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“三個抓手”保障火電企業設備安全運行

2016-03-07 15:28:26
電力設備管理 2016年3期
關鍵詞:設備管理

國電靖遠發電有限公司現由中國國電集團公司控股管理,裝有4臺200MW國產燃煤機組,是西北重要的電源樞紐。公司前身靖遠電廠屬國家“七五”、“八五”重點建設項目,于1986年8月開工,1989年10月一號機組投產發電,1992年11月四臺機組全部建成投產。鍋爐為DG670/140—540/540—12型超高壓中間再熱,單汽包自然循環,平衡通風、固態排渣煤粉爐;汽輪機型號為N200-130-535/535,一次中間再熱、超高壓、單軸、三缸三排汽鍋爐出口配備雙室三電場的靜電除塵器;經過2004年—2007年逐臺實施機組增容改造后,四臺機組容量分別達到220MW,公司現裝機容量共計88萬千瓦。2008年、2010年公司采用煙氣循環流化床脫硫工藝,分別完成了#4、#2機組脫硫改造,設計脫硫效率大于90%,2014年實際綜合脫硫效率分別達到92.18%、94.53%,二氧化硫排放達標率分別達到99.76%、99.78%;2014年完成#1、#3機組濕法脫硫改造,脫硫效率分別達到97.71%、98.36%,二氧化硫排放達標率100%。脫硝改造采用LND(低氮燃燒器)+SNCR(選擇性非催化還原)脫硝改造工藝,分別于2014年12月底、2015年底完成其它幾臺機組的脫硝、除塵器改造。除塵改造:采用#1、#3機組除塵器改造方案是將原電除塵增高4.5米,再增加一個高壓電場,電場電源改為高頻電源;除塵器進口加裝低溫省煤器的改造方案,2014年11月底完成改造;其它兩臺機組脫硫電除塵采用的工藝為復合電袋,2015年6月底完成改造;經現場專業檢測,煙塵排放濃度在30mg/m3以下,達到了預期的目的。環保改造后,機組氮氧化物、二氧化硫和煙塵排放濃度滿足GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標準》的排放要求。

國電靖遠發電有限公司設備管理始終立足推進科技興企戰略,以運行指標為核心,強化運行操作技能,挖掘設備運行潛力,以設備精細化檢修管理為抓手,提高設備健康水平,改變傳統計劃檢修,降低檢修成本;積極推廣應用成熟可靠的節能新技術、新工藝、新方法,提高機組的熱效率,提升設備化精細管理水平,提升機組生產能力,著力保障設備安全和經濟運行水平,總結為十二個字就是“一個核心、三個抓手、一個降低”。

一、以運行指標為核心,強化運行操作技能,挖掘設備運行潛力

發電廠設備運行指標直接體現在經濟效益和安全效益方面,公司始終以運行參數優化為核心,不斷提升運營能力,主要做了以下工作:一是重視人員的培訓工作,提高人員在設備異常運行狀況下的判斷和處理能力;公司安裝了機組仿真模擬系統,抽調精干人員擔任培訓指導,運行人員經過仿真機培訓,都成為運行中堅力量,始終保持運行機組高水平;二是加強運行后背監護管理,確保“兩票三制”嚴格落實,盯盤監盤精準到位,各項操作平穩規范,堅決杜絕各類誤操作發生,啟停機生產技術部及發電部技術人員均跟蹤監督;三是大力開展勞動競賽活動,每年都要修改運行指標勞動競賽辦法,逐年提高指標控目標,公司每年設立指標競賽獎勵,以運行值為單位,開展相互競賽,對于完成好的在月度獎勵中及時兌現,對于完成不好的,將進行處罰,有效激發運行人員積極性,公司220MW機組各指標排名都位列同類機組前列;四是每年大力開展技術比武活動,活動內容既有實際操作,又有事故應急處置,科目靈活多樣,集中體現為提高運行技能。并在廣播、微信等現代媒體進行宣傳報道,創造積極向上、人人爭先氛圍,并作為提拔干部優先考慮方向,近些年,雖然靖遠公司人員逐漸老化,大量人員走出靖遠公司,但運行技術水平始終比較高;五是深挖設備運行節能潛力,220MW機組是過渡技術設備系統,隨著機組節能要求不斷提高,深挖設備潛能擺在我們面前,靖遠公司始終以敢啃硬骨頭為工作著眼點,自加壓力,每個月都召開節能分析會,指定任務,分解到人,周跟蹤月考核,尤其考核與管理干部掛鉤,有效地提高管理效率和處理問題能力。對于不能解決的問題,納入年度計劃,逐年解決。

