摘 要:脹差定義為汽輪機轉子和汽缸之間膨脹或收縮的差值,該參數的變化直接關系著汽輪機的安全運行。因此,本文以國產1000MW超超臨界機組為研究對象,針對溫態啟動過程中汽輪機脹差的變化規律、引發脹差的原因進行深入分析探討,并提出相應的有效合理的控制措施,這對實現機組的安全高效運行有著重要的現實意義。
關鍵詞:汽輪機;脹差;溫態啟動;控制措施
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.17.240
1 引言
汽輪機能夠將過熱蒸汽熱能轉化為機械能,是燃煤電廠發電過程中不可或缺的重要組成部分[1]。汽輪機的轉子和汽缸由于體積大小的原因,與蒸汽的接觸面積存在較大差異,這就意味著轉子和汽缸啟停、變負荷等運行過程中的加熱或冷卻速率必然存在較大差異,這將導致轉子和汽缸膨脹量之間產生差異[2, 3]。將轉子和汽缸膨脹量之間的差異定義為脹差,當轉子的膨脹量大于汽缸的膨脹量時,稱之為正脹差,反之則為負脹差。當脹差數值過大或者過小時,機組軸向間隙消失,進而導致轉動部分和靜止部分之間發生摩擦碰撞,嚴重時會造成設備的損壞,引發安全事故[3]。因此,需要對不同運行工況下脹差的變化進行檢測,并對引發脹差的原因進行深入分析,以提出有效合理的控制思路和方法,這對實現機組的安全高效運行有著重要的意義。
2 研究對象
基于脹差的重要性,本文以靖海電廠的超超臨界、一次中間再熱、單軸四缸四排汽、沖動凝汽式汽輪機為對象來研究變工況下脹差的變化規律。該機組為東方汽輪機廠生產的N1000-25.0/600/600式汽輪機,設計額定功率為1000MW,最大連續出力1043.2MW。該汽輪機中、低壓缸均為雙流反向布置,通流級數為45級,其中高壓缸為一個雙流調節級,8個壓力級,中壓缸為2×6個壓力級,低壓缸為2×2×6個壓力級。機組軸系各轉子均為整體轉子,無中心孔,各轉子間用剛性聯軸器連接。各軸承上瓦的X、Y向裝有軸振測量裝置,汽輪機的結構和脹差測點分布如圖1所示。
3 脹差變化過程分析
3.1 停機及啟動
圖2為兩次停機過程中,低壓缸脹差隨停機時間的演變過程。從圖2中可以發現,低壓脹差在停機后,由于轉速下降以及進汽量減少的關系,泊桑效應和鼓風摩擦使得脹差正向增大較多[4]。同時,中壓缸排氣焓值降低蒸汽量減少,汽輪機開始被冷卻,由于轉子冷卻較快,故而低壓缸脹差開始下降。停機后約100h,低壓脹差達到最低值,此時低壓轉子應基本達到環境溫度,而氣缸由于散熱較慢,有一定的熱膨脹。此時,汽輪機處于溫態啟動的最危險點,一方面此時脹差為較大負值,若啟動中再加上轉速上升的泊桑效應,極易造成低壓脹差超限,危害汽輪機的安全,啟動過程中應盡量規避此時沖轉。另一方面,若選擇此時啟動,應該采取相應的措施使得低壓脹差盡量提升。
機組啟動時,調節級溫度為400℃,沖轉蒸汽主汽壓為9.07MPa,主汽溫為524℃,再熱汽壓為0.2MPa,再熱汽溫為311℃。此時中壓內缸上半內壁溫在305-420℃范圍內,根據相關規程規定,此時機組啟動方式為溫態啟動。在該啟動方式下,汽輪機啟動前后的脹差變化如表1所示。隨著機組的啟動,高壓缸和低壓缸的脹差都有輕微的減小,均保持在合理范圍內。而低壓缸的脹差從正脹差(0.0167mm)急劇變化到負脹差(-5.849mm),此時汽缸的膨脹量大于轉子的膨脹量。這主要是因為在溫態啟動過程中,汽缸的溫度逐漸上升,使得汽缸的膨脹速率和膨脹量增大。另一方面,根據泊桑效應的描述,由于轉速的增大,轉子所受離心力增大,這會導致轉子的軸向尺寸縮小。以上兩個因素共同作用,從而導致低壓缸脹差出現負值現象,并使得低壓缸脹差向負值方向大幅度減小。
3.2 軸封的投入
隨著軸封蒸汽的投入(軸封蒸汽參數:17KPa,303℃),高、中、低壓缸的脹差均呈現不同的變化趨勢,軸封后以及沖轉前后脹差的變化如表2所示。隨著軸封的投入,高壓缸各金屬部件的溫度均高于高壓轉子溫度和軸封蒸汽溫度。此時高壓缸受到軸封蒸汽的冷卻,高壓缸脹差負向增大,至沖轉時,高壓缸的脹差由-4.08mm負向增長至-4.64mm。相比之下,中壓缸各金屬部件的溫度接近于軸封蒸汽溫度,此時中壓缸與軸封蒸汽之間熱量的傳遞較弱,因而中壓缸的脹差在軸封前后沒有明顯的變化,中壓缸的脹差由-3.85mm正向增大至-3.44mm。對于低壓缸來說,低壓缸缸體溫度和轉子溫度都低于軸封蒸汽溫度,且轉子受熱面積要大于汽缸受熱面積。此時,低壓缸轉子受熱膨脹速率要高于汽缸的膨脹速率。因此,在軸封預熱的情況下,低壓缸脹差由-3.14mm增加至0.01mm。由此可見,軸封對于低壓缸脹差的影響較大,在本次啟動中,軸封投入使得低壓脹差正向提升了3.15mm。
