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常規堵漏方法在塔河油田托普臺區塊易漏層位的堵漏運用

2016-02-24 00:04:52張海軍
西部探礦工程 2016年7期
關鍵詞:施工

張海軍,彭 勇

(中石化西南石油工程有限公司重慶鉆井分公司新疆指揮部,新疆輪臺841600)

常規堵漏方法在塔河油田托普臺區塊易漏層位的堵漏運用

張海軍*,彭勇

(中石化西南石油工程有限公司重慶鉆井分公司新疆指揮部,新疆輪臺841600)

鉆井過程中的井漏是井筒內鉆井液或其他介質(固井水泥漿等)漏入地層孔隙、裂縫等空間的現象。井漏是鉆井工程中常見的井下復雜情況,多數鉆井過程都有不同程度的漏失。嚴重的井漏會導致井內液柱壓力下降,引起井壁失穩、誘發地層流體涌入井筒發生溢流、井噴等復雜情況,影響正常鉆井。井漏的原因通常是井筒內液柱壓力大于地層壓力、地層孔隙大、滲透性好、存在溶洞、裂隙等。鉆井措施不當也會引發井漏,如開泵過猛、下鉆速度過快引起壓力激動壓漏地層。塔河油田托普臺區塊普遍存在二疊系、柯坪塔格組,以上地層多發井漏,給鉆井生產帶來風險及損失,但為了揭開下部油氣層,又不得不鉆穿二疊系及柯坪塔格組,所以規避井漏給鉆井帶來的風險是該區塊鉆井期間的重點,也是難點。

塔河油田;托普臺;二疊系;柯坪塔格組;井漏;堵漏;固井

1 井漏的危害及堵漏的意義

新疆塔河油田托普臺區塊普遍存在二疊系、柯坪塔格組地層多發井漏,給鉆井生產帶來風險及損失,但為了揭開下部油氣層,又必須鉆穿二疊系、柯坪塔格組地層,所以規避井漏給鉆井帶來的風險是該區塊鉆井期間的重點,也是難點。

井漏對鉆井施工造成極大的危害,主要表現在以下幾個方面:(1)增加泥漿成本。堵漏要消耗大量的泥漿材料,說一口井大部分泥漿材料都漏掉了,一點也不過分。(2)耽誤施工進度。井漏到無法繼續時,必須停下來進行堵漏,少則幾個小時,多則幾天甚至幾個月。(3)誘發井下事故。常規橋漿堵漏泥漿失水大、固相含量高,如果潤滑性跟不上,就有可能發生鉆具與井壁粘附卡鉆。(4)造成井塌、井噴事故。井漏使井內液面下降,液柱壓力降低,使得液柱壓力不能平衡較高地層壓力,發生井噴,導致井塌甚至卡鉆,如果處理不當,還會導致部分井段或全井段報廢,造成巨大的經濟損失。(5)影響地質資料的準確性。井漏后,取不到隨鉆砂樣,對地層就無法準確鑒別。(6)損害目的層。大量泥漿進入產層,泥漿加重劑重晶石會對油氣層造成嚴重損害。為了安全高效的進行鉆井施工及油氣的開采,發生井漏后往往會采取堵漏的方式來保證井內安全。

2 常規堵漏方法在托普臺區塊的運用

以TP325井和TP337X井為實例,分別對該區塊易發井漏層位進行堵漏施工詳解。

2.1實例一:TP325井二疊系堵漏

TP325井于2012年8月13日13:00下?127mm光鉆桿,后進行二疊系堵漏施工作業,做地層承壓驗堵,滿足工程施工要求不低于8MPa(8.3MPa降至7.9MPa),于8月14日21:00起?127mm光鉆桿完,共耗時56h(折合2.33d)。

2.1.1基本數據

(1)二疊系井段:4598~4851m,段長253m。巖性:深灰、灰綠色英安巖下部夾少量黑色玄武巖,橫向、縱向裂縫較發育,易漏、易破碎、易垮塌。承壓堵漏井段4569.17~4862.65m,段長293.48m。

(2)上層套管有關數據:?244.5mm套管,管鞋下深4569.17m,套管內徑222.52mm。

(3)地破試驗:三開鉆進至井深4576.01m,做地破試驗,泥漿泵打壓至17MPa,地層破裂,破裂壓力17MPa,滲漏壓力14.5MPa,泥漿密度1.30g/cm3,地層破裂當量泥漿密度1.68g/cm3。

