999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

裂縫性高凝稠油油藏深部調驅技術研究與試驗

2016-02-15 09:43:28O李科熳東北石油大學石油工程學院黑龍江大慶163318
當代化工研究 2016年3期

O李科熳(東北石油大學石油工程學院 黑龍江大慶 163318)

裂縫性高凝稠油油藏深部調驅技術研究與試驗

O李科熳
(東北石油大學石油工程學院 黑龍江大慶 163318)

針對牛心坨高凝稠油油藏低孔、低滲、裂縫、孔隙雙重介質發育特點,以及非均質性、水淹嚴重,綜合含水高等問題。2014年開展了裂縫性油藏深部調驅技術研究與試驗,篩選出適應牛心坨油藏特點的深部調驅配方體系,解決了深部調驅關鍵技術難題,并應用現場試驗,取得了良好的增油降水效果。

裂縫性油藏;深部調驅;高凝稠油;牛心坨油層

牛心坨油田為高凝稠油油藏,油藏特點表現為低孔、低滲、裂縫、孔隙雙重介質發育,儲層非均質性嚴重,注水開發20多年來,油田已進入中高含水期產量快速遞減階段,年產油下降近兩萬噸。主要存在問題表現為上層系油層物性差,導致注水見效緩慢,產量遞減快,采出程度低;下層系及合采區水淹嚴重,綜合含水已達75%左右。為扭轉區塊產量下降趨勢,2014年開始重點針對該區塊低孔低滲高凝稠油油藏存在問題及特點,進行了裂縫性油藏深部調驅技術研究與試驗。

一、區塊開發存在的問題

1.上層系油層物性差,注水見效緩慢,產量遞減快

牛心坨油層上層系物性差,尤其是西北和東南部,有效孔隙度為10.1%,滲透率為7.1×10-3μm2,導致注水效果差,表現出注水壓力高,見效慢,水驅采出程度和控制程度低。

上層系8口水井中有3口水井注入壓力在17MPa以上,僅有8口井受效,見效時間為9個月,從而導致無法有效補充地層能量,油層壓力一直處于較低水平。壓力觀察井坨33-035井測壓顯示上層系地層壓力為14.43MPa,比原始地層壓力低5.64MPa。油井產量遞減快,上層系2005年12月前投產的32口油井,2005年底日產油103.8t,到2006年12月下降至82.1t,下降了21.7t。

2.水難度大

下層系及合采區注入水沿高滲透層、水竄通道過早侵入油井,造成水驅波及系數低,原因主要有:①區塊相帶變化快,導致平面及層間非均質嚴重;②注采井壓裂投產,導致裂縫、微裂縫產生,地層在注入水的長期沖刷下,逐漸形成高滲透層或水竄通道。牛心坨油層下層系及合采區有油井67口,綜合含水已達75%,進入高含水期產量遞減階段,其中含水大于80%的油井17口,占總井數的25.4%。

3.注采井網欠完善,平面上水驅波及差異大,以往調驅效果差

由于注水井組注水受效面積小,平面上水驅波及體積差異性大,導致注水井組普遍存在見效油井少、見效方向性明顯等特點。同時壓裂產生的裂縫以及儲層特性決定了注入水很容易沿裂縫竄進,致使沿裂縫發育方向上的油井,水淹程度高。2010年以前采取常規化學調剖,雖取得一定增油降水效果,但經過十幾年的注水開發后,水竄越來越嚴重,目前小劑量調驅有效期短,措施效果差,已不再適應目前的地質條件。

針對上述難點,影響了牛心坨油層的有效開發,導致區塊進入中高含水期產量快速遞減階段,急需針對該區塊低孔低滲高凝稠油油藏存在問題及特點,進行了裂縫性油藏深部調驅技術研究與試驗。

二、裂縫性高凝稠油油藏深部調驅技術研究

為解決牛心坨油層水驅開發中存在的水淹、水竄、油井受效差、水驅控制程度和水驅效率低,以往調剖有效期短,措施效果差的系列問題,開展了深部調驅技術,提高水驅效果,達到穩油控水目的。

