李明志(大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司)
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節(jié)能措施在淺冷裝置中的應(yīng)用
李明志(大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司)
摘要:淺冷裝置在生產(chǎn)過程中伴隨著大量的能源消耗,隨著裝置運行時間的延長,設(shè)備設(shè)施逐漸老化,能源利用效率也逐步降低。為了提高能源利用率,從優(yōu)化流程的角度出發(fā),通過采取增設(shè)表面蒸發(fā)式空冷器,改造工藝系統(tǒng)中壓降較大的部位等措施,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,實現(xiàn)年節(jié)電94×104kWh。
關(guān)鍵詞:淺冷裝置;能源利用率;節(jié)能改造
隨著油田油氣產(chǎn)量的戰(zhàn)略性下調(diào),加之油價的持續(xù)走低,企業(yè)的利潤空間進(jìn)一步減少。在降本增效的過程中,通過采取技術(shù)改造等手段來降低能源消耗是切實可行的辦法。圍繞淺冷裝置對工藝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整和技術(shù)改造,實現(xiàn)節(jié)能降耗。
喇二淺冷裝置主要采用先增壓后冷卻的加工工藝。天然氣壓縮機(jī)2段出口高溫氣體(120℃)采用干式空冷器和循環(huán)水冷器進(jìn)行降溫處理。隨著裝置運行時間的延長,干式空冷器內(nèi)部結(jié)垢加重,外部翅片管束臟物堵塞難于清理等問題逐步凸顯,夏季空冷出口溫度偏高,最高超過60℃;由于水冷器結(jié)垢導(dǎo)致?lián)Q熱效果降低,通過大量補(bǔ)充溫度較低的新鮮水來保證制冷溫度。
經(jīng)實際測量,裝置中多個部位存在壓降過大的問題,其中,壓縮機(jī)2段出口至機(jī)后空冷器管段降壓為41 kPa,乙二醇噴注點前后壓降為35 kPa,丙烷蒸發(fā)器入出口壓降為30 kPa。在一定程度上制約了裝置的處理能力,在產(chǎn)量相同的情況下,導(dǎo)致裝置及壓縮機(jī)組的能源消耗量增加,裝置運行的經(jīng)濟(jì)性下降。
綜上所述,喇二淺冷裝置工藝系統(tǒng)在用能過程中存在著較為突出的問題,有必要開展節(jié)能技術(shù)研究,采取針對性改造措施,降低能源消耗,提高裝置運行效益。
針對喇二淺冷裝置機(jī)后冷卻器冷卻效果不理想,以及工藝系統(tǒng)多處存在壓降過大等問題,分別開展節(jié)能技術(shù)研究,對裝置進(jìn)行相應(yīng)技術(shù)改造。
2.1增設(shè)表面蒸發(fā)式空冷器
直接蒸發(fā)冷卻可用于改善風(fēng)冷冷水機(jī)組性能,由于其具有結(jié)構(gòu)緊湊、系統(tǒng)簡單、節(jié)水等優(yōu)勢,得到了越來越多的應(yīng)用[1]。用直接蒸發(fā)冷卻風(fēng)冷冷凝器,從而降低冷凝溫度,提高制冷量,降低耗電量,是一種提高風(fēng)冷冷水機(jī)組性能的有效途徑[2]。在裝置中增設(shè)1臺表面蒸發(fā)式空冷器,采取單獨或與原空冷器聯(lián)合的方式運行,可以提高冷卻效率,降低能源消耗。
2.1.1工藝流程改造
喇二淺冷裝置天然氣增壓單元的主要工藝流程為:天然氣經(jīng)壓縮機(jī)增壓,然后分別進(jìn)入機(jī)后空冷器、機(jī)后水冷器,再進(jìn)入1級三相分離器進(jìn)行常溫分離,增設(shè)的表面蒸發(fā)式空冷器從工藝上與原空冷器并聯(lián)連接。
改造流程見圖1,圖中實線部分為裝置原有管線和設(shè)備,虛線部分為后改造和增加的管線設(shè)備。

