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150 t/h循環流化床鍋爐返料風系統的改進
2臺150 t/h高溫、高壓循環流化床鍋爐2011年10月投產,每臺鍋爐配置2臺75 kW的返料羅茨機,1開1備。投運后,存在返料風壓過高,風機出口氣體壓力>30 kPa(額定全壓29 kPa),返料羅茨風機電流高、超負荷,現場噪音(90 dB)嚴重超標問題。同時,由于風壓過高,造成返料風帽磨損、磨穿,過大的返料松動風又對旋風分離器內的氣流造成擾動,影響分離器的收集效率,最終影響鍋爐的帶負荷能力。運行初期,鍋爐負荷只能達130 t/h。
鑒于羅茨風機出口不能憋壓,而出口安全閥打開,風機負荷反而下降。據此,采取卸壓降負荷的方法。2012年7月利用2臺150 t/h鍋爐檢修機會,從返料風母管配置1根Φ76 mm管線至一次風空氣預熱器出口母管,中間設置1只起調節作用的閥門。正常運行時,一次風空氣預熱器出口母管風壓在10~12 kPa,而羅茨返料風機出口風壓在28 kPa以上,通過將部分返料風竄入一次風內,起到卸壓、降低風機電流和運行噪音的作用。
(1)通過對該2臺鍋爐返料風系統的改進,羅茨返料風機的運行電流較改進前平均降低10 A(380 V),相當于每臺羅茨返料風機節電5 kW,以年運行330 d、電價0.4元/(kW·h)計,則2臺鍋爐羅茨返料風機年節電79 200 kW·h,年經濟效益31 680元。
(2)改進后,返料器的返料風和松動風均可調節,不會導致羅茨風機憋壓跳閘,返料風帽磨損減小,返料循環穩定性提高;同時,杜絕了返料器向旋風分離器竄風,旋風分離效率提高,鍋爐負荷能力提高5~10 t/h。
(3)現場噪音降低。改造前,羅茨返料風機在憋壓時噪音達90 dB;改進后,風機噪音降至80 dB,加隔音板后,隔音板房外噪音降至65 dB。
(安徽晉煤中能化工股份有限公司
安徽臨泉236400 宋竹根)