1.大劑量深部調驅技術原理

深部調驅技術是伴隨注入水加入一種或多種化學藥劑,進行大劑量長期的施工,改善水驅狀況,提高注入水的波及系數和洗油效率,提高采收率,達到長期深部調驅的目的,以改善油藏的開發狀況。

2.深部調驅技術室內研究

(1)聚合物濃度的影響

表1 不同HPAM的濃度的HPAM/LH-1成膠體系黏度值

從聚合物濃度影響因素實驗結果可以看出,在聚合物濃度一定時,隨著時間的延長,調驅體系黏度越來越大,72小時以后達到最大黏度,黏度變化不大。同時,在一定的成膠時間內,調驅體系黏度隨著聚合物濃度的增加而增大,室內實驗確定HPAM的濃度0.25~0.3% 。

(2)交聯劑濃度的影響

表2 不同濃度的LH-1的HPAM/LH-1成膠體系黏度值

從交聯劑濃度影響因素實驗結果可以看出,當聚合物濃度一定時,交聯延緩時間隨交聯劑的濃度的增加而縮短,而黏度則隨交聯劑濃度的增加而增大。膠聯劑適宜濃度為0.16~0.2%。

(3)pH值的影響

pH值對調驅體系成膠性能的影響至關重要,pH值過高或過低時,調驅體系均無法成膠,形成的凝膠非常脆,且易脫水,有效期很短。室內實驗確定pH值的最佳值為7~9范圍內。

(4)調驅劑封堵巖心實驗

表3 調驅封口劑巖心測定結果

從表3可以看出,篩選研制的深部調驅劑具有較好的封堵能力,封堵率達到90%以上,滿足注水井調驅調驅需要。

三、牛心坨裂縫性油藏深部調驅技術方案

經室內流動實驗、表面活性劑評價、驅油體系流變性、室內人造巖芯物理模擬實驗(不結合調驅、結合調驅)及室內天然巖芯驗證實驗等一系列大量的物模試驗研究,及部分數值模擬優化出了適合牛心坨油田的調驅方案,初步確定了適合牛心坨油層的注入參數如下:

1.前置段塞:注入調驅劑0.02PV

2.主段塞:注入1500mg/L聚合物0.30PV(滲透率為50毫達的油層使用聚合物分子量500萬、滲透率為100毫達的油層使用聚合物分子量1000萬)

3.保護段塞:注入800mg/L聚合物0.20PV(滲透率為50毫達的油層使用聚合物分子量500萬、滲透率為100毫達的油層使用聚合物分子量1000萬)

四、裂縫性油藏深部調驅應用效果

2014年應用該技術在牛心坨油層實施區塊中部整體調驅4井組。4井組累計增油5835.6t,綜合含水平均下降了2.7個百分點,在水竄情況較復雜、注采井網相對完善的井組上,取得了較理想的增油降水效果。

1.注水壓力變化

措施后4口措施井注水壓力分別上升3.5、7.5、1.5 、4.0 MPa,說明調驅后有效封堵了水竄通道,如表4。

表4 試驗井調驅前后注水壓力對比

2.吸水剖面變化

調驅前后吸水剖面測試資料表明,吸水剖面不均情況得到了有效控制,原主要吸水層段19、20號層吸水量得到了有效控制,調驅后,原來的非主力吸水層9、13、15號,成了主要吸水層。這表明篩選出的調驅劑體系適合牛心坨的地質狀況,可以很好控制地層中已經形成的高滲通道和裂縫,起到了調整吸水剖面的作用。

3.井組含水下降,產油上升或平穩

坨33-35井組一線油井8口,調驅前日產液91.6t,日產油11.2t,含水87%,調驅后日產液98.7t,日產油19.8t,含水79%,日增油8.6t,含水下降了8個百分點。截止2016年4月,該井組累計增油3123.9t。降水增油效果十分明顯。

五、結論

1.深部調驅技術的體系配方適合于牛心坨油田油藏條件,調驅劑性能符合調驅需要。

2.該技術有效調整油井吸水剖面,封堵了高滲層,啟動了低滲層;井組產油量明顯提高,綜合含水大幅度降低,水驅效果明顯改善。

3.該技術是牛心坨油田中高含水期穩定增產、提高水驅開發效果的有效措施,具有良好的經濟效益和社會效益。

[1]陳鐵龍,周曉俊,唐伏平等.弱凝膠調驅提高采收率技術[M].北京:石油工業出版社,2006.