圖1 冷卻器改造流程示意圖
新增設(shè)的表面蒸發(fā)式空冷器可以跨過原空氣冷卻器和水冷卻器單獨運行,也可以與原水冷卻器串聯(lián)運行,根據(jù)季節(jié)變化靈活切換流程,主要有以下幾種運行方式:冬季,表面蒸發(fā)式空冷器單獨運行,停運軟化水噴淋;春、秋兩季,表面蒸發(fā)式空冷器單獨運行,啟運軟化水噴淋;夏季,表面蒸發(fā)式空冷器運行,啟運軟化水噴淋,機(jī)后水冷卻器運行。
2.1.2改造前后效果分析
改造前后的運行數(shù)據(jù)來自9月10日—11日生產(chǎn)指揮系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)以及崗位運行報表。裝置的設(shè)計工況是80×104m3/d,考核工況為(90±2)× 104m3/d。同期環(huán)境溫度分別是15~26℃、16~26℃。

表1 冷卻器改造前后工藝參數(shù)及能耗對比
改造前后機(jī)后空冷器及水冷器出口天然氣溫度變化趨勢見圖2。圖5改造

圖2 冷卻器改造前后天然氣溫度變化對比

表2 冷卻器改造前后天然氣溫度變化對比
從表1、表2和圖2可以看出,改造后的表面蒸發(fā)式空冷器補(bǔ)水量與原水冷器耗水量基本相當(dāng)(900 kg/h左右)。在環(huán)境溫度、處理氣量相同的情況下,改造后的機(jī)后空冷溫度由43.3℃降低到28.9℃,比改造前降低了14.4℃,并比改造前水冷器出口溫度還要低0.5℃;改造前,夏季,機(jī)后空冷溫度高達(dá)60.1℃,水冷器出口溫度達(dá)到39.9℃,運行3臺11 kW風(fēng)機(jī)進(jìn)行冷卻,冷卻104m3氣耗電為8.8 kWh;改造后機(jī)后天然氣溫度為28.9℃,由6臺3 kW冷卻器風(fēng)機(jī)和1臺5.5 kW水泵進(jìn)行冷卻,冷卻104m3氣耗電為6.3 kWh,比改造前冷卻104m3氣耗電減少28%。在提高裝置輕烴收率的同時,進(jìn)一步降低了電量消耗。
2.2改造工藝系統(tǒng)壓降較大的部位
更換壓降較大的管線設(shè)備,提高能源利用效率,在裝置產(chǎn)量相同的情況下節(jié)約壓縮機(jī)組耗電量。
2.2.1改造壓縮機(jī)2段出口管線
在裝置原有的工藝流程中,壓縮機(jī)2段出口為DN250管線,天然氣先分2路,匯合后進(jìn)入機(jī)后空冷器。其中:1路為帶有DN100調(diào)節(jié)閥的直通管線;另1路為進(jìn)入輕烴閃蒸罐的DN100管線,為閃蒸輕烴提供熱源。在裝置運行中,2路管線壓力均存在一定程度的節(jié)流損耗。考慮當(dāng)前閃蒸輕烴的熱源可以用具有節(jié)能效果的烴氣換熱器取代,可將壓縮機(jī)2級出口到機(jī)后空冷器之間的管線進(jìn)行改造,按照優(yōu)化的最短路由直接相連,全部采用DN250的管線。改造流程見圖3,圖中實線部分為裝置原有管線和設(shè)備,虛線部分為后改造和增加的管線設(shè)備。

圖3 壓縮機(jī)2段出口管線改造示意圖
改造后,消除了管線縮徑和調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)產(chǎn)生的壓降,直接連接的優(yōu)化路由使管線比原來縮短32 m,進(jìn)一步減少了壓降。經(jīng)實際測算,該部位改造后壓降減少35 kPa。
2.2.2更換乙二醇混合器填料
裝置運行中乙二醇混合器正常的壓降應(yīng)在10 kPa左右,喇二淺冷裝置的乙二醇混合器前后壓降多數(shù)時超過20 kPa,最高達(dá)到35 kPa。主要原因是混合器填料結(jié)構(gòu)復(fù)雜,易于堵塞,不便清洗。利用裝置檢修期,通過對波紋板式填料進(jìn)行重新改造調(diào)整和裝填,有效解決了壓降過大問題。目前,運行中的壓降在8 kPa左右,對該部位的改造降低壓降27 kPa。
2.2.3改造丙烷蒸發(fā)器天然氣流程
喇二淺冷丙烷蒸發(fā)器于2005年投入運行,原設(shè)計采用雙管程結(jié)構(gòu),1組用于天然氣制冷,換熱面積為206 m2;1組用于吸收油制冷,換熱面積為20 m2。目前與之配套的貧油吸收設(shè)備設(shè)施均已報廢拆除,導(dǎo)致20 m2的換熱面積處于閑置狀態(tài);同時,由于其占用部分蒸發(fā)空間,使天然氣流經(jīng)蒸發(fā)器時壓降進(jìn)一步增加,利用裝置檢修期,通過改造,將這部分管程用于冷卻天然氣。
改造流程見圖4,圖中虛線部分為后改造增加的管線設(shè)備。

