王琰
摘 要:隨著煉油及化工行業發展越來越快,油品定量裝運技術也隨之不斷提高,先進的、現代化的定量裝車系統應運而生。定量裝車系統將計算機控制技術、網絡技術、通訊技術等有機結合起來,實現裝車的分散控制和集中管理功能。每一個環節都可以有相應的軟硬件功能支持;即提高裝車精度和效率,又降低了損耗,減輕工人的勞動強度,更加便于工人操作和工廠管理。
關鍵詞:發油鶴管;定量裝車系統
汽車定量裝車系統于2012年投用以來,運行情況一直不太理想,故障頻繁,維護量較大,嚴重影響正常裝車,多次產生計量糾紛。根據對該系統近去年下半年故障高發期運行情況的掌握和調查分析,特成立QC小組攻關予以解決。力爭達到提高油品裝車精度,減少故障率和裝車損耗,保證安全高效裝車,減少計量糾紛的發生,提高總廠定量裝車系統的速度和效率的目的。
汽車發油流程:
油罐→汽車裝車泵→裝車匯管→定量裝車系統→裝車鶴管→罐車
定量裝車系統:
包括質量流量計、電液閥門、靜電報警系統、批處理器等主要設備。
一、現狀分析
自油庫定量裝車投用以來,問題一直持續不斷,給裝車增加了困難,增加了計量糾紛。主要故障為電液閥泄漏、質量流量計零點漂移且與地衡比對偏差較大、提示裝車任務未完成無法結算、批處理器和控制器時常出現通訊故障、地衡數據傳輸失敗、溢油接地報警等,我們做了以下幾方面的調查:
(一)設備故障率調查
油庫定量裝車投產使用兩年多來,電液閥總計18臺,已經開始出現故障頻發現象。
(二)電液閥使用環境的調查
通過對電液閥故障的檢查處理,造成電液閥關不死的主要原因為:工藝管道吹掃不徹底,電液閥門前未加過濾網,經常發現有焊渣、螺栓帽、破碎的墊片等雜物進入閥體,致使閥門關閉不嚴,造成無法計量和油品泄漏的安全隱患。
而電液閥門不動作主要是發生溢油或者產生接地保護。當接地夾和溢油開關都正常時,主要故障原因就是接地電路板保護箱密封效果差,導致箱內進水電路板損壞或者溢油開關表面有灰塵誤報警等。
調查結論:工藝管線吹掃不徹底、儀表安裝施工不規范是造成電液閥門故障多的主要因素。
(三)批處理器通訊調查
經過調查7-12鶴位批處理器時常通訊中斷故障,經檢查RS485電纜接地和絕緣性能完好,每個接線箱信號線接觸正常,出現問題時需要把7-12鶴位6臺批處理器一次停電,再一次上電才能正常工作。如不能解決需要重啟服務器。
調查結論:頻繁重啟批處理器對正常裝車、刷卡、結算都有影響,設備制造本身和通訊配置不合理影響安全長周期運行。
(四)結算單打印錯誤調查
結算單與提貨單中提貨人不一致,結算單中打印出以前保存的流水號數據,這要求銷售人員要仔細核對,同時說明數據庫存在問題,需優化完善。
調查結論:對數據庫優化,規范銷售操作行為。
(五)質量流量計零點漂移的調查
定量裝車系統共配備22臺艾默生質量流量計,其中輕油發車臺18臺,重油發車臺4臺。重油發車臺自投用以來,一直以地衡結算。輕油發車臺全部以流量計數據結算。為了達到準確計量的目的,計量站定期對質量流量計和地衡數據進行比對,偏差過大要對流量計進行檢查、維修。自2014年12月以來,2號、3號、5號偏差較大,多次出現零漂現象,同時,密度波動頻繁,經常引起計量糾紛。
經過調查,該流量計都是在停止裝車的情況下產生零點漂移的現象。正常裝車后,流量計開始正常工作,瞬時流量、密度、驅動增益等參數未出現大的波動,并且均在正常的范圍之內。經過多次與地衡比對,正常裝車后,比對數據均在誤差范圍之內。在沒有裝車的情況下,質量流量計產生零漂,引起質量流量計零漂原因主要有:安裝應力、傳感器損壞、介質不滿管、介質凝結掛壁、管道內氣液兩相等原因。
調查結論:仔細檢查流量計安裝情況,各部件是否完好,提高備壓,提高介質溫度等。
二、針對造成定量裝車系統故障率高的原因,采取相應的措施:
(一)規范提貨單格式,減少地衡數據傳輸失敗發生
(二)實現預知維修,減少電液閥泄露的發生
(三)加強職工培訓,及時準確處理設備故障
(四)落實防爆防護要求,防止水汽對電路板的損壞
(五)完善批處理器與控制器的通訊配置,保證通訊正常
(六)規范數據庫調用格式,避免打印數據和數據庫不一致發生
(七)針對流量計冬季零點飄移的現象,制定相應措施
1.裝車開始前,建議開泵循環30分鐘以上,提高介質溫度,避免因介質凝結、氣泡等造成流量計零點漂移。
2.裝車作業結束后,關閉流量計前后手閥,保證流量計U型測量管內充滿液體,避免零漂的發生。
3.做好預知維護,定期查看流量計的激勵電流、驅動電壓和驅動增益值等是否工作在正常的范圍內。同事建議做好流量計的冬季保溫工作。
4.對未出現零漂但質量流量計和地衡數據比對超差的流量計,應該做零點校正工作。
5.為提高流量計測量精度,質量流量計安裝應注意以下方面:在安裝傳感器時,傳感器安裝法蘭必須與管道法蘭同軸連接,應使傳感器、斷流閥與工藝主管線處于同一鉛垂面內,這樣才能消除安裝應力。建議在流量計兩側安裝不銹鋼擾性軟管,達到克服應力的目的。在安裝中還要采用支撐桿牢固支撐管道及閥門的方式。支撐桿的下端必須固定在穩固的基礎上,上端與管道卡子相配合來支撐工工藝管道。
三、通過對影響“降低定量裝車故障率”的各種因素的分析和研究,實施相應的措施后取得明顯的效果
(一)設備故障有明顯的降低
據統計2015年2月至今,汽車臺定量裝車系統的故障率由活動前101次下降到活動后5次。在具體實施過程中,我們對有聯系的相關故障,在制定解決措施時,進行了統一規劃,在一定的時間內集中解決,避免了各自為政,這樣有效地縮短檢維修時間,節約了裝車人員等待時間,提高了生產效率。
(二)提高了計量數據的準確性,減少了計量糾紛
采取措施以來,分批集中解決了電液閥密封圈更換7臺次、溢油開關信號纜線芯更換4臺次、規范并更新提貨單格式5處、完善批處理器與控制器的通訊配置18臺次,定期巡檢質量流量計數據,及時對差量較大的流量計進行維修,以及班組內部專項培訓3課時。較去年同期相比裝車故障率大大降低,降幅為87%,提高了計量數據的準確性。