[2]呂愛民,姚軍.裂縫性底水油藏含水率及產量變化規律研究[J].特種油氣藏,2006,13(5):56-61.

[3]黎鋼等.水溶性酚醛樹脂作為水基聚合物凝膠交聯劑的研究.油田化學,2000,17(4):310-313.

[4]葉波等.深部調剖用延遲交聯體系研究.鉆采工藝,2005,28(3):104-107.

Research and Experiment on Deep Profile Control Technology of Fractured High Viscosity Crude Reservoir

Li Keman
(Institute of Petroleum Engineering,Northeast Petroleum University,Heilongjiang Daqing,163318)

Directing at the characteristics of low-porosity,hypotension,f ssure,hole dual porosity development of Niuxintuo high viscosity cru de reservoir and the problems of anisotropism,serious water logging and high comprehensive water content, research and experiment are taken on fr actured reservoir deep prof le control technology and got the deep prof le control formula system f tting Niuxintuo reservoir characteristics. This rese arch and experiment solved the key technical problem of deep prof le control and got a good result of oil increase and cost reduction by the applicati on of f eld test.

fractured reservoir;deep prof le control;high viscosity crude;Niuxintuo reservoir

TE39

A

主站蜘蛛池模板: 欧美精品亚洲日韩a| 自拍偷拍欧美日韩| 国产精品自在线天天看片| 久久久久青草大香线综合精品| 欧美性色综合网| 中日韩欧亚无码视频| 亚洲精品天堂在线观看| 日韩国产另类| 欧美成a人片在线观看| 日韩资源站| 天天做天天爱天天爽综合区| 亚洲天堂视频网| 色偷偷一区二区三区| 91年精品国产福利线观看久久| 99热在线只有精品| 国产18在线| 99这里只有精品免费视频| 欧美黄色a| 亚洲免费人成影院| 亚洲国产欧美国产综合久久 | 波多野结衣一区二区三视频| 亚洲精品制服丝袜二区| 91青青在线视频| 波多野吉衣一区二区三区av| 日韩av资源在线| av大片在线无码免费| 九色在线视频导航91| 国产精品第三页在线看| 99热这里只有精品国产99| 国产欧美日韩专区发布| 91娇喘视频| 一级一级一片免费| 亚洲第一在线播放| 丰满人妻久久中文字幕| 人禽伦免费交视频网页播放| 自慰高潮喷白浆在线观看| 日本亚洲成高清一区二区三区| 亚洲有无码中文网| 97在线公开视频| 99精品在线看| 亚洲欧洲自拍拍偷午夜色| 国产欧美视频综合二区| 欧美成人区| 91久久偷偷做嫩草影院精品| 日韩美毛片| 精品一区二区三区水蜜桃| 丰满人妻一区二区三区视频| 91毛片网| 成人午夜视频免费看欧美| 日韩在线欧美在线| 91网址在线播放| 亚洲人成影视在线观看| 国产一区三区二区中文在线| 午夜小视频在线| 91探花国产综合在线精品| 丰满人妻中出白浆| 精品人妻无码中字系列| 国产黄色爱视频| 国产一级α片| 国产精品香蕉在线| 亚洲精品无码专区在线观看 | 国产H片无码不卡在线视频| 日本精品一在线观看视频| 久久不卡国产精品无码| 日韩小视频在线播放| www.亚洲天堂| 午夜精品影院| 最近最新中文字幕在线第一页 | 国产精品私拍在线爆乳| 91av国产在线| 久青草免费在线视频| 韩日无码在线不卡| 全部免费毛片免费播放| 精品自窥自偷在线看| 欧美亚洲欧美| 91精品国产综合久久不国产大片| 精品伊人久久久香线蕉| 色偷偷综合网| 综合社区亚洲熟妇p| 免费国产一级 片内射老| 丝袜国产一区| 最新国产麻豆aⅴ精品无|