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白豹油區延長油井檢泵周期方法探析

2016-03-13 16:00:36唐勤超李若梅長慶油田分公司第七采油廠陜西延安717606
化工管理 2016年28期
關鍵詞:故障

唐勤超 李若梅(長慶油田分公司第七采油廠,陜西 延安 717606)

白豹油區延長油井檢泵周期方法探析

唐勤超 李若梅(長慶油田分公司第七采油廠,陜西 延安 717606)

近幾年,隨著白豹油區開采年限的增長,地層和井筒情況日益復雜,使得油井結蠟、結垢、套損等井筒矛盾不斷增多,很大程度上制約著我區油田的生產。如何有效延長油井檢泵周期,已成為迫在眉睫的問題。因此,在白豹油區穩定發展之際,通過對近幾年油井維護性作業的分析和研究,以期形成適于我區油井生產的井筒管理方法,減少井下作業次數,延長油井檢泵周期,為油田生產保駕護航。

白豹油區;檢泵周期;井筒;油井維護性作業;油田生產

1 基本概況

白豹油區目前共計油井**口,應開**口,實開**口,油井利用率100%,采油時率99.2%,平均生產動態:2.55m3/d、1.46t/d、32.4%,工作參數:2.5m*3.44r/ min*31.57mm*1590m,油層中深2139m,液柱高度633m,泵效32.2%,平均流壓5.06MPa,檢泵頻次0.69次/口*年。

2 影響油井檢泵周期的主要原因及分析

2.1抽油泵故障

由于井下工況復雜,抽油泵極易因各種原因而發生故障,從而成為了影響油井的檢泵周期的重要因素。

2013~2015年因抽油泵故障導致躺井共計470井次,通過分類統計,其中,泵閥漏失占所有原因的37.2%,主要由于結垢、結蠟、井筒出砂或雜物導致凡爾漏失以及修復泵質量問題;其次為凡爾失靈與凡爾罩斷。

2.2油井結蠟

由于在開采過程中,原油在井筒中不斷的舉升,溫度不斷的下降,而其粘度不斷增加,直至有蠟質析出,影響原油在井筒內的流動性和油井的產液能力。按油水井生產決策和工藝專家系統統計,平均結蠟周期180天,其中嚴重結蠟井(結蠟周期≤90天)占全區總開井數的22%。結蠟區域主要集中在白102、白168以及袁9-5區域。

2.3桿柱故障

結合修井現場核實以及油井生產資料,可知我區油井桿柱故障原因主要有以下幾個方面:①參數不合理。白豹油區目前油井工作參數:2.5m*3.44r/min*31.57mm*1590m,目前仍有部分油井存在抽汲參數不合理(不符合“長沖程、慢沖次”),共計25口,部分油井工作參數偏大,共計77口。工作參數過大會擴大抽油桿疲勞源的脆度,加上斜井的下部井斜角、方位角變化較大以及低沉沒度,泵長期供液不足而造成的“液擊”影響在下部更為明顯,導致2013年至今出現15口因參數不合理致桿柱故障油井。②桿柱組合不合理。桿柱設計不合理造成抽油桿的斷脫,主要體現在兩方面:a.抽油桿超負荷工作,承受的應力超過了強度極限,使其發生斷裂;b.隨著井深的不斷加大,往往采用單級或兩級抽油桿柱,而有時井況比較復雜,造成下部抽油桿出現受壓而彎曲的現象,彎曲部位的凸側面會產生附加的拉應力,進而使凸側面受到的拉應力超過橫截面的平均拉應力,對于循環應力來說,這種附加拉力使得應力幅度增大,因而更容易出現桿柱故障。③扶正防磨不完善。a.由于定向井在空間上井眼軌跡變化較復雜,狗腿度變化較大,一旦油井因扶正防磨不完善,極易局部出現偏磨現象,嚴重時甚至導致桿柱斷裂。b.油管承受交變的液柱載荷發生彎曲,增加了與抽油桿的偏磨。油管在每個沖程中,要承受液柱壓力作用在柱塞上的載荷,下沖程時液柱載荷通過固定閥轉換到油管,油管伸長;上沖程時,液柱載荷轉換到抽油桿上,液柱載荷突然消失,油管收縮并因為彎曲效應而彎曲,造成桿管之間的偏磨,同樣若該位置防偏磨不完善,也可以導致抽油桿的脫扣或斷裂的情況的發生。

3 治理對策及效果評價

根據以上分析,明確了白豹油區目前井筒存在的主要矛盾。技術對策:根據2013年至今井筒治理成功經驗,結合白豹作業區目前井筒管理中存在的主要矛盾。按照“突出重點,解決主要矛盾”方針,加強“三項管理”,認真推行“一井一法一卡片”,執行“井筒閉式循環”管理,加強井筒五防配套管理,優化供排關系,挖掘井筒潛力。從主要矛盾下手,加大抽油泵故障、結蠟井、桿柱故障井的防治力度,降低我區井下作業的頻次,延長我區的檢泵周期。

