劉 英,馮 杰
(北京鐵路局北京高鐵工務段,北京 100070)
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京津城際鐵路CRTSⅡ型無砟軌道板拱起病害整治
劉英,馮杰
(北京鐵路局北京高鐵工務段,北京100070)
摘要:京津城際鐵路K8 + 900—K9 + 000段為橋上CRTSⅡ型板式無砟軌道結構,該段上下行線出現3處軌道板拱起,軌道板板端與砂漿層間離縫最大達到18 mm,列車通過時有明顯空掉現象,嚴重影響軌道平順性和列車運行安全。現場檢查分析發現,在溫度力和列車制動力作用下,簡支梁或連續梁梁端附近鋼軌和軌道板附加力較大,導致軌道板和砂漿層脫離,進而出現上拱現象。整治方法:首先,在軌道板縱連鎖定溫度范圍內對上拱軌道板進行應力放散并重新鎖定;其次,下壓上拱的軌道板并錨固;最后,采用低黏度樹脂材料對砂漿層離縫進行注漿修補。
關鍵詞:高速鐵路無砟軌道軌道板拱起整治措施
京津城際K8 + 900—K9 + 000為橋梁直線地段,全線鋪設CRTSⅡ型板式無砟軌道,采用跨區間無縫線路,W300-1型扣件,U71Mn( K) 60 kg/m鋼軌,坡度-2‰。無縫線路鎖定軌溫23°,軌道板鋪設、鎖定及板間接縫混凝土澆筑施工溫度在20°以下。
分析添乘儀和車載線路檢查儀數據發現,在K8—K9區段均未出現Ⅱ級及以上偏差報警,但高低峰值有增大的趨勢,2015年5月16日高低峰值為1. 94 mm、5 月29日為2. 48 mm、6月16日為3. 16 mm、7月16日為2. 27 mm。7月26日靜態復核檢查時發現K8 + 900—K9 + 000處上下行出現3處軌道板拱起,軌道板板端與水泥乳化瀝青砂漿層間離縫最大達到18 mm,列車通過時有明顯空掉現象,嚴重影響軌道平順性和列車運行安全。
軌道板上拱在上行K8 + 900—K9 + 000段有2處、下行K8 + 930—K8 + 980段有1處。板間接縫處混凝土出現不同程度的破損和掉塊,軌道板與水泥乳化瀝青砂漿層離縫較大且貫通軌道板,其中上行板號00984處最大離縫18 mm,板號00988處最大離縫9 mm,下行板號00985處最大離縫5 mm。上下行現場軌距超限最大值0. 9 mm、最小值-0. 8 mm,水平超限最大值1. 9 mm、最小值-0. 9 mm,上行的兩處軌道板拱起( 10 m弦線測量)高低峰值分別為10 mm和 6 mm,下行軌道板拱起處高低峰值為4 mm,橋梁及支座均未發現問題。
高速鐵路橋上CRTSⅡ型板式無砟軌道主要由鋼軌、扣件系統、預制軌道板、砂漿調整層、底座板、滑動層、側向擋塊等結構組成。在軌道板不同深度位置安裝溫度計進行監測發現,軌道板上熱下冷或下熱上冷。在溫度力作用下,軌道板板端及兩側產生翹曲變形,易導致軌道板與砂漿層離縫。根據現場檢查,大部分問題出現在簡支梁或連續梁活動支座一側,說明在縱向溫度力和列車制動力作用下,簡支梁或連續梁梁端附近鋼軌和軌道板附加力較大,易導致軌道板和砂漿層脫離。軌道板與砂漿層離縫后,軌道板在縱向溫度力作用下產生縱向伸縮,板間接縫處混凝土受壓,導致板間接縫處混凝土和軌道板出現部分損壞,并伴隨著接縫兩側軌道板出現上拱現象。
軌道板上拱整治方法:在軌道板縱連鎖定溫度范圍內,對軌道板進行應力放散、重新鎖定,并采用低黏度樹脂材料對砂漿層離縫注漿修補。
3. 1軌道板上拱修復施工
1)上拱區段兩端完好軌道板的錨固
通過在上拱區段兩端完好的軌道板上鉆孔植筋的方式將軌道板與底座板進行錨固,植筋部位一般在軌道板每對承軌臺中間位置,植筋數量和鋼筋布置應結合修復整治時的溫度與軌道板實際鎖定溫度計算確定,其目的是保證上拱區段軌道板板間接縫打開后,未傷損區段軌道板內縱向力可以通過設置的抗剪鋼筋傳遞至底座板上,同時通過合理布置植筋確保不引起鋼筋混凝土底座板傷損,并避免與底座板后澆帶重疊。本次軌道板上拱整治中,植筋錨固以板間接縫為中心,在左右各3塊板長度范圍內進行,與板間接縫相鄰的兩塊軌道板分別在1#和10#枕植4根筋(軌道板重新鎖定后進行),其余軌道板各植筋10根。植筋位置見圖1。