二、以技術監督為抓手,著力保障設備安全和經濟運行水平

技術監督是電廠設備健康生命線,一項失控技術監督管理,必然會發生設備重大事故。靖遠公司歷來重視技術監督,建立完備技術間網絡和職責,細化工作制度和技術監督細則,逐年完善逐年改進,建立技術監督預警機制,并不定時發布,按照PDCA循環機制,建檔立卡,不放過任何技術監督方的存在問題。每年至少召開兩次技術監督會議,總結經驗,指出問題,各專業技術監督按季度召開專業技術監督會議,解決專業上技術監督中薄弱點,對于重大技術監督問題,管理生產副總親自主持進行討論分析。與各電科院建立長期良好合作關系,幫助解決疑難雜癥,近幾年借助于各電科院幫助我們解決了#3機輪機軸瓦振動、SNCR運行中的水冷壁腐蝕等重大技術問題。

三、以設備精細化檢修管理為抓手,著力提高設備健康水平

靖遠公司已開展檢修精細化管理十幾年,從中得到精細化管理豐碩回報,總的來說體現在以下幾方面:一是建立精細化管理體系文件和技術支持性文件,主要包括安全類、技術類、環保類、節能類、設備類等,有設備管理事前策劃、事中技術嚴把關、事后評價等;二是強化重大缺陷技術公關,這是靖遠公司傳統,從投產初期鍋爐結焦,無法達到額定出力,通過技術攻關,大膽突破技術難關,借助于設計院開發出第一代低NOx燃燒器,不但解決機組出力,而且降低了氮氧化物排放,干法脫硫設計得不成熟,#2爐脫硫塔運行積灰無法運行,技術人員克服困難,一次次進行改造試驗,不知吃了多少灰,通過幾年不斷試驗摸索,通過加裝積灰振打、噴槍霧化角度改變、加裝導流改變煙氣流暢,使問題得到徹底解決,在全國范圍內無一家220MW做到干法脫硫長周期運行;三是深入開展隱患排查治理工作,梳理檢修維護的重點、尤其是易損部件的異常情況和重復性缺陷要嚴格記錄,準確把握,及時維護,提前預防,減少設備異常事故,從2012年到現在幾年時間,共計發現設備隱患2600多項,重大隱患20多項,都得到及時解決,預防創造價值達到1000多萬元;四是準確號脈、找準檢修重點和難點,“四管”泄漏是影響公司安全生產的突出問題,公司成立了防治“四管”泄漏專項攻關小組,制定了鍋爐“四管”防磨防爆防范措施和鍋爐受熱面防爆檢查卡,公司利用機組大小修、臨檢等時機,開展對受熱面逢停必查、交叉互查、重點部位重點檢查、領導帶隊檢查、多輪檢查等措施,將四管泄漏降低至最低,機組實現連續兩年無泄漏達到3次;五是鍛煉隊伍,提升檢修高度,靖遠公司利用檢修隊伍技術優勢,多次承包機組檢修,由起初300MW機組檢修,到600MW機組大修,打出了靖電檢修品牌,受到周邊兄弟單位的交口稱贊;六是加強設備檢修過程管控,公司檢修已形成從修前試驗、設備摸底、檢修策劃、備件采購、管檢修過程質量控制到修后鑒定等一系列管控,使檢修后設備健康水平從經濟性、安全性、環保等方面有一個比較大的提升。