(4)堵漏鉆柱結構:銑齒接頭+?127mm光鉆桿。

(5)井眼數據:套管內容積3.88m3/100m,套管環空容積2.61m3/100m,?127mm鉆桿內容積0.916m3/ 100m,4862.65m鉆桿內容積 44.54m3,裸眼容積3.84m3/100m(井徑擴大率5%),裸眼容積11.28m3。

(6)鉆進泥漿性能:密度1.34g/cm3,粘度45s。

2.1.2TP325井二疊系堵漏前概況

在二疊系鉆井過程中,鉆進至4728.94~4735.38m鉆速變快并發生滲漏,最高漏速11.7m3/h,平均漏速5.08m3/h,持續時間3h,隨后采取降低排量鉆進,控制泥漿漏失量;井深4857.80~4858.10m鉆進過程中多次發生滲漏,井深4891~4892m鉆進時漏失3.2m3;鉆井過程中有少量地層剝蝕掉塊,二疊系鉆進及起鉆共漏失18.45m3。鉆穿二疊系20m以后,直接起鉆為做地層承壓試驗。

2.1.3TP325井二疊系堵漏施工

二疊系鉆進期間發生漏失,漏失泥漿量不多,揭開漏層時的漏失速度也不大,說明地層存在裂縫,裂縫發育較好,但是裂縫不大。因此現場優先考慮橋漿堵漏作業,提高地層承壓能力:采用中小顆粒為主、大顆粒為輔,濃度30%左右的堵漏漿封堵二疊系地層,進行承壓堵漏。

(1)堵漏漿配方:密度1.34g/cm3基漿40 m3+潤滑劑1桶+3%核桃殼(細)×1.0t+2%核桃殼(中粗)×0.8t +1%核桃殼(粗)×0.5t+3%SQD-98(細)×1.2t+2% SQD-98(中粗)×0.8t+1%SQD-98(粗)×0.5t+2%果殼(細)×1.0t+2%CXD×1.0t+2%蛭石(細0.25~0.71mm)×1.0t+0.5%鋸末(細)×0.25t+2%PB-1×1.0t+ 4%QS-2×2.0t+3%土粉×1.0t+8%3H×3.0t。共加入14.05t堵漏材料,配置濃度30%堵漏泥漿。

(2)堵漏施工過程:下?127mm光鉆桿到底,首先開泵通水確保鉆具水眼暢通,然后泵入堵漏漿24.6m3,頂替井漿42m3,替漿后鉆具內預留堵漏漿2m3,再將套管起鉆至套管內,關井從環空打壓憋壓擠堵。本次憋壓擠堵共泵入井漿12.7m3,泄壓前立壓8.0MPa,泄壓回吐泥漿0.8m3,共擠入堵漏泥漿12.1m3,擠堵效果很好。開井靜止候堵2h后循環泥漿,下鉆至井底循環篩出井筒內剩余堵漏漿。

2.1.4TP325井二疊系堵漏小結

本井承壓堵漏一大特點:地層裂縫發育較好,但裂縫不大,地層吃入量較大,地層共吃入堵漏漿17.91m3。從堵漏結果來看,地層承壓能力提高到8MPa,井底當量泥漿密度提高到1.51g/cm3。本次堵漏配方合適,堵漏效果很好,滿足后續鉆井施工要求。堵漏中幾個關鍵點:(1)堵漏施工過程中,間斷泵入井漿,將環空內堵漏漿壓入地層,地層能緩慢吃入堵漏漿而壓力緩慢上升,力求讓地層盡可能多的吃入堵漏漿,但是注意控制好排量,在地層突然發生破裂(即壓力由升到降),這時應立即停泵,防止瞬間泵入量過大,人為造成地層裂縫延伸、增大,影響堵漏效果。(2)中間擠注時,間隔一段時間。每次泵入堵漏漿停泵后,壓力均比之前高,說明吃入難度在增加,堵漏漿封堵裂縫產生效果,達到承壓堵漏的要求。(3)由于堵漏漿配方中含有3H,在憋壓堵漏后,開井靜停2h,一方面是等待堵漏材料膨脹,另一方面是等待地層縫隙自行閉合,這一步驟是必須要做的,然后篩出堵漏漿,做地層承壓試驗一次成功。

2.2實例二:TP337X井柯坪塔格組堵漏

TP337X井鉆遇柯坪塔格組復雜地層,多次發生井漏,嚴重影響鉆井生產,如何快速有效地堵漏成功,是本井取得巨大效益的前提。

2.2.1基本數據

(1)井眼尺寸:?215.9mm。

(2)上層套管有關數據:?244.5mm套管,管鞋下深:4811.94m。

(3)井漿性能:密度1.36g/cm3,粘度62s。

(4)地質情況:柯坪塔格組地層巖性為灰色細粒砂巖,深灰,綠灰色泥巖,根據現場情況,綜合分析判斷漏失層位是塔塔埃爾塔格組與柯坪塔格組地層的砂巖。

2.2.2TP337X井柯坪塔格組井漏情況

(1)2013年12月28日15:00下常規鉆具至井深5918m(距井底0.3m)開泵循環,15:51井口突然失返,漏失泥漿5.6m3,起鉆簡化鉆具下入光鉆桿堵漏;