圖1上拱區段兩端完好軌道板的植筋位置(單位: mm)
采用無振動水鉆鉆孔,鉆孔直徑為36 mm,深度為390 mm、允許偏差為±20 mm,鉆孔應垂直于軌道板板面,允許偏差1°。至設計深度后采用風管清除積水和浮渣,并用熱風機吹干,成孔后粘貼膠帶封孔進行保護。植筋采用HRB500級φ28鋼筋,鋼筋長350 mm(底座內160 mm,軌道板內160 mm),允許偏差為±5 mm。植筋時由兩端往中間對稱進行,見圖2。

圖2橋上軌道板植筋示意(單位: mm)
2)上拱軌道板解鎖
上拱軌道板解鎖應在兩端完好軌道板植筋錨固的錨固膠達到強度要求后進行,軌道板板間接縫混凝土鑿除處理過程中,應以“不損壞張拉鎖件,不破壞縱連體系”為原則,鑿除位置控制在板間接縫處混凝土兩側,不得損壞軌道板。
3)上拱軌道板下壓及錨固
鑿除板間接縫混凝土,充分釋放軌道板內溫度應力,施工前采用膠帶將離縫封閉,防止殘渣進入板底。清理離縫處混凝土及雜物。下壓上拱軌道板后對其進行植筋錨固。
利用電錘、風鎬將板間接縫處的混凝土鑿除,鑿除時不能損壞張拉鎖件及軌道板結構。對軌道板端部縱向預留鋼筋進行清理,主要清理預留精軋螺紋鋼筋表面的防銹膠布以及銹跡。在軌道板端部縱向預留鋼筋上涂抹潤滑油。因本次施工過程中張拉鎖件未破壞,就原有鎖件進行了張拉,張拉扭矩不小于200 N·m,不大于450 N·m。若張拉鎖件被破壞需要重新更換,更換張拉鎖件時應進行絕緣處理,軌道板之間的絕緣處理靠張拉鎖件下的絕緣墊片來實現。張拉完成后,要進行絕緣檢測。張拉鎖件安裝時,按照A-B-C的順序進行張拉(見圖3)。遇到預留精軋螺紋鋼筋前后對應不上的情況,若精扎螺紋鋼筋對位偏差較小,采用角磨機打磨精軋螺紋鋼筋端頭,使張拉鎖件能夠擰進去;若偏差較大,則要將前后兩個精軋螺紋鋼筋進行校正處理,使其對位,確保能安裝牢固。

圖3軌道板精軋螺紋鋼筋張拉
4)板間接縫混凝土重新澆筑
按設計預制鋼筋骨架(見圖4)。圖中1號鋼筋和張拉鎖件之間用收縮軟管絕緣(若條件不滿足可采用絕緣膠布代替),絕緣管安裝位置嚴格按照圖紙要求執行。1號鋼筋和2號鋼筋之間采用聚丙烯或聚乙烯材料絕緣,若條件不滿足可采用絕緣膠布代替。

圖4板間接縫混凝土鋼筋布置(單位: mm)
模板采用表面光滑的1. 5 cm厚竹膠板,為保證寬縫側面與軌道板側面外形一致,在木模相應的位置釘一個楔塊。若現場施工條件不允許,也可采用簡易模板,即采用250 mm×250 mm鐵皮板代替模板,待混凝土初凝后即可撤掉。
混凝土人工入模,采用插入式振動棒振搗,混凝土表面與軌道板平齊,并用抹子抹平。混凝土澆筑時,在軌道板縫兩側覆蓋土工布進行遮擋,以免污染軌道板。待混凝土初凝后立刻撤掉模板。
5)上拱軌道板底部注漿填充
在砂漿層離縫較大處及離縫端部等位置合理地設置注漿口,注漿口的間距一般為30 cm(間距最大為100 cm),采用沖擊電鉆沿離縫中心區域鉆入,鉆入深度至少為15 cm。采用專用封縫材料將離縫表面及注漿口周邊進行封閉,封閉過程中防止堵塞注漿口。從離縫的任意一端,將注漿機的注漿管與注漿口連接,保證注漿口周圍不漏漿。開始注漿時,當下一注漿口有漿液流出時,封堵注漿口,同時繼續注漿直至無法再注入修補材料。然后再把注漿管連接到最后有漿液漏出的注漿口上繼續注漿,依此類推,直到離縫另一端的注漿口中有漿液流出時,封閉所有未關閉的注漿口,完成離縫注漿。待修補材料完全固化后,清除封邊材料和多余的注漿管,并用角磨機將離縫表面打磨平整。
6)軌道調整
根據整修后的軌面幾何尺寸數據組織軌道精調,恢復軌道幾何狀態。
3. 2施工注意事項
1)以砂漿離縫最大處板間接縫為中心,要從兩邊成對對稱植筋。
2)每塊板最多植筋10根( 5對),一般為1,3,5,8,10號軌枕。
3)與板間接縫相鄰的兩塊軌道板植筋4根,分別在1#和10#枕。為使拱起的軌道板下降,待板間接縫重新澆筑完成后再植筋錨固。
4)如果板芯溫度與施工時軌道板鎖定溫度差不超過15℃,緊挨板間接縫兩軌道板的相鄰軌道板各植筋10根;如果超過15℃,每超過1℃,多植筋2根。
