縮聚物,其中最主要的是蜜白胺和蜜勒胺,反應如下:

三聚氰胺 蜜白胺 + 氨

三聚氰胺 蜜勒胺 + 氨
三聚氰胺的濁度,主要來自于三聚氰胺生產過程中的副產物OAT和縮聚物。
關于濁度其它方面因素的分析和控制,以往的技術已有研究[2],本文不再贅述。
從三聚氰胺的生成機理和縮聚物的反應方程式可以看出,增加反應的氨量,一方面將有利于OAT向三聚氰胺轉化,另一方面也能阻止三聚氰胺向縮聚物的進一步轉化,因此是非常有利的。
正是在這一原理的基礎上,歐技第四代技術設置了后置反應器,以增加三胺熔融液約1 h的停留時間和約210 kg/t的加氨量,在氣相空間將氨分壓由反應器的 1.82 MPa提高到后置反應器的 2.55 MPa,非常有利于減少出反應系統三聚氰胺熔融液中OAT和縮聚物的含量,為后續的溶解、凈化、結晶、離心、干燥、輸送和廢水處理,提供了極好的前端條件。根據設計,在進結晶系統的三聚氰胺溶液中,歐技第三代技術的 OAT和縮聚物含量是0.7%~1%,而第四代技術則只有 0.34%,顯然第四代技術更好控制產品濁度質量。
新疆嘉成化工股份有限公司在開車過程中,對不同的加氨量對濁度的影響進行了驗證,得到如表1和圖3的結果。

表1 新疆嘉成化工有限公司三聚氰胺濁度與加氨量對應表Table 1 Melamine turbidity and amount of ammonia

圖3 三聚氰胺濁度與后置反應器加氨量對應關系圖Fig.3 Relation graph of melamine turbidity and ammonia amount
從表1和圖3可以看出,在210 kg/t的加氨量未達到之前,隨著反應進行,系統OAT和縮聚物富集,濁度上升,至加氨量達要求值的80%達到最高限;后置反應器加氨量達210 kg/t時,濁度快速下降至正常值。
在歐技第四代高壓法三聚氰胺生產技術中,增加后置反應器的加氨量,一方面將有利于OAT向三聚氰胺轉化,另一方面也能阻止三聚氰胺向縮聚物的進一步轉化,是非常有利的。
當加氨量達到210 kg/t時,能得到濁度為6的優等品。
[1] 韓剛,楊波. 國內幾種三聚氰胺工藝技術簡介[J]. 氮肥技術,2014, 35(3): 42-44.
[2] 張海飛. 高壓法三聚氰胺產品OAT含量高的原因分析[J]. 當代化工,2015, 44(4): 829-832.

圖6 倒流防止器Fig.6 The backflow preventer
(1)升級球罐安全附件及采用金屬管剛性連接,提高了球罐整體耐壓能力、密封性,大大降低了其泄露風險;
(2)注水流程簡單,在發生泄漏事故時,能迅速形成水封,替代液化氣泄露,為實施堵漏、倒罐爭取時間。另外,搶險人員不必靠近事故區域,避免凍傷、中毒的危險;
(3)注水管線采取半固定連接方式,并設置倒流防止器,徹底杜絕液化氣回流至淡水罐的風險。
參考文獻:
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Research on the Turbidity of Melamine Produced by ETCE G4 High-pressure Process
YANG Xiao-qin, LU Gang, HU Zhi, WU Shi-hua, JIANG Yuan-hua
(Hubei Yihua Group Limited Liability Company, Hubei Yichang 443000, China)
The principle and characteristics of ETCE G4 high-pressure process were introduced, influence mechanism of ammonia feeding flow rate on the turbidity was studied. And the influence factors of the melamine turbidity were analyzed, effect of ammonia feeding flow rate on OAT & polycondensate was investigated, so as to gain a high-class product.
melamine;quality;turbidity;ammonia feeding flow rate
TQ 325
A
1671-0460(2016)12-2831-03
2016-05-24
楊曉勤(1969-),博士,高級工程師,總工程師。