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飛輪齒圈故障分析及改進(jìn)

2016-04-29 00:00:00宋秀琴于振鵬
山東工業(yè)技術(shù) 2016年23期

摘 要:通過(guò)對(duì)售后故障模式、圖紙、加工工藝分析研究,結(jié)合測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果,提出改進(jìn)方案并驗(yàn)證,售后故障率明顯降低。提高發(fā)動(dòng)機(jī)的可靠性,降低售后故障索賠,從而提高企業(yè)市場(chǎng)竟?fàn)幜Α?/p>

關(guān)鍵詞:測(cè)量系統(tǒng)分析;齒圈熱裝;倒角改進(jìn)

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.23.169

0 引言

飛輪齒圈引起的發(fā)動(dòng)機(jī)故障占整車總故障的比率較高,自08年起進(jìn)行過(guò)多次改善,但效果并不明顯,2011年飛輪齒圈打齒、啃齒故障頻繁,故障率高達(dá)45700ppm,嚴(yán)重影響發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量。

1 售后故障模式

隨機(jī)抽取300件售后故障齒圈進(jìn)行檢查,其故障特點(diǎn)主要有三類:三點(diǎn)磨損、整周磨損、局部斷齒。

2 故障分析

2.1 齒圈入庫(kù)檢測(cè)數(shù)據(jù)分析

按現(xiàn)行工藝流程,齒圈節(jié)圓跳動(dòng)A供方不合格率為87%,B供方為23%,超差嚴(yán)重。超差比較嚴(yán)重分析有兩方面原因:一方面是供方與我公司檢測(cè)方法不同;另一方面是設(shè)計(jì)、加工工藝問(wèn)題。以下從這兩個(gè)方面進(jìn)行分析。

2.2 測(cè)量系統(tǒng)分析

供方與我公司檢測(cè)方法不同,為確定一種更為合理的檢查方法,消除檢測(cè)方法不同帶來(lái)的影響,進(jìn)行以下測(cè)量系統(tǒng)分析。

2.2.1 測(cè)量方法說(shuō)明

每個(gè)齒圈測(cè)量6個(gè)位置,1#、4#位置正對(duì)螺紋孔處,其余錯(cuò)開(kāi)螺紋孔均勻分布;每個(gè)供方測(cè)量30件,共60件;每個(gè)位置L1、L2、L3三個(gè)值(L1為量棒千分尺測(cè)量值;L2為卡尺測(cè)量值、L3為三坐標(biāo)測(cè)量值)。

2.2.2 量棒千分尺、卡尺測(cè)量測(cè)量方法與三坐標(biāo)測(cè)量方法比較

(1)使用等方差檢驗(yàn)及雙樣本T檢驗(yàn),對(duì)量棒千分尺、卡尺兩種測(cè)量方法進(jìn)行檢驗(yàn),P值均<<0.05即兩種方法離散性無(wú)差異。

(2)三坐標(biāo)測(cè)量結(jié)果>>卡尺/量棒測(cè)量結(jié)果。

2.2.3 測(cè)量分析結(jié)論

根據(jù)以上測(cè)量系統(tǒng)分析來(lái)看,若以齒圈壓圓狀態(tài)下0.20徑向跳動(dòng)控制,以量棒千分尺法(圖8)測(cè)量較可信;三坐標(biāo)測(cè)量,齒圈內(nèi)圓圓度偏差,以及供方加工方式齒輪基圓與齒圈內(nèi)圓不同心的影響,測(cè)量誤差較大。確定統(tǒng)一采用量棒千分尺法測(cè)量。

2.3 從設(shè)計(jì)、加工工藝角度進(jìn)行分析

(1)設(shè)計(jì)分析。根據(jù)STR齒圈圖紙要求:目前所有飛輪定位尺寸為φ430 0 -0.063,飛輪齒圈的定位尺寸為φ430+0.097 0,圓度要求為0.25;經(jīng)計(jì)算配合最大間隙為0.16。最小間隙為0,在目前發(fā)動(dòng)機(jī)冷態(tài)下裝配,根本無(wú)法裝配。

(2)齒圈加工工藝分析。1)因齒圈屬于薄臂件,根據(jù)目前國(guó)內(nèi)齒圈加工水平,,熱處理后變形很大,內(nèi)孔圓度和平均尺寸也隨材料批次、熱處理加熱時(shí)間和冷卻液溫度的變化而變化,如齒圈淬火后滿足圓度要求0.25,必須進(jìn)行人工校圓,校圓后內(nèi)孔尺寸至少30%超差。2)為滿足飛輪齒圈內(nèi)孔尺寸、圓度和冷裝狀態(tài)下裝配要求,各齒圈加工供方加工工藝:齒頂圓、端面加工到尺,內(nèi)孔為工藝孔→以內(nèi)孔定位滾齒→齒部淬火→夾齒頂精鏜內(nèi)孔。在夾齒頂鏜內(nèi)孔工序:因齒部淬火時(shí)變形加大,部分內(nèi)孔變形達(dá)1毫米以上,再夾持很難將內(nèi)孔圓度校正到0.2以內(nèi);車床重復(fù)三爪定心,至少有0.1的變化量。

