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1 000 MW機組0號高壓加熱器全負(fù)荷高效回?zé)峒夹g(shù)及其應(yīng)用

2016-04-11 12:25:44王麗娜方匡坤錢林鋒蔡文方
浙江電力 2016年7期
關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥

王麗娜,方匡坤,錢林鋒,蔡文方

(1.浙江省電力建設(shè)有限公司,浙江 寧波 315000;2.浙江浙能臺州第二發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 臺州 317109;3.杭州意能電力技術(shù)有限公司,杭州 310006;4.國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014)

1 000 MW機組0號高壓加熱器全負(fù)荷高效回?zé)峒夹g(shù)及其應(yīng)用

王麗娜1,方匡坤2,錢林鋒3,蔡文方4

(1.浙江省電力建設(shè)有限公司,浙江 寧波 315000;2.浙江浙能臺州第二發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 臺州 317109;3.杭州意能電力技術(shù)有限公司,杭州 310006;4.國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014)

以某新建1 000 MW超超臨界機組為例,介紹了增設(shè)0號高壓加熱器的全負(fù)荷高效回?zé)峒夹g(shù)方案,并在基建過程中實施完成。通過機組試運及性能試驗,驗證了在機組35%~90%THA負(fù)荷段投運0號高壓加熱器,可以提高給水溫度,降低汽輪機熱耗,且能提高脫硝裝置在低負(fù)荷時的投用率,實現(xiàn)節(jié)能減排。

汽輪機;超超臨界機組;高壓加熱器;全負(fù)荷高效回?zé)幔还?jié)能減排

0 引言

目前,我國高參數(shù)、高效率超(超)臨界火電機組發(fā)展較快并趨于主流,但由于此類機組需參與電網(wǎng)調(diào)峰,往往無法維持滿負(fù)荷長期運行。低負(fù)荷運行會導(dǎo)致機組實際運行的綜合效率降低,節(jié)能減排效果均有所下降,因此,對機組在低負(fù)荷工況時進(jìn)行部分系統(tǒng)優(yōu)化,是提高機組實際運行效率的有效途徑。

某新建2×1 000 MW超(超)臨界燃煤發(fā)電機組需參與電網(wǎng)調(diào)峰,負(fù)荷變動較大,且多處于低負(fù)荷段,機組效率也隨著負(fù)荷的降低而下降。為提高低負(fù)荷段機組效率,結(jié)合機組實際情況及各方因素,從給水回?zé)嵯到y(tǒng)角度出發(fā),決定采用增加0號高壓加熱器(以下簡稱0號高加)的全負(fù)荷高效回?zé)峒夹g(shù),即增設(shè)0號高加,利用汽輪機補汽閥結(jié)構(gòu)特點,引出高壓缸內(nèi)蒸汽作為0號高加的加熱汽源,提高機組部分負(fù)荷工況的給水溫度,進(jìn)而降低汽輪機熱耗,與此同時,省煤器出口煙氣溫度也有所提高,低負(fù)荷工況時可達(dá)到脫硝裝置催化劑的工作溫度,使脫硝裝置在低負(fù)荷工況時仍可投用,實現(xiàn)高效減排。

1 0號高加方案

增加0號高加旨在提高給水溫度,增加熱力系統(tǒng)的回?zé)崃浚瑴p少冷源損失。最終給水溫度主要與抽汽壓力、抽汽級數(shù)有關(guān),因此可從增設(shè)抽汽級數(shù)或提高抽汽壓力角度設(shè)計方案,即在8級回?zé)峄A(chǔ)上增加1級高參數(shù)抽汽回?zé)幔诘拓?fù)荷工況下投用該級抽汽及對應(yīng)高壓加熱器,以提高給水溫度。由于此抽汽參數(shù)較高,考慮到設(shè)備運行的安全可靠性,對此級抽汽另設(shè)高壓加熱器,即0號高加,高參數(shù)抽汽經(jīng)降壓后送至0號高加,使給水加熱在0號高加內(nèi)完成。

