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蒸發系統二段分離器下料問題及處理措施

2016-03-12 09:44:06黃海明王雪妮王志良
氮肥與合成氣 2016年10期
關鍵詞:系統

黃海明 王雪妮 王志良

(陜西陜化化工集團有限公司陜化華縣714100)

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蒸發系統二段分離器下料問題及處理措施

黃海明 王雪妮 王志良

(陜西陜化化工集團有限公司陜化華縣714100)

陜西陜化工集團有限公司尿素系統采用水溶液全循環工藝,于1972年建成投產,年產110 kt尿素;經多次改造,生產能力不斷提高,達到年產180 kt尿素。2008年9月,由于該工藝系統技術落后、生產成本較高被迫停運,后采用GXZH高壓圈節能增產工藝專利技術進行改造,使該套尿素裝置生產能力增至年產270 kt尿素,消耗指標大幅降低,從而擴大了生產規模,降低了成本,提升了經濟效益。

1 蒸發工藝流程

蒸發系統二段分離器排出的尿液被減壓至約0.066 MPa(絕壓)后進入閃蒸槽,出閃蒸槽的尿液被減壓至0.034 MPa(絕壓)后進入真空預濃縮器,尿液經熱能回收段濃度被提高至約85.0%(質量分數,下同),然后排往一段蒸發加熱器,在0.033 MPa(絕壓)下尿液被加熱至約130 ℃,濃度被提高至約96.0%;然后去二段蒸發加熱器,在0.003 3 MPa(絕壓)壓力下尿液被加熱至約140 ℃,濃度被提高至約99.7%,再經熔融泵打至造粒塔的造粒噴頭造粒,成品尿素經皮帶輸送至包裝工段。

2 存在的問題及處理措施

自2012年5月系統改造開車以來,蒸發系統二段分離器下液多次出現滿液現象,也因此出現了幾次事故,主要是由于存在熔融泵填料、H8視鏡、熔融泵進口視鏡等泄漏問題。因為當時操作人員業務知識及經驗不足,導致處理不及時且有不當,多次造成二段分離器氣相夾帶尿液至二表槽,造成二循一冷、二循二冷補液堵塞以及以二表液為密封水的一甲泵、二甲泵密封水中斷,進而系統被迫停車。此后一甲泵改用冷凝液作為密封水,防止此類事故發生造成一甲泵損壞,進而對高、中、低壓系統產生較大影響。

2015年12月30日13:15,尿素裝置因前系統鍋爐問題停車,車間消除系統缺陷,并對長時間高負荷運行的蒸發系統進行熱洗處理,查找蒸發系統漏點。熱洗完畢后,發現H8視鏡下溫度套筒旁保溫夾套上有一孔洞漏水,將保溫蒸汽及回水閥關閉后仍漏水,懷疑H8視鏡下料管有漏點進而從夾套孔洞中漏出,隨后將二段分離器下料管排凈后未再漏水,進而證實H8視鏡下料管確實有漏點。為此,從夾套漏點處割開一部分,走水至二段分離器,發現是H8視鏡下溫度套筒與下料管到連接處焊縫泄漏,排水補焊后走水再未漏水,隨后對夾套進行修補;后開蒸汽及回水閥發現保溫夾套溫度未升高,懷疑夾套保溫管堵塞,因急于開車未對夾套保溫進行徹底檢查。

2015年12月30日22:40,系統投料開車,蒸發系統運行平穩。2015年12月31日12:00起,蒸發系統二段分離器下液H8視鏡一直滿液位,第1次分析尿素成品中縮二脲質量分數為1.93×10-6,并呈增長趨勢。懷疑是熔融泵填料泄漏,緊固后未得到好轉,隨后倒熔融泵,情況依舊未得到好轉;現場檢查發現H8視鏡液位滿,而熔融泵進口視鏡液位卻能拉低,懷疑是H8視鏡至熔融泵進口視鏡存在泄漏點,于是對二段分離器下料管各法蘭及視鏡邊緣用玻璃膠密封,依舊毫無效果。隨后懷疑H8視鏡至熔融泵前視鏡間有雜物夾雜其中,進而影響尿液流通量,即停運蒸發系統,準備對H8視鏡及熔融泵前視鏡進行拆除,工藝處理完成后,先對熔融泵前視鏡進行拆除,并用膠皮管向管道中捅,至斜管與立管彎頭處未發現有額外阻力,遂決定繼續拆除三樓H8視鏡檢查立管段,卻因尿液槽溢流被迫中止,系統減至雙機最低量5 000 m3/h(標態),蒸發系統補料運行;至2016年1月1日8:15白班后,系統停車處理查找

原因。此次停車,經討論懷疑二段分離器下料管有阻力或夾套再漏,決定拆除保溫,拆開夾套進行檢查,將蒸發系統走滿水后,發現二樓彎頭處保溫棉內側有許多尿素黏結,而彎管處夾套連接管上有一孔洞,并發現保溫管中有尿素殘留。為此,決定直接更換二段分離器下料管,并制作伴管保溫。實施過程中,發現H8視鏡處夾套連接管以及平管與立管連接處夾套被尿素堵住,電焊切割下后發現二分離下料至H8視鏡上管線無異常,而H8視鏡以下立管部分被抽變形,嚴重影響尿液流通量,H8視鏡上部尿液難以被及時輸送至造粒噴頭,停留時間大大增加,導致尿素成品中縮二脲含量較高,造成產品不合格。

管道更換為316L材質及重新制作的伴管保溫完畢后,通過試漏及對H8下料管伴管進行增添保溫棉后,蒸發系統全副線造粒,拉低尿液槽液位。同時,高壓圈進行沖洗連通,并進行系統投料開車;待系統加量至9 500 m3/h(標態)后,蒸發系統主線引料,待預濃縮溫度下降時,補料切出打循環。加至15 000 m3/h(標態)時,蒸發系統恢復正常,問題得以解決。

3 結語

該蒸發系統二段分離器下料管原材質為304L,管徑為DN125 mm,變形段剛好在H8視鏡以下部分,通過截斷發現,變形部分厚度約為3.0 mm,通徑相當于DN65 mm管道。經討論、分析,原因:①由于二樓彎頭處被積聚的尿液堵塞,溫度套筒漏出的水將套筒至彎頭處夾套間充滿,系統生產時,蒸發溫度波動到140 ℃左右時,此空間水被加熱而所余空間不足,產生的壓力過大,造成該段管道變形;②可能是材質制造有問題。

二段分離器下料管改為伴管保溫后,系統大幅減量時,蒸發系統波動較大,易出現斷料問題,二段分離器下料管容易不暢。計劃2016年3月大檢修改回夾套保溫,以減少系統波動造成的蒸發系統斷料問題。

2016- 03- 04)

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