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循環雙流化床燃燒技術在小型循環流化床鍋爐改造上的應用

2016-04-20 00:59:31毛奇洲
應用能源技術 2016年3期
關鍵詞:改造節能

毛奇洲

(福建省東鍋節能科技有限公司,福州 350003)

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循環雙流化床燃燒技術在小型循環流化床鍋爐改造上的應用

毛奇洲

(福建省東鍋節能科技有限公司,福州 350003)

摘要:為了進一步提高燃用福建無煙煤的小型循環流化床鍋爐的燃燒效率,將循環雙流化床燃燒技術應用于DGJ35/3.82-Ⅱ1型循環流化床鍋爐的改造。改造后,鍋爐運行情況明顯改觀,鍋爐效率提升16.7%,取得了良好的節能環保提效效果,對小型流化床鍋爐燃燒效率提升改造有一定的借鑒作用。

關鍵詞:循環雙流化床;福建無煙煤;改造;節能;減排

0引言

福建省無煙煤儲量大,具有揮發分含量極低、細粉含量很高和灰熔點低等三大特點,屬特別難燃的煤種。燃用福建無煙煤的循環流化床(簡稱CFB)鍋爐普遍存在飛灰含碳量高和爐內、分離器及返料器易結焦等問題,小型CFB鍋爐(指35 t/h以下)尤其明顯,飛灰含碳量通常都在20%~30%,甚至超過40%。為實現節約能源,改善環境,提高能源利用率,達到節能降耗增效的目的,文中介紹了循環雙流化床燃燒技術應用于小型CFB鍋爐提高燃燒效率的改造實例。

1循環雙流化床鍋爐的特點

循環雙流化床(簡稱CFDB)鍋爐是東方鍋爐為了中小型工業用戶的需要,在吸取CFB鍋爐優點的基礎上而開發出的一種CFB改進爐型。CFDB鍋爐技術自1989年獲國家專利,現已有6、10、15、20、25、35、45、50、65 t/h各種參數系列的蒸汽鍋爐產品,正在運行的有200余臺,性能良好、運行經濟效益十分顯著。用CFDB技術改造的各型鍋爐也有幾十臺,改造后的效果十分顯著,在出力、熱效率、可靠性、環境等方面都能達到設計要求。

1.1CFDB鍋爐與一般流化床鍋爐的區別

①主床;②懸浮室Ⅰ;③懸浮室Ⅱ;④副床;⑤燃燼室圖1 循環雙流化床鍋爐

圖2 常規循環流化床鍋爐

(1)有兩只流化床,一只主床燒煤,床內沒有埋管,其結構與循環流化床相同,粗顆粒煤在主床內燃燒完全。

(2)另設一只副床,專燒飛灰,副床灰有兩部分來源,一是煙氣從懸浮室轉向到燃燼室時,粗顆粒飛灰被分離,直接進入副床;二是煙氣經過外置旋風分離器時分離下來的細灰,經氣力輸送裝置送回副床。設置副床的目的有三個:一是副床是低速床,飛灰在副床內可以燃燒完全,副床灰的含碳量低于6%;二是一部分飛灰從副床內以放渣的形式,從底部排除,減少了飛灰份額與原始排塵量;三是減少了爐內飛灰循環量,有利于保護尾部受熱面,減少磨損。

(3)爐膛成“N”字形折疊式,在不增加爐膛高度的情況下,有效延長煙氣流程,滿足了分離器不能分離的細灰較長燃燒時間要求,而且煙氣多次轉向造成的擾動,使煙氣與顆粒混合良好,增強了擾動效果,利于煤的充分燃燒。

1.2利用CFDB技術改造后的鍋爐特性

(1)可以使用8 000~24 000 kJ/kg的各種燃料,包括各類煙煤、貧煤、無煙煤、褐煤、油頁巖、煤矸石、爐渣等,有利于用戶根據當地資源情況組織燃料供應,降低成本。