1.1 0級抽汽的汽源選取

增設(shè)0號高加的全負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng),選取參數(shù)合適且不影響機組性能的高壓汽源十分重要。本機組汽輪機引進(jìn)德國西門子技術(shù),采用全周進(jìn)汽+補汽閥技術(shù)。補汽閥技術(shù)是在每個主汽閥后、調(diào)節(jié)閥前引出1根新蒸汽(約為額定進(jìn)汽量的8%)管道,接入1個外置補汽調(diào)節(jié)閥,將新蒸汽節(jié)流后送入高壓缸第5級動葉后空間[1]。補汽閥技術(shù)在機組額定負(fù)荷以上超發(fā)和快速響應(yīng)一次調(diào)頻要求時才使用,機組部分負(fù)荷時采用主汽調(diào)節(jié)閥全開的滑壓運行方式[2]。因此,鑒于部分負(fù)荷時補汽閥處于停用狀態(tài),可選高壓缸補汽閥接口蒸汽作為高參數(shù)加熱汽源,從高壓缸第5級動葉后汽室接至補汽閥的管道中引出抽汽(即0級抽汽),并將此抽蒸汽經(jīng)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行絕熱等焓降壓過程后再通至0號高加。根據(jù)增設(shè)0級抽汽后的熱平衡圖,得出高壓抽汽參數(shù)如表1所示。

表1 增設(shè)0級抽汽的高壓抽汽參數(shù)

由于0級抽汽為高參數(shù)新蒸汽,故管路基本采用A335P91材質(zhì)(包括所有疏水管道),設(shè)計參數(shù)為:規(guī)格159 mm×20 mm,P=18.593 MPa,T=573.6℃。降壓調(diào)閥后(參數(shù)已降低)與0號高加接管相連的管道選用12Cr1MoVG材質(zhì),設(shè)計參數(shù)為:規(guī)格159 mm×10 mm,P=8.536 MPa,T=525.2℃。

1.2 0號高加的給水及疏水

0號高加作為最后一級給水高壓加熱器,與3號高加外置蒸汽冷卻器并聯(lián)(0號高加臥式布置在蒸冷器旁),0號高加容量為70%VWO(閥門全開功率)給水流量,其余30%VWO流量的給水通過外置蒸汽冷卻器,兩部分給水經(jīng)加熱器后混合通向省煤器。另外,在2號高加前再設(shè)置1路管道至高加出口三通閥前,形成給水調(diào)頻小旁路,旁路配置1只氣動調(diào)節(jié)閥用于調(diào)節(jié)給水流量,實現(xiàn)機組給水調(diào)頻功能。0號高加正常疏水與1號高加正常疏水匯合后進(jìn)入2號高加,其危急疏水接入凝汽器系統(tǒng)疏水立管。增加0號高加后給水及0抽示意圖如圖1所示。

圖1 增加0號高加后給水及抽汽示意

1.3 0號高加控制策略

根據(jù)方案設(shè)計,0號高加僅在機組35%~90% THA負(fù)荷段投用,即僅在此負(fù)荷段開啟0抽調(diào)節(jié)閥。根據(jù)主機廠熱平衡圖對應(yīng)工況下0抽壓力調(diào)節(jié)閥前壓力,設(shè)置調(diào)節(jié)閥前及閥后壓力定值聯(lián)鎖,控制調(diào)閥開度,進(jìn)而控制0抽蒸汽量。同時根據(jù)系統(tǒng)及設(shè)備參數(shù)設(shè)置壓力保護(hù)定值,防止超壓。在此負(fù)荷段外,0抽調(diào)節(jié)閥微開,保持微量蒸汽通過0抽管道流通至0號高加筒體,保持全程暖管、暖體。無論汽輪機處于何種工況,0號高加水側(cè)均投入運行(70%容量),因此其給水側(cè)及疏水控制與其他加熱器類似。補汽閥前是高參數(shù)主蒸汽,為了防止補汽閥和調(diào)節(jié)閥誤操作或泄漏造成主蒸汽大量漏入0抽管道引起管道及設(shè)備超壓,設(shè)置補汽閥和調(diào)節(jié)閥之間的聯(lián)鎖保護(hù),補汽閥開啟時,0抽蒸汽隔離閥、調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖關(guān)閉。