四、以開展日常工作細節為重點抓手,落實生產責任制

細節決定成敗,日常工作多而繁雜,抽絲剝繭發現問題,并將問題解決在萌芽狀態,是管理的最大成功。靖遠公司歷來注重日常工作細節管理,每天生產早會對于值長匯報和設備暴露出問題不放過,工作布置細化到每一個滲漏點,對于重大問題,會后立即組織討論,當天問題當天解決,而且措施要到位,制定應急預案,每天都有督辦工作,當天必須回復解決問題件結果,對于拖拉、扯皮、慢作為的情況,納入月度績效考核,并在早會通報,使管理者有緊迫感;開展每天全覆蓋巡檢制度,包括領導、部門領導、技術人員、班組在內,不留死角,要做到早會匯報缺陷不超過2條,嚴格按照小缺陷不過班、大缺陷不過天原則,始終使設備處于良好狀態;定期工作更是嚴格執行,每周進行定期工作檢查,不定期現場抽查,通過多年來總結經驗,很好執行定期工作,可降低設備檢修費用20%以上,延長設備使用壽命周期達到30%以上。

五、以狀態檢修改變傳統計劃檢修,提升檢修精細化和準確化,降低檢修成本,延長設備運轉周期

狀態檢修國外已開展多年,國內開展此項工作也有幾年,我公司在開展狀態檢修方面主要做了以下工作。一是建立狀態檢修卡,設備被分為4類:關鍵、次關鍵、大型非關鍵和一般設備。二是電廠數據采集與分析:狀態檢修數據庫維護;按照狀態檢修計劃采集數據;對數據進行基本分析并給出意見;推薦需要的監測系統和儀器儀表;關注新技術并給出推薦意見。三是按照數據分析,開展設備狀態檢修,并時時跟蹤結果,達到PDCA循環管理,我公司已建立初步模型。在檢修管理過程中加強大小修技改項目資金管理,控制檢修材料成本費用上升,在堅持“應修必修,修必修好”的原則下,適當調整延長機組大小修計劃,降低檢修費用;嚴格執行材料消耗定額和部門費用控制預算;認真開展月度費用分析,加大對修舊利費的獎勵力度;強化采購控制,把質量、價格作為合格供方評價和選優的主要內容;嚴格二級庫房管理整治,減少物資積壓;加強大小修技改項目過程管理,提高大小修技改項目質量,保證機組大小修后都能連續運行180天以上。

靖遠公司設備管理,堅持走科學發展、節約發展、和諧發展的路子,不斷優化改進、優化設備運行工況,實現了機組安全運行天數長達5380多天,為公司創效增盈、核心競爭和持續發展能力奠定了基礎。但仍然面臨很多困難,如設備投產時間較長,部分設備老化,#1~#4爐前包墻過熱器、省煤器吊掛管、省煤器、空預器等設備換熱管管壁整體減薄嚴重,給水泵、一次風機、吸風機等主要輔機自投產以來從未做過任何節能改造和技術更新,許多承壓部件運行累計超過10萬小時以上等,由此引發的機組非停和人身事故安全隱患逐年上升,設備檢修管理難度加大;設備可靠性降低,突發問題不斷增多。結合上述問題公司積極采取應對措施:一是盡可能安排技改資金用于設備健康狀況改善;二是對威脅機組安全穩定運行的缺陷隱患必須在機組大修、小修中安排處理,未能及時處理的制定防范措施;三是加強檢修管理,做到“應修必修,修必修好”,利用機組大、小修和電氣設備春、秋檢等機會,進一步加強設備治理和系統改造,徹底消除設備、系統存在的隱患;四是加強設備定檢巡查頻次,強化重點設備、要害部位、關鍵環節的隱患排查整治力度,確保排查不留死角、整治不留后患;五是加強運行維護管理,確保“兩票三制”嚴格落實,盯盤監盤精準到位,各項操作平穩規范,堅決杜絕各類誤操作發生;六是全面做好防寒防凍、防火防爆、防環境污染等各項工作部署、落實,以及各類應急預案的演練,提高應急處理能力;七是強化安全教育培訓,提升安全技術素質,夯實基層班組和各級人員安全管理基礎。

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