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尿素裝置高壓調溫水熱能綜合利用總結
王金光衡墩梅
(江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司江蘇新沂221400)
江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司(以下簡稱恒盛公司)具有年產800 kt合成氨、950 kt尿素、300 kt甲醇、100 kt硫酸鉀復合肥、200 kt磷酸一銨及200 kt高濃度磷復肥的生產能力。
1尿素生產工藝流程
恒盛公司有2套CO2汽提法尿素生產裝置,其流程如下:液氨通過泵加壓后經高壓噴射器與來自高壓洗滌器甲銨液混合,然后進入高壓甲銨冷凝器與來自汽提塔氣相混合后進行反應,反應生成的甲銨液進入尿素合成塔,在尿素合成塔內生成尿素。尿液進入汽提塔與逆流來的CO2產生汽提,汽提氣又返回高壓甲銨冷凝器繼續反應,尿液由減壓閥依次經預分離器、精餾塔、閃蒸槽、一段蒸發器、二段蒸發器,然后進入造粒塔。在尿素合成塔內,未反應完氣體由塔頂部進入高壓洗滌器,被高壓甲銨泵送來的甲銨液吸收,生成更高濃度的甲銨液,生成熱由閉路循環的高壓調溫水帶走。高壓調溫水在循環水泵、循環水冷卻器及高壓洗滌器中閉路循環,其溫度由循環水冷卻器的高壓調溫水主、副線調節閥來調節,出循環水冷卻器溫度在100 ℃左右,經高壓洗滌器后溫度在126 ℃左右。
2高壓調溫水熱能綜合利用工藝流程
針對尿素裝置高壓調溫水的熱量較大(溫度126 ℃),其流量為200 m3/h,需消耗較多循環水進行冷卻,造成熱量浪費,在充分調研的基礎上,對高壓調溫水的熱量進行優化利用(工藝流程見圖1):①新增間接換熱器、熱水泵、熱水槽進行換熱,熱水閉路循環,供冬季全公司辦公及崗位采暖;富余的熱水外賣,減少1.0 MPa蒸汽用量。②新增溴化鋰制冷機組、壓縮入口總管水冷器,可制冷水300 t/h,水溫8~12 ℃;夏季,用于冷卻壓縮入口總管半水煤氣,冷卻水閉路循環,增加了壓縮機的打氣量,以降低電耗。

圖1 高壓調溫水熱能綜合利用工藝流程
3節能量測量方案
(1) 冬季,原水回收高壓調溫水余熱,在換熱器前后新增2只流量計(所測流量分別為F1和F2)、2只溫度計(所測溫度分別為T1和T2)。計算回收用于采暖的高壓調溫水熱量,從而折算出節約1.0 MPa蒸汽用量。在尿素控制室DCS系統上增加1個熱負荷統計參數Q,計算公式為:
Q=F1×(T2-T1)×4.187×1 000/3 600
式中:Q——熱負荷統計參數,kW;
4.187——原水比熱容,kJ/(kg·℃)。
計量起始時間,DCS畫面Q值讀數Q1;計量結束時間,DCS畫面Q值讀數Q2。當期取出熱量ΔQ=Q2-Q1,ΔQ折合蒸汽用量F=Q÷Q3(Q3為1 t 1.0 MPa蒸汽提供的熱量)。按蒸汽價格100元/t、熱水價格10元/t計,則當期節能效益為100F、外賣熱水效益為10F2。
(2) 夏季,高壓調溫水余熱通過溴化鋰制冷機組制冷水,用于冷卻壓縮入口總管半水煤氣,計算其當月噸氨電耗平均值W2和日產氨平均值G2。
噸氨節電量:W1-W2(其中W1為改造前同期噸氨電耗平均值);
壓縮機打氣量增加率:(G2-G1)÷G1×100%(其中G1為改造前同期日產氨平均值)。
4新增設備與投資
(1) 溴化鋰制冷機組:300萬元;
(2) 壓縮水冷卻器:100萬元;
(3) 高壓調溫水換熱器1臺,利用原壓縮機舊水冷卻器改造,投資10萬元;
(4) 熱水槽:20萬元;
(5) 原水管線、高壓調溫水管線、管道附件、閘閥及截止閥等:12萬元;
(6) 流量計、溫度計、調節閥、儀表電纜、儀表管線及橋架等:10萬元;
(7) 管廊及鋼筋混凝土基礎等:6萬元;
(8) 施工費用:10萬元。
本項目總投資共計468萬元。
5運行情況和效益分析
2014年5月大修后投入運行,合成氨、尿素系統裝置運行穩定,單套合成氨產量超過300 kt/a,尿素產量超過400 kt/a。尿素裝置高壓調溫水的熱量得到了優化利用:冬季,保證了全公司辦公及崗位采暖,折合1.0 MPa飽和蒸汽3 t/h,還可制熱水20 t/h外賣;夏季,通過溴化鋰制冷機組可制冷水300 t/h,水溫為8~12 ℃,供壓縮入口總管水冷器使用,冷卻半水煤氣。壓縮機進口氣量參數:半水煤氣流量140 000 m3/h,原夏季(6月至9月)溫度35~45 ℃,經冷卻后溫度降至17~30 ℃。改造前,平均日產氨990 t,噸氨電耗1 210 kW·h;改造后,平均日產氨1 040 t,噸氨電耗1 155 kW·h,達到預期效果。
(1) 冬季,供全公司辦公及崗位采暖,按蒸汽價格100元/t、取暖時間3個月計,可節約取暖費用65萬元;還可制熱水20 t/h,制熱水時間可達9個月(除7月至9月外),按熱水10元/t計,則年可產生效益120萬元。
(2) 夏季,用溴化鋰制冷機組供壓縮機入口總管水冷器使用,冷卻半水煤氣,則壓縮機打氣量增加了5.05%,噸氨電耗下降55 kW·h,按電價0.65元/(kW·h)計,則年節約電費475萬元。
由上可知,年節約費用660萬元左右,1年即可收回投資成本。
6設備操作規程
(1) 冬季,切斷夏季用閥門,打開冬季用閥門,停運溴化鋰制冷機組、壓縮入口總管水冷器;投用新增換熱器、熱水泵、熱水槽、計量儀表、全公司所有部門采暖設備,通過高壓調溫水主、副線調節閥來調節,將進、出高壓洗滌器高壓調溫水溫度分別控制在100 ℃和126 ℃左右,保證全公司辦公及崗位采暖,富余熱水外賣。
(2) 夏季,切斷冬季用閥門,打開夏季用閥門,停用新增換熱器、熱水泵、熱水槽、計量儀表、全公司所有部門采暖設備;投運溴化鋰制冷機組、壓縮入口總管水冷器,將進、出高壓洗滌器高壓調溫水溫度分別控制在100 ℃和126 ℃左右。
7結語
化肥企業屬高能耗企業,做好企業節能技術改造、加強節能管理及提高能源利用率,對降低單位產品成本、提高企業經濟效益、減少環境污染及促進企業可持續發展有著十分重要的意義。
(收稿日期2015- 09- 16)