(2)2014年1月9日5:30下鉆到底恢復鉆進,16:30鉆進至井深5927.67m,18:27劃眼循環處理井下掉塊時發生井漏(立壓19.5MPa,排量22L/s),18:35立壓下降(19.5MPa↘19.1MPa),出口槽流量減小(45.5%↘29.8%),漏失泥漿4.4m3,18:45降排量至10L/s觀察,出口返漿較小,漏失泥漿4.7m3。

2.2.3TP337X井柯坪塔格組堵漏施工

2.2.3.1第一次堵漏施工

2013年12月28日15:51下鉆至5918m循環,井口突然失返,漏失泥漿5.6m3,起鉆簡化鉆具下入光鉆桿進行堵漏。柯坪塔格組循環發生漏失說明環空泥漿失水增稠,循環阻力增大壓漏地層,屬開啟性井漏,地層自身承壓能力低,漏層裂縫發育,但裂縫不大。因此現場優先考慮橋漿堵漏:選用中小顆粒堵漏材料為主(封堵)、大顆粒堵漏材料為輔(架橋),濃度30%左右的堵漏漿封堵柯坪塔格組地層,進行承壓堵漏。

(1)堵漏鉆柱結構:? 127mm DP×3432.15m (9.16L/m)+?139.7mmDP×2359.05m(11.04L/m)+ ?127mmHWDP×121m(9.26L/m)。

(2)堵漏漿配方:密度1.35g/cm3井漿60 m3+3%細核桃殼×2.0t+2%中細核桃殼×3.0t+5%中細SQD-98× 3.0t+4%CXD×2.5t+3%蛭石(細)×2.0t+4%PB-1× 5.0t+3%云母×2.0t+5%3H×2.0t,堵漏漿濃度29%。

(3)堵漏施工過程:下鉆至井深5917m,注入濃度29%的堵漏漿40m3,返漿0.5m3后出口失返,初始排量10L/s,立壓0MPa,注入17m3后,提排量至13L/s,立壓升至5.6MPa,后下降至2.5MPa;替井漿50m3,井口未返漿,初始排量13L/s,立壓2.5MPa,注入28m3后提排量至18L/s,立壓8MPa,后緩慢降至4.5MPa。起鉆至套管內靜停堵漏2h,循環驗漏時發生井漏失返,第一次堵漏失效。考慮到泵注堵漏泥漿后起鉆至井深4705m時灌漿2.3m3,環空灌滿;分析認為靜停堵漏2h的時間太短暫,堵漏材料未充分膨脹、地層裂縫也未開始閉合,繼續靜停侯堵10h后,1月2日下光鉆桿至井深4700m、5300m、5650m、5918m分段循均無漏失。

(4)地層承壓試驗:起鉆至井深4760m,做地層承壓試驗,井深5918m,套管鞋井深4811.94m,關井泥漿泵打壓至8.2MPa,穩壓30min,無壓降,泥漿密度1.36g/cm3,套管鞋處當量密度1.54g/cm3,井底當量密度1.50g/cm3,堵漏成功。

2.2.3.2第二次堵漏施工

2014年1月5日13:51鉆進至井深5923.98m,鉆時加快,出口流量突然變小,發生井漏;立壓由20MPa降至19.7MPa,泵沖上漲6沖,排量由27.7L/s升高至29.8L/s,鉆壓由16t很快降至12t,隨后采取將排量鉆進,以充分揭開漏層;14:00鉆進至井深5924.04m,再次發生井漏,出口返漿量非常小,漏失密度1.36g/cm3泥漿19.4 m3,14:05降排量觀察,排量由29.8L/s降至13.8L/s,漏失1.36g/cm3泥漿3.4m3,出口返漿量較小,15:00因井漏地層剝落掉塊,起鉆阻力太大,帶泵起鉆甩出7根單根,出口返漿量較小,漏失1.36g/cm3泥漿2.7m3,18:00起鉆至井深4700m(吊灌泥漿9.1m3),20:00靜止觀察(補漿0.2m3),22:00循環觀察液面(排量由13.8L/s升至27.6L/s發生漏失,后又降至13.8L/s,漏失1.36g/cm3泥漿8m3),24:00起鉆至井深4100m(吊灌泥漿6.9m3),共計漏失1.36g/cm3的泥漿49.7m3。