2 0號高加試運分析

機組試運期間,0號高加的給水回?zé)嵯到y(tǒng)完成初步調(diào)試。表2是性能試驗期間,各工況負(fù)荷下0號高加投用前后的實際運行參數(shù)。

2.1 0號高加實現(xiàn)給水溫度提升

表2數(shù)據(jù)顯示,相同負(fù)荷工況下,0號高加投用前后,省煤器進(jìn)口水溫偏差分別為3.17℃(900 MW),8.89℃(700 MW),12.78℃(500 MW)。可見,0號高加的確可提高給水溫度,但隨著負(fù)荷的提高其作用逐漸減弱,主要原因是負(fù)荷升高時0抽調(diào)閥前蒸汽壓力升高,為保證0號高加不超壓(8.8 MPa),調(diào)閥開度逐漸減小造成進(jìn)汽節(jié)流損失增加,抽汽量減少,進(jìn)而導(dǎo)致給水溫升減小。

經(jīng)對比,各工況下投用0號高加后的給水溫度均無法達(dá)到理論設(shè)計值,原因是理論設(shè)計工況與實際運行工況存在偏差,主要影響因素如下:

(1)理論設(shè)計工況是3號高加外置蒸冷器給水流量占總給水量的30%,且各工況保持不變。而在實際運行過程中,流經(jīng)外置蒸冷器的給水比例與設(shè)計工況存在一定的偏差,而且在給水流量、給水溫度發(fā)生變化時,該給水比例也會隨之變化,這對加熱器出口水溫會產(chǎn)生一定的影響。

(2)0抽閥后壓力設(shè)定值為8.8 MPa,但實際閥后壓力控制比設(shè)定值略低(防止超壓)。由于加熱器是非調(diào)整抽汽型,加熱器入口壓力降低,加熱器出口水溫也會隨之降低。

2.2 0號高加對脫硝裝置投運的影響

當(dāng)SCR(選擇性催化還原)脫硝系統(tǒng)入口煙溫低于催化劑的適用溫度下限時,在催化劑上會發(fā)生副反應(yīng),煙氣中的SO3,H2O與NH3發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生的NH3HSO4會減少與NOX的反應(yīng),并吸附在催化劑通道和空預(yù)器表面,長時間低溫運行會造成催化劑通道和空預(yù)器流通面堵塞。因此,一般將SCR入口煙溫控制在310℃以上,當(dāng)煙溫低于此溫度,氨氣進(jìn)口電動閥自動關(guān)閉,脫硝裝置退出運行。

由表2可知,0號高加的投用可以提高SCR入口煙溫,負(fù)荷為900 MW,700 MW和500 MW時溫度偏差分別為5℃,2℃和9℃。負(fù)荷500 MW時,未投用0號高加時SCR入口煙溫為306℃,低于運行控制溫度310℃,脫硝裝置退出。而投用0號高加后,煙溫升至315℃,脫硝裝置仍可繼續(xù)運行。根據(jù)實際運行數(shù)據(jù),負(fù)荷在500 MW以下時,0號高加投運對煙溫的提升效果更加明顯,在400 MW負(fù)荷時投入0號高加,SCR入口煙溫可以達(dá)到322℃,仍可保持脫硝裝置運行。因此,在機組50%負(fù)荷以下時,0號高加的投運能較大程度地提高SCR入口煙溫,保證脫硝裝置能繼續(xù)投運,大幅降低NOX的年排放量。

