梁汝科
(肇慶市技師學(xué)院 ,廣東 肇慶 526060)
釹鐵硼稀土永磁生產(chǎn)壓型模具的改造
梁汝科
(肇慶市技師學(xué)院 ,廣東 肇慶 526060)
在使用過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)校辦廠壓型工序壓型模具材料選用不當(dāng),模具設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)有缺陷。通過(guò)對(duì)模具的改造,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。
通用壓桿;互換性;無(wú)磁硬質(zhì)合金;模頭
在生產(chǎn)實(shí)習(xí)教學(xué)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)學(xué)院校辦廠的壓型模具有缺陷,對(duì)模具進(jìn)行針對(duì)性的改造,把壓桿改為通用壓桿,通用壓桿有互換性,模頭材料由無(wú)磁鋼改為無(wú)磁硬質(zhì)合金,壓桿和模頭分成兩部分制作,根據(jù)需要可把不同規(guī)格毛坯的模頭裝配在通用壓桿上生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品。這樣,解決了壓型模具在材料選用和結(jié)構(gòu)上的不足,收到預(yù)期效果。
1.1 模具設(shè)計(jì)有缺陷,材料利用率低
釹鐵硼稀土永磁材料生產(chǎn)的產(chǎn)品,具有高磁能積、高剩磁、高矯頑力以及良好的穩(wěn)定性,能滿足微型、高效能的永磁器件的要求,應(yīng)用廣泛。產(chǎn)品的制造過(guò)程是由選料→配料→合金熔煉→制粉→壓型→燒結(jié)與回火→機(jī)加工→電鍍→成品等工序組成,壓型工序是其中一道重要工序。產(chǎn)品毛坯壓型時(shí)取向磁場(chǎng)要求達(dá)12500GS以上,為減少模具對(duì)磁場(chǎng)的影響,保證粉末成型質(zhì)量,模具材料使用7MnCrAl2VWM0牌號(hào)無(wú)磁鋼。模具設(shè)計(jì)時(shí)壓桿與模頭制成整體,以制作φ17.5×36.5規(guī)格毛坯的模具為例,這是舊版設(shè)計(jì)的模具,如圖1所示。模具的壓桿和模頭加工成整體,設(shè)計(jì)有缺陷,壓桿利用率低,互換性差。壓桿和模頭設(shè)計(jì)制成整體,在生產(chǎn)過(guò)程中,如果操作不當(dāng)或機(jī)器故障造成模頭突然損壞時(shí),重新加工模具周期長(zhǎng),影響生產(chǎn),使生產(chǎn)成本增加。
1.2 模具磨損變形快,毛坯脫模困難