分析第2次井漏情況,初步判斷地層破碎、裂縫發育、地層的破裂壓力低,承壓堵漏施工過程中,地層的吃入量大,決定選用橋漿+3H承壓堵漏:加大堵漏泥漿注入量,加大堵漏材料粒度,提高堵漏泥漿濃度;用粗粒材料架橋、中顆粒為輔、纖維堵漏劑和小顆粒為主進行封堵。

(1)堵漏鉆柱結構:? 127mm DP×3432.15m (9.16L/m)+?139.7mm DP×2359.05m(11.04L/m)+ ?139.7mm HWDP×128m(9.26L/m)。

(2)堵漏漿配方:密度1.35 g/cm3井漿60 m3+2%核桃殼(細)×1.5t+2%核桃殼(粗)×1.5t+5%SQD-98(粗)×3.0t+3%SQD-98(細)×2.0t+8%CXD×5.0t+3%蛭石(細)×2.0t+4%PB-1×2.5t+3%云母×2.0t+6%3H× 3.0t+2%鋸末×1.0t+1%棉子殼×1.0t+QS-2×3.0t,總濃度35%左右。

(3)堵漏施工過程:下至井深5800m、5200m處分2次注入堵漏泥漿,分別泵入25.5m3、22.5m3,起鉆至4400m關井憋壓多次擠注堵漏泥漿,立壓從0↗12.4MP,累計擠入6.8m3、憋壓候堵30min后泄壓,地層回吐泥漿1.2m3。

(4)靜停候堵2h再循環驗漏無漏失。

(5)地層承壓試驗:井深5927.67m,套管鞋井深4811.94m,泥漿泵打壓至8.4MPa,穩壓30min,無壓降,泥漿密度1.36g/cm3,套管鞋處當量密度1.54g/cm3,井底當量密度1.50g/cm3,堵漏成功。

2.2.4TP337X柯坪塔格組堵漏小結

柯坪塔格組地層破碎,裂縫發育,在揭開新地層后會繼續發生漏失,地層吃入量比較大,但是裂縫不大。從堵漏效果看,本井柯坪塔格組堵漏已滿足施工要求。堵漏中幾個關鍵點:

(1)擠堵施工過程中,間斷泵入井漿,將環空內堵漏漿壓入地層,地層能緩慢吃入堵漏漿、壓力緩慢上升,力求讓地層盡可能多的吃入堵漏漿,但是注意控制好排量,防止泵入量過大,造成地層裂縫延伸、增大,影響堵漏效果。

(2)中間擠注時,間隔一段時間。每次泵入堵漏漿停泵后,壓力均比之前高,說明吃入難度在增加,堵漏漿在地層中產生效果,達到承壓堵漏的要求。

(3)揭開新漏層后,可采取適當降低鉆進排量,盡量多揭開漏層再進行堵漏施工,縮短堵漏次數節約堵漏時間。

2.3固井施工前,進行堵漏

針對TP337X井前期柯坪塔格組發生多次井漏這一情況,分析判斷下套管時發生井漏可能性非常大,為了能夠順利完成該井三開套管作業,進行全裸眼封堵提高井筒承壓能力。

2014年1月31日下光鉆桿至井底,期間配制濃度22%堵漏漿100m3,打堵漏漿92m3,封堵全裸眼井段4811.94~6796m,段長1984.06m,起鉆至井深4400m,分多次共擠注1.8m3后承壓至11.4MPa,穩壓40min,壓降0.5MPa,泄壓回吐1.3m3承壓成功。最終在下套管過程中未發生漏失,且在固井過程中也未發生漏失,最終該井油層套管固井質量評優,為后續油氣開采提供良好井筒條件。

3 經驗及建議

(1)堵漏作業,首先應該找準漏層,分析井漏情況,選擇合理的堵漏泥漿配方,進行針對性堵漏;

(2)對破碎性地層多點井漏應進行全井封堵;

(3)堵漏施工要確保鉆具安全,簡化鉆具避開復雜井段。堵漏環節時間節點掌握緊湊,杜絕誘發其他井下事故;

(4)為提高地層承壓能力,保證后續安全施工提供合格油氣開采井筒,建議進行地層承壓能力實驗。

TE2

B

1004-5716(2016)07-0081-04

2015-07-18

2015-07-30

張海軍(1974-),男(漢族),重慶人,工程師,現從事鉆井工程技術及管理工作。

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