2.3 0號高加對汽輪機組熱耗的影響

對試驗熱耗率進(jìn)行運行參數(shù)及負(fù)荷偏差修正后,根據(jù)表3,可以得出各工況熱耗率變化分別為:900 MW時增加約12.3 kJ/kWh,700 MW時減少約7.1 kJ/kWh,500 MW時減少約7.7 kJ/kWh。由實際運行數(shù)據(jù)可知,負(fù)荷900 MW時,熱耗并未按預(yù)期設(shè)計減少,反而增加約12.3 kJ/kWh,并且在此負(fù)荷時,0號高加不影響脫硝裝置投用,因此,當(dāng)升至900 MW較高負(fù)荷時,建議提早撤出0號高加,以保汽輪機組熱耗較低。

3 結(jié)論

應(yīng)用0號高加的全負(fù)荷高效回?zé)峒夹g(shù),結(jié)合70%容量的0號高加在百萬機組中的實際投用效果,可以得出如下結(jié)論:

表2 0號高加投用前后運行參數(shù)

表3 0號高加投用前后熱耗率參數(shù)表

(1)采用補汽閥技術(shù)的汽輪機均具備采用0號高加的條件,且在實際運行中,0級抽汽量均在控制范圍內(nèi),加熱器入口壓力可通過減壓調(diào)節(jié)閥平穩(wěn)控制,以保證系統(tǒng)安全運行。

(2)0號高加在設(shè)定負(fù)荷段投用后,給水溫度有明顯提高,尤其在低負(fù)荷工況時,效果更為顯著。但由于不同工況下,0號抽汽存在不同程度的節(jié)流損失,在0號高加投用后,汽輪機組熱耗率的降低與設(shè)計工況相比還有一定的偏差。

(3)0號高加的投用對爐后脫硝裝置具有很大作用,一定程度上解決了低負(fù)荷工況時脫硝裝置因煙溫低而自動退出運行的問題,擴大了脫硝設(shè)備投運的負(fù)荷范圍,減少了NOX的排放量。

[1]王銀豐.1 000 MW超超臨界汽輪機技術(shù)特點[J].發(fā)電設(shè)備,2007(5):355-358.

[2]劉啟軍,李作蘭,方琪.超超臨界機組增設(shè)0號高壓加熱器研究[J].吉林電力,2015,43(4):1-4.

[3]徐紅波,陳青.1 000 MW超超臨界機組帶可調(diào)節(jié)級的十級回?zé)嵯到y(tǒng)設(shè)計和經(jīng)濟性分析[J].2015,48(12):74-78.

[4]包偉偉.1 000 MW超超臨界機組增設(shè)0號高壓加熱器經(jīng)濟性分析[J].發(fā)電設(shè)備,2015,29(3):172-175.

(本文編輯:張 彩)

Full-load High-Efficiency Heat Regeneration Technology of No.0 High-Pressure Heater in 1 000 MW Units and Its Application

WANG Lina1,F(xiàn)ANG Kuangkun2,QIAN Linfeng3,CAI Wenfang4
(1.Zhejiang Provincial Power Construction Co.,Ltd.,Ningbo Zhejiang 315000,China;2.Zhejiang Zheneng Taizhou Second Electric Power Generation Co.,Ltd.,Taizhou Zhejiang 317109,China;3.Hangzhou E-energy Technology Co.,Ltd.,Hangzhou 310006,China;4.State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute,Hangzhou 310014,China)

The paper briefly introduces full-load high-efficiency heat regeneration technology scheme of No.0 high-pressure heater in a new 1 000 MW ultra-supercritical unit and its implementation in capital construction.By trial run and performance test,it is verified that in load of 35%to 90%of THA,the operation of No. 0 high-pressure heater can rise feedwater temperature,decline heat rate of steam turbine and increase the operation rate of denitration in low load to achieve energy conservation and emission reduction.

steam turbine;ultra-supercritical unit;high-pressure heater;full-load high-efficiency heat regeneration;energy conservation and emission reduction

TM621

:B

:1007-1881(2016)07-0041-04

2016-05-05

王麗娜(1987),女,助理工程師,主要從事電力基建管理工作。

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