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干態(tài)氨法SNCR煙氣脫硝工藝設計及經(jīng)濟性分析

2016-02-16 03:19:59侯致福楊玉環(huán)
東北電力技術 2016年1期
關鍵詞:經(jīng)濟性煙氣系統(tǒng)

侯致福,楊玉環(huán)

(1.華北電力大學能源動力與機械工程學院,北京 102206;2.山西平朔煤矸石發(fā)電有限責任公司,山西 朔州 036800)

干態(tài)氨法SNCR煙氣脫硝工藝設計及經(jīng)濟性分析

侯致福1,2,楊玉環(huán)2

(1.華北電力大學能源動力與機械工程學院,北京 102206;2.山西平朔煤矸石發(fā)電有限責任公司,山西 朔州 036800)

設計了一套適用于300 MW級CFB鍋爐干態(tài)氨法SNCR煙氣脫硝裝置,其處理煙氣量為100萬Nm3/h,NOx含量為390 mg/Nm3,系統(tǒng)脫硝效率不低于50%,煙氣中NOx排放濃度≤195 mg/Nm3。該系統(tǒng)經(jīng)濟性分析結果表明,經(jīng)濟性受氨水市場價格影響較大,在當前氨水價格及脫硝電價補貼條件下,該系統(tǒng)總投資約400萬元,年運行費用約1 117.9萬元,年綜合收益約667.6萬元。

干態(tài)氨法;選擇性非催化還原(SNCR);脫硝;工藝設計;經(jīng)濟性分析

當前,燃煤產(chǎn)生的大氣污染物主要包括SO2、NOx、煙塵等,不僅對人體有害,而且會破壞生態(tài)環(huán)境。隨著環(huán)保要求的日益嚴格化,燃煤電廠煙氣中SO2、NOx、煙塵等污染物排放控制備受社會關注[1-4]。

我國于2011年頒布的GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標準》中對大氣污染物排放濃度提出了明確要求,規(guī)定了煙氣中NOx的排放限值,針對在役CFB機組,要求NOx≤200 mg/Nm3[5]。為積極響應國家政策,各燃煤發(fā)電機組均要求對污染物控制系統(tǒng)進行優(yōu)化升級改造,以確保污染物長期達標排放。

由于CFB鍋爐技術本身具有燃燒溫度低、分級分段燃燒的特點,被認為是一種清潔燃燒技術,燃煤在CFB鍋爐爐內(nèi)燃燒過程中產(chǎn)生的NOx較少,因此僅通過SNCR脫硝工藝即可使煙氣中NOx的排放濃度滿足環(huán)保要求(小于200 mg/Nm3)。

本文提出了一種適用于300 MW級CFB鍋爐的干態(tài)氨法SNCR脫硝裝置,該脫硝工藝的應用可使NOx達標排放的同時,降低系統(tǒng)投資及存儲純氨的危險性,減少尿素SNCR脫硝系統(tǒng)的復雜性等。同時介紹該脫硝工藝設計參數(shù),對其經(jīng)濟性進行分析,為該系統(tǒng)的工業(yè)化應用及推廣奠定基礎。

1 系統(tǒng)主要設計依據(jù)及原理

1.1 主要設計依據(jù)

本干態(tài)氨法SNCR脫硝系統(tǒng)主要是為脫除300 MW CFB鍋爐爐膛內(nèi)燃料燃燒過程中產(chǎn)生的NOx而設計的。鍋爐燃料為采掘矸(包括風氧化煤)及洗煤廠產(chǎn)出的煤矸石和煤泥等,燃料燃燒過程中產(chǎn)生的煙氣參數(shù)如表1所示。

表1 脫硝煙氣參數(shù)