3.3 沖轉升速
隨著啟動的繼續,汽輪機的轉速逐漸上升。根據泊桑效應,汽輪機隨著轉子轉速的升高,轉子所受到的離心力呈平方次增長,在此力矩的影響下,轉子的徑向增粗,軸向縮短[5]。隨著轉速的升高,到達660rpm時,高、中、低壓缸脹差均無明顯變化;在升速1400rpm的過程中,脹差開始出現較大幅度的變化,由0.29mm降至-1.21mm,中壓脹差由-3.12mm升至-2.98mm,高壓缸脹差由-4.9mm升至-4.49mm;當轉速升至2943rpm時,低壓缸脹差降至最低值-5.847mm,高壓缸升至-4.29mm,中壓缸-3.26mm;當轉速升至3000rpm時,高、中、低壓缸差脹最終值分別為-3.25mm、-3.02mm和-5.21mm。
在汽輪機沖至1400rpm定速暖機過程中,中壓排氣室內壁溫度略有下降,由312℃降低至309℃,而低壓進汽室內壁溫度則明顯上升,由154℃升高至237℃。這主要是由于中壓缸受鼓風摩擦影響,排氣溫度與金屬溫度相差不大,而低壓缸則被再熱蒸汽加熱。此時,中壓缸進氣量較小,低壓缸鼓風摩擦效應較強。在汽輪機由1400rpm升速至3000rpm過程中,中壓排氣室內壁溫度開始明顯下降,由309℃降低至293℃。可知,中壓排氣室受到再熱蒸汽的冷卻,低壓缸進汽室內壁溫度也開始下降,由237℃降低至225℃,這同樣證實了低壓缸進汽溫度有所降低。當低壓缸進汽溫度降到最低點的時候,低壓缸脹差恰好出現最大的負差脹。因此,低壓缸在沖轉升速過程中,隨著轉速的上升,脹差將向負向急劇變化,容易出現危險情況,引發安全事故。相比之下,在沖轉升速過程中,軸向位移均沒有發生明顯的變化。
3.4 其它因素
在本次溫態啟動過程中,真空泵單臺運行,機組的真空度維持在-92KPa左右,此時真空度對于脹差的影響無法量化分析。但是在機組啟動初期,真空度的高低直接影響著汽輪機的進汽量[6]。因此,在進汽溫度相同的前提下,真空度越低,汽輪機的進氣量越大,葉片的鼓風摩擦效應越低,這樣并不利于脹差的正向變化,但此舉有利于排出主再熱蒸汽管道中的冷汽利于提升暖機效果。真空越高,汽輪機的進氣量降低,鼓風摩擦效應增強,反而有利于脹差的正向變化。
4 控制措施
根據以上分析結果可知,高、中、低壓缸脹差受啟動方式、軸封蒸汽、排氣溫度、沖轉升速等各種因素的影響。啟動方式選擇的不同,軸封蒸汽的參數的選擇,時機的選擇,真空度的高低均會影響高、中、低壓缸脹差的變化。另一方面,高、中、低壓缸脹差受各因素影響的靈敏度又存在較大差異。為了防止脹差變化出現異常,影響機組安全運行,本文針對N1000-25.0/600/600式汽輪機,提出了以下幾點控制措施:1)溫態啟動前,可適當提早投軸封,提高軸封壓力至40KPa,提高低壓軸封段軸封溫度,適當降低真空,以加強軸封對低壓轉子的加熱作用;2)低速暖機時,降低機組真空,并在低壓轉子泊桑效應不明顯的時候,盡量增加汽輪機的進汽量,以達到盡快排出主再熱蒸汽管道內的冷水冷汽的目的;3)啟動之前,要加強主再熱蒸汽管道的疏水,盡量減少冷汽冷水進入汽缸;4)汽機沖轉后,及時開大再熱器煙氣擋板,提高再熱蒸汽溫度;5)沖轉后即隨機投入低加,并網后隨機投入高加,以增大蒸汽流量,提升暖機效果;6)低壓缸脹差為負值時,不能啟動機組,應設法將低壓缸脹差調整為正值。
5 結論
本文針對國產N1000-25.0/600/600式超超臨界汽輪機在溫態啟動過程中的脹差變化過程進行了監測,并對不同因素對高、中、低壓缸脹差變化的影響進行了分析,提出了相應的控制措施,主要結論如下:
1)汽輪機各段轉子冷卻速率比汽缸冷卻速率更快,停機后約100h低壓缸脹差為較大負值,此時為汽輪機啟動危險點,極易造成低壓脹差超限; 2)隨著軸封蒸汽的投入,高、中、低壓缸的脹差均呈現不同的變化趨勢,而軸向位移則沒有明顯的變化;相比之下,沖轉前后軸向位移均發生了明顯的變化,且軸向位移對于脹差的影響很小;3)在沖轉升速過程中,高壓缸的脹差將持續向正方向增大;當再熱汽溫低于金屬溫度時,中壓缸脹差負向增長,而再熱汽溫度較金屬溫度高時,其脹差又呈現正向變化;低壓缸在沖轉升速過程中,隨著轉速的上升,脹差將向負向急劇變化;4)在機組啟動初期,真空度的高低將直接影響著汽輪機的進汽量,進而影響脹差的正向變化;另一方面,主再熱蒸汽管道疏水不暢,疏水進入中壓缸,冷汽或冷水進而進入低壓缸均會造成低壓缸差脹的負向增大。
參考文獻:
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作者簡介:陳楠楠,男,助理工程師,現任廣東粵電靖海發電有限公司運行部副操職務。