(2)爐膛出口前整個煙氣流程都保證煙氣溫度在800 ℃以上,使得煤粒子能夠充分燃燒。

(3)不僅主床放渣,副床也要放渣,渣多則飛灰份額低,此類鍋爐飛灰僅為同類鍋爐的一半,即使飛灰含碳量相同,飛灰熱損失也會減少50%。

(4)由于循環灰回副床,爐內飛灰濃度大幅度降低,只有CFB鍋爐的五十分之一,因此受熱面的磨損極其輕微,鍋爐使用壽命長,年運行時間可達8 000 h。

2武夷味精有限公司CFDB改造實例

2.1改造前鍋爐情況

福建省建陽武夷味精有限公司2#鍋爐(DGJ35/3.82-Ⅱ1型CFB)為單汽包自然循環、膜式壁輕型爐墻、中溫旋風分離鍋爐,燃燒室由上下兩部分組成,下部為絕熱材料包覆而成的沸騰層,并布置豎埋管,上部四周布置膜式水冷壁,爐膛出口水平煙道內布置橫向沖刷的過熱器,然后分成兩個煙道進入上排氣式旋風分離器,分離出的未燃燼的灰粒由回料器送回沸騰層循環燃燒,相對潔凈的煙氣進入尾部煙道,沖刷尾部受熱面。

改造前設計參數

額定蒸發量:35 t/h

額定壓力:3.82 MPa

額定溫度:450 ℃

給水溫度:104 ℃

鍋爐設計熱效率:83.83%

設計煤種:Ⅱ類無煙煤,固定碳:52%,灰分:37.2%,全水分:8%,揮發分:2.8%。低位發熱量:18 010 kJ/kg。

鍋爐自投入運行以來,主要存在以下問題:

(1)鍋爐爐膛容積小,煙氣流程短,煤燃燒時間短,特別是燒難燃的福建無煙煤。

(2)鍋爐燃燒效率極低,飛灰含碳量高,煤耗很高。

(3)流化速度高,埋管磨損大,飛灰攜帶量大。

(4)爐膛出口煙氣中飛灰量大,過熱器磨損大。

由于鍋爐存在以上問題,造成該鍋爐埋管、過熱器管維修工作量大,連續運行時間短,同時鍋爐燃燒效率低,飛灰中含有大量可燃物,造成鍋爐煤耗居高不下。

根據對2#鍋爐熱效率的測試結果,飛灰含碳量超過30%,鍋爐運行實際效率僅為70.3%。

2.2鍋爐改造指導思想

鍋爐改造要結合福建無煙煤燃燒的特性,一是福建無煙煤揮發份很低,煤粒著火溫度高,燃燒時不會產生爆裂或空隙;二是福建無煙煤的顆粒十分致密,只能由外到里一層一層燃燒;三是福建無煙煤外層燃燒所產生的致密灰層會將里層的碳包裹,阻礙碳與氧氣接觸,使燃燒不能繼續進行,形成碳核。正是由于福建無煙煤燃燒的特性,常規的循環流化床鍋爐飛灰含碳量高,機械不完全燃燒損失大。要使鍋爐燃燒效率高,煤耗低,就必須針對燃料的這些特點,讓鍋爐來適應它。

鍋爐改造的總體原則為增加燃料在爐膛內的燃燒時間和行程,減少煙氣攜帶出爐膛的飛灰量,同時延長煤粒在床內的燃燒時間,增強擾動,使顆粒外層的灰層能夠脫落,使燃燒更徹底。通過對現有的運行狀況和鍋爐結構形式的研究,根據福建無煙煤的煤質特點,結合東鍋CFDB在福建地區的使用情況,確定改造為中溫分離CFDB鍋爐。

2.3改造的主要內容

鍋爐改造后主蒸汽參數不變,整體布置基本保持原形式,單鍋筒橫向布置自然循環水管鍋爐。新增立柱,將爐膛向爐左側擴寬~7 m,鍋爐深度不變,并在爐膛中設置兩道由光管水冷壁及掛管磚構成的隔墻,使整個爐膛分隔為三個室:懸浮上升室(主爐膛)、懸浮下降室、燃燼室(副爐膛),即將原鍋爐的爐膛由單床改造為雙床。旋風分離器及鍋爐尾部豎井煙道保持原結構不變。改造如圖3所示。