1.2 系統(tǒng)工藝原理

該干態(tài)氨法SNCR脫硝系統(tǒng)中,還原劑氨水經(jīng)脫硝泵輸送至氨氣分離設備,在氨氣分離設備內(nèi)利用吹脫氣源與氨水在逆流過程中的吹脫、攜帶作用,氨水中氨氣被氣源攜帶后經(jīng)風管路輸送至CFB鍋爐各旋風分離器入口煙道處參加煙氣脫硝反應,進而脫除煙氣中的氮氧化物。考慮機組特殊工況及燃用煤種的變化,當爐膛出口煙氣中NOx含量較高時,可投入SNCR系統(tǒng),確保煙氣中NOx排放濃度≤195 mg/Nm3,裝置運行中除逃逸氨外無其它副產(chǎn)物,且氨逃逸率不大于8 mg/Nm3,滿足環(huán)保排放要求[5-6]。

在800~1 100℃時,氨水作為還原劑還原NOx的反應過程為氣—氣反應,主要反應如下[7]。

在有氧條件下:

在無氧或缺氧條件下:

1.3 主要設計目標

a.整套系統(tǒng)主體使用壽命不少于30年,系統(tǒng)可用率不低于99%;

b.系統(tǒng)穩(wěn)定運行過程中脫硝效率不低于50%;

c.系統(tǒng)穩(wěn)定運行過程中氨逃逸率不高于8 mg/Nm3。

基于該系統(tǒng)的設計目標,系統(tǒng)主要設計參數(shù)如表2所示。

表2 系統(tǒng)主要設計參數(shù)

2 系統(tǒng)工藝設計

本干態(tài)氨法SNCR脫硝系統(tǒng)主要包括還原劑存儲系統(tǒng)、還原劑配送系統(tǒng)、還原劑吹脫混合系統(tǒng)、還原劑計量系統(tǒng)、還原劑噴射系統(tǒng)及工藝輔助系統(tǒng)6個部分,系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。

圖1 干態(tài)氨法SNCR脫硝工藝流程

a.還原劑存儲系統(tǒng)

脫硝系統(tǒng)的還原劑為氨水,購買并汽運至廠區(qū)內(nèi)氨水儲區(qū)。氨水存儲系統(tǒng)為廠內(nèi)各機組脫硝公用系統(tǒng),氨水儲罐體積為100 m3,罐頂設呼吸閥,可自行調(diào)整還原劑儲罐內(nèi)壓力。

b.還原劑配送系統(tǒng)

通過1臺脫硝泵將還原劑由還原劑儲區(qū)輸送至還原劑吹脫混合區(qū),即氨氣分離設備內(nèi),同時吹脫氣源也通過氣源管路輸送至氨氣分離設備內(nèi)。

c.還原劑吹脫混合系統(tǒng)

利用氨氣分離設備本身的吹脫作用,通過氣液逆流過程中氣源對液態(tài)還原劑的攜帶作用將氨水中的氨氣吹脫至氣相,吹脫氣源引自廠內(nèi)機組原有流化風母管,氨氣與吹脫氣源均勻混合后,利用吹脫氣源本身壓頭送至旋風分離器入口煙道處進行脫硝反應。

d.還原劑計量系統(tǒng)

設計3套計量裝置,計量裝置1:通過電磁流量計計量原始還原劑的噴射量;計量裝置2:通過氨氣分離設備后雙文丘里風量計計量含氨氣源總量;計量裝置3:通過氨氣分離設備后回流氨水管路上的濃度計監(jiān)測吹脫后回流氨水的濃度。

e.還原劑噴射系統(tǒng)

4臺旋風分離器入口處末端采用噴射、冷卻一體化的傾斜式還原劑噴射裝置,單臺機組設16個噴口,其中每臺旋風分離器設4個噴口。

f.工藝輔助系統(tǒng)

因工藝要求需要設置電氣、控制及其它公用設施。控制系統(tǒng)主要采用DCS進行集中控制,無需單獨安排操作員進行控制與監(jiān)視,僅在DCS集中監(jiān)控系統(tǒng)操作員站對系統(tǒng)被控對象及工藝指標進行自動監(jiān)測及控制。