圖1 整體式模具

圖2 通用壓桿
用無(wú)磁鋼做的模頭經(jīng)打磨后的表面粗糙度為Ral.6um,達(dá)不到工藝要求的Ra0.8um。無(wú)磁鋼的韌性較好,但硬度不高,只有30HRC左右。毛坯壓型時(shí)的壓制壓力很大,常取3~5MPa左右的壓力,在壓力的反復(fù)作用下,模頭容易磨損、變形。由于模具材料硬度低,模頭的表面粗糙度值大、模頭磨損快等原因,毛坯壓型完畢容易粘模,難以脫模,造成崩缺次品多。模頭使用約5000次后,表面粗糙度值變大明顯,磨損變形明顯,特別是凸邊間的變形較嚴(yán)重,容易造成毛坯粘模、崩缺、錯(cuò)位或者暗裂等質(zhì)量問(wèn)題。因模具的模頭的表面粗糙度值大,毛坯在壓型中受力不均而在坯料內(nèi)部產(chǎn)生細(xì)小暗裂、沙孔時(shí),往往難以發(fā)現(xiàn),而在毛坯燒結(jié)成型出爐檢測(cè),甚至切片加工才發(fā)現(xiàn)裂紋時(shí),往往造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
1.3 毛坯初始密度低,容易崩缺變形
用無(wú)磁鋼制作的模具壓制出來(lái)的毛坯初始密度低,一般只有3.0g/cm3,過(guò)等靜壓后達(dá)3.5g/cm3。毛坯的初始密度低,強(qiáng)度低,擺放時(shí)容易崩缺,細(xì)小規(guī)格毛坯的崩缺更多。毛坯初始密度低,容易吸氧,吸氧嚴(yán)重時(shí),燒結(jié)困難,燒結(jié)時(shí)間長(zhǎng),耗電量大,成本上升。毛坯燒結(jié)時(shí)成型困難,晶體收縮不均勻,毛坯密度差,表層容易起皺皮,光澤較暗,甚至出現(xiàn)氧化等現(xiàn)象。毛坯收縮不均勻,一頭收縮大,一頭收縮小,于是引起彎曲變形,造成廢品。毛坯的崩缺耗損率達(dá)4%,彎曲率達(dá)6‰,降低了產(chǎn)品合格率,造成了經(jīng)濟(jì)損失。
2.1 改進(jìn)模具構(gòu)造,提高利用率
產(chǎn)品質(zhì)量好,生產(chǎn)成本低,是每個(gè)企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)能力的重要因素。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,年產(chǎn)量超過(guò)800噸,產(chǎn)品品種的不斷更新、增加,相應(yīng)配套模具的數(shù)量必定隨之增加。只有對(duì)模具進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑欤拍苓m應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的要求。作為一名生產(chǎn)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師,在生產(chǎn)實(shí)踐和實(shí)習(xí)指導(dǎo)過(guò)程中,通過(guò)細(xì)心觀察、反復(fù)研究和試驗(yàn),針對(duì)性改造模具構(gòu)造,改善模頭材質(zhì),把壓桿改成通用性壓桿,具有互換性,提高利用率。把模具的壓桿和模頭分成兩部分設(shè)計(jì)和制作,為降低成本,壓桿的材料用無(wú)磁鋼,改成通用壓桿,互換性強(qiáng),如圖2所示。而模頭材料使用牌號(hào)為YN20的無(wú)磁硬質(zhì)合金,設(shè)計(jì)構(gòu)造如圖3所示。
以制作ф17.5×36.5規(guī)格毛坯模具為例,如果用無(wú)磁硬質(zhì)合金制作舊版整體式模具一套,生產(chǎn)成本會(huì)大幅度增加,成本約需1萬(wàn)多元。但是如果不改造模具構(gòu)造和使用材料,既不適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展需要,又影響產(chǎn)品質(zhì)量。通過(guò)對(duì)模具構(gòu)成和模頭材料進(jìn)行改造,把壓桿改成通用壓桿,用無(wú)磁鋼制作,僅模頭用無(wú)磁硬質(zhì)合金制作,制作一套模具成本約為7千元,節(jié)約成本達(dá)3千多元,隨著生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大和產(chǎn)品品種的增加,一年新做模具約50套,可節(jié)約成本達(dá)15萬(wàn)元。通用壓桿的互換性強(qiáng),可以循環(huán)使用,制作新產(chǎn)品的模具時(shí),只需制作模腔、模頭就可以了。改進(jìn)模具構(gòu)造后,提高了壓桿使用率,降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。
2.2 改良模頭材料,提高生產(chǎn)率
模頭用牌號(hào)為YN20無(wú)磁硬質(zhì)合金制作,硬度高達(dá)62HRC以上,但脆性大,裝配、調(diào)試模具要小心謹(jǐn)慎,避免損壞模頭,保證裝配質(zhì)量。如圖4所示,這是改進(jìn)后的ф17.5×36.5規(guī)格毛坯模具裝配圖。

圖3 YN20的無(wú)磁硬質(zhì)合金模頭

圖4 模具裝配圖
用無(wú)磁硬質(zhì)合金制作的模頭,硬度高,表面粗糙度達(dá)Ra0.8μm以上,與無(wú)磁鋼模頭相比較,在同樣壓力反復(fù)作用下,即使壓制大約10000次后,磨損變形小,毛坯脫模容易,裂紋毛坯數(shù)量和模具維修減少。遇到模頭損壞,可以迅速拆卸模具,換裝新的模頭投入生產(chǎn),大大提高了生產(chǎn)效率。壓型壓力的相對(duì)加大,毛坯強(qiáng)度提高,減少崩缺、暗裂等廢品,降低了成本。
2.3 改善毛坯密度,提高合格率
模具用無(wú)磁硬質(zhì)合金制作模頭,生產(chǎn)毛坯的初始密度有了提高,達(dá)3.5g/cm3,過(guò)等靜壓后可達(dá)到4.0g/cm3以上。毛坯初始密度高,減少吸附氧分的程度,容易燒結(jié),燒結(jié)時(shí)間相對(duì)縮短,使毛坯的燒結(jié)耗電量減少,降低了生產(chǎn)成本。毛坯的崩缺耗損率由4%下降為2%,彎曲率由6‰下降為3‰。跟用無(wú)磁鋼模頭壓制的毛坯相比,燒結(jié)出爐的毛坯光澤鮮亮,致密性好,產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)都有不同程度提高。毛坯的彎曲、崩缺減少,廢次品減少,提高了產(chǎn)品合格率,節(jié)約了成本,模具的改造收到了預(yù)期的效果。通過(guò)對(duì)壓型工序壓型模具的構(gòu)造進(jìn)行改造,壓桿和模頭由整體式改造成獨(dú)立式設(shè)計(jì),壓桿和模頭分別用無(wú)磁鋼和無(wú)磁硬質(zhì)合金制作,提高了產(chǎn)品合格率,降低了模具的制造成本,創(chuàng)造了效益,得到了同行的認(rèn)同與推廣使用。
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TQ330.4+1
A
1671-0711(2016)12(上)-0109-03