圖3 鍋爐改造示意圖

改造后燃料在主爐膛中燃燒,煙氣由下往上經懸浮室Ⅰ段,經前隔墻轉向進入懸浮下降室(懸浮室Ⅱ),在下降室中又自上而下流動,再經后隔墻轉向進入燃燼室,轉向時大顆粒的灰渣自然沉降落入副床繼續燃燒,煙氣至爐膛出口經高、低溫過熱器吸熱后進入旋風分離器進行第二次分離,分離下來的細灰返回副床繼續燃燒。

2.4改造后運行情況

(1)爐膛溫度場合理

鍋爐改造為循環雙流化床鍋爐后,整個爐膛溫度場合理,鍋爐運行的溫度場見表1。

表1 循環雙流化床鍋爐溫度場分布

從上表可以看出,鍋爐爐膛燃燒溫度均大于800 ℃,有利于煤粒子的燃燼,在延長煤粒子的燃燒時間的同時,保證了燃燒的溫度,提升了鍋爐的燃燒效率。

(2)機械不完全燃燒損失降低明顯

根據化驗結果顯示,鍋爐出口飛灰含碳量為12%,較改造前的30%大幅降低,副床灰含碳量為3%。另外鍋爐出口煙氣含塵濃度僅為6 g/Nm3,與改造前的15 g/Nm3相比,降低明顯,大部分的灰通過副床排出,有效降低機械不完全燃燒熱損失。

(3)過熱器的磨損減輕

鍋爐出口煙氣含塵濃度為6 g/Nm3,大大降低了對過熱器的磨損。鍋爐自2013年5月改造完成至今,鍋爐未出現由于受熱面磨損而出現的故障。

(4)環保初始排放指標明顯改善

采用循環雙流化床后,煙氣污染物初始排放降低。一是煙塵排放降低,從15 g/Nm3降低到6 g/Nm3,減輕了鍋爐尾部除塵的壓力。二是NOx排放降低,循環雙流化床鍋爐類似于分級配風,在懸浮室Ⅰ段(主床)及懸浮室Ⅱ段形成還原性氛圍,抑制NOx的產生,在副床再鼓風燃燒,有效降低NOx的排放,根據監測結果,改造后NOx含量在200 mg/Nm3左右,與改造前相比降低約100 mg/Nm3。

2.5改造經濟效益分析

鍋爐改造前熱效率為70.3%,改造后熱效率為85.5%。按年運行7 200 h計,年節約標煤6 338 t,折合人民幣443.6萬元,項目經濟效益可觀。

3結束語

循環雙流化床燃燒技術所具有的高燃燒效率、低磨損、低排放等特點,在此改造項目中均得到驗證。目前,在國家大力倡導節能減排的方針政策下,將循環雙流化床燃燒技術應用于小型CFB鍋爐,能為國家節約更多能源,提高企業市場競爭力,具有良好的經濟效益、環保效益及社會效益。

參考文獻

[1]岑可法,倪明江,駱仲泱,等.循環流化床鍋爐理論設計與運行[M].北京:中國電力出版社,1998(5):17-20.

[2]陳桂昌.循環流化床鍋爐提效節能改造探討[J].應用能源技術,2015,4(7):25-28.

Cyclic Fluidized Double Bed Combustion Technology Applies to theTransformation of Small-sized Cyclic Fluidized Bed Boiler

MAO Qi-zhou

(FuJian DongGuo Energer Saving Technology Co., Ltd, Fuzhou 350003, China)

Abstract:Cyclic fluidized double bed combustion technology applies to the transformation of DGJ35/3.82 Ⅱ 1 type cyclic fluidized bed boiler,in order to increae the combustin efficiency of the small circulating fluidized bed boiler which burns fujian anthracit coal. The boiler efficiency significantly increases by 16.7% after modification, and the boiler has obtained the good effect of energy conservation and environmental protection, It has certain reference significance for small-sized fluidized bed boiler combustion efficiency modification

Key words:Circular fluidized double bed; Fujian anthracite coal; Transformation; Energy saving; Emissions reduction.

中圖分類號:TK229.4

文獻標志碼:B

文章編號:1009-3230(2016)03-0030-04

作者簡介:毛奇洲(1983-),男,工程師,本科學歷,主要從事熱電聯產、余熱發電咨詢與工程設計。

收稿日期:2016-02-09

修訂日期:2016-02-21

doi:10.3969/j.issn.1009-3230.2016.03.008

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