3 系統(tǒng)經(jīng)濟性分析

該干態(tài)氨法SNCR煙氣脫硝系統(tǒng)設計穩(wěn)定運行壽命為30年,系統(tǒng)可用率不低于99%,單臺300 MW CFB鍋爐機組的投資概算為400萬元,年NOx脫除量可達1 072.5 t,機組年利用小時數(shù)均考慮5 500 h,經(jīng)濟性分析如表3、表4所示。

表3 原材料消耗及運行成本

表4 投資及綜合效益

由經(jīng)濟性分析結果可知,該系統(tǒng)經(jīng)濟效益與原材料消耗量、市場價格及國家脫硝電價補貼政策等息息相關。受氨水價格及政策影響,單臺機組年運行成本為1 117.9萬元,年綜合收益為667.6萬元。

4 結論

a.系統(tǒng)最大處理煙氣量為1 000 000 Nm3/h,煙氣NOx含量為390 mg/Nm3,系統(tǒng)可用率≥99%,脫硝效率≥50%,NOx排放濃度≤195 mg/Nm3,NOx脫除量達1 072.5 t/a。

b.系統(tǒng)主要由還原劑存儲、配送、吹脫混合、計量、噴射及工藝輔助系統(tǒng)組成,存儲的25%低濃度氨水為初始脫硝反應還原劑,經(jīng)氨氣分離設備分離后的干態(tài)氨氣為最終脫硝反應還原劑。

c. 系統(tǒng)經(jīng)濟效益與原材料消耗量、市場價格、國家脫硝電價補貼及污染物減排政策密切相關。在當前政策下,單臺機組年綜合收益為667.6萬元,年運行費用為1 117.9萬元。

[1] 曾 光,趙志強,張 戟.循環(huán)流化床鍋爐NOx排放特性的試驗研究[J].東北電力技術,2012,33(3):12-14.

[2] 周國民,趙海軍,龔家猷,等.SNCR/SCR聯(lián)合脫硝技術在410 t/h鍋爐上的應用[J].熱力發(fā)電,2011,40(3):58-61.

[3] 侯劍雄,劉 洋.電廠燃煤鍋爐降低NOx排放運行調(diào)整[J].東北電力技術,2015,36(1):25-29,32.

[4] 宋大勇,張家維,吳 炬,等.300 MW亞臨界鍋爐NOx排放量和機組經(jīng)濟性的綜合治理[J].東北電力技術,2013,34(3):19-22.

[5] 火電廠大氣污染物排放標準:GB 13223—2011[S].

[6] 火電廠煙氣脫硝工程技術規(guī)范選擇性非催化還原法:HJ 56—2010[S].

[7] 劉向龍,龔福華,婁小鐵,等.鍋爐脫硝的原理和技術[J].湖南工程學院學報,2006,16(1):80-83.

Process Design and Economic Analysis of SNCR Flue Gas Denitrification Technology with Dry State?ammonia

HOU Zhi?fu1,2,YANG Yu?huan2
(1.School of Energy and Power Engineering,North China Electric Power University,Beijing 102206,China;2.Shanxi Pingshuo Gangue?fired Power Generation Co.,Ltd.,Shuozhou,Shanxi 036800,China)

A dry state?ammonia SNCR flue gas denitrification device applied to 300 MW CFB boiler is designed,this device can han?dle 1 million Nm3/h flue gas and 390 mg/Nm3NOx.Denitration efficiency is more than 50%,NOxemission concentration in flue gas is less than 195 mg/Nm3.Economic analysis results show that the system economy are greatly influenced by market price of ammonia. Total investment of the system is about 4 million yuan,annual operating cost is about 11.179 million yuan,annual comprehensive in?come about 6.676 million yuan.

Dry state?ammonia;Selective non?catalytic reduction(SNCR);Denitrification;Process design;Economic analysis

X701

A

1004-7913(2016)01-0056-03

侯致福(1986—),男,在職博士,工程師,主要研究方向為循環(huán)流化床鍋爐機組運行優(yōu)化、清潔燃燒及污染物控制技術。

2015-10-08)

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