(3)分析結(jié)論。根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,在配合尺寸鏈:缸體、飛輪殼、飛輪的加工滿足圖紙要求情況下,飛輪齒圈與起動(dòng)機(jī)的配合齒側(cè)間隙為0.5~0.8。推測(cè)在目前飛輪齒圈的加工工藝下,因熱處理后精鏜內(nèi)孔造成齒圈節(jié)圓相對(duì)內(nèi)孔跳動(dòng)較大,使跳動(dòng)大的局部位置與起動(dòng)機(jī)配合齒側(cè)間隙較小或幾乎為零,造成齒圈局部打齒,起動(dòng)機(jī)因電流過(guò)高而燒毀。

發(fā)動(dòng)機(jī)停車時(shí)曲軸總是停靠在某幾個(gè)固定的位置,使齒圈出現(xiàn)有規(guī)律的三點(diǎn)磨損現(xiàn)象。飛輪齒圈的這一集中磨損情況將使起動(dòng)機(jī)齒輪與其進(jìn)入嚙合的能力惡性下降, 從而直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)的起動(dòng)性能, 噪音加大, 甚至使二者失去嚙合能力致使飛輪齒圈報(bào)廢。倒角不好,使起動(dòng)機(jī)齒輪無(wú)法進(jìn)入,從而造成端面整周磨損。

3 改進(jìn)方案確定

統(tǒng)一采用量棒千分尺測(cè)量齒圈節(jié)圓跳動(dòng)[1],消除測(cè)量方法不同帶來(lái)的影響。在盡量保證不改變飛輪設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上對(duì)齒圈設(shè)計(jì)、加工工藝流程及裝配方法進(jìn)行改進(jìn)。解決齒圈節(jié)圓相對(duì)內(nèi)孔跳動(dòng)較大,使起動(dòng)機(jī)齒輪無(wú)法進(jìn)入問(wèn)題。

(1)齒圈與飛輪改為430h8/N9過(guò)渡配合,內(nèi)孔圓度改為0.5,熱處理后無(wú)需再進(jìn)行內(nèi)孔精鏜。齒圈采用熱裝配,加熱方式為感應(yīng)加熱[2],冷卻后消除了內(nèi)孔圓度的影響。(2)齒圈加工工藝調(diào)整,齒頂圓、端面及內(nèi)孔加工到尺寸,以內(nèi)孔定位滾齒,齒部淬火后內(nèi)孔不再精鏜。(3)螺紋包括底孔在感應(yīng)淬火后加工,保證螺紋孔位置度;(4)為保證起動(dòng)機(jī)齒輪無(wú)障礙進(jìn)入,同時(shí)保證齒根部強(qiáng)度,對(duì)齒圈倒角結(jié)構(gòu)進(jìn)行更改。改進(jìn)前:倒角相貫線與齒對(duì)稱線平行,倒角太小起動(dòng)機(jī)齒輪不易進(jìn)入,倒角太大齒根強(qiáng)度不夠。改進(jìn)后:倒角相貫線與齒廓平行,齒頂部倒角過(guò)中線,最大為齒寬的2/3,保證起動(dòng)機(jī)齒輪無(wú)障礙進(jìn)入,同時(shí)保證齒根部強(qiáng)度。為配合熱套工藝,飛輪尺寸調(diào)整如下:① 飛輪熱裝齒圈前摩擦面進(jìn)行斜切變形,變形量由生產(chǎn)工藝決定,保證齒圈熱裝后飛輪摩擦面平面度在0.05 之內(nèi)(沿圓形軌跡測(cè)量);②飛輪帶齒圈進(jìn)行靜平衡,靜平衡不平衡量≤95gcm。

4 改進(jìn)方案驗(yàn)證

1000件改進(jìn)后飛輪齒圈試裝驗(yàn)證及分析。(1)質(zhì)量部外檢檢驗(yàn)形體尺寸及材料性能合格。(2)裝機(jī)試車過(guò)程無(wú)異常情況。 (3)跟蹤售后情況無(wú)異常反饋。

根據(jù)以上分析及裝機(jī)驗(yàn)證的情況,改進(jìn)效果良好,對(duì)所有飛輪產(chǎn)品進(jìn)行切換。目前為止,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)改進(jìn)后熱裝齒圈的售后故障反饋。2012年為公司節(jié)約成本411.6萬(wàn)元。

5 結(jié)束語(yǔ)

本文通過(guò)對(duì)售后故障模式、圖紙、加工工藝及測(cè)量系統(tǒng)分析研究,得出故障的主要原因是:倒角不好;原加工工藝熱處理后精鏜內(nèi)孔造成齒圈節(jié)圓相對(duì)內(nèi)孔跳動(dòng)較大;飛輪齒圈集中磨損。針對(duì)故障原因提出改進(jìn)方法(統(tǒng)一測(cè)量方法、改進(jìn)設(shè)計(jì)、改進(jìn)加工工藝),通過(guò)驗(yàn)證改進(jìn)效果良好。目前未發(fā)現(xiàn)改進(jìn)后熱裝齒圈的售后故障反饋。提高了發(fā)動(dòng)機(jī)的可靠性,降低了售后故障索賠,從而提高企業(yè)市場(chǎng)竟?fàn)幜Α?/p>

參考文獻(xiàn):

[1]曾劍鋒等.齒輪檢測(cè)技術(shù).第七章7.1.3齒圈徑向跳動(dòng)測(cè)量[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012(09).

[2]黃連平等.內(nèi)燃機(jī)與動(dòng)力裝置[J].飛輪齒圈熱套工藝的改進(jìn),2001(02).

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