摘 要:對于管線鋼系列和特殊有定尺要求的鋼種,出尾坯時是不能優化的,這就造成最后兩流尾坯有時剩的很多,造成很大浪費,如果分流停澆可避免大部分浪費,節約成本,提高成材率。現以邯寶煉鋼廠連鑄車間二號機分流出尾坯為例說明。
關鍵詞:分流;出尾坯
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.17.029
以6月29日連鑄二號機生產的定尺9500mm,斷面1500×241mm,的AQ4150E1,正常拉速為1m/s為例進行說明:
1 分流出尾坯步驟
第一步,對于禁止優化的鋼種,當大包澆最后一爐時,大包剩100噸左右就應做好準備注意分流停澆,如圖1所示。
第二步,首先要有個預判,對于定尺9500mm,斷面1500×241mm,一塊坯子重量為28噸左右。大包澆完后中包鋼水處于70噸左右減去中包中剩余的7-8噸,中包中大概有2塊坯子的鋼水。如圖2所示。
第三步,每流出尾坯時,拉速從1米降到0.4米,變化如曲線圖3所示,根據曲線圖可以推斷出從開始停澆到停澆結束坯子前進的長度。
第四步,觀察3.4流操作臺畫面,Restlength數值與Actual length數值的變化選擇合適的流先停。
斷面1500×241mm的板坯從通知主控開始停澆到出結晶器大概走5200mm,以圖4顯示Restlength數值49854,切割定尺為熱坯切割長度9595(冷坯定尺9500乘以膨脹系數1.1)
數值A : 9595×5=47975,
數值B 49854-47975=1817 Actual length數值4365 ,
數值C: 4365+1817=6182
數值D: 6182+5200=11382mm
數值E: 11382-9595=1787mm
一般尾坯為1500mm.所以先停3流正好可以保證3流切割定尺長度。
如若大包澆完時切割車正在切割中,觀察操作盤的M值代替Actual length數值同樣按上述方法計算,如圖5 。
如果數值D長度大于定尺9595+尾坯長度2000,則不適合先停此流,如若數值D長度小于定尺9595+尾坯長度2000則觀察等待接近等于定尺9595+尾坯長度2000時伺機通知主控停澆。
第五步,保持定尺正常切割出尾坯,觀察Machine Overiew 畫面或CCM-Strands Overview 畫面如圖6、圖7,可見分流出尾坯的效果,觀察出尾坯動態。
第六步,尾坯切割保持尾坯切割為1500mm至2000mm之間,可見3,4流完美的切了定尺,3流尾坯在切割范圍內,4流尾坯較長,如圖8。
2 總結
如若不分流出尾坯可能造成3流既切不了定尺,4流尾坯剩的更多,造成大量浪費,經過多次總結計算得出分流出尾坯比正常出尾坯平均每個澆次節約0.7塊板坯,以今年為例平均每月有19次有定尺要求的澆次,以定尺9500mm,斷面1500×241mm,的AQ4150E1為例每塊重量為28噸,19×0.7×28×12=4469噸,既每年可節約4469噸,而且大部分鋼種為高級別鋼種,總的看來用分流出尾坯的方法可為煉鋼廠節約不少。(本例只是以2號機為例,每臺連鑄機,每流的出尾坯具體數值都有差別)