隨著高速鐵路運營時間和運營里程的增加,無砟軌道結構病害問題逐漸顯露,并影響到軌道平順性和安全性,尤其是高溫季節容易出現的軌道板拱起問題,需要及時發現并消除。通過本次病害整治,我們應加強建設期間施工的控制,嚴格執行工藝要求;高溫季節要認真分析動態檢測數據,發現高低逐漸變化時要進行現場核查,核查要認真仔細,及時發現問題;應根據季節特點,合理安排無砟軌道結構專項檢查和整治,爭取在病害發生前完成預防性整治,在問題發生后能夠及時發現并處理,保證高速鐵路絕對安全。本次軌道板拱起整治屬于管內首次發現并完成整治,整治效果良好,徹底消除了安全隱患,為無砟道床養護維修及病害預防提供了實踐經驗。
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(責任審編葛全紅)
Treatment of upheaval of CRTSⅡ-type ballastless track slab for Beijing-Tianjin intercity railway
LIU Ying,FENG Jie
( Beijing High Speed Railway Maintenance Division,Beijing Railway Administration,Beijing 100070,China)
Abstract:CRT SⅡslab ballastless track was used on bridges in K8 + 900—K8 + 000 section of Beijing-T ianjin intercity railway line.T he maximum gap between the end of slab and mortar layer of three delaminated track slabs in double lines was 18 mm,and the track slabs were obviously upheaved under moving trains; thus,the irregularity of tracks may threaten the operation.T he field investigation shows that the large additional force of rail and slab near the end of simply supported beam and continuous beam under the effect of temperature and train-induced dynamic load results in separation of slab and mortar,even upheaval.T reatment measures were proposed in this paper.First of all,the upheaval track slab was stress released and relocked in the locked temperature range of longitudinal connected ballastless track.Secondly,the upheaval track slab was pressed and anchored.Finally,mortar layer gap was grouted with the low viscosity resin.
Key words:High Speed railway; Ballastless track; T rack slab; Upheaval; T reatment measures
文章編號:1003-1995( 2016) 02-0142-04
作者簡介:劉英( 1968—),男,工程師。
收稿日期:2015-10-01;修回日期: 2015-11-10
中圖分類號:U213.44
文獻標識碼:A
DOI:10.3969 /j.issn.1003-1995.2016.02.34