圖4 丙烷蒸發(fā)器天然氣流程改造示意圖
改造后,不但增加了10%的有效換熱面積,同時還降低了蒸發(fā)器入出口壓降,目前運行壓降在24 kPa左右,通過該項改造降低壓降6 kPa。
通過對裝置3個部位的局部改造,累計降低系統(tǒng)壓降68 kPa。經(jīng)測算,在裝置產(chǎn)量相同的情況下,壓縮機(jī)組年可節(jié)電94×104kWh。
1)喇二淺冷裝置存在機(jī)后空冷器冷卻效果不良、部分管段和設(shè)備壓降較大的問題,通過開展針對性的技術(shù)改造,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。
2)在開展降本增效、節(jié)能挖潛工作中,要堅持以問題為導(dǎo)向,圍繞存在的瓶頸和難點,開展研究和攻關(guān)。從專業(yè)的角度,大到裝置整體、小到單體設(shè)備,系統(tǒng)思考,重點突破。
3)增設(shè)表面蒸發(fā)式空冷器,改造工藝系統(tǒng)中壓降較大的部位等措施,可以為同類裝置的節(jié)能挖潛工作提供一定的借鑒。
參考文獻(xiàn):
[1]張旭,陳沛霖.風(fēng)冷冷水機(jī)組與DEC聯(lián)用系統(tǒng)性能及應(yīng)用前景[J].暖通空調(diào),1999,29(6):71-73.
[2]由世俊,張歡,劉光浩,等.蒸發(fā)式空氣加濕冷卻的性能及其在風(fēng)冷冷水機(jī)組中的應(yīng)用[J].暖通空調(diào),1999,29(5):41-43.
(編輯王艷)
吉林油田啟動實施“零散氣回收”項目
吉林油田公司始終把老油氣田穩(wěn)產(chǎn)、新油田建設(shè)視為創(chuàng)效之源、生存之本,認(rèn)為提質(zhì)增效是油田持續(xù)發(fā)展的必由之路。結(jié)合零散天然氣資源情況和分布特點,綜合考慮市場形勢和需求,吉林油田積極創(chuàng)新零散氣回收工藝,全面實施零散氣回收項目。不僅降低投資和成本,而且實現(xiàn)有效節(jié)能。2015年上半年,累計回收零散氣16 30.1×104m3,完成全年指標(biāo)的54.3%。
偏遠(yuǎn)井伴生氣資源在油田勘探開發(fā)過程中占有較大比例,而以往對伴生氣的處理是就地放空,造成了能源的浪費和環(huán)境的污染。針對這一實際,吉林油田公司在對不同井分門別類制定不同方案,進(jìn)行研究探索的基礎(chǔ)上,于2013年下半年全面啟動實施了“回收零散氣”項目。其中,積極采用“帶料加工”和購買設(shè)備等形式,并利用小型撬裝裝置體積小、開停靈活、轉(zhuǎn)移方便優(yōu)勢,及時進(jìn)行天然氣處理和加工。
據(jù)悉,截至2015年8月,已順利實施了龍深305壓縮站、龍深2壓縮站、龍深3天然氣處理站、長春采油廠雙伊聯(lián)合站伴生氣回收處理站、新立采油廠聯(lián)合站伴生氣脫硫工程等5個項目。該項目作為管道天然氣的“延伸”,不僅大大降低了投資和運行成本,減少環(huán)境污染,而且能有效節(jié)約能源,創(chuàng)造較大經(jīng)濟(jì)效益,對吉林油田實現(xiàn)有質(zhì)量有效益可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
來源:中國石油網(wǎng)付亞榮供稿
收稿日期2015-12-12
作者簡介:李明志,2004年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院,從事生產(chǎn)技術(shù)管理工作,E-mail:tlimz@petrochina.com.cn,地址:大慶市讓胡路區(qū)慶新二村,163155。
DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2016.02.007