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同忻煤礦刮板輸送機溜槽磨損類型與耐磨處理

2016-02-23 08:53:51
現(xiàn)代礦業(yè) 2016年6期
關鍵詞:煤礦

臧 陽

(大同市煤礦安全監(jiān)管大隊)

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同忻煤礦刮板輸送機溜槽磨損類型與耐磨處理

臧陽

(大同市煤礦安全監(jiān)管大隊)

摘要刮板輸送機在運行過程中極易出現(xiàn)溜槽失效問題,為此,結合同忻煤礦綜采工作面刮板輸送機的應用情況,分析了刮板輸送機溜槽的磨損類型,并采用除銹、除垢以及堆焊工藝,對刮板輸送機溜槽進行了耐磨處理,成效顯著,可供類似礦山參考。

關鍵詞刮板輸送機溜槽磨損類型耐磨處理

刮板輸送機不僅具有較高的強度,而且運輸性能優(yōu)越,因而在礦井中得到了廣泛應用。隨著礦井開采能力的不斷提高,刮板輸送機的運載能力、運輸距離均得到了較大幅度的提升[1]。我國西北諸多省(區(qū))的一些礦井采用了具有較大運輸能力的刮板輸送機,其運輸能力多在10 000t/h以上,運輸距離超過400m[2]。刮板輸送機的運行易受到礦井復雜地質條件的影響,在設計等環(huán)節(jié)存在一定的局限性,加之井下刮板機操作存在一定的不合理之處,易導致刮板輸送機在運行過程中產(chǎn)生一定程度的磨損,若不及時有效解決,則會大大降低刮板輸送機的運輸性能,進而影響礦井生產(chǎn)的經(jīng)濟效益[3]。同忻煤礦綜采工作面采用的刮板輸送機是由美國JOY公司生產(chǎn),性能優(yōu)越。由于該礦具有工作面長、煤層較厚等特點,采用放頂煤開采技術,煤矸石含量較大,開采時間長(平均1a/工作面),對刮板輸送機磨損較大。該礦開采前期未對刮板機溜槽進行耐磨處理,各工作面生產(chǎn)完畢后(平均出煤800萬t/工作面),前、后刮板輸送機溜槽磨損嚴重,已達到了JOY公司要求的報廢標準(過煤量達1 400萬t或到礦時間達1a)。為此,本研究對同忻煤礦刮板輸送機的溜槽磨損類型進行分析,并對其耐磨處理方法進行探討。

1刮板輸送機溜槽組成及磨損類型

1.1溜槽組成

刮板輸送機的組成部分主要有:①機頭,包括機頭架、液力耦合器等;②機尾,包括機尾架、減速器、鏈輪組件等;③中間部分,包括中部溜槽、連接溜槽等;④附屬裝置,包括緊鏈器、鏟煤板等。溜槽作為刮板輸送機的主要部位,其主要作用為:①承載;②作為采煤機的軌道。溜槽由中部槽、調節(jié)槽、連接槽等3部分組成,其中溜槽主體為中部槽,中部槽是在槽幫鋼和中板的基礎上焊接而成的。從位置角度分析,溜槽可分為上槽和下槽。

1.2溜槽磨損類型

(1)磨料磨損。刮板鏈在溜槽上滑動時,鏈表面存在的凸出部分對溜槽造成一定程度的磨損。若具有較高硬度的鏈環(huán)等與硬度較小的溜槽之間存在相對滑動,從微觀角度看,兩者間的接觸部位為凸體接觸,且兩者間存在煤、矸石等磨料,其中,煤和矸石中的某些硬度較高的礦物為最主要的磨粒。通過掃描電鏡觀察可知,磨料使得溜槽產(chǎn)生磨損,其機理為磨料對溜槽的微切剝作用。

(2)黏著磨損。各部分接觸時在接觸部位存在微凸體,微凸體之間存在黏著接點,在滑動作用下,節(jié)點發(fā)生破裂,并在摩擦的作用下產(chǎn)生磨屑。從微觀角度看,刮板鏈與溜槽間的接觸屬于微凸體接觸,由于承載力的存在,微凸體上具有較高的應力。當應力大于其屈服極限時,微凸體便會進入塑性狀態(tài),直至達到新的應力平衡為止。但在鏈環(huán)與溜槽的滑動作用下,節(jié)點發(fā)生剪斷破壞,又繼續(xù)形成新的節(jié)點,如此往復,產(chǎn)生黏著磨損,此即為鏈道的黏著磨損。