3.1加強“三項管理”

(1)推行“一井一法一卡片”。在全區開展“一井一法一卡片”管理制度,2013年年初開始,技術組通過現場調研,根據資料錄取、巡回檢查的需要,以及每口油井日常生產特征制定其措施和資料錄取卡片,確保了每口井資料錄取到位,措施實施有計劃,措施開展有監督,有落實的良好井筒管理手段。

(2)執行“井筒閉式循環”管理。技術組每天對功圖、載荷以及產量進行跟蹤,分析與診斷,發現異常及時進行安排落實;同時檢查各井區工作落實情況,及時解決問題。井區每天進行分析,跟蹤動態變化,落實提出的“六小措施”。同時做好資料錄取工作,并及時反饋技術組。

(3)嚴格實施“六小”措施。認真總結井筒管理的優良做法,開展“以養代修”的井筒管理辦法:由技術組每五天根據檢泵記錄、各區塊、區域的不同生產情況,同時根據油井功圖,載荷變化制定詳細的“六小”措施,通過現場跟蹤與視頻監控嚴格落實“六小”措施。

3.2抽油泵故障防治

我區抽油泵故障主要分為結蠟、結垢、出砂、井筒臟以及修復泵質量問題五個方面組成,2015年我區對上述五個方面開展防治工作。

①執行各種清防蠟措施,降低因結蠟導致的泵筒漏失以及泵卡井次。②根據油井的結垢情況,采取以下措施:隨檢泵下入防垢筒;開展投加阻垢劑實驗;實施人工清垢。③建立井筒清潔機制,降低出砂及井筒臟的影響。a.結合油井歷年修井綜合記錄,對有出砂的油井檢泵及時進行探砂面工作。b.落實油井沖砂洗井的作業質量,減少因油井出砂、井筒臟對抽油泵正常工作的影響。④落實小修作業完井試泵工作,維護性作業確保監督到位,做好下泵完井前的試泵工作,降低因抽油泵質量問題導致的躺井井次。

3.3桿柱故障井防治

針對桿斷井,我區主要采取參數優化、桿柱組合以及完善扶正防磨的治理方針。2013年至2015年共計實施參數優化339井次、桿柱優化689井次、完善扶正防磨532井次,更換抽油桿35795米。通過上述治理,桿柱故障井次逐年減少,整體效果明顯。

①參數優化。結合“長沖程、慢沖次”管理思路,已達到合理生產流壓為目的。白豹油區2013年共計安排參數優化調整127口,對其進行跟蹤對比可知,參數優化可以一定程度上提高泵效,減少了液擊現象的發生,優化了油井桿柱的工況。②完善扶正防磨。造成油井桿柱故障的主要因素有斜井中管桿之間的磨損,供液能力較差油井產生的液擊,抽油桿震動造成的疲勞損壞等。治理桿柱故障井,在參數優化的同時,下入扶正防磨工具,進行合理桿柱優化。③對我區原井抽油桿使用年限超過7年的加快進行更換。④做好桿柱的拉運,減少由于運輸造成的機械損傷。

3.4防垢:下入防垢筒與化學清防垢措施相結合

目前治理油井結垢的主要方式是下入防垢筒、阻垢器等防垢工具,以及井口投加阻垢劑,可有效減緩油井結垢,但隨著白豹作業區進入開發中期,含水逐步上升,油井結垢現象逐漸增多。

3.5結蠟井防治

借鑒井筒管理先進經驗,轉變管理思路,實行精細化管理,瞄準“結蠟”這個影響井筒管理的主要因素,變“被動清蠟”轉變為“主動防范”,將“清蠟”工作制度化、規范化、常態化,建立單井熱洗檔案。

4 結語

①降低井下作業的井次,延長油井檢泵周期,是一件長期的工作。要及時總結井筒治理的經驗教訓,由點到面,由細到精,加強管理和技術團隊建設,采取以“防蠟為主、加強五防工藝配套、參數合理優化”的指導思路,從主要矛盾下手,加大抽油泵故障、結蠟井、桿柱故障井的防治力度,降低井下作業的頻次,全方位延長油井的檢泵周期。②根據區塊實際情況,確定具體防蠟計劃,即:建立結蠟井的檔案,進行常規熱洗;結合數字化平臺,安排臨時熱洗;應用視頻化管理,強化清蠟劑投加;發現熱洗無效井,立即實施清蠟檢泵;根據結蠟速度臺賬,隨檢泵下入防蠟器。③熱洗可以明顯的緩解結蠟速度,改善結蠟油井的井筒狀況,降低清蠟檢泵的井次,延長油井的檢泵周期。杏南作業區目前熱洗車輛有限,若想達到更好的熱洗效果,應增加熱洗車輛保證熱洗頻次。

唐勤超(1986- )男,漢族,助理工程師,主要從事井下作業工作。

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