(3)腐蝕磨損。由于刮板輸送機處于井下環(huán)境中,井下不僅含有水,還存在氧氣、二氧化碳等氣體或離子,該類氣體、水或離子與磨損面作用,發(fā)生一系列化學反應,從而出現(xiàn)腐蝕問題。腐蝕坑的形成首先以鏈條與溜槽黏著磨損為基礎,腐蝕使得溜槽表面產(chǎn)生裂紋,在摩擦作用下剝落。

(4)接觸疲勞磨損。溜槽在與煤、矸石的接觸過程中會產(chǎn)生一定的應力,在該應力的作用下,溜槽便出現(xiàn)剝落現(xiàn)象。

2刮板輸送機溜槽耐磨處理

2.1耐磨材料

工程常用的耐磨材料主要為FW系列耐磨焊條,QTS系列耐磨焊絲,高鉻碳硼系耐磨粉塊等,因其性能優(yōu)越、可靠,因而獲得廣泛應用。該類耐磨材料的合金成分主要為Cr、Ni、Mo、Ve、P、Si、W、Mn、稀土等。

2.2工藝流程

(1)除銹除垢。由于應用環(huán)境的影響,刮板輸送機溜槽不可避免地出現(xiàn)了生銹問題,為減輕雜質對焊接質量的影響,應首先對堆焊部位采取除銹措施,對于新設備,應采取除漆措施。

(2)堆焊。①預熱,由于堆焊對溫度有一定的要求,為達到一定的溫度,在堆焊施工之前,應對施工位置和焊接材料采取一定的熱處理措施;②打底,由于中板基體母材與耐磨層在硬度方面有所區(qū)別,在一定的應力作用下,極易發(fā)生離層,進而產(chǎn)生脫落,因此,應對需耐磨處理的部位采取堆焊過渡層措施;③保溫,打底處理的部位對溫度有一定的要求,應確保該部位具有一定的焊接溫度;④耐磨處理,對于犁溝磨損的鏈道部位,采用“自熔合金熔融堆焊法”的特殊工藝,采用具有較高耐磨性質的焊接材料完成補平工作,對于新設備,應確定合理的耐磨保護層,在應用過程中,中板過煤面及底板的刮板處極易出現(xiàn)磨損,對于該2個部位應進行特別的堆焊處理,即采用具有較高耐磨性的焊材進行堆焊,以獲得耐磨保護層;⑤打磨,堆焊完畢后,焊接部位若存在余渣,則應采取打磨措施,打磨工具為角磨機。

3效益分析

同忻煤礦第2套刮板輸送機溜槽出井進行第1次修理時,溜槽采用本研究提出的耐磨工藝處理后,于2012年2月2日在8107綜采工作面第2次投入使用,至2012年11月30日該工作面停產(chǎn),此時該部溜槽過煤量已達1 633萬t,已超過JOY公司所要求的報廢標準(過煤量達1 400萬t或到礦時間達1a),但刮板輸送機溜槽中板表面耐磨層仍未全部磨損,溜槽中板平均磨損厚度僅1~3mm,溜槽經(jīng)過簡單的清理煤泥后便可再次投入使用,有效延長了設備使用壽命。

按照JOY公司的溜槽報廢標準(過煤量達1 400萬t或到礦時間達1a)過煤量計算,經(jīng)耐磨工藝處理(約200萬元/套)后,可節(jié)省更換1部新溜槽的成本(1 000萬元/套),節(jié)省成本約800萬元;按照JOY公司溜槽報廢標準(過煤量達1 400萬t或到礦時間達1a)到礦時間計算,經(jīng)該耐磨工藝處理(約200萬元/套)后,可節(jié)省更換2部新溜槽(1 000 萬元/套),節(jié)省成本約1 800萬元。

4結語

結合同忻煤礦的實際生產(chǎn)情況,對該礦引進的美國JOY公司生產(chǎn)的刮板輸送機的溜槽磨損類型進行了分析,并選用FW系列耐磨焊條、QTS系列耐磨焊絲以及高鉻碳硼系耐磨粉塊對其進行了耐磨處理,取得了較好的效果,經(jīng)濟效益顯著,有一定的推廣價值。

參考文獻

[1]裴中愛,王榮杰.煤礦刮板輸送機溜槽失效分析及改進[J].煤礦機械,2007,28(3):132-134.

[2]嚴正凱.JOY刮板輸送機溜槽大面積磨損的修復研究[J].河南科技,2014(2):119-120.

[3]賈建軍.綜采工作面刮板運輸機磨損失效分析及對策[J].江西煤炭科技,2015(4):82-85.

(收稿日期2016-04-12)

臧陽(1988—),男,助理工程師,037034 山西省